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H型鳍片式省煤器泄漏失效分析

2022-11-24王云

新型工业化 2022年9期
关键词:省煤器外壁内壁

王云

中国能源建设集团山西电力建设有限公司,山西太原,030031

0 引言

H型鳍片式省煤器在保持工质吸热量不变的前提下,可增大横向节距,降低烟速,在同一空间可布置较多的受热面,使工质的吸热量增加,以达到降低排烟温度、提高锅炉效率的目的[1]。省煤器常见的泄漏原因有原始缺陷、氢腐蚀、垢下腐蚀、氧腐蚀等,关于省煤器等四管泄漏原因的研究一直以来备受重视[2]。某电站锅炉运行中发生H型鳍片式省煤器鳍片端部开裂,泄漏失效事故。本文对开裂的省煤器鳍片端裂纹进行宏观检测及金相检测,对管材进行化学成分分析以及力学性能检验,分析研究省煤器鳍片端泄漏失效的原因,避免同类事故的发生[3]。

1 理化检测

1.1 宏观检测

对送检的两根试样管段外部进行宏观观察,可见管段外壁腐蚀严重,裂纹在H型鳍片端部,见图1。

图1 H型鳍片省煤器样管外观(a-c)

对A管裂纹解刨后宏观观察,可发现裂纹周向分布,外壁测量长约15mm,内壁测量长约7mm。裂纹形态曲折,中间部位位移量大于两侧。裂纹尖端外壁较尖,内壁较圆钝。此外,裂纹开裂面上无严重泄漏冲刷痕迹,裂纹附近的外管壁有冲刷减薄。鳍片处焊缝表面有焊接孔洞,见图2。

图2 A管裂纹外观(a-g)

对B管裂纹解刨后宏观观察,可发现裂纹周向分布,外壁测量长约25mm,内壁测量长约15mm。裂纹形态沿焊接鳍片端部略有弧度弯曲,中间部位位移量大于两侧。裂纹尖端外壁较尖,内壁尖度减弱[4]。此外,裂纹开裂面上无严重泄漏冲刷痕迹,裂纹附近的外管壁有严重冲刷减薄,见图3。

图3 B管裂纹外观(a-e)

裂纹剖开后,两断口均锈蚀严重,流水冲刷痕迹不显著。纹理观察可确定,断口无明显塑性变形,为由外而内开裂,见图4。

图4 裂纹剖开后的断口(a-b)

1.2 微观分析

试样管断口面被厚厚的腐蚀产物覆盖,断口细节无法分辨。根据断口纹理,可观察到外壁裂源处断口起伏大,类似疲劳裂纹的疲劳沟线特征,见图5a、5b。近内壁处较平坦,内壁为剪切平面,见图5c、5d。原始裂纹与人工压开处裂纹休止线呈光滑曲线状,见图5e。人工新开断口为韧窝,见图5f。能谱见图5g。断口腐蚀产物能谱分析为O、Na、S、P、Si等元素,见表1。

表1 断口腐蚀产物能谱分析表

图5 试样管断口微观分析

1.3 化学成分分析

试样管化学成分分析见表2。采用直读光谱仪进行光谱分析,检验结果表明,试样管化学成分符合GB/T 5310-2017《高压锅炉用无缝钢管》表7对20G材质元素含量的要求。

表2 省煤器试样管化学成分表

1.4 力学性能测试

1.4.1 拉伸试验

对管件向火面(A1-A4)、背火面(B1-B4),各取4根试样进行拉伸试验,结果见表3。拉伸试验结果表明,符合GB/T 5310-2017《高压锅炉用无缝钢管》表7对20G的要求。

表3 试样管拉伸试验结果

1.4.2 硬度检验

环状试样进行显微维氏硬度检验,检验结果见表4。试验结果表明,硬度符合GB/T 5310-2017《高压锅炉用无缝钢管》表7对20G的要求。

表4 试样管维氏硬度值

1.4.3 尺寸测量

对试样进行尺寸测量,结果见表5。测量结果表明,省煤器管已经减薄,可能导致减薄的原因有内部冲刷和外部烟气冲刷。

表5 试样管外观尺寸

1.5 金相检测

依据DL/T 674-1999,对试样管向火面、背火面,进行组织评定。显示球化级别:1.5级,组织特征:珠光体中的碳化物部分开始分散,珠光体形态明显,见图6。

图6 试样管断口金相图样(a-b)

鳍片与省煤器管角焊缝有多处孔洞、夹渣等缺陷,焊缝组织呈粗大柱状晶排布,见图7。

图7 试样管鳍片角焊缝金相图样(a-f)

垂直人工剖开断口,试样镶嵌后观察,断口旁无夹杂物,无微裂纹。试样经4%硝酸酒精溶液浸蚀后,裂源尖端材料损伤,残留部位未发现焊接热影响组织。断口面穿晶扩展,断面平齐,见图8。

2 分析与讨论

2.1 材质方面

试样管材质所含元素符合20G材质范围要求;力学拉伸性能合格、硬度合格;金相组织球化级别为1.5级,合格。鳍片焊接质量差,夹渣、孔洞类缺陷多。焊接组织粗大,热影响区范围较宽,焊接热输入量偏大。

2.2 裂纹分析

裂纹位于焊接鳍片端部,为由外壁向内壁开裂。裂纹中间开口较宽,两端尖细,说明在裂纹扩展过程中,省煤器管持续受到张开型拉应力;打开裂纹后的断口无宏观塑性变形;微观观察,裂纹旁无夹杂物、无微裂纹,呈穿晶扩展。断口腐蚀产物为O、S、Cl、Pb等元素,为裂纹开裂后,烟道中烟气进入所致。这一系列特征可以排除夹杂物等纯冶金缺陷或腐蚀疲劳开裂,可以确定开裂模式只有脆性开裂或机械疲劳两种模式[5]。

2.3 服役及应力分析

省煤器管采用悬吊结构,且每两根采用鳍片焊接相连,裂纹开裂位置正是位于焊接端部区域。当两根管因热膨胀不同而存在收缩变形差异时,此处恰好是宏观应力集中区域,同时此处也是焊接残余应力较高的区域。省煤器管服役过程中,多次性地频发此种泄漏事故,说明存在一定共性的原因。

3 结语

省煤器管鳍片端部裂纹系应力偏大引起的脆性开裂或机械疲劳开裂。应力偏大系此处结构设计方面为宏观应力集中区域,叠加焊接残余应力等综合因素导致。建议优化省煤器管固定结构;焊接时合理控制焊接热输入量,严格控制焊接条件,提高焊接质量。

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