超高温高压井取心技术在LD13井的应用
2023-01-12王喜辉张忠强
王喜辉,张忠强
(中石化海洋石油工程有限公司上海钻井分公司,上海 200137)
中国海上把井底温度大于177 ℃,且地层孔隙压力大于103.45 MPa(15 000 psi)或地层孔隙压力当量密度大于2.1 g/cm3的井称为超高温超高压井[1]。中国南海海域莺琼盆地是世界上三大海上高温高压地区之一。
LD 某区块位于莺琼盆地,在LD13 井钻井之前,在该区块已经完成了7 口井的勘探钻探,发现了具有商业价值的超高压天然气气藏。从已完成井来看,该区块气井主要目的层同时具有超高地层温度和超高地层压力、压力窗口极窄等特点,地层温度高于200 ℃,地层孔隙压力当量钻井液密度普遍高于2.25 g/cm3,其中一口井甚至超过了2.28 g/cm3,由此,在钻井施工中容易发生溢流、井漏、井漏后处理困难、因高温而发生井下工具失效等复杂情况[2-3],故钻井期间井控风险较高,作业难度较大。
为了探明储量,进一步深入了解储层砂体情况,LD13 井计划钻入HL 组气组砂体后进行钻井取心作业,这是首次在海上超高温高压主要目的层井段中进行取心作业。由于作业井控风险较高,取心施工难度非常大。在国内海上,鲜有在超高温超高压主要目的层井段进行取心的作业例子。为了安全实施LD13 井的取心作业,针对潜在的取心作业风险,多次组织专家探讨取心方案、论证作业方案的可行性,通过对取心筒的改造、取心参数优化、井控措施的细化,该井在212.7 mm井段进行了一次取心作业,取心进尺9.27 m,取心收获率100%,作业取得圆满成功。这为该区块的超高压气藏研究、储量落实提供了可靠的依据。
1 LD13 井基本情况
LD13 井钻遇第四系LD 组、新近系YGH 组、HL 组等地层,主要目的层为HL 组地层,为超高压天然气气藏。LD13 井四开311.2 mm 钻深3 990 m,244.5 mm 套管下深3 985 m,五开212.7 mm 井段已钻至4 165 m,此时已钻开黄流组主要目的层砂体,预计气组砂体厚度74 m。
按照LD13 井地质设计和钻井工程设计要求,需要在4 165 m 深度进行钻井取心。取心井段地层压力系数大于2.25 g/cm3,地温梯度约4.50 ℃/100 m,以致地层温度较高,取心位置的地层温度约195 ℃,故本次取心在超高温高压井段。
之前钻进至深度4 042 m 时做了地层承压试验,试验表明:套管鞋至4 042 m 这一井段承压能力达2.35 g/cm3,压力窗口不足0.10 g/cm3,这说明取心作业时压力窗口极窄,极易引发井漏、溢流等复杂情况。
2 超高温超高压井段取心难点和挑战
2.1 超高压井段存在井底温度高、循环排量小等难点,对取心工具和作业是一大挑战
对取心工具等井下工具的抗温能力要求高。取心钻头、取心筒等井下工具处于井筒最深处,工作温度非常高。要求工具的耐温能力非常高,如果耐温能力不足,工具容易失效,导致取心失败。一般在LD 区块超高温高压井的取心工具和配件耐超高温(>200 ℃)。
对取心钢球的影响。为减小环空压耗,降低井漏风险,超高压井段取心钻进期间排量较小,如取心前需要投球并泵送到位,可能会造成钢球迟迟不到位。一般在超高温高压井段取心,不采取常规井投入钢球并落球座才能取心的这种方式,需要充分考虑排量小对钻头、取心筒的冷却等方面的影响。
2.2 井控风险高,易发生溢流等复杂情况
在莺琼盆地超高压井地层中,由于压力窗口较窄,为保证井下安全,钻井液密度安全附加量往往较小,这样可以减少井漏风险。但另一方面,较小的附加量增加了井控风险,一旦作业中操作不当,就会引起压力失衡,出现溢流现象[4]。
经过钻井取心后,储层厚度裸露更多。如未压稳,井底压力小于地层孔隙压力,则以压差方式侵入井筒的地层流体量更多,更容易发生溢流。
所以,在取心作业后,需要采取措施以控制井底压力平稳,钻进和起下钻期间加强溢流观察,确保钻进、起下钻等作业期间的井控安全。
2.3 超高压井段取心作业期间,容易发生井漏等复杂情况
由于压力窗口窄,井漏是超高压井段钻井作业中常见的井下复杂情况,在取心作业中也是容易发生井漏的。取心钻具中无井底压力监测传感器,无法获知实时的真实的ECD 值(井底当量密度值),保持ECD 值恒定的难度大大增加,由此加大了井漏风险。
在取心过程,要预防井漏发生,要做好井漏处理的准备;也要保证取心筒工具不影响堵漏材料通过,不致于发生局部堵塞。
3 采取技术措施
3.1 改进取心筒
(1)采取免投球式结构,取心前无需投球[5-6],可以消除由于排量小导致球不能泵送到位的问题;割心后具备开泵循环、开泵起钻条件。
(2)耐高温改进。工具内部均不带有橡胶件,配件全部耐超高温(>200 ℃),满足抗高温的需求。
(3)防漏堵漏改进。内外筒环空间隙大,内外筒环空间隙单侧7.5 mm,不对堵漏材料的使用造成限制。
(4)优选卡箍岩心爪,割心更有保证;钢质内筒,不使用铝合金衬筒或内筒保形,有利于钻压传递到钻头。
改进后的取心筒,更适合超高温高压井段的取心作业。
3.2 取心钻具组合
(1)优选取心钻头。优选出新速通产的SCS306、胜利产的SCM306 等PDC 取心钻头,适合HL 组二段地层的取心钻进,预计取心机械钻速在1~5 m/h。
(2)钻具中带入耐高温液压震击器,可有效处理卡钻。
3.3 取心钻进参数优选
(1)优选超高压井段的取心参数,其中钻压3~7 t,转速50~60 rpm(转/分)。
(2)超高压井段的取心参数中排量明显要比常规井小。这是出于防漏考虑,取心排量大,环空压耗就大,井底钻井液当量密度就大,而超高压井段压力窗口窄,钻井液密度大,排量大就容易漏失。一般在212.7~215.9 mm 超高压井段,取心排量推荐8~10 L/s[7];如压力窗口较大,可以适当放大取心排量。
3.4 取心井控措施
(1)取心前调整好钻井液密度,保证起下钻井控安全。长起钻前要做个短程起下钻,时间不少于6 h;短起到某个深度后可以安排静止观察,观察环空液面是否稳定;下钻到底后循环测后效气测值,并计算油气上窜速度,计算起下钻安全作业时间[8]。
(2)起钻均要控制钻具上提速度,以减轻抽汲效应,减少可能的地层流体侵入量。从井底开始1 000~2 000 m 起钻一般控制在0.1~0.3 m/s。可以开泵起钻,开小排量即可,增加环空压耗,从而增加井底压力,减少地层流体侵入量。
(3)备好平台加重材料存量,海上守护的辅助船要有加重材料储备。平台上消耗加重材料后要及时补充。一般在超高压井段平台储备150 t 以上精细重晶石。精细重晶石与常规重晶石相比,前者的钻井液流变性更好,所以在超高压井中普遍使用精细重晶石。
(4)3 个位置的静止观察:起钻前(钻头在井底)、钻头进套管后、钻铤过防喷器前。如有疑问,要查明原因,并消除疑问,不得轻易放过疑问直接进入下一步作业。
(5)起钻随时灌浆,返浆进计量罐,并对比灌浆量与金属置换量的差值。起下钻过程,全程启动录井脱气器,监测并记录气测值。
(6)钻具组合中使用浮阀(装入高温阀芯)、投入式止回阀,起到防喷功能。浮阀推荐使用剑型阀芯,避免阀芯脱落导致失效。投入式止回阀尽量靠近钻头,一般安装在加重钻杆之间;投入式止回阀的阀芯放在钻台司钻房,方便投入使用。
(7)取心前至少循环一个迟到时间,等气测值降下来后才可进行取心作业。
(8)开泵割心,割心后开泵起钻。
(9)不在钻台出心,取心筒出井口后尽快下入钻具,避免空井。
(10)发现溢流,进入关井程序;疑似溢流,关井观察。钻进期间发生溢流,停止取心钻进,转入井控关井程序。
(11)取心期间避免动平台吊车、不调船,避免因这些操作导致出口流量和泥浆池体积变化,影响溢流观察和判断。
3.5 取心井漏预防措施
井漏预防为主,处理为辅[9]。
(1)下钻要控制钻具下放速度,以减轻激动压力,避免压漏地层。一般下钻至距离储层顶部深度2 000~1 000 m 后,开始控制下钻速度在0.3~0.1 m/s 范围。
(2)要求取心钻进操作精细化,避免参数大起大落。
(3)按台阶式开泵法开泵[10]。方法如下:小排量打通;见返出后提高排量,每次提高排量幅度1~3 spm(冲/分);然后观察泵压、返出等情况,正常返出、泵压平稳后再继续提高排量,直至预定的排量。这样开泵,每次时间在10~15 min,比常规井开泵时间明显长,但有效避免憋漏地层。图1是实际的台阶式开泵过程。
图1 台阶式开泵Fig.1 Stepped pump startup
(4)摸清地层的承压能力和压力窗口等情况。
(5)发现井漏征兆,停止取心,转入井漏处理。
4 现场应用情况
(1)钻具组合
钻具组合:8-3/8″取心钻头+7″扶正器+6-3/4″取心筒+7″扶正器+取心筒上接头+浮阀(高温阀芯)+1 根6-1/2″钻铤+8-1/8″倒划眼扶正器+8 根6-1/2″钻铤+6-1/2″液压震击器(带挠性接头)+配合接头+14 根5-1/2″加重钻杆+配合接头+投入式止回阀+配合接头+5-1/2″钻杆。
(2)取心钻进参数
参数:钻压3~7 t,转速50 rpm,排量9.2 L/s,泵压700~720 psi。
取心过程操作得当,钻进参数比较平稳。
(3)取心期间井控、防漏情况
取心钻具组合下钻至出套管前,循环一次;下钻到井底后再循环一次,通过循环降低气测值在0.5%以下。循环后再进行取心钻进;采用了优化后的取心钻进参数。
开泵割心,排量8 L/s,割心超拉3 t。
开泵起钻,排量8 L/s,钻具上提速度控制在0.1 m/s 以内,以这种方式起钻至2 500 m(距离高压储层顶部深度约1 660 m),之后直起。起钻过程灌浆正常。
起钻完后,立即下入正常钻进组合,不空井。
作业过程没发生溢流、井漏等复杂情况,井控作业正常。
(4)取心情况
取心井段4 165~4 174.27 m,取心进尺9.27 m,岩心长9.27 m,取心收获率100%,在超高温高压井段取心获得圆满成功。
5 结论与建议
(1)在海上超高温高压井段(温度、压力双高)进行取心作业,没有先例,这次作业成功创下了取心的温度和压力的新记录,取心作业时钻井液密度2.30 g/cm3也是前所未有的。
(2)在南海海域莺歌海盆地超高温高压井段取心,作业关键在于取心筒的改进、井控措施和防漏措施。
(3)在本次成功取心的基础上,建议尝试双筒取心,一趟钻就能取得更长的岩心,有利于储层地质研究。