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循环流化床锅炉炉膛风帽大面积脱落原因分析及应对措施

2022-11-24姜新雷

上海节能 2022年11期
关键词:风帽床温电焊

姜新雷

沧州旭阳化工有限公司

0 循环流化床锅炉介绍

某公司一台220 t/h 循环流化床锅炉为国内某锅炉厂制造,于2016年6月投入运行。锅炉为高温高压,采用5 000 kcal动力燃煤、床下风室内天然气点火方式,启动初期由床下两台天然气点火枪加热预装床料,当床温高至480 ℃时开始投煤[1-2]。具体设计及实际运行参数见表1。

表1 锅炉设计及运行数据表

1 风帽设计情况

锅炉炉膛风帽由锅炉厂设计,为小型钟罩式风帽。风帽与风帽管通过4点点焊形式连接,共计785套。风帽管固定于布风板上,尺寸φ51×5 mm,风帽盘尺寸φ114 mm,风帽钟罩处厚度12 mm。风帽上均匀布置8 个13.5 mm 的孔,风帽孔沿水平线向下倾斜10°。 风帽和风帽管材质为ZG60Cr26Ni7MnSiNRe,风帽管底部部分埋在高温耐火浇注料内,浇注料厚度130 mm,在保护风帽管不被烧坏的同时还防止床料磨损风帽管。风帽及风帽管尺寸及连接形式见图1。

图1 风帽及风帽管尺寸及连接形式

2 风帽运行过程中存在的问题

该锅炉于 2016 年 6 月投产,2017 年 12 月出现风帽脱落情况,当月锅炉平均负荷170 t/h、床温950 ℃。2018 年4 月,风帽开始大量脱落,此时锅炉平均负荷达210 t/h、床温最高时1 010 ℃,

除风帽大量脱落外,还出现锅炉局部结焦情况,以至于严重时导致了非计划停车[3-5]。为此,每次检修时都需对风帽进行批量更换,拆除的风帽见图2,可见风帽管有断裂现象。

图2 风帽管断裂

风帽脱落将严重影响锅炉的安全运行,风帽管脱落会引起锅炉布风板局部出现流化风短路现象,导致床料整体流化不良,进而导致更多风帽损坏;风帽脱落和床温升高会形成恶性循环,导致锅炉局部结焦,严重时需停炉检修。到2021年,因风帽问题造成非计划停炉2 次,给生产造成了很大影响。锅炉床温情况见图3。

图3 锅炉床温情况

3 原因分析

1)材质选型不合理

原风帽及风帽管设计材质为ZG60Cr26Ni7Mn-SiNRe,经查询该材质使用的最高环境温度为1 100 ℃,且抗磨性能一般。实际运行过程中,由于床温测点布置在水冷壁和浇注料处,此处温度偏低,显示只有1 010 ℃,但实际炉膛温度超过1 100 ℃,已达材料极限温度,故材质选型不合理[6]。此外,风帽由于床料的反复冲刷造成损坏也是风帽脱落的原因。

2)风帽管浇注料施工质量不合格

多次停炉检查发现风帽管浇注料处施工质量不合格,风帽管断裂位置多位于风帽盘底部风帽管裸露部分,这是由于浇注料的脱落,风帽管失去了保护,与流化床料直接接触产生摩擦,进而造成风帽管变薄直至断裂。

3)风帽及风帽管安装质量不合格

根据锅炉厂施工要求,风帽及风帽盘管要严密接合,要求缝隙≯0.5 mm,但实际施工过程中,由于风帽间间隙非常小,只有155 mm,很难保证风帽与风帽盘管的严密接合,如此流化风在风帽盘处直接短路,造成漏风,而漏风又使其它风帽的风量减小,进而使整个炉膛出现流化不均、床温偏高现象,造成风帽脱落的加剧[7]。

4)床温偏高

通过对表1中床温设计温度与实际运行温度的对比,可发现实际运行温度高出设计值50 ℃,严重偏离了设计值,此外,风帽实际运行环境温度也超过了风帽材质限制的最高温度1 100 ℃,导致风帽发生变形最后断裂。

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5)风帽及风帽管连接形式不合理

根据锅炉厂提供的设计说明,风帽及风帽盘是通过4 点点焊形式连接的,此种连接方式存在如下问题:由于电焊点的施工环境温度为20 ℃,故在950 ℃的运行温度下会由于热态膨胀导致拉裂;点焊处风帽管和风帽接触面积太小,微小的拉裂裂纹也会导致风帽脱落[8]。

4 应对措施

鉴于锅炉炉膛风帽脱落严重问题,公司技术团队与国内锅炉厂家进行了多次沟通,认为如需彻底解决该问题需更换风帽材质,并对风帽进行重新布置。由于风帽、布风板的拆除及重新布置工程量和投资都较大,为此,结合公司实际情况,从以下几方面开展工作[9]:

1)提高风帽和风帽管材质

经与专业厂家沟通,风帽和风帽管的材料选取更为耐高温、抗磨的ZGCr25Ni20MoW。

2)严控炉膛浇注料处施工质量

将风帽管处浇注料的验收定为A 级质量控制点,以杜绝浇注料脱落情况。

3)严控风帽安装质量

增加风帽管安装到位验收环节,在风帽管安装到位且浇注料验收合格后再开展风帽安装工作;对原4 点电焊在高温情况下极易开焊情况,将电焊改成段焊,增加焊缝长度,确保焊口适应高温环境。

4)降低锅炉床温

联合设计单位对旋风分离器进口进行了收口及中心筒改造,提高旋风分离器分离效率,提高锅炉返料量,达到降低锅炉床温的目的。

5)改造风帽和风帽管的连接形式

将电焊连接改为旋钮卡扣式连接(见图4),并增加卡扣后再点焊步骤,以解决电焊连接接合不牢固问题。

图4 风帽及风帽管连接图

2021年10月,通过公司技术团队的共同努力,对锅炉进行了上述全面提升改造,锅炉炉膛风帽脱落得到彻底解决,从根本上杜绝了非计划停车的可能性。

改造后不仅解决了风帽脱落问题,还提高了分离器分离效率,锅炉床温降低约50 ℃,NOx排放量由原来的300 mg/Nm3降到了150 mg/Nm3,脱硝氨水耗量降低85 L/min,相当于节省氨水费用14.8万元/月,节能效果显著。

5 结语

流化床锅炉炉膛风帽为锅炉的重要部件,出现问题将导致运行异常,因此需选择合适的风帽,锅炉厂应根据用户实际情况,不断修改、完善风帽型式、材质及安装要求,确保锅炉的正常运行。

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