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页岩气井解堵助排除垢复合技术的研究与应用
——以四川威远和荣县作业区为例

2022-10-13谭小伟

天然气勘探与开发 2022年3期
关键词:工作液结垢气井

谭小伟

中国石油集团长城钻探工程有限公司工程技术研究院

0 引言

四川威远页岩气主要开发方式是水力压裂。压裂期间大量掺有化学物质的水进入地层,在随后的生产过程中,通过气流将压裂时进入地层的水返排至地面。经过多年的发展,目前有很多气井存在地层及井筒堵塞、积液严重的问题。现有的排水采气技术难以解决目前气井存在的问题,严重制约了威远页岩气的发展。究其原因,除了气井本身地层能量的下降导致一定程度的产量自然递减之外,地层堵塞导致的地层流体返排困难和井筒结垢占了很大的因素。多数老井低产低压,单井产能低、措施选井难、措施后稳产周期短;部分井在氮气正举作业中发现,油压在短时间内迅速上升,证明井筒有严重堵塞。这给页岩气的稳产上产带来了严峻的挑战,急需寻找一种新的措施解决地层和井筒的堵塞问题,实现页岩气的良性发展。

目前国内外在解堵助排的研究应用主要体现在压裂返排施工中,而在气井的生产增产措施中研究较少。为填补这一技术空白,笔者分析了威远页岩气地层的堵塞机理的井筒结垢机理,结合油井解堵相关经验和存在的问题,通过分析堵塞物和结垢物成分来筛选解堵助排剂的除垢剂,优化药剂泵注工艺和焖井时间,在威远和荣县作业区18口井的应用中,取得良好的应用效果。

1 井筒结垢、积液机理

通过对A井的油管内堵塞物进行室内分析,确认无机物结垢和有机物胶结物为井筒堵塞的原因。图1为A井油管内堵塞物样品烘干前和烘干后实物照片。

图1 A井油管内堵塞物样品照片

1.1 水分含量、油含量及有机物含量

对烘干研磨以后的样品进行室内分析[1],测定其水份含量、油含量及有机物含量[1](表1)。

表1 A井油管内堵塞物含水、含油、有机物含量分析结果表

1.2 垢样无机物组分及返排水样

分别对灼烧后的结垢样品进行酸溶解后采用EDTA滴定法[2]测定代表性成分的含量和对样品采用有机萃取剂萃取后进行X射线衍射分析。测得样品中的主要无机沉淀物为FeCO3,CaCO3,Fe2O3,SiO2。

通过对地层返排水样的分析,其pH值为8.2,碱性,测得返排水中的主要离子含量如表2所示。

表2 返排水样分析结果表

分析结果表明井筒结垢的主要成分为:有机物残留及其衍生物+高矿化度引起无机物沉淀+地层砂+腐蚀产物。

1.3 结垢机理

主要结垢为地层流体高矿化度造成的CaCO3无机盐结垢[3]。当流体中的Ca2+浓度超过其最大溶解浓度时,与CO32-结合,容易在井筒形成结垢。地层液体矿化度越高,滞留时间越长,形成的沉淀物起多,结垢物越难处理[4]。

气相色谱法组分检测结果(表3)表明,页岩气中的酸性气体CO2与井筒中的金属铁及钙离子发生了化学反应,形成FeCO3和CaCO3沉淀。

表3 威远页岩气组份构成统计表

气井压裂和后期生产中,不可避免要使用缓蚀剂、起泡剂等药剂。如果这些药剂不能及时排出至地面,其残留物在井底和井筒容易形成黏结物和皂钙聚集。

由于生产制度的不合理,地层出砂过快,不易被气流携带出地面的滞留砂与沉淀物和有机物残留包裹在一起,形成堵塞[5]。

1.4 井筒积液机理

当地层堵塞时,井底积液会停留在近井地带和水平井段,不能及时被气流携带出地面,严重时会直接导致气井水淹停产[6]。井筒积液机理主要有:①地层能量的自然递减,地层气携液能力不足; ②泡排制度的不合理造成井底沉淀与井筒堵塞[7];③因地面因素关井造成的井筒积液;④不合理的油嘴调整制度,使产气量变化与地层压力变化不匹配[8]。

因此,要解决井筒积液问题,需同时解决地层堵塞与地层液体的返排问题。

2 工作液体系筛选

2.1 解堵除垢工作液体系

笔者所选气井均为相邻气井平台,A井的井筒垢样更具代表性,其选取的解堵除垢工作液主剂为有机酸、无机酸及螯合剂的组合[9-10]。在室内条件下,对所选主剂的溶垢能力进行测试,测试结果如表4~6所示。

表4 不同浓度有机酸溶垢能力展示表

表5 不同浓度HCl溶垢能力展示表

表6 不同浓度螯合剂溶垢能力展示表

综合考虑工作液体系的解堵溶垢效果和施工成本因素,结合表3~5的实验结果,选定工作液体系的主剂配方为:5%HCl+6%有机酸+4%螯合剂。

所选的工作液体系,除主剂的选用外,还需要加入一定的助剂[11]。包括缓蚀剂,防膨剂,铁离子稳定剂。缓蚀剂种类及浓度的选择参照生产管理时的种类及浓度,质量分数为2%的WYHS-11。防膨剂种类和浓度的选择参照压裂施工的种类的浓度,质量分数为2%的WYFP-15。铁离子稳定剂参照文献和其他气田的经验,选用0.1%的NTA铁离子稳定剂[12]。

2.2 助排工作液体系

作为页岩气井的助排剂,助排性能指标占据了重要位置。目前比较常用的药剂为表面活性剂加适当的助剂。表面活性剂种类繁多,在油田助排剂体系当中,氟类特种表面活性剂的效果最佳。但目前的很多氟类特种活性剂都存在碳链过长、难降解、持久性生物等问题,长氟碳链(C8以上)已被国际禁用[13]。笔者以氟类活性剂为基础,筛选出高效助排和易降解的短氟碳链[14]的特种表面活性剂。通过室内实验,分别对C4、C6、C8的短氟碳链的分子稳定性、降解进行分析,最筛选出C6—C6型全氟表面活性剂作为气井的助排剂的主剂。质量分数为0.045%。

由图2和图3可以看出,C6—C6的分子稳定性最好,而其分子降解性仅次于C4—C4。综合比较,选择C6—C6作为助排剂的分子目标。

图2 不同氟碳分子稳定性对比图

图3 分子降解性对比图

由图4可以看出,当表面活性剂的质量分数达到0.04%时,表面张力不再随着浓度的上升而下降(临界胶束浓度[15])。考虑到实验偏差,在现场应用中,选取质量分数为0.045%的表面活性剂(WYZ-1)。

图4 C6—C6型氟碳表面张力随质量分数变化的曲线图

通过与助剂的配合试验,最终确定助排体系工作液配方为:0.045%WYZ-1+2.5%低分子醇(甲醇加乙醇)+3.2%乳化剂(聚乙烯醇)+4%牺牲剂(NP-10)。

2.3 选井条件

适合解堵助排除垢施工井的选井条件就包括以下5个方面:①可能存在储层堵塞污染和井筒结垢;②开井后油压快速下降,关井后套压恢复速度慢;③井筒液面位置较低,井筒积液主要在水平段;④井筒无严重套变;⑤重点考虑下倾井。

2.4 泵注工艺优化

工作液在页岩气井的应用中,要兼顾地层解堵与助排的功能,在解决地层问题的同时,也需要解决油管及环空的堵塞问题。基于以上原则,在现场的实际应用中,对泵注方式的整体思路为:①先期通过注氮气将井筒积液推入地层[16],为工作液体系进入近井地带让出通道;②采取正注加反注的混合注入方式;③地层解堵与助排工作液体系采用3+3段塞注入模式[17];④井筒除垢工作液体系后期泵注。优化后的施工工艺,能实现一次连接管线完成整个施工过程。现场施工流程如图5所示。

图5 现场施工流程示意图

2.5 焖井时间优化

药剂泵注完成后的焖井时间主要考虑3个因素:①药剂在井筒和地层应当有足够的停留时间,药剂能充分发挥其功效,室内实验表明在无气流搅动与搅拌的情况下,药剂与结垢物的反应时间为48~60 h;②油套压力的恢复有利于开井后通过激动压力将井筒的积液带出地面,减少氮气直排时间,节省成本支出,所选实验区块的油套压力恢复时间平均为18~24 h;③尽可能缩短焖井时间,减少因焖井造成的产量损失。

综合考虑以上因素,结合现场的实际情况,决定在药剂泵注完成后焖井48 h。在焖井48 h后,对A井和B井连续5 d(每天2次)对返排液的表面张力进行测试[18],测试结果(表7)表明返排液张力较低,单井日产气产液增量明显,助排剂效果较好。

表7 返排液表面张力实测值展示表 单位:mN/m

3 现场应用情况

3.1 施工流程

1) 油管关闭,通过套管注入氮气忽略压缩因子(Z)及温度(T)的影响,氮气注入量计算公式为:

式中V1表示注气氮气体积,Nm3;r1表示生产套管内径,m;r2表示油管外径,m;H1表示生产套管斜深,m;H2表示油管斜深,m;p表示注入压力,MPa,现场取值通常为注入压力平稳后的压力值。

2) 3+3段塞多级套管交替注入5%HCl+6%有机酸+4%螯合剂+2%WYFP-15+2%WYHS-11+1%NTA;0.045%WYZ-1+2.5%醇+3.2%乳化剂+4%牺牲剂。

以处理半径1 m计算,单级段塞注入量计算公式为[19]:

式中V2表示单级段塞注入体积;r3表示生产套管外径,m;φ表示地层孔隙度,无量纲。

3)油管注入5%HCl+6%有机酸+4%螯合剂+2%WYHS-11+1%NTA。

注入量计算公式:

式中V3表示注入工作液体积,m3;r4表示油管内径,m;H2表示油管斜深,m。

4)焖井 48 h。

5)开井套管氮气气举[20]直排,见气后进生产流程。

3.2 应用实例

A井于2021年8月12日实施解堵助排除垢措施。措施后,最高产气量4.52×104m3/d,平均2.9×104m3/d,最高产液量30.1m3/d,平均12.34 m3/d,累计排液445 m3。平均增气量2.82×104m3/d,增液量12.25m3,截至10月15日累计增气量225.33×104m3(图 6)。

表8 A井措施前后对比一览表

图6 A井生产曲线图

3.3 整体应用效果

截至2021年11月10日,累计施工18井次,成功15井次,施工成功率达83.33%,累计增产气量600.35×104m3,平均增产161%(表9)。

表9 解堵助排剂实施前后效果对比表

4 结论

1)通过对井筒结垢的取样分析,威远和荣县作业区的井筒主要堵塞物为FeCO3、CaCO3、Fe2O3、SiO2和有机物残留。

2)根据取样分析结果,研发的解堵除垢工作液体系5%HCl+6%有机酸+4%螯合剂+2%WYFP-15+2%WYHS-11+1%NTA,助排工作液体系0.045%WYZ-1+2.5%醇+3.2%乳化剂+4%牺牲剂,能很好地解决威远和荣县页岩气井地层堵塞和返排及井筒除垢的问题。

3)通过现场的实际应用,氮气压水锥+多级段塞注入+正反混注的工作液泵注方式对威远和荣县页岩气井具有很好的适应性。

4)通过18口井的现场应用表明,成功15井次,施工成功率达83.33%,平均增产161%。

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