某型飞机液压柱塞泵漏油故障分析
2022-12-21李科中航天水飞机工业有限责任公司
■ 李科/中航天水飞机工业有限责任公司
1 故障描述
某型飞机外场1 号漏油管流出线状红色油液,拆下主液压系统液压泵漏油管,发现主液压泵泵体端漏油管有液压油呈线状流出。
2 液压泵概述
液压柱塞泵尾部密封由动密封(轴尾封严机构)和静密封(外部封装各结合面)组成。轴尾封严机构由圈34M-94A 和衬套34M-97 金属平面及两个油封部件组成,外部封装各结合面通过胶圈2、3 密封(见图1)。
图1 液压柱塞泵轴尾密封结构图
3 故障定位
为查明液压柱塞泵漏油超标原因,建立故障树(见图2),逐项分析排查。从图中可以看出,故障分为液压系统故障和液压泵内部密封失效两大类,液压泵内部密封失效包括静环组件失效、液压泵壳体损坏和动环组件失效,上述因素都可能造成液压泵漏油超标故障。
图2 液压柱塞泵漏油故障树
3.1 飞机液压系统故障
液压泵漏油环节是油泵内部设计的固有油路,液压泵的渗漏主要是从油泵内动环、静环组件渗出极少量的油液,通过油泵内漏油管流出液压泵外,技术规范规定其漏油量在10min 内不得超过1.67mL。更换液压泵,飞机状态完好,故排除飞机液压系统故障导致液压泵漏油量超标的可能性。
3.2 液压泵内部密封失效
3.2.1 静环组件失效
1)油封部件与弹簧圈配合异常
如图3 所示,剪掉后盖保险,松开螺钉,使用专用工装取出后盖组合,发现弹簧圈(34A-88)脱出油封部件1(34C-89)内圈约1/3。分解静环组件,发现弹簧圈与油封部件1 处于半配合状态,弹簧圈漏出约1/3。正常情况下,弹簧圈应卡在油封部件槽内,将油封部件内圈与主轴外圆紧密贴合以起到紧固作用。弹簧圈一旦脱出,油封部件内圈与主轴贴合的紧固作用就消失,泵腔内油液将顺势流出,导致漏油管嘴漏油超标。因此,判断油封部件1 与弹簧圈配合异常。
图3 油封部件与弹簧圈配合检查实物图
2)胶碗组件与圈34M-97 配合异常
目视检查胶碗组件紧靠在圈34M-97 端面,装配到位,手感无松动(见图4)。故排除胶碗组件与圈配合异常导致液压泵漏油量超标的可能性。
图4 胶碗组件与圈34M-97配合检查实物图
3)圈34M-97 变形异常
目视检查圈34M-97,工作平面光滑平整,内圈无磨损,外圆无变形,内端面有一处压痕(约圆周方向1/3)。分析认为,该处压痕为弹簧圈34A-88脱出部分与圈34M-97 紧密接触出现的挤压痕迹,非分解后盖组件所致,且压痕为端面压痕,与主轴外圆的圆周密封无关。故排除圈34M-97 变形异常引起漏油管嘴漏油的可能性。
4)弹簧圈34A-88 存在异常
将弹簧圈34A-88 从油封部件1 取出,目视检查无扭转无变形;将弹簧圈用手捏变形再松开,弹簧圈自动复原,弹性好、无缺陷。故排除弹簧圈34A-88异常引起漏油管嘴漏油的可能性。
5)油封部件34C-89 异常
对比原机油封部件和新油封部件(见图5),表面无异常。进一步对两种油封部件做破坏性对比检查。目视检查油封部件内圈表面光滑,无倾斜,卡槽有弹性,无翻转、缺胶现象,金属骨架新旧一致,原机油封部件34C-89无异常。故排除油封部件34C-89 异常导致弹簧圈脱出的可能性。
图5 圈34M-97变形异常排查实物图
3.2.2 液压泵壳体损坏
目视检查壳体后盖密封部位和静环组件接触的圆形工作面,无划伤、无压坑,表面光滑无磨损痕迹,故排除液压泵壳体缺陷导致漏油量超标的可能性。
3.2.3 动环组件失效
衬套34M-94A 和衬套内装密封圈34-165 组成动环密封装置。该密封装置通过衬套34M-93 和油泵主轴连接在一起,主轴工作带动动环密封装置转动,密封装置任一零件损坏都可能引起漏油管嘴漏油超标。分解动环密封装置,对衬套34M-94A 和密封圈34-165 外观进行检查。
1)目视检查衬套34M-94A 工作表面光亮无磨损、无变形现象,尺寸测量符合图样要求。排除衬套34M-94A 损坏导致液压泵漏油量超标的可能性。
2)目视检查密封圈34-165 无扭转、无剪切、无磨损、无变形,表面光滑有弹性。排除密封圈34-165 损坏导致液压泵漏油量超标的可能性。
根据以上排查可以确认,该起质量问题归因于内侧油封弹簧圈脱出油封部件1 约1/3 后造成密封失效,导致大量液压油从漏油管嘴漏出。
4 故障原因分析
正常状态下,油封部件内圈在弹簧圈作用下,与油泵主轴紧紧贴合,起到良好的封严效果。在装配过程中弹簧圈34A-88 发生扭转,处于轻微变形状态,当胶碗组件装入圈34M-97 后,弹簧圈未完全安装到位,使弹簧圈脱出胶碗槽;在磨合与性能试验时,试验台和试飞站地面开车尾轴平稳,密封装置仍然有效,未发生漏油现象;但在飞行过程中,液压泵受飞行振动,尾轴发生径向跳动,油封部件1 的弹簧圈在侧向力作用下缓慢脱出,失去紧固作用,致使油封部件密封失效,导致大量油液通过漏油管接头呈线状流出。
5 故障再现
针对“弹簧圈脱出导致液压泵漏油超标”的定位,模拟弹簧圈脱出对液压泵进行故障复现。根据故障现象,模拟弹簧圈脱出胶碗约1/5 和约1/3 状态,对装配完成的液压泵进行试验验证。
1)验证1
装配过程中,模拟弹簧圈未完全(约脱出1/5)装入油封部件1 槽中,对装配完成的液压泵按工艺进行试验,试验结果见表1。
表1 弹簧圈脱出约1/5模拟试验结果
由试验结果可知,弹簧圈脱出1/5时,密封装置仍然有效,未发生漏油现象。
2)验证2
模拟弹簧圈未完全(约脱出1/3)装入油封部件1 槽中,对装配完成的液压泵按工艺进行试验,试验结果见表2。
表2 弹簧圈脱出约1/3模拟试验结果
由试验结果可知,当弹簧圈脱出约1/3 时,漏油量随着转速的增加逐渐增大,转速大于500r/min 后超出工艺规定的漏油量。
因此,当弹簧圈脱出油封部件约1/5 时,漏油管嘴漏油量超标故障无法在试验台复现;但当弹簧圈脱出约1/3时,液压柱塞泵漏油量超标故障复现。
6 结束语
对某型飞机液压柱塞泵漏油量超标质量问题进行了分析,确定了泵内油封部件内圈因装配不当造成密封失效引起漏油故障。通过模拟故障现象证实了问题发生的原因,为液压柱塞泵漏油质量问题诊断提供了新的思路。针对液压泵部件内圈失效的问题,分析数据可作为优化装配工艺提高产品质量依据。