天津市杨柳青水厂改扩建工程介绍
2022-10-18张作宇
马 骏, 张作宇
(天津市自来水集团有限公司,天津300040)
1 工程概况
杨柳青水厂改扩建工程厂址位于现有杨柳水厂院内,将原有调节池外其它建、构筑物拆除后,新建1座设计规模为10×104m3/d的净水厂。水源为南水北调中线原水,取水点位于天津干线子牙河退水闸处。设计出水水质执行《生活饮用水卫生标准》(GB 5749—2006),并对浊度指标提出了更高的要求:出厂水浊度在95%保证率(每月)时,不大于0.2 NTU,最高不超过0.3 NTU。浊度对给水处理来说是一个至关重要的水质指标,去除浊度的同时能降低水中的细菌、大肠杆菌、病毒、隐孢子虫等的数量以及铁、锰等含量[1]。
2 水源水质
南水北调中线原水浊度≤3 NTU,CODMn<3 mg/L,氨氮<0.22 mg/L,铁、锰含量<0.05 mg/L,符合《地表水环境质量标准》(GB 3838—2002)中的Ⅱ类水标准。原水藻类高发期是每年的7—9月,藻类计数每年最高值超过1 000×104个/L,低于2 000×104个/L。
3 工艺选择
改扩建工程主要目标为去除浊度、藻类、致病病毒,控制消毒副产物并改善饮用水口感,以及应对突发水体污染[2]。同时依据《天津市供水规划(2018—2035)》中“新建或重建的水厂要同步实施深度处理系统”的要求,最终确定杨柳青水厂改扩建工程净水工艺包括预处理、强化常规处理及以臭氧活性炭为主的深度处理工艺,具体工艺流程见图1。
图1 柳青水厂改扩建工程工艺流程Fig.1 Process flow of reconstruction and expansion project of Yangliuqing Waterworks
工艺流程特点如下:
① 水厂采用多品种药剂,多点投加的方式。除混凝剂采用三氯化铁和聚合氯化铝联合投加外,还增加了PAM助凝剂的投加,以更好地适应原水水质变化,满足严格的出厂水水质要求。
② 高速气浮池絮凝时间控制在5~10 min,分离区水力负荷高达20~40 m/h,是传统气浮池的2~4倍,因此该池型占地面积较传统气浮大大减少。高速气浮池适用于低温低浊、高藻类原水的处理,也可有效应对南水北调中线原水投加混凝剂后絮体上浮的问题。
③ 臭氧活性炭工艺通过活性炭表面的生物活动降解各种生化副产物,消毒副产物前体物和大部分AOC也被去除,活性炭滤池的运行时间延长,降低了运行费用。
4 水处理构筑物设计
4.1 取水泵池
取水泵池前端为平板格网,后端为泵池,取水泵采用立式斜流泵,设4台水泵(3用1备)3台变频,单台水泵性能为Q=1 500 m3/h,H=10.5 m,N=75 kW。
4.2 预臭氧接触池
预臭氧最大投加量为1.0 mg/L,有效接触时间为5.0 min。臭氧曝气采用射流扩散形式,用于射流器的高压水采用气浮出水。
4.3 综合净化车间
综合净化车间内设高速气浮池、Ⅴ型滤池、加药间和总配电间。
高速气浮池共4座,每座包括 2级串联的混合池、水力絮凝池和高速气浮池。单级混合时间为1 min,水力絮凝时间为10 min,气浮池单池面积为57 m2,气浮区的平均上升流速为19.2 m3/(m2·h)。气浮池采用水力排渣,浮渣含固率为1~5 g/L。
Ⅴ型滤池设计滤速为7.0 m/h,8个单池,单池面积为78 m2,滤料采用单层均粒石英砂滤料,厚度为1.3 m,有效粒径在0.90~1.00 mm,不均匀系数K60≤1.3。反冲洗方式采用气-水反冲洗,气冲、水冲及表面扫洗设计强度分别为55,15和7.5 m3/(m2·h)。反冲洗时间约为10 min,反冲洗周期为24~48 h(可调节)。
所投加的药剂包括三氯化铁(FeCl3)、聚合氯化铝(PAC)和聚丙烯酰胺(PAM)。三氯化铁最大投加量为40 mg/L(以38%原液计),投加点在第一级混合池。设置储药池2座,投加泵 6台(4用2备)。聚合氯化铝的前混合最大投加量为80 mg/L(以10%原液计),投加点在第二级混合池,后混凝最大投加量为5 mg/L(以10%原液计),投加点在后混凝池,设置储药池2座,前混合投加泵6台(4用2备),后混凝投加泵3台(2用1备)。PAM最大投加量为0.3 mg/L,投加点在气浮池絮凝区前端,设置自动制备装置1套,投加泵 6台(4用2备)。
氯消毒剂采用次氯酸钠,预加氯最大投加量为3 mg/L(有效氯),投加点设在配水井进口。气浮后加氯最大投加量为3 mg/L(有效氯),投加点在后混凝池,上述2个加氯点共用1套投加设备。滤后加氯最大投加量为2 mg/L(有效氯),投加点在清水池进水总管。加氯系统设置储存罐2个,投加泵5台(3用2备)。
4.4 深度处理车间
深度处理车间内包括提升泵房、后臭氧接触池和活性炭滤池。
提升泵房内设置3台混流泵(2用1备),全部变频,单台设计参数为Q=2 200 m3/h,H=6 m,N=75 kW。
后臭氧的最大设计投加量为1.0 mg/L,接触池分为两个系列,臭氧分三段投加,总接触时间为20 min,臭氧曝气采用微气泡曝气头。
活性炭滤池设计滤速为8.2 m/h,6个单池,单池面积为89.1 m2,上层活性炭滤料采用8目×30目煤质不定型颗粒破碎活性炭,厚度为2.0 m,接触时间为14.6 min;下层石英砂垫层采用d10=0.55 mm、K80<2.0的细砂级配滤料,厚度为350 mm;承托层采用2~4 mm粗砂,厚度为150 mm。反冲洗方式采用气、水反冲洗,气冲、常规水冲及大水冲设计强度分别为55,40和58 m3/(m2·h)。反冲洗时间约为10~15 min,反冲洗周期为7~15 d(可调节)。
4.5 清水池
清水池共4座,总容积为15 400 m3,可调总容积为12 900 m3。清水池总容积为设计规模15.4%,可调容积为规模的12.9%。
4.6 送水泵房(含加氨间)
送水泵房设计高时系数为1.30,内设6台水泵(4用2备),单台水泵性能为Q=1 400 m3/h,H=36 m,N=185 kW,4台变频调速。
加氨药剂采用硫酸铵,投加点在送水泵房吸水井进水总管,平均投加量0.5 mg/L(纯硫酸铵计),设置储存罐2个,投加泵3台(2用1备)。
4.7 臭氧发生器间
臭氧设计总最大投加量为2 mg/L,其中预臭氧最大投加量为1.0 mg/L,后臭氧最大投加量为1.0 mg/L,设置臭氧发生器2台,单台产量为4.4 kg O3/h。
4.8 污泥处理系统
污泥处理系统包括排水调节池、浮渣池(位于综合净化车间)和污泥浓缩脱水车间。
排水调节池分两格,单格容积约551 m3,单格内设潜水回流泵2台(1用1备),单泵性能为Q=600 m3/h,H=12 m,N=37 kW。
浮渣池分两格,单格容积约57 m3,单格内设排泥泵3台(2用1备),单泵性能为Q=80 m3/h,H=15 m,N=7.5 kW。
污泥浓缩脱水车间内设置污泥浓缩池、均衡池、投药系统和脱水机系统。工程设计最大干泥量为2.50 t/d,污泥浓缩池采用斜管浓缩池共2座,固体通量为1.0 kg/(m2·h),单池尺寸为8.0 m×8.0 m,有效水深为7.4 m。浓缩池至均衡池设2台污泥泵(1用1备),单台性能参数为Q=5~15 m3/h,H=20 m,N=4.0 kW。均衡池分2格,单池有效容积为52.5 m3,每格设2台潜水搅拌器。脱水机进泥由2台变频泵控制,单台性能参数为Q=5~15 m3/h,H=20 m,N=4.0 kW,与脱水机一一对应。离心脱水机2台,单机处理量为5~15 m3/h,N=20.5 kW。污泥浓缩和脱水药剂均选用PAM,设计投加量为5 kg/t DS,各设置聚合物药液自动配制装置1套和投加泵2台。
5 主要技术经济指标
杨柳青水厂改扩建工程概算总投资为27 802.04万元。
6 结语
杨柳青水厂改扩建工程设计规模为10×104m3/d,水源为南水北调中线水。净水采用臭氧预氧化—机械混合池—水力反应池—高速气浮池—Ⅴ型滤池的常规处理+臭氧活性炭滤池深度处理组合工艺,出厂前采用次氯酸钠和硫酸铵联合消毒。水厂设计出水水质执行 《生活饮用水卫生标准》(GB 5749—2006),该工程为同类型水厂的改扩建提供了参考。