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多宝山铜矿二段磨矿分级系统对比研究

2022-10-25刘克爽

矿冶 2022年5期
关键词:宝山磨机旋流器

刘克爽 周 游

(1.黑龙江多宝山铜业股份有限公司,黑龙江 黑河 161400;2.紫金矿业集团股份有限公司,福建 龙岩 361000)

铜是我国国民经济发展中最重要的矿产资源之一,其被广泛应用在工业、农业和军事等领域[1]。钼在工业、医学、化工等重要行业有着广泛的应用和良好的前景,是国民经济中的重要原料和不可替代的战略资源,尤其在钢铁领域中不可或缺[2]。斑岩型铜钼矿是我国钼金属的主要来源,其铜钼矿物组成主要为黄铜矿与辉钼矿,该类型铜钼矿嵌布粒度细,铜钼矿物紧密连生,可浮性相近,造成铜钼分离困难[3,4]。

在铜钼矿的实际生产过程中,磨矿分级作业对选别作业和选厂效益有非常大的影响[5]。当磨矿分级流程合理时,更有利于入选矿石发生单体解离,从而提高分选效率,得到理想的分选指标[6]。如果采用不适宜入选矿石的磨矿分级流程,则会降低分选效率,对选别指标产生不利影响,降低选厂效益[7]。

多宝山选矿厂分为二期建设,其中第二期工程又分为两个系列,综合处理能力大,但精矿指标对磨矿细度要求较高[8]。目前发现原磨矿分级作业难以使入选矿石达到理想的粒度,导致选别效率低、精矿指标不佳,因此对多宝山磨矿工艺流程进行考查、分析并进行工业试验验证,以期采取有效技术手段,切实提高金属回收率,减少铜金属损失,提高资源利用率。

1 试验原料和试验装置

1.1 主要矿物及嵌布特征

多宝山铜矿属大型低品位斑岩型铜矿,矿石中金属矿物以细颗粒、疏散、均匀状嵌布于脉石矿物中,形成细脉浸染状构造。矿石中不同矿物含量分布如表1所示。矿石中主要金属元素为铜、钼、金、银。其中,金属矿物主要为黄铜矿和斑铜矿,并伴生少量的辉钼矿、辉铜矿和自然铜;硫化矿以黄铁矿为主;脉石矿物主要包括石英、黑云母、钠长石等。

表1 矿石组成分析

1.2 化学多元素分析

原矿化学多元素分析结果见表2。根据表2可知,多宝山原矿矿石中Cu、Mo含量分别为0.41%、0.011%,均为有价元素。伴生有价元素Au、Ag的含量较低,分别为0.11、4.2 g/t,应该进行综合回收。矿石中砷、硫、铁的含量均较低,而Al、SiO2含量高。

表2 原矿化学多元素分析

1.3 物相分析

原矿铜物相分析结果见表3。物相分析结果表明,矿石中铜矿物主要以硫化铜形式存在,占总铜的95.61%;其中,氧化铜中铜的占有率较低,为4.39%,该类矿物在浮选过程中不易被捕收,回收难度大;除此之外,多宝山原矿石含有微量硅酸盐中的铜,因此工艺上对磨矿效果及单体解离度要求较高。综合分析可知,黑龙江多宝山铜矿石为典型的低品位硫化铜矿石,精矿指标预计受磨矿细度影响较大。

表3 原矿铜物相分析

2 二段磨矿分级系统的生产现状

多宝山选矿厂二期生产规模为日处理原矿石5.5万t,其中一系列日处理原矿石3万t,二系列日处理原矿石2.5万t,采用铜钼混合浮选+立磨机再磨后精选工艺流程。多宝山矿石性质复杂,原矿品位波动大,给生产增加了一定的难度。其中,精矿品位不佳的问题尤为突出,在生产过程中发现,制约精矿品位提高的的主要因素为精矿再磨后的矿石粒度,进入最后一次精选的矿石粒度偏粗,导致浮选效果变差,因此急需对精矿再磨系统进行优化。

2.1 现行工艺流程

多宝山铜矿选厂总体为两粗三扫三精浮选流程。一系列一段磨矿工艺流程为一台半自磨机、一台溢流型球磨机、配备一组水力旋流器,组成预先检查分级闭路磨矿作业,沉砂进入球磨机再磨,溢流进入浮选工序。二段磨矿为粗精矿再磨,一台立磨机配备一组水力旋流器,形成预先检查分级闭路磨矿作业。二次分级后的磨矿产品进入精选作业;二系列工艺流程为一台溢流型球磨机,配备一组水力旋流器组成预先检查分级闭路磨矿作业,沉砂进入球磨机再磨,溢流进入浮选工序。二段磨矿为开路磨矿作业,粗精矿经过立磨机再磨后直接打入精选作业。工艺流程见图1。

图1 改造前工艺流程图

2.2 流程考察

为了进一步提高金属回收率,对该粗精矿再磨工艺流程进行考查,全面查找生产中存在的问题,并提出解决方案。一系列二段磨矿采用一台立磨机配备一组水力旋流器进行闭路磨矿,应该用预先分级和检查分级,预先分出系统内合格的粒度,从而提高磨机的生产能力,而检查分级可保证磨矿细度达标,同时将粗粒返回磨机,形成合适的返砂量,从而提高磨机效率,减少矿石过粉碎。

对立磨机磨矿效果进行考察,考察指标见表4。从表4可以看出,二段分级沉砂浓度为69.66%,处理矿量为91.18 t/h。在该条件下,矿石入浮粒度细,基本满足生产需求,但立磨机的给矿产率高达659.12%,同时二段分级溢流-0.074 mm含量达到96.03%,这说明分级作业反砂量过大,且溢流产品过细,在生产中不仅会造成浮选过程夹带现象严重、降低精矿品位,而且细颗粒会堵塞过滤机,严重影响脱水作业的进行。

表4 二段磨矿考查结果

在此工艺流程中,水力旋流器起预先检查分级作用,其中水力旋流器有两个主体给矿来源,分别是粗选精矿产品、精扫精矿产品。一系列二段磨矿分级参数见表5。

表5 二段分级参数

由表5可知,经水力旋流器分级后,-0.074 mm含量由67.24%提高到96.03%,得到大幅度提升,为后续精选作业创造有利环境。但返砂比高达659.12%,流程负荷与分级效率相互制约,水力旋流器压力过大,同时,磨矿效率低,仅有28.00%,说明立磨机生产能力未得到充分利用,物料在闭路作业中不断循环,增加了系统负荷。生产过程中发现,系统内经常发生冒浆现象,增加了浮选操作难度,难以控制系统平稳。

综上所述,多宝山铜矿现行采用传统的闭路磨矿分级工艺,在此作业条件下,入选产品基本能够达到入选的细度要求,但生产效率和产品指标均有很大优化空间。在该磨矿分级作业过程中发现,水力旋流器循环负荷过大,制约了立磨机的生产能力,跑冒现象尤为严重,增加了浮选操作的难度,同时导致浮选系统不平稳,最终得到的精矿产品指标不稳定。立磨机给矿中-0.074 mm粒级含量为67.24%,粒度较细,导致精矿品位降低,且不利于后续过滤脱水作业,同时部分合格产品未能提前分离出来,也致使立磨机生产能力未能充分有效利用。

3 二段磨矿分级系统的优化改造

3.1 工艺优化

通过对现有磨矿工艺流程考查结果进行分析,目前亟待解决的问题有两个:一是减小水力旋流器的循环负荷,二是减少细粒的过磨。故提出方案:将闭路磨矿工艺及开路磨矿工艺改成半开路磨矿工艺,并进行验证试验。改造后的工艺流程如图2所示,对水力旋流器沉砂进行磨矿,溢流则直接进入精选。

图2 工艺技改流程图

3.2 半开路磨矿分级系统试验结果

针对半开路磨矿系统作业对立磨机磨矿效果进行考察,半开路磨矿分级阶段产品产率如表6所示。结果表明入磨矿石经过再磨后,粒度由-0.074 mm含量由73.67%降到了79.33%,粒度有效降低。同时对旋流器分级效果进行考察,旋流器溢流粒度如表7所示。从表7可以看出,溢流产品中,-0.038 mm含量累积为86.0%,并且有83.0%的铜金属分布在该粒级范围内,平均品位为4.88%。

表6 半开路磨矿分级阶段产品产率

表7 半开路磨矿旋流器溢流粒度考察

对半开路立磨机排矿粒度进行考察,结果见表8。从考查结果看,磨机-0.038 mm含量累积为52.67%,74.21%的铜金属分布在该粒度范围内,平均品位为7.20%。这说明立磨机磨矿作业不仅降低了矿石粒度,而且细粒级的产品中铜金属分布率更高,使含铜金属的目的矿物有效地发生了单体解离。

表8 半开路立磨机排矿粒度考察

3.3 各工艺流程选别指标对比

最终对开路、闭路、半开路三种磨矿工艺的选别指标进行对比,结果如图3所示。从图3可以看出,三种磨矿工艺流程的磨矿产品中,开路和闭路磨矿作业的精矿产品品位分别为17.37%、18.90%,而半开路磨矿流程的精矿产品品位最高为20.05%;开路和闭路磨矿作业的精矿产品回收率分别为70.32%、79.28%,而半开路磨矿流程的磨矿产品回收率同样最高,为90.18%,这说明磨矿工艺流程改为半开路流程后,对精矿的品位和回收率均有较大的积极影响。

图3 选别指标对比

4 结论

1)黑龙江多宝山铜矿石为典型的低品位硫化铜矿石,原矿Cu品位为0.41%,Mo含量为0.011%,目的矿物与脉石矿物嵌布粒度细,精矿指标受磨矿作业的影响较大。

2)多宝山现有选矿工艺流程能基本满足生产要求,但存在水力旋流器循环负荷过大、立磨机过磨现象严重的问题,这些问题导致生产过程中跑冒现象严重,增加了浮选操作难度,致使精矿产品指标不稳定。

3)经过试验研究后发现,对现有磨矿分级工艺进行优化可有效提升磨矿效果。改为半开路磨矿作业后,水力旋流器循环负荷有效降低,立磨机过磨现象得到改善,磨矿产品铜品位提高到了20.05%,回收率提高到了90.18%。

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