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黄腐酸钾硼增效剂及黄腐酸钾硼尿素的生产

2022-12-02

肥料与健康 2022年4期
关键词:黄腐酸钾计量泵增效剂

何 琳

(四川美青化工有限公司 四川射洪 629200)

尿素是氮含量最高的氮肥,年使用量巨大。但尿素的过量施用,往往导致土壤出现板结、硬化等现象。因此,在保证作物产量及品质的前提下,减少尿素用量、提高尿素利用率是尿素生产企业谋求发展的方向之一。

研究发现[1]:黄腐酸钾能科学组合新的营养链,全面平衡植物需求;含有未知的高生物活性的促生因子,对植物的生长发育具有全面的调节作用;络合能力强,能促进植物对微量元素的吸收与运转;抗絮凝、具缓冲、溶解性能好,与金属离子相互作用能力强;具有抗寒、抗旱的显著功能。

元素硼是植物所必需的微量元素,其能加快植株生长,促进花粉萌发,刺激花粉管伸长,有利于种子形成,减少落花落果。植物缺硼则会导致发育不良、产量下降,甚至颗粒无收[2]。根据全国第二次土壤普查数据,微量元素中硼缺乏最严重,四川省土壤缺硼面积达90%以上。四川川中丘陵和西南山区大部分土壤的有效硼、钼含量在中等水平以下,有效硼缺乏的比例高于70%[3]。

四川美青化工有限公司(以下简称四川美青化工公司)通过多方调研,并结合现有300 kt/a二氧化碳汽提法尿素生产装置年实际产能为330 kt的实际情况,研发了一种易于被作物吸收的缓控释黄腐酸钾硼尿素,拓宽了企业发展路线,可助力国家实现减肥增效的目标。

1 生产工艺设计

1.1 黄腐酸钾硼增效剂浓度的选择

黄腐酸钾硼增效剂浓度过高会导致黏度增大、流动性变差,造成计量泵无法工作;浓度过低,则会带入大量水分,导致蒸汽消耗量增加。通过配制不同浓度的增效剂,以及现场试验测试计量泵打量变化及流量稳定性(见表1),最终选择采用40%(质量分数,下同)黄腐酸钾溶液与45%络合硼溶液按照体积比5∶3混合,制备黄腐酸钾硼增效剂。

表1 计量泵试验数据

1.2 增效剂加入点的选择

四川美青化工公司尿素装置由二氧化碳压缩工段、液氨压缩工段、高压合成工段、低压分解回收工段、蒸发造粒工段、解析水解工段组成。尿素生产装置是一个流程化、系统化的生产系统,增效剂加入点的选择必须严谨。若在蒸发前加入增效剂,黄腐酸钾颜色为棕黄色,将会污染前系统,即生产黄腐酸钾硼尿素后再改产普通尿素,会造成成品尿素颗粒颜色发黄,不符合国家标准要求;若在蒸发后加入增效剂,增效剂带入的水将导致成品尿素水含量过高,品质受到影响(四川美青化工公司成品尿素水分控制在0.32%~0.45%,每吨尿素中加入4 kg增效剂,带入水分2.325 kg,成品尿素将无法达到优等品的指标要求)。综合考虑,四川美青化工公司决定在一段蒸发后、二段蒸发前加入增效剂,利用二段蒸发将成品尿素水分控制在0.5%以内。

1.3 增效剂加入温度的选择

一段蒸发后的尿液温度为130 ℃,在初次设计时未考虑增效剂加入温度,直接在常温下将其加入一段蒸发后,结果计量泵流量突然降为零。其原因是增效剂温度较低,与尿液接触瞬间在连接处产生尿素结晶,致使管道堵塞。后逐步提高增效剂温度至60 ℃时,未出现管道堵塞现象;继续提高增效剂温度至70 ℃以上时,计量泵打量出现缓慢下降,无法满足生产要求。所以选择增效剂加入温度为60 ℃。

1.4 增效剂加入量的选择

硼加入过量会导致黄腐酸钾硼尿素成本增加,农民施肥成本同样会增加。同时增效剂加入量过多可能产生产品总氮含量偏低、水分含量超标的现象,导致产品质量不合格。依据四川省地方标准《硼肥合理使用准则》(DB51/T 1021—2010),确定吨尿素中添加黄腐酸钾硼增效剂4 kg。

2 第一次工艺设计

2.1 工艺流程

第一次设计的工艺流程见图1。

图1 第一次设计的工艺流程

将黄腐酸钾硼增效剂加入1#制备槽,在1#制备槽夹套中加入蒸汽冷凝液,将增效剂加热至60 ℃,充分搅拌;利用位差将增效剂送入2#制备槽,同样利用夹套中的蒸汽冷凝液保持增效剂温度,1#制备槽继续配液;2#制备槽中的增效剂经管道过滤器进入计量泵,加压后送至尿素装置一段蒸发后。

2.2 存在的问题

(1)管道过滤器堵塞严重、清洗难度大,产品质量波动大。在实验室取配制合格的增效剂4份,采用水浴加热的方式分别在40、60、70、90 ℃放置6 h,结果发现:加热至40 ℃的增效剂无明显变化;加热至60 ℃的增效剂出现少量沉淀;分别加热至70、90 ℃的增效剂出现的沉淀明显增多。经分析测定,沉淀产物为硼。将黄腐酸钾和络合硼采用以上方法不混合分开试验,未出现沉淀现象。考虑到加热至70 ℃后黄腐酸钾溶液黏度会增大,决定将黄腐酸钾和络合硼分别加热至60 ℃,再于加入点混合后进入尿素装置。

(2)计量泵未与尿液流量联锁,在生产负荷出现波动时,产品质量难以控制。

3 第二次工艺设计

针对第一次工艺设计中出现的问题,将黄腐酸钾和络合硼分别在1#、3#制备槽内加热至60 ℃,搅拌均匀后利用位差分别流入2#、4#制备槽,然后分别通过管道过滤器进入1#、2#计量泵;1#、2#计量泵打量与尿液总管的流量联锁,可自行依据尿液流量设置系数,黄腐酸钾和络合硼混合后进入尿素装置的蒸发系统。第二次设计的工艺流程见图2。

图2 第二次设计的工艺流程

第二次工艺设计的优点:

(1)不存在结晶堵管风险,能保障连续生产;

(2)采用单独制备,络合硼质量分数最高可达2 000 mg/kg;

(3)适用于多种微量元素添加,可将硼换成其他微量元素,满足生产多种增效尿素的要求;

(4)计量泵与尿素溶液流量联锁,采用自动调整,成分控制更精准;

(5)增效剂采用夹套加热,其与尿液接触后不会使尿液温度瞬间降低产生结晶,避免发生堵塞;

(6)吨尿素加入40%黄腐酸钾2.5 kg和45%络合硼1.5 kg,生产的黄腐酸钾硼尿素满足企业标准Q/91510922744686973G.3—2018《黄腐酸钾硼尿素》的要求,主要指标见表2。

表2 企业标准《黄腐酸钾硼尿素》主要指标

4 黄腐酸钾硼尿素的施用效果

为考察黄腐酸钾硼尿素的施用效果,四川美青化工公司选取水稻F优498为对象开展了田间试验,试验地点在四川省射洪县复兴镇。

4.1 试验设计

试验共设8个处理,每个处理面积为4亩(1亩=667 m2)。常规施肥是按照农民的施肥习惯自行施肥;优化施肥按基肥、蘖肥、穗肥3次施用氮肥;各处理过磷酸钙及氯化钾施用量相同。不同施肥处理氮素投入量见表3。

表3 不同施肥处理氮素投入量

4.2 试验结果

不同施肥处理的群体颖花量及干谷产量见表4。

由表4可知:黄腐酸钾硼尿素优化施肥和常规施肥比普通尿素常规施肥分别增产24.8%和11.9%;与普通尿素常规施肥相比,黄腐酸钾硼尿素减氮优化施肥的产量仍提升15.8%。

表4 不同施肥处理的群体颖花量及干谷产量

5 结语

黄腐酸钾硼尿素是一种新型增效缓释尿素,除含有作物所需的大量元素氮素外,还含有促进氮素吸收的黄腐酸,同时能补充土壤中所缺少的元素硼。黄腐酸钾硼尿素生产工艺路线短、投资少、操作简单,可满足大规模连续生产的要求,吨生产成本比普通尿素增加约100元,经济效益明显。在水稻种植试验上,黄腐酸钾硼尿素增产作用明显,达到了减肥增效的目的。生产黄腐酸钾硼尿素为四川美青化工公司提供了一条新的发展路线,极大提高了公司的市场竞争力。

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