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新景煤矿8129进风巷支护方案优化研究

2022-12-06李争杰

2022年12期
关键词:锚索树脂锚杆

李争杰

(华阳集团新景公司,山西 阳泉 045000)

1 工程概况

华阳股份智能矿山事业部新景公司8129综采工作面位于芦南采区525水平,工作面标高517~561 m,地面标高859~974 m,埋藏深度为322~448 m.工作面走向长1 249 m,倾斜长205 m,面积256 045 m2.本工作面井下位于8号煤芦南采区北翼中部,西为8128工作面(已采),南为芦南风井,东为8130工作面(未掘),北为525水平中条带大巷,服务于本面的巷道主要有芦南8号煤采区补胶带巷、8号煤采区补轨道巷、8号煤采区补回风巷等,8129工作面位置详情见图1(a)所示。工作面所采煤层为8号煤,煤层总厚2.34~3.43 m,平均厚度2.94 m.老顶为6.65 m的中粒砂岩,灰白色,成分以石英为主,长石次之,夹泥质条带,含云母和黑色矿物,硅质胶结,厚度变化较大。直接顶为8.08 m的泥岩,黑色,含植物化石,中部夹1~2层菱铁矿结核,上部含沙量较大,常相变为砂质泥岩;直接底为1.87 m的砂质泥岩,灰黑色,富含植物碎片化石和黄铁矿,顶部有时相变为泥岩。底板容许比压为4.5 MPa.巷道全部沿顶板掘进。

8129进风巷长1 249 m,沿8号煤层顶底板掘进。进风巷顶板采用D20 mm×2 400 mm螺纹钢锚杆+D17.8 mm×7 300 mm锚索+W钢带+经纬网联合支护,锚杆间排距0.9 m,锚索间排距1.8 m.采帮采用D20 mm×2 000 mm螺纹钢锚杆+金属菱形网+W钢护板联合支护;煤柱帮采用D20 mm×2 000 mm螺纹钢锚杆+D17.8 mm×4 200 mm锚索+金属菱形网+W钢护板联合支护锚杆间排距1.1 m×0.9 m,锚索间排距1.8 m.原支护断面如图1(b)所示。现阶段进风巷已掘进300 m,辅助进风巷已掘进340 m,对巷道掘进稳定之后围岩变形量进行初步测量,得出进风巷围岩变形量较大,顶底板变形量较小,局部地段两帮变形较严重,尤其是回采帮,多处出现较为严重的网兜现象,两帮移近量达到500~600 mm,预计无法满足工作面安全生产的需求。为实现8129进风巷围岩稳定控制目标,对其巷内支护方案进行优化设计研究。

图1 8129进风巷位置及支护示意(mm)

2 8129 工作面进风巷锚固性能测试与分析

根据在8129进风巷现场调研发现,原有支护条件下,锚杆、锚索脱锚现象较为普遍,锚固效果差是导致支护效果不佳的重要原因,因此在现场进行锚固性能试验,对其锚杆、锚索锚固参数进行优化。

2.1 锚杆锚固性能测试

在8129进风巷里程200 m处进行锚杆锚固力及预紧力的测试,顶锚杆为直径20 mm、长2.4 m的335号螺纹钢,选用CK2360型和Z2380型两种锚固剂,帮部锚杆直径20 mm、长度2.0 m.试验表明:采用两支CK2360树脂药卷时,锚固力均值106 kN,设计锚固力为100 kN,基本能够满足现场使用的要求,但是锚固剂凝结速度过快,现场操作不方便。顶板锚杆采用两支Z2380树脂药卷进行锚固时,锚固力平均值为115 kN,满足现场使用,锚固剂凝结较慢,可提供的预紧力较小。为减小顶板变形量,较快提供较高的锚杆预紧力,建议后续顶板锚杆施工使用双速锚固剂,即CK2360树脂药卷、Z2360树脂药卷各1支。帮锚杆采用1支CK2360型或Z2380型树脂药卷时,锚固力分别为69 kN、104.9 kN,帮锚杆采用Z2380型树脂药卷较合理。

2.2 锚索锚固性能测试

顶板锚索及帮锚索为直径17.8 mm的1×7 股低松弛钢绞线。现场试验结果表明:顶板锚索合理的锚固剂类型为两支CK2360型和1支Z2380型树脂药卷,锚固力基本达到350 kN,对锚索施加预紧力可达250 kN,顶板岩层较坚硬完整,锚固性能良好。后续可对顶板锚索长度进行优化,降低巷道支护施工难度和成本。帮锚索合理的锚固剂类型为1支CK2360型和1支Z2380型树脂药卷,锚固力达到250 kN左右,锚索预预紧力可设计为150 kN.

3 8129 工作面进风巷支护参数模拟研究

为对锚杆、锚索布置参数进一步优化,通过FLAC3D进行数值模拟计算[1-2],对不同支护条件下围岩变形量进行分析。为杜绝模型边界对数值模拟结果可靠性的干扰,设计三维模型尺寸宽、高、厚为80 m、60 m、6 m,数值模型如图2所示。

图2 数值模型示意

结合8129进风巷初掘期间围岩变形特征,及现场拉拔试验测试结果,初步拟定5组支护方案。各方案参数见表1.各方案中,顶板锚杆预紧力为60 kN,顶板锚索预紧力150 kN,帮锚杆预紧力40 kN,帮锚索预紧力100 kN,锚杆、锚索均垂直顶板或巷帮施工,采用 Cables 结构单元模拟锚杆和锚索。模拟锚杆、锚索尺寸、力学特征的变化,在不同支护方案条件下进行回风巷的开挖支护,整理得到图3所示结果。

图3 围岩变形量数值模拟结果

表1 初设支护方案参数详情

分析可知,方案1至方案5主要变化为锚杆锚索的支护密度逐步减小,巷道表面变形量呈现出逐渐增大的趋势。方案1至方案3条件下,巷道表面变形量整体处于较低水平,以变形最为突出的顶板下沉量为例,方案2与方案1相比仅增大5.7%,方案3相对于方案2仅增大14.8%,但方案4相对于方案3增幅达到51.2%,方案5条件下顶板下沉量进一步急剧增大,方案4、5条件下,围岩变形量较大,支护效果较差。综上可知,支护方案3最为经济合理。

4 8129进风巷优化支护方案及矿压监测

4.1 8129进风巷优化支护方案

设计8129进风巷优化后的支护方案如下:①顶板支护:选用MSGLW-500/20×2 000 mm螺纹钢锚杆,托盘选用150 mm×150 mm×10 mm的碟形钢托盘,锚固剂采用1支CK2360型和1支Z2380型树脂锚固剂,预紧力60 kN,间排距0.9 m×1.0 m.锚索选用D17.8 mm×5 200 mm的钢绞线,每根锚索使用2卷CK2360锚固剂和1卷Z2380锚固剂,预紧力150 kN,锚索托盘为300 mm×300 mm的碟形钢托盘,托盘厚度为14 mm,锚索间排距为1.8 mm×1.0 mm.②左帮(右帮)锚杆规格同顶板,锚固剂选用Z2380树脂药卷,间排距1.0 m,锚索选用D17.8 mm×4 200 mm的钢绞线,锚固剂采用1支CK2360型和一支Z2380型树脂锚固剂,间排距1.4 m×2.0 m.③顶板、左帮使用D5 mm的钢筋网,网片规格2 200 mm×1 100 mm.右帮网片使用煤矿井下用塑钢复合网,规格为JD GS+PVC 4000MS 1 200 mm.④网片搭接方式为绑扎搭接,压茬100 mm,压茬处每隔200 mm用16号双股铁丝“三花”布置绑扎,拧结量不得少于3圈,网片要铺平,铺展紧贴岩(煤)面。

4.2 矿压监测结果

为了检验8129进风巷优化支护方案的支护效果,采用上述支护方案继续掘进期间进行矿压监测,主要内容为十字布点法监测围岩变形量、顶板离层仪监测离层量、液压枕监测锚索载荷[3-4],根据现场监测数据整理得到图4所示结果,根据图4(a)、(b)分析可知,距迎头距离大于80 m后围岩表面变形量基本保持不变,顶板累计下沉量为86 mm,底板累计底鼓量为67 mm,煤柱帮累计内移量为152 mm,回采帮累计内移量84 mm,围岩累计变形量较小,围岩变形量整体小于原支护方案,尤其回采帮减小量为250~350 mm.根据图4(b)、(c)所示结果分析可知,顶板离层主要发生在距迎头60 m范围内,支护顶板趋于稳定,最大离层值为22 mm,顶板离层控制效果良好;顶板锚杆、锚索载荷在距迎头60 m处基本保持稳定,顶板锚索最大载荷约为241 kN,顶板锚杆最大载荷为61 kN,均在其设计承载能力范围内,锚杆、锚索工作状态良好。综上可得,优化后的支护方案有效控制8129进风巷围岩的变形破坏,能够为后续工作面的回采提供足够的空间以及安全保证。

图5 矿压监测结果

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