基于PLC的快速装车集控系统在选煤厂的应用与研究
2023-02-22王海坤
王海坤
河北冀中邯峰矿业有限公司马头洗选厂 河北 邯郸 056045
引言
马头洗选厂是冀中邯峰矿业有限公司主力选煤厂,是我国“一五”期间由苏联援建的156项重点工程之一,1959年9月正式投产。自建成至今经过多次工艺升级和改造,现每年入洗能力在400万吨以上。该厂原有精煤装车系统需要至少两个人在异地操作,还需要协同作业,操作难度大,沟通成本高,信息传递不可靠,装车效率低。为实现精煤快速装车,2022年,该厂将原有装车模式改为集中控制,操作人数由两人减少为一人,异地操作改为一地一人集中操作;现场放仓设备运转视频信息由高清摄像头传输到操作室,实时监控设备运行状态;同时将平车、返装、牵引绞车等设备控制也融合到本集控系统中,大大提高了精煤装车效率,满足快速装车要求。
1 集控系统总体架构设计
本系统主要架构如下图框图所示,包含3个部分,一是放仓、绞车、平车器、返装、刮板机等设备启停控制和运行信号监控;二是现场布设高清工业视频摄像头,实现设备运行视频信号全覆盖,实时传输到操作室;三是保留原有衡器计量系统,简化操作,与改造后集控系统融合操作。
图1 集控系统架构图
2 硬件设计
2.1 自动控制系统硬件选型
本系统控制的设备有电磁吹风阀门、电液推杆、刮板机、绞车、平车器、返煤皮带等设备,设备种类多,控制点位多,合计输入点位57个、输出点位51个,还需要监控记录三台电机电流,考虑到与厂内其他自控系统兼容性,实现数据互联互通,选取西门子smart200系列PLC作为本系统中央处理单元,主模块选用CPU ST60标准型CPU模块,晶体管输出,24VDC供电,36输入/24输出,可扩展6个IO模块,集成PROFINET端口,自带以太网通信接口,便于信息交互;系统需要点位100余个,只选用主模块不能满足点位要求,本系统选用3个EMDT32数字量输入/输出模块扩展IO点位,每个数字量模块具有16路24VDC输入和16路24VDC输出,不仅满足点位要求,还留有余量作为备用;由于需要监控绞车、刮板机电流状态值,还增加了模拟量输入模块,型号EMAE04,具有四路输入能力,一路作为备用[1]。
设备电流信号采用开口式互感器采集,将交流电流信号直接转换为4~20mA信号。电流显示仪表采用安东LU-DP4型智能电流表,其运行可靠精度高,设置上输入、输出量程可调,可根据上下限设置报警输出,同时还可将传入信号以4~20mA形式输出,本系统中电流显示仪表不仅将传入的电流信号在操作台上显示,还将信号传输到PLC中,再传输到上位机中显示、存储,便于使用过程中的查询分析[2]。
2.2 视频监控设备选型
为与厂内工业监控协议兼容,选用海康威视摄像头录制视频,摄像头分辨率400万像素,焦距2.8mm,支持Smart265编码格式,有效减少视频传输体积,降低网络传输带宽要求,防尘防水,可监听现场声音,带有红外夜视功能,即使在夜间也能看清设备状态,采用POE网线供电,即插即用,一根网线既实现了电源供电又实现了数据传输,节省布线,减少故障点[3]。
交换机选用华为S200-24P4S-A2型千兆网络企业级交换机,该交换机具有24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP,采用交流电源供电,交换机支持POE功能,可直接给摄像头供电;其包转发率42Mpps,交换容量336Gbps,充分满足12个摄像头以及其他设备的分组交换要求;支持VLAN功能,可把控制、监控、称重等系统划分不同VLAN,保证数据传输安全,信息传输可靠[4]。
NVR选择海康威视DS-7932N-R4,运算速度快,性能高,专门为400W及以上视频监控应用和存储设计。其解码能力强,可同时支持16路1080P高清视频解码,支持最高10T的存储硬盘,延长录像时间,本系统配备两块4T监控级硬盘用于视频数据存储,支持4K超高清画面输出,显示效果更清晰,还支持萤石、Ehome、ISUP5.0以及GB28181多种视频协议,满足对下采集、本地存储、对上传输的要求[5]。
3 软件设计
软件采用模块化设计理念,各个模块功能上相互独立,设计架构清晰,便于程序的编写和管理;模块间的耦合性小,出现问题故障时可对单独一个模块分析改写;本系统软件部分分为绞车控制模块、刮板机控制模块、返装皮带控制模块、振动电机控制模块、平车器控制模块、电液推杆控制模块、电磁吹风控制模块7个模块,每个模块之间可单独编写程序和调试,大大简化了程序编写难度和调试难度。
为保证设备运行可靠,软件设计了闭锁保护,当设备出现故障停车PLC检测不到该设备运行信号时,及时发出上级设备停车指令,从而避免上级设备料物堆积,防止事故扩大;为保证操作准确性,设置了就地/集中操作模式,模式选择只能由岗位司机在操作室选择,当选择集中操作模式时,现场控制箱除急停按钮外不起作用,当转换到就地模式时现场操作箱才能启停设备,分模式操作明确了操作权限,保证了装车系统的安全性。
上位机组态界面包含系统所有操作按钮、显示仪表,可以在上位机实现装车全部操作;设计了报警提示,当设备出现故障时上位机弹出警告界面并且实现声光报警,提示操作人员及时处理;设计了历史数据查询功能,可以以曲线、图表的形式查询分析,满足不同的分析需求。
4 网络架构设计
本系统中PLC、上位机、称重系统、视频监控均支持TCP/IP标准协议,由于具有相同的物理接口和协议标准,故重新设计、改造网络架构,将监控网络、工控网络、称重系统设备通信网络整合并划分VLAN管理,提高系统防毒、抗入侵能力,可共用一个交换机实现数据传输交换,简化设备[6]。系统网络连接拓扑图如下图所示:
图2 网络拓扑图
华为S200-24P4S-A2交换机为核心交换机,smart200PLC和上位机连接到此交换机实现PLC与上位机的通讯,两台设备划分IP地址为192.168.8.0/24网段,上位机读取PLC内部寄存器状态信息显示到界面,PLC执行上位机发过来的指令;视频监控接入到本交换机分配地址为192.168.1.0/24网段,将摄像头采集数据传输到NVR,实现视频录制和大屏显示;称重系统分配地址为192.168.6.0/24网段,可以将过磅、偏载信息上传到上位机。此外,本交换机还与上级万兆环网交换机相连接,将装车系统与厂内工业控制、视频监控融合到一起,实现信息交互,打破了信息孤岛。
5 功能及特点
将装车由岗位司机现场操作改为远程集中操作,二楼放仓岗位与装车岗位合并,改善了作业环境,满足职业健康要求;并且减少岗位司机4人,减人提效;编辑了上位机组态画面,实现设备故障原因可追溯,减少了维护时间。
将装车控制、工业监控、过磅三个网络融合为一个网络,分网段管理,管理逻辑清晰,网络安全性高,并且可直接接入企业万兆工业环网,打破信息孤岛,不同系统之间可相互调用数据,同时可将数据传输到手机端,从而及时科学指导生产。
本系统所有按钮操作、上位机操作、电流表数值、衡器数据、监控画面等都可记录在服务器数据库中,逐渐形成设备运行状态大数据,可以对以上数据联动分析,每天可对装车节数、装车吨数、装车时间做详细统计,分析装车特点,改变装车方式,从而提高装车效率;此外运行数据也可以动态展示设备运行状态,结合历史数据即可分析出设备维护周期,从而提前检修设备,实现预防性检修,提高设备可靠性。
6 结束语
精煤装车是马选厂精煤外销前的关键作业环节,装车时间、平车效果直接关系到是否能上线运输和客户使用效果。通过本次改造不仅提升装车效果,实现减人提效,杜绝设备噪声对职工的不利影响,还提升了企业形象,改造后的数字化、信息化、数据化运行模式为以后智能化选煤厂建设提供接入基础。