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氦气钢瓶抽真空处理方法的探讨

2022-10-13

低温与特气 2022年4期
关键词:钢瓶螺杆泵罗茨

吴 平

(济宁协力特种气体有限公司,山东 济宁 272000)

1 前 言

氦气是一种不可再生的稀有气体,价格比较昂贵,其特殊的理化性质决定了某些用途是其它气体无法代替的。氦气一般用高压钢瓶充装,钢瓶在充装氦气前必须进行抽真空置换处理,确保钢瓶处理合格,避免造成充装后氦气质量不合格,造成资源浪费。在保证钢瓶处理质量的前提下,如何高效率的进行氦气钢瓶抽真空置换处理,对氦气充装的企业来说就非常重要。针对这一问题,设计了不同的实验,并对氦气钢瓶处理效率进行了比对分析,总结出了一种比较高效的处理方法。

2 实验部分

2.1 钢瓶和钢瓶处理设备

准备15个40 L的钢瓶,检查并确保钢瓶无漏点,用本公司自主研发的气瓶自动烘干处理设备对钢瓶进行烘干处理。该设备通过稳定可靠的PLC控制技术实现处理过程自动化,能耗低、效率高,气瓶处理合格率可达100%。保证气瓶含水量<3×10-6,避免气瓶含水量过高对气瓶抽真空造成影响。气瓶自动烘干处理装置见图1。

图1 气瓶自动烘干处理设备

所采用的钢瓶抽真空装置是本公司自主研发的,该装置通过稳定可靠的PLC控制技术实现处理过程自动化。操作人员只需更换气瓶,即可对气瓶自动进行抽真空、查漏、置换等处理,处理过程无需人员干预。真空度、置换气体压力、置换次数等参数可以根据需要进行便捷的修改设定。气瓶处理完毕后是保持真空状态还是垫气保压可根据需要进行选择。自动化抽真空置换装置见图2、处理参数设置见图3。所用的真空泵为30 L/s螺杆泵和150 L/s罗茨泵的组合泵、30 L/s旋片泵和150 L/s罗茨泵的组合泵。

图2 自动化抽真空置换装置

图3 处理参数设置

2.2 实验1

将烘干处理好的15个钢瓶内的氮气排放至微微出气,连接到钢瓶抽真空装置上进行钢瓶抽真空操作。装置处理参数中抽真空次数为2次,过程进气压力为0.5 MPa,其中最后一次选择垫气,垫气所用气体为高纯氦气。这样进行参数设置后,第一遍抽真空钢瓶底气为氮气,第二遍抽真空钢瓶底气为氦气,两遍处理过程仅仅是钢瓶底气不一样,确保了实验过程单一变量。罗茨泵的启动真空度为1000 Pa,2次抽真空中罗茨泵的启动时间分别为7 min和110 min。罗茨泵启动后每隔10 min记录一次真空度数值,实验结果见表1和表2。

表1 钢瓶底气为氮气

表2 钢瓶底气为氦气

通过比较表1和表2的数据可知,钢瓶底气为氮气和钢瓶底气为氦气,抽到相同的真空度数值所用总时间相差100 min以上,但是罗茨泵启动后钢瓶底气为氮气和钢瓶底气为氦气,抽到相同的真空度数值所用的时间基本相同。由此我们可以得出要想缩短氦气钢瓶抽真空处理的时间,关键是要缩短罗茨泵的启动时间,也就是缩短前级泵螺杆泵抽到真空度1000 Pa(罗茨泵的启动真空度)所用的时间。

2.3 实验2

罗茨泵启动之前,螺杆泵抽钢瓶中的氦气是经过罗茨泵的间隙进入螺杆泵的。罗茨泵的间隙本身就很小而氦气的密度也很小,可能是氦气不容易被螺杆泵抽走,所以用的时间就比较长。基于这方面的考虑,我们用波纹管和气动阀门将螺杆泵和抽真空汇流排直接相连。螺杆泵启动时气动阀门打开,当真空度抽到1100 Pa(1000 Pa时罗茨泵自动启动)时再将气动阀门关闭。装置改造前后见图4和图5。

图4 抽真空装置改造前

图5 抽真空装置改造后

将实验1结束后的15个钢瓶内的氦气排放至微微出气,进行钢瓶抽真空操作。装置处理参数中抽真空次数为1次,最后一次选择垫气,垫气所用气体为高纯氦气。罗茨泵的启动真空度为1000 Pa,本次实验罗茨泵的启动时间为92 min。罗茨泵启动后每隔10 min记录一次真空度数值,实验结果见表3。

表3 钢瓶底气为氦气

通过比较表2和表3的数据可知,罗茨泵启动后抽到相同的真空度数值所用的时间基本相同,真空泵改造后罗茨泵的启动时间约能缩短18 min,效果不是很理想,处理的时间仍然比较长。

2.4 实验3

螺杆真空泵的工作原理是利用两个相平行的等螺距螺杆,在泵腔中作同步高速反向旋转而产生吸气和排气的作用。两螺杆经过精细动平衡处理,由轴承支撑,安装在泵壳中,螺杆与螺杆之间有一定间隙,因此泵工作时运行平稳,相互之间无摩擦,工作腔无需工作介质。

考虑到螺杆泵的结构和工作原理,密度较小的氦气可能不太适用螺杆泵进行抽真空,采用旋片泵和罗茨泵组成的泵组处理效率有可能会比较好。

笔者用30 L/s旋片泵和150 L/s罗茨泵的组合泵对15个钢瓶进行抽真空处理,处理前将钢瓶内的氦气排放至微微出气。装置处理参数中抽真空次数为1次,最后一次选择垫气,垫气所用气体为高纯氦气。罗茨泵的启动真空度为1000 Pa,本次实验罗茨泵的启动时间为72 min。罗茨泵启动后每隔10 min记录一次真空度数值,实验结果见表4。

表4 钢瓶底气为氦气

通过比较表2、表3和表4的数据可知,罗茨泵启动后抽到相同的真空度数值所用的时间相差不大,前级泵为旋片泵,罗茨泵的启动时间约能缩短38 min,效果比较明显,但是与底气为氮气所需7 min相比罗茨泵的启动时间仍然太长。

2.5 实验4

经过查阅有关螺杆泵方面的资料并咨询螺杆泵厂家得知,氦气密度比较小,氦气会在螺杆间隙中循环,不能及时排出,所以造成抽真空时间比较长。可以向螺杆泵排气侧的气镇阀通入一定量的氮气或者氩气使氦气能够被及时排出,达到缩短抽真空时间的目的。见图6。

图6 气镇阀通入氩气

准备一瓶高纯氩气,经过减压器、流量计及软管与螺杆泵排气侧的气镇阀相连接。当螺杆泵启动后通入一定量的氩气,待罗茨泵启动后停止氩气的通入。

将实验3结束后的15个钢瓶内的氦气排放至微微出气,进行钢瓶抽真空操作。装置处理参数中抽真空次数为1次,最后一次选择垫气,垫气所用气体为高纯氦气。罗茨泵的启动真空度为1000 Pa,本次实验罗茨泵的启动时间为15 min,仅比底气为氮气处理时间长了8 min,实验结果比较理想。

螺杆泵启动后通入氩气,氩气会不会反流进入待处理的钢瓶内影响钢瓶处理的质量?为此对处理完的垫入高纯氦气的15个钢瓶进行全面分析,分析

结果表明15个钢瓶内的氩气含量跟垫气用的高纯氦气中氩气含量一样,这就证明通入氩气不会影响钢瓶的处理质量。

3 结 语

1.同一排氦气钢瓶的处理时间主要取决于罗茨泵的启动时间,罗茨泵启动后钢瓶内无论是氦气介质还是氮气介质,抽到相同的真空度数值所用时间相差不大。

2.相同条件下对氦气钢瓶进行抽真空,旋片泵要比螺杆泵所用的时间短。

3.螺杆泵启动后,通入一定量氩气可以大大缩短氦气钢瓶抽真空时间,提高氦气钢瓶的处理效率,同时对钢瓶的处理质量不会造成任何影响。

4.氦气钢瓶抽真空处理方法同样适用于氢气钢瓶。

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