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白象山铁矿井下典型尘源防尘现状调查分析

2022-11-04王荣林

现代矿业 2022年10期
关键词:象山防尘湿式

王荣林 李 刚

(1.安徽马钢矿业资源集团姑山矿业有限公司;2.中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司;3.金属矿山安全与健康国家重点实验室)

白象山铁矿是安徽马钢矿业资源集团重要的铁矿石生产基地。根据白象山铁矿矿体的赋存特点,以及保护地表不塌陷、井下不突水和青山河不改道的需要,在综合考虑经济、技术因素的情况下,确定采用竖井开拓、上向分层充填法开采工艺,开采规模为原矿200万t/a。

随着白象山铁矿开采深度、开采强度和机械化程度的不断提高,生产作业面和生产岗位粉尘浓度不断升高,且大部分为呼吸性粉尘。这些粉尘具有分散度高、比表面积大、粒径小、吸附力强等特点,在矿井环境气流的扰动下不易沉降,对现场作业人员的身心健康造成了严重威胁[1-4]。

目前,对于危害井下作业人员身心健康的粉尘,主要的技术措施包括通风排尘、喷雾除尘、密闭控尘、抑尘剂降尘、幕帘隔尘、除尘器捕尘等[5-8]。针对白象山铁矿井下采掘生产过程中的扬尘,现场采取了湿式作业、矿井通风、喷雾洒水、湿式除尘器捕尘等技术措施进行抑尘,为评价典型尘源的防尘效果,矿山与中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司合作进行了调查、分析。

1 矿井通风防尘

1.1 通风网络

矿井采用副井进风,回风井抽风的对角抽出式通风系统。新鲜风流从副井进入,经-330 m和-470 m水平及穿脉、天井进入采场,再经天井、-390 m中段回风巷道到回风井石门,在主扇风机作用下经回风井排至地表。

部分风流从副井进入-500 m有轨运输水平,由于-500 m水平和-470 m水平由天井和联络斜道贯通,因而风流可从-500 m水平进入-470 m水平。

破碎硐室、皮带道、粉矿回收道的新鲜风流由电梯井进入,破碎硐室(-540 m)通过辅扇抽风,将风流沿主井排至地表;中段卸矿站(-500 m)、皮带道(-583 m)、粉矿回收道(-643 m)由局扇抽风,将风流沿主井排至地表。

1.2 机站设置

(1)-390 m回风机站有风墙,安装1台DK60(B)-8-№28(355 kW×2)风机。

(2)在通风不良的采场安装有局扇,根据现场情况确定局扇功率,一方面解决通风除尘问题,另一方面防止有毒有害气体在不通风的硐室聚积。井下局部风机情况见表1。

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1.3 通风系统检测

根据井下微小气候检测结果,可计算白象山铁矿井下通风系统的风量分配情况,见表2(负数表示风流流出井筒;正数表示风流流入井筒)。

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从表2可以看出,通风系统正常运行时的系统总风量203.12 m3/s,通风系统有效风量率63.35%,符合《通风系统鉴定指标》规定的不低于60%的标准要求和《金属非金属地下矿山通风技术规范 通风系统》(AQ 2013.1—2008)的相关要求。

2 湿式作业防尘

副井井口东侧建有高位水池,有输水管道从水池直达井下各作业点,一方面对产尘点进行喷雾洒水,另一方面用塑料软管连接凿岩机,对采掘工作面实施湿式打眼。

以卸矿站为例,喷雾降尘设施位于井下卸矿坑上口,其喷雾洒水装置(1套)包括5个喷雾头,并与矿车联动启动,见图1。

3 除尘设施防尘

井下粗破碎硐室针对区域内的主要产尘点,设置了局部收尘装置——湿式除尘器1台,其风量1.5万m3/h,位于井下破碎硐室,见图2。

该除尘系统配套有自动控制系统,工人可在控制室或值班室内操作,减少了工人接触粉尘的时间,减轻了粉尘对岗位工的影响。

4 防尘现状检测结果

4.1 游离二氧化硅含量检测

游离二氧化硅含量的测定关键是代表性采样点的选择,采集采样点呼吸带高度的新鲜沉降尘。代表性采样点选择井下-330、-440 m中段采矿生产区域以及井下粗破碎硐室,游离二氧化硅含量检测结果见表3。

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从表3可以看出,井下-330、-440 m中段采矿生产区域及井下粗破碎硐室的粉尘游离SiO2含量分别为11.79%、12.32%和12.03%,粉尘性质均为矽尘。

4.2 粉尘浓度检测

粉尘浓度现场检测共设置了11个岗位,涉及25个作业点位,具体超标岗位见表4。

从表4可以看出,共有6个岗位40 h加权粉尘浓度不符合《工作场所有害因素职业接触限值第1部分:化学有害因素》(GBZ 2.1—2007)规定的职业接触限值要求,其余岗位符合职业接触限值要求。

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5 结论与建议

(1)白象山铁矿井下作业场所对粉尘的防护主要有通风防尘、湿式作业、加设密闭罩、产尘点设置收尘设施、喷雾洒水抑尘等措施,总体效果显著。

(2)-500 m卸矿站产尘范围较广,卸矿瞬间含尘冲击气流较强大,普通喷雾措施无法完全满足降尘需求,建议采用喷雾射程远、抗风能力强、雾化效果好、耗水量低等特点的高压喷雾降尘措施。

(3)-540 m破碎硐室的除尘器为湿式除尘器,由于运行时间过长,除尘器存在部分堵塞、腐蚀等情况,导致设备除尘效果降低,建议采用高效袋式除尘器。

(4)强化涉尘岗位人员的监管,提高防尘意识,做到按要求正确佩戴个人防尘用品。

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