1000MW超超临界燃煤锅炉炉内还原性气氛优化试验研究
2022-12-07江苏常熟发电有限公司李英俊
江苏常熟发电有限公司 李英俊
某厂#1机组锅炉在停炉检修期间,发现水冷壁区域存在严重的高温腐蚀问题。影响炉内水冷壁外部腐蚀的最主要因素,是水冷壁附近的烟气成分和管壁温度,烟气还原性气氛比氧化性气氛更具腐蚀性,为此对该锅炉进行炉内还原性气氛优化试验研究与分析,改善该区域的还原性气氛,提高机组运行的安全性和稳定性。
该厂#1锅炉为哈尔滨锅炉厂制造的1000MW超超临界变压运行直流锅炉。锅炉采用П型布置、双炉膛、一次中间再热,炉膛为内螺纹管垂直上升膜式水冷壁。锅炉燃烧系统采用改进型低NOxPM(Pollution Minimum)主燃烧器和MACT(Mi_tsuibishi Advanced Combustion Technology)型低NOx分级送风燃烧系统,采用CUF墙式切圆燃烧大风箱结构,共设六层浓淡一次风口、三层油风室、十层辅助风室、一层燃尽风室,在燃烧器上部还设置两层AA风。
1 试验准备与结果分析
1.1 运行现状与分析
试验准备:针对锅炉燃烧器顶部OFA风风门与AA风风门之间区域(高度约70m)存在的高温腐蚀问题,在该区域加装烟气取样测点,测点开设在炉膛水冷壁前后墙中间位置,同时测点还包括该层的4个观火孔;从炉膛内壁面直接抽取烟气进行采样分析,分析内容包括该测点的O2、CO和NOx等。燃烧试验先对锅炉的运行现状进行测试,再进行运行氧量的优化,然后分别对AA风、辅助风进行相关调整,最后做总体配风试验。
先做1000MW电负荷下的运行现状工况试验(T-1),运行磨组为六台磨,试验煤质保持基 本 一 致(Car55.38%、Har3.53%、Oar5.69%、Nar1.09%、Sar0.54%、Mar19.55%、Aar14.18%、Vdaf38.41%、Qnet,ar19972.64kJ/kg),运行表盘氧量为2.51%,习惯配风方式,运行状况稳定,对应锅炉热效率为93.55%,锅炉A/B两侧NOx排放浓度为288/261(mg/m3)。在试验期间,对炉膛OFA风层与AA风层之间区域炉膛内壁面进行还原性气氛测量,炉前测点和#5角CO浓度较高,均在10000ppm以上,且#5角含氧量较低。结合现场检视和试验结果,炉前区域和#5角区域为最严重的高温腐蚀区域。
1.2 相关试验
运行氧量优化试验。将表盘运行氧量从2.51%(T-1)提高到2.76%(T-2),锅炉热效率分别为93.55%、93.41%,即锅炉热效率有所降低。从炉内还原性气氛测量数据来看,提高运行氧量后炉内还原性氛围有所缓解。因此在当前煤质和1000MW电负荷工况下,宜将表盘显示氧量平均值控制在2.8%左右;变AA风试验。试验工况序号为T-2、T-3,负荷为1000MW,保持运行氧量和其他条件基本一致,将两层AA风门开度从75%(T-2)调整至50%(T-3)。试验结果表明,锅炉热效率变化不大,NOx排放浓度有所增大。通过关小AA风门、增大下层燃烧器区域的二次风风量,有利于煤粉颗粒和可燃气体的燃尽,可弱化炉内还原性氛围。在满负荷条件下,宜将AA风风门保持50%开度。
变油辅助风(油-AB/CD/EF)试验。试验工况序号为T-3、T-4,负荷为1000MW,维持蒸汽参数及磨煤机工况稳定。保持运行氧量和其他运行状况不变,将油辅助风门开度从50%(T-3)调整至80%(T-4),T-3、T-4变油辅助风试验工况配风方式相应开度(%)分别为:AB-L50/50、油 -AB50/80、AB-U30/30、CD-L20/20、油 -CD50/80、CD-U20/20、EF-L20/20、油-EF50/80、EF-U20/20。试验结果表明,锅炉热效率分别为93.44%、93.41%,NOx排放浓度有所增大。将油辅助风开度开大,还原性氛围增强,原因是由于油辅助风风门开大影响了二次风风门的刚性,使炉内燃烧恶化。在试验煤质条件下,满负荷运行时油辅助风保持50%开度即可。
1.3 变辅助风2(BC/DE/F-辅)试验
试验工况序号为T-3、T-5、T-6,负荷均为1000MW,保持运行氧量和其他运行参数基本一致,将辅助风2门开度(BC-辅、DE-辅、F-辅)从30%(T-6)调整至50%(T-3)、80%(T-5),试验结果表明,随着辅助风2风门开度增加,锅炉热效率分别为93.44%、93.38%和93.41%,NOx排放浓度有所增大。增大辅助风2的风门开度,炉内还原性氛围增强,炉内燃烧状况恶化。在辅助风2开度为30%时,各测点过量空气系数a在近乎1.0及以上,其中炉前区域的过量空气系数a达到1.16,CO浓度有较明显降低(与辅助风2开度为80%的工况相比较),其原因与减小辅助风2开度减小,提高了二次风刚性,增强炉内切圆稳定性。
1.4 变辅助风1(AB/CD/EF-U/L)试验
试验工况序号为T-6、T-7,保持运行氧量和其他运行状况基本一致,将辅助风1(AB/CD/EF-U/L)门开度从30%(T-6),调整至60%(T-7),具体开度参见表1。试验结果表明,随着辅助风1风门开度的开大,锅炉热效率变化不大,NOx排放浓度有所增大。
表1 变辅助风2试验工况配风方式
增大辅助风1的风门开度,CO浓度明显增大,除炉后测点的浓度稍低于0.5%外,其他各测点均在0.65%以上,同时过量空气系数a有明显降低,#1、#4、#5和#8角的氧量值降低到0%,说明炉内还原性氛围增强,可能导致该区域的H2S浓度大幅增大,高温腐蚀将恶化。其原因是由于辅助风1风门开度开大导致二次风刚性变差,影响了炉内烟气流场的稳定性。在当前试验煤质下,负荷为1000MW时将辅助风1置于30%开度。
1.5 整体二次风配风试验
整体配风试验工况包括T-8~T-11,保持运行氧量一致,负荷均为1000MW,4个试验工况配风方式分别为均布配风、全自动配风、束腰配风和正塔配风,具体配风方式参见表2。
表2 整体二次风配风风门开度
从试验结果看,正塔配风方式(T-11)锅炉热效率最高、束腰配风方式(T-10)次之、全自动配风方式(T-9)再次之,均布配风方式(T-8)锅炉热效率最低;从NOx排放浓度看,束腰配风方式(T-10)最高、均布配风方式(T-8)次之、全自动配风方式(T-9)再次之,正塔配风方式(T-11)最低。
从炉内还原性氛围测量结果来看,以全自动配风方式(T-9)时,过量空气系数a在1.0以上,同时CO浓度均在0.5%以下,能有效控制H2S的产生,从而有利于抑制高温腐蚀的发生,其炉内还原性氛围状况较好。因此在当前试验煤质下,负荷为1000MW时,从改善炉内还原性氛围来看,采用全自动配风方式较好;从提高锅炉热效率和降低NOx排放浓度来看,保持正塔配风方式较好。
2 结论与展望
提高运行氧量,有利于改善炉内还原性气氛,在1000MW负荷下,表盘运行氧量宜控制在2.8%左右;在满负荷下,减小AA风门,同时控制油辅助风、辅助风2、辅助风1的开度,以保持二次风刚性,稳定炉内切圆,有利于改善炉内还原性气氛;在满负荷下,正塔配风方式时锅炉热效率最高,正塔配风方式时NOx排放浓度较低,全自动配风方式时炉内还原性氛围状况最好;为提高机组运行的安全性,应考虑在高温腐蚀严重的区域加装在线测点,实时检测该区域的烟气成分,为运行提供参考。