细纱机主电机节能改造
2022-11-21沈桥庆,郭思明
棉纺织技术 2022年10期
一般早期生产的细纱机型,如A512、FA506系列等,翻改品种或调整车速都要更换主电机皮带轮或主轴皮带轮,必须停台10 min~20 min,影响细纱产量,而且采用这种方式控制细纱机速度,一落纱中细纱机速度保持不变,在细纱机启动或纺小纱时断头较多,直接影响细纱机产量和质量。加之,采用普通JF02 系列电机时多台细纱机同时运行,车间温升较大,在夏季高温高湿环境下制冷能源消耗明显增加。
经过调研,我们决定淘汰244 台JF02 系列细纱机主电机,采用变频器+AS180N 型高效永磁同步电机,并配套PLC 的改造方案。
细纱机驱动改造后,细纱机调速在触摸控制面板直接完成,仅需2 min~3 min,车速误差不大于1%,提高了细纱机品种工艺翻改效率。由于配套了PLC,不用通过接触器即可精准控制细纱机小纱、中纱、大纱车速,减少了细纱断头率,有效降低了值车工的劳动强度,细纱机产量也提高了4%。
新型高效永磁同步电机在正常运行时温升较低,比JF02 系列电机机身温度低8 ℃,降低了夏季车间的热负荷,所需制冷能耗减小。经测算,改造后节电10%,设备噪声减小10%。244 台细纱机全年节电约2.2×106kW·h,企业节约电费154万元。