APP下载

自动化技术在电气工程中的应用

2023-02-21刘英

计算机应用文摘·触控 2023年3期
关键词:自动化技术技术应用电气工程

刘英

关键词:电气工程;自动化技术;技术应用

1应用优势

自动化技术是以计算机为载体,通过多种传感器向终端传输控制指令,实现终端自动运行和自动控制的综合技术。(1)在电气工程中应用自动化技术无须设置专用控制模块,由终端平台直接控制,大大降低了微机的计算量,提高了电力系统的流畅性。(2)对电网、设备的控制更加精确、快捷,自动化技术能够利用现代信息技术对电气工程的运行数据进行筛选、分类,提高数据的准确度,同时结合监测系统,及时监测电网、设备的运行状况,向监测中心发出预警,以保证电网安全。(3)自动化技术具有同步特性,能够根据电网反馈信息自动调整电网,使不同调度技术能够满足不同需求。它能将不同存储介质进行有机结合,实现智能控制,合理分配能量,降低电网运行时的功耗[1]。

1.1实现远距离的电力传输

我国幅员辽阔,地理环境多样,资源丰富,影响能源运输。在实现能源输送的同时,必须保证电网安全运行,提高输电能力,有效打破地理、经济等方面的制约,提高电网整体运行水平[2]。要解决这个问题,就必须建立健全的输电系统,以保证其在全国范围内的推广应用。另外,采用自动控制技术可以提高电能质量,增加电厂发电量,从而从根本上解决我国电力供应紧张、能源短缺等问题。

1.2扩大电力企业的规模

将自动化技术应用于电气工程,具有较强的实用性和集约性。目前,电气工程采用自动化技术,能够保证电力系统的安全与整体控制。自动化技术是保障社会稳定供电和满足不同用电需求的重要技术。自动化技术在全面拓展电网应用领域方面发挥着积极作用,同时是我国电力工业发展的重要支撑。

1.3提高电气设备的智能化水平

当前,我国经济持续稳定发展,科技创新极大地促进了人民生活和生产领域的发展。自动化技术的应用,为电力系统优化提供了一条新途径,通过对电力系统进行自动化维护与运行,可以保证电力系统安全、稳定和可靠。此外,还应建立智能化电力系统,确保电力系统不断注入新的活力,促进电力系统整体建设与发展,合理解决传统电力设备运行中出现的各种问题,以提升电力系统的智能化水平和应用的安全性。

1.4远程集中监控系统的适应能力强

远程集中监控是电力系统中的一个关键环节,采用自动控制技术能有效地提升电网的自适应能力,提高电网的综合运行效率。将远程集中监控技术引入电网自动控制中,既可以突破地域局限,又可以对电力系统进行全方位监测。此外,与传统的集中监控相比,采用现场总线技术可以大幅度减少系统应用成本,并且具有结构简单、操作简便、自适应能力强、维修费用低等特点。

2应用实现

2.1自动化技术在发电厂中的应用

目前,自动化技术已广泛应用于水、火电厂,效果良好。其中,将自动化技术引入水力发电厂,可促使水力发电企业实现单机自动化,从而使水电设备实现自动化运行。而将该技术应用于火力发电厂,能有效地检测出存在的安全隐患,既节约了维护费用,又保证了电厂运行质量。

2.2自动化技术在继电保护器中的应用

继电器是电力系统中常用的一种保护装置,主要用于监测电力系统的运行状态。一旦发现电力系统异常,继电器应立即发出警告,积极督促有关部门采取相应措施防止设备出现故障。在继电器的使用中普遍存在的问题是拒绝动作和错误动作。其中,当电器发生短路或其他故障日寸,无法及时采取保护措施。但由于受多种人为因素影响,会导致各种失误动作的发生,进而影响电气装置正常工作。将自动化技术应用于继电保护装置,可有效提高继电器的响应速度及精确度,直接减少电网安全事故。而继电器控制原理则是通过主动引入自动装置,实时监测电器运行状态,通过全面分析监测结果及具体运行参数,从而做出是否实施保护作业的决策[3]。

2.3自动化技术在电网调度中的应用

为了保证电网的安全与稳定,必须对电网进行精确、精细、全面的自动化控制。电气工程自动化是电力系统调度的重要组成部分。目前,其主要应用于现代开放式、分布式、可扩展的自动化体系结构,以整体增强软硬件的综合性能:电力系统在运行的过程中经常会发生故障,采用自动控制系统能够及时发现并掌握系统存在的问题,从而有效消除安全隐患,提高供电质量,满足整个系统的用电需求。

2.4PLC技术在变电站中的应用

传统变电站的运行、监测全靠相关人员完成,不仅造成大量人员资源浪费,而且会出现各类错误,这种错误的出现将会影响变电站整体运行的稳定性和安全性。鉴于此,将PLC技术应用于电气工程,可以降低工作人员的工作强度,同日寸有效缓解其工作压力,打破24小时监控的桎梏,提高电网监控质量和效率,延长设备使用寿命。同时,利用自动化技术对变电站运行过程进行多角度的监测,可以及时发现设备在运行中存在的故障类型及故障点,并通过网络技术进行故障反馈,避免了傳统电磁电缆数据传输错误,以增强数据传输的安全性[4]。

3PLC技术在电厂除灰系统中的应用

3.1三河电厂二期除灰系统概况

三河电厂二期工程应用的是正压紊流浓相气力输送系统,它的作用是将飞灰送入灰库,该系统采用亚临界参数、中间再热、单炉型、均匀通风、固体排渣等工艺。本锅炉的设计煤种是神华活鸡兔煤,其校核煤种是准噶尔煤7:3。根据三河发电厂的实际运行数据进行试验和计算,结果表明,粉煤灰在燃烧后的堆积密度为0. 75~1.0 t/m3,而实际浓度为2.1~2.4t/m3。根据设计的煤种,BMCR锅炉在使用时,灰斗的排灰能力可达8.9t/h。在BMCR工况下,使用校核煤种的锅炉灰斗可以达到13.5t/h的排放。每个电除尘器均设有2个电除尘器,每个电除尘器设有5个风电场、20个供电分区、2个电收站以及20个灰斗。煤仓与电收尘器的最大横向输送距离是750m。通过实地考察,发现三河电厂的排灰系统布局特征为:静电收尘排灰装置设在地面0m,气力输灰系统空压机设在除灰、空压室,主要的控制装置和电器都在二层。

3.2除灰系统对PLC技术的要求

针对三河电厂除灰系统的运行工况、设备环境和有关技术人员的研究,选择使用PLC系统,并对其进行如下设计。

(1)全部硬件采用厂商的标准或标准的选件,PLC的设备型号、技术规范是统一的。在5%~95%的相对湿度、0~50℃的环境下,PLC的全部硬件均能正常工作,不会发生结露。

(2) CPU必须是某个相关厂家的最新产品,具备较强的扩展性、通信能力、中/大规模程序存储能力以及数据结构。

(3)当采用RAM内存时,要确保储存的资料或程序可以在蓄电池里储存超过6个月,更换电池时要确保储存资料及程序不会遗失,并在系统内装一盏指示灯,以检测电池是否已耗尽,监測工艺控制要求有故障诊断等。这些特性包括:移位寄存器、日历、实时日寸钟、逻辑函数、锁定继电器、变换接触、算术运算、计时器等。整个系统的模件都应该是插头式的,方便更换。在机柜里一定要有20%的I/O作为备用。另外,每个I/O模块必须包含10%的备用端子和15%的输入/输出空间。

(4)所有开关量输入输出模块必须包含一定的隔离设备。

(5)在振动、无线电波干扰和电器噪声环境下,PLC系统能够持续正常工作。电源必须配有浪涌保护装置。

(6)编程时使用梯形图或其他PLC语言;一定要将逻辑函数加入PLC中。

3.3三河电厂除灰控制系统

结合PLC和PC机的技术需求,选择施耐德Quantum系列PLC作为三河电厂除灰系统的主控主机,在现场实现人工控制和运行,集控室由PLC与DCS通信,由上位机远程控制和运行。当PLC设备的电源及线路未发生故障时,请确保电源柜及程控柜的电源开关全部打开,PLC设备能正常工作。整个除尘系统由三部分组成。

3.3.1压力罐组装料过程

在进料前,系统应在停机或运输周期结束时,将全部启动的执行阀“关闭”。仪器气体满足输送系统要求,气压大于0.55MPa。空压机系统可实现由无负载向有负载、有负载向无负载过渡的转变。灰罐开关阀门对准选定灰库。开关阀仅在不排放灰渣的情况下切换。灰库系统满足运输系统运行需要,库顶布袋除尘器仍在运行,灰库处于无高料状态。所有加热系统均处于运行状态,所有气动执行器均已“关闭”,所有人工操作/调节装置均处于运行状态。在加注过程中,如果压力传感器的压力P小于50kPa,则压力容器液位计开关处于“非高位”状态时,排气阀打开,进料阀打开,然后开始给料程序。当一个或多个液位计处于“高位”状态或者t=60秒后,所有压力罐装料阀门将关闭。关闭排气阀,完成进料程序。设定进料时间,如果料位仪没有报警,理论上可以设定粗灰2000s,细灰6000s。

3.3.2灰的输送过程

输送前,一定单位内的压力槽在进料过程中结束,由控制系统根据系统状态自动判断是否进入输灰。针对送灰程序,开启灰道相应开关阀门。开启小型旁通阀,使某单位的排灰阀门完全打开。进气阀在一定单位内完全打开,使系统进入输灰流程。输灰控制采用压力传感器。

3.3.3输灰结束

当输送管线压降至空管压力以下时,装置已完成预处理。关闭进气阀,关闭辅助阀。当压力传送器压力t30 s,P小于50kPa日寸,关闭排气阀,关闭灰管开关阀(细灰输送时,当该装置内细灰全部送出时,阀门将关闭)。如果所有压力槽未发现堵塞,所有压力槽均为空,则飞灰输送系统将停止运行。同时,该装置所有应急阀门全部打开,继续向下一个装置输送。

3.4除灰控制系统异常处理

PLC设备均具有自检功能,当系统出现故障时,必须充分利用现有资源及自诊断能力进行故障分析。一般情况下,当PLC系统出现故障时,应先检测电源电压,然后检查输入输出端、PLC插头、螺丝等是否松动,最后检查PLC装置上LED显示装置是否正常,以及PLC本身是否有异常。

4结束语

自动化技术在电力系统中有着广阔的应用前景,它能全面监控电厂、电网、变电站的整个生产过程,大大缩短了整个系统的控制过程,实现自动调节和监控,使整个系统的智能化和自动化程度进一步提高。本文针对三河电厂除灰系统的实际需要,选用施耐德昆腾系列PLC作为三河电厂除灰控制设备。目前,三河电厂运行良好,系统安全可靠。该控制系统的应用,使除灰机的维护费用大大降低,工人劳动强度降低,在保障工作安全的同时,可以有效提升经济效益。

猜你喜欢

自动化技术技术应用电气工程
电气工程自动化控制中PLC技术的应用
人工智能在电气工程自动化中的应用
低碳环保技术在环境治理中的应用分析及阐述
基于高职院校物联网技术应用人才培养的思考分析
自动化技术在机械制造中的应用研究
机械制造自动化的特点及发展趋势
机械工程自动化技术存在的问题及措施分析
现代烟草工业发展趋势及降焦减害技术应用研究
电气工程及其自动化的发展
民用建筑电气工程中的节能探讨