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高效沉淀池+ 反硝化滤池工艺在污水厂提标改造中的应用

2022-11-03何书云

科学技术创新 2022年32期
关键词:滤池沉淀池硝化

何书云

(福建省环境保护设计院有限公司,福建 福州 350000)

引言

反硝化深床滤池作为目前新型的深度处理工艺,同时具有去除SS、脱氮和除磷的复合型功能,运行成本低,性能稳定[1],已在国内多座城镇污水处理厂的提标改造中得到应用。在这些工程中,反硝化深床滤池可以作为氧化沟工艺、A2/O 工艺及CASS 工艺等二级生化工艺的深度处理工艺,确保最终出水水质稳定达标,尤其是对TN 的去除效果明显。而一般单采用生物除磷工艺很难满足出水含磷量满足一级A 的排放要求[2],在污水处理厂提标改造项目中常在反硝化滤池前端增加高效沉淀池,达到强化化学除磷的目的。高效沉淀池结合快速混合、污泥回流、斜管或斜板沉淀等措施,实现了高效固液分离。相比传统混凝沉淀,高效沉淀池表面负荷大,占地面积小,不仅提高了SS 的去除率,同时大大节省了土建投资。胡香等[3]研究表明在采用A2/O 氧化沟- 混凝沉淀- 反硝化深床滤池组合工艺处理城市生活污水, 出水水质优于一级A 标准, 其中COD<40 mg/L,NH4+-N<2.0 mg/L,TN<10 mg/L,TP<0.3 mg/L。福建某污水处理厂进水以生活污水为主,一期工程设计规模为2.5 万m3/d, 现状处理工艺为改良型卡鲁塞尔氧化沟工艺。生活污水经厂外污水中途泵站提升进入污水处理厂,进入细格栅和沉砂池,沉砂池的出水自流进入氧化沟前端的兼氧区, 然后流入氧化沟好氧区。氧化沟出水进入配水井分配到二沉池,泥水分离后,尾水经次氯酸钠消毒计量排放。现状污水厂处理出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GBl8918-2002)中的一级B 标准。根据《水污染防治行动计划》(水十条) 和福建省住建厅加快污水处理厂提标进度的要求。该污水处理厂应达到一级A 排放标准。

1 提标前进出水水质情况

目前该污水处理厂处理量呈逐年波动上升趋势,月均最大进水水量2.37 万m3/d,月均最小进水量1.16万m3/d,运行水量不稳定,最高进水量接近设计规模。该污水厂2017 年7 月-2017 年12 月间实际进出水水质数据见表1。

表1 2017 年7 月-12 月间实际进出水水质数据

根据表1 的数据,现状污水通过二级处理后,出水基本能达到一级B 排放标准,偶尔会有超标,排放标准提高到一级A 后,现状出水除COD 能达到出水标准外氨氮、总氮指标基本处于一级A 的边缘,存在超标的风险,总磷也基本超过一级A(≤0.5mg/l)限制,深度处理应同时考虑脱氮磷系统。

2 改造工艺设计

2.1 现状问题分析

现状工艺对TP 去除效果不太理想,出水均值数基本能达到一级B 标准,偶尔出现超标,提标后将无法满足达标排放要求。结合污水厂的运行情况,造成TP 去除不佳的原因可能包含以下几方面:

2.1.1 进水营养物比例失衡

一般情况下, 进入生化反应段厌氧区污水中BOD5/TP 大于20 可以达到良好的除磷效果,而根据近一年进水各指标的监测结果,4 个月的BOD5/TP 小于17,8 个月的BOD5/TP 都在20 以下。本污水厂进水的BOD5偏低致使碳磷比过低是除磷效果不佳的一个重要因素。

2.1.2 改良型卡式氧化沟无厌氧区

按进水流量2.5 万m3/d 计算, 氧化沟需设置厌氧池且停留时间至少要在1.5h[4]。原设计大量硝酸盐氮随回流污泥直接进入预反应区, 反硝化菌会与聚磷菌争夺水中的有机碳源来完成反硝化,影响磷的释放和聚磷菌体内PHB 的合成,从而影响后续除磷效果。

2.1.3 污泥龄总体偏长

硝化菌增殖速度慢、世代时间长,实现硝化需泥龄为10~15 d。而除磷是通过剩余污泥的排除实现的,除磷的最佳泥龄为3~5 d[5]。为了保证硝化效果,氧化沟夏季时泥龄约在15~16 d,冬季在18~20 d。由于进水BOD5偏低,致使剩余污泥量少,系统内的总磷不能及时排出,可能造成出水总磷偏高。此外,泥龄较长,污泥活性不足也会影响生物除磷效果。

2.2 提标改造思路

根据污水处理厂实际情况和提标改造要求, 在尽量利用现有设施的前提下,主要采取以下改造措施:(1)在二沉池后增加反应沉淀处理构筑物, 通过加药混凝沉淀,强化SS 和TP 去除效果,使其能够稳定达标。(2)外加碳源, 调整污水可生化性, 提高B/C 比、B/N 比和B/P 比,使出水TN 和TP 指标能进一步下降。

污水处理工艺的选择应充分考虑技术的可行性,经济的合理性,对污水水质水量的适应性,运行的稳定性等多种因素,综合考量后确定。从表1 可看出,现状工艺出水TP 在0.22~1.6 mg/L,均值为0.66 mg/L 超出一级A 的排放标准限值,排放标准提高后,深度处理须采用化学除磷强化除磷效果; 现状处理工艺出水TN在4~20 mg/L,均值为10 mg/L,而一级A 排放标准TN限值为15 mg/L。提标后出水TN 不能稳定达标;因此在提标深度处理需要选用脱氮、沉淀组合工艺来确保各项指标均达标。经过综合比选,选定“高效沉淀池+深床反硝化滤池”组合工艺。主要改造内容有:氧化沟改造(表曝机改为鼓风机,增设微孔曝气器)、新建中途提升泵房、新建高效沉淀池、反硝化滤池。提标改造工程污水处理工艺流程见图1。

图1 提标改造污水处理工艺流程图

2.3 新建主要构筑物及参数

2.3.1 提升泵房

新建提升泵房1 座,将原二沉池出水提升,保证后续处理工艺运行。总平面尺寸为:14.30×6.20 m,地下深度为2.90 m,地上高度为7.5 m。泵房中间设隔墙,分为两格。选用4 台水泵,3 用1 备,其中1 台水泵配备变频电机。单台水泵流量Q=510 m3/h,扬程H=6 m,电机功率N=11 kW。在泵房上部安装一套MDI 电动葫芦一套,起吊重量1.5 t,起吊高度6 m。水泵根据泵坑内液位信号综合控制水泵的开停,并采用先开先停、先停先开的方式轮换运行,延长水泵的使用寿命。

2.3.2 高效沉淀池

高效沉淀池把混合/絮凝/沉淀进行重新组合,混合、絮凝采用机械方式搅拌方式,沉淀采用斜管装置,与普通平流式沉淀池相比,可大幅度提高水力负荷。新建高效沉淀池1 座2 组,平面尺寸21.20×19.50 m,单组处理水量1.25 万m3/d,每座高效沉淀池分2 格,每格又分为混合区、絮凝区和沉淀区,高峰流量时表面负荷为9 m3/m2·h。设混合搅拌机1 台,P=11.0 kW;絮凝搅拌器2 台,P=2.2 kW。混凝反应总停留时间为14.9 min;沉淀时间为0.8 h,表面负荷为7.8 m3/m2·h。

2.3.3 反硝化滤池

设计处理规模2.5 万吨/日;变化系数Kz=1.47;深床滤池设计平均进水流量Qave=1 042 m3/h, 设计峰值流量Qmax=1 531 m3/h。分4 格, 单池尺寸11.0 m×4.55 m,总过滤面积200 m2,池深6.05 m。滤料层厚度为2.44 m,有效粒径为:2~3 mm,不均匀系数小于1.3,采用优质多棱形石英砂,设计滤速5.20 m/h,强制滤速6.94 m/h。配水系统采用双层配水配气滤砖。设反冲洗水泵2 台,一用一备,Q=751 m3/h,H=10 m,N=37 kW;废水排水泵2 台, 一用一备,Q=200 m3/h,H=7.5 m,N=11 kW;罗茨鼓风机3 台,两用一备,Q=2 310 m3/h,P=70.5 kPa,N=75 kW,变频调节。

3 工程投资及运行效果

3.1 工程投资及总体效果

本次提标改造工程总投资1 842.13 万元,其中建安费1 556.26 万元,吨水投资约737 元。该污水处理厂提标改造工程于2018 年6 月通水试运行,通过2 个月的试运行,该污水处理厂2018 年8-9 月出水水质数据见表2。

表2 2018 年8 月-9 月间实际出水水质数据

该污水处理厂2018 年8-9 两个月近60 天出水水质情况可看出, 该污水处理厂通过提标改造后, 出水TN 在5 mg/L 上下浮动, 最大值为5.8 mg/L, 出水TP最大值为0.35mg/L 稳定在0.5 mg/L 以下, 出水COD最大值为45 mg/L, 所有指标均能稳定达到一级A 标准。

3.2 改造促进氨氮的去除

图2 为提标改造前后NH3-N 去除率的变化。提标改造前出水NH3-N 最大值为8.13 mg/L, 均值为0.87 mg/L,改造后出水NH3-N 最大值为2.43 mg/L,均值为0.41 mg/L,NH3-N 去除率由原来的87%提升为97.5%。说明氧化沟通过更换曝气装置后,硝化反应得到的增强,氨氮的去除率得到了提高。

图2 提标改造前后NH3-N 去除率变化

3.3 改造促进总氮的去除

提标改造前后TN 去除率的变化见图3。提标改造前出水TN 最大值为26 mg/L,均值为18.9 mg/L,改造后出水TN 最大值为5.8 mg/L, 均值为4.1 mg/L,TP去除率由原来的58.6%提升为78.9%。说明改造后通过反硝化滤池碳源的投加,增强了反硝化效果,确保了出水TN 稳定达标排放。

图3 提标改造前后TN 去除率变化

3.4 改造促进总磷的去除

图4 为提标改造前后TP 去除率的变化。提标改造前出水TP 最大值为1.6 mg/L,均值为0.65 mg/L,改造后出水TP 最大值为0.35 mg/L, 均值为0.18 mg/L,TP 去除率由原来的74.1%提升为90.8%。说明改造后通过高密度沉淀池的化学除磷,明显提高了系统TP 的去除效果。

图4 提标改造前后TP 去除率变化

4 结论

(1) 采用“高效沉淀池+深床反硝化滤池”组合工艺作为城市污水处理厂提标改造深度处理工艺,工程运行结果表明具有良好处理效果, 处理出水主要污染物指标均能够稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GBl8918-2002)中的一级A 标准。

(2) 碳源的投加, 既会增加运行成本也会增加二次污染的风险, 本工程可考虑通过增加监控硝态氮的量,在高效沉淀池出水TN 已经达标情况下,无需投加碳源, 可通过调整反硝化滤池运行条件转换为深床滤池,降低运行成本。

(3) 该城市污水处理厂提标改造工程建设后将进一步削减主要污染物总量的排放, 对九龙江流域水环境的保护起到积极的作用。

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