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汽轮机压力调节阀卡涩故障分析与处理

2022-09-27夏增阳

设备管理与维修 2022年16期
关键词:调节阀温差润滑油

夏增阳

(中广核核电运营有限公司,广东深圳 454000)

0 引言

汽轮机是发电厂的核心设备,由于其高速运转的特性,轴承会产生大量的热,因此需要大量的油用于轴承系统的冷却与润滑。汽轮机润滑油系统在防止轴承与转子超温过程中起着决定性作用。润滑油供应系统是蒸汽轮机辅助系统的组成部分,它的功能是为汽轮机和发电机的轴承以及盘车装置提供适当压力、温度和流量的润滑油,此外还起到轴承的润滑和冷却以及顶起主轴的作用。

某电站机组汽轮机润滑油系统正常工况由恒定流量泵供油,为了克服流量损耗的变化并使油压稳定在恒定值,在主供油管道上并联一压力调节阀,使多余的润滑油回到主油箱。

1 压力调节阀结构组成与工作原理

汽轮机润滑油压力调节阀主要由阀壳、阀碟、弹簧、阀盖、调整螺杆、罩螺母组成,弹簧作用于阀碟上,可通过调整螺杆调整弹簧预紧力,罩螺母防止润滑油沿调整螺杆向外泄漏(图1)。

图1 压力调节阀结构

维持恒定压力的润滑油供油管道与调节阀法兰接口A 相连接。控制油通过接口B 作用于阀碟的两极台面上,使阀碟升高阀门打开,弹簧被压缩,弹簧的压紧力与控制压力动态平衡,使其供油管道上油压达到设定值。系统的压力越高,阀碟升起的高度越高,泄油口通流面积越大,因此系统压力越高,排放到油箱的油量越大。通过调节调整螺杆可以将压力维持到设定值。通过阀碟漏入阀盖中的润滑油将从阀壳上的接口C 排除。

压力调节阀配备一球阀(图2),该球阀可以起到缓冲作用,提高调节的稳定性,同时在切换泵引起压降时能够给出良好的动态响应。

图2 球阀

2 压力调节阀故障分析及处理措施

2.1 故障现象

在X01 大修期间,机械专业回装压力调节阀过程中发现入口法兰存在裂纹,更换修复的阀门;1 月29 日上午启动汽轮机润滑油泵对润滑油母管油压进行在线调整,压力整定至238 kPa。1月29 日下午16 时左右,汽轮机润滑油系统压力陡增至270 kPa,晚上20 时左右,机械人员再次调整该压力调节阀。由于系统已在线,整个调整过程汽轮机润滑油泵均保持运行。全行程调整压力调节阀,系统压力均未发生变化,保持在270 kPa。1 月30 日。机械人员联合电厂各专业评估阀门全关状态对机组的影响,各方一致认为在汽轮机润滑油油泵单独运行时母管油压低于300 kPa 时可满足要求,最终将压力调节阀调节至全关位置,母管油压270 kPa,同时在X01 大修启机过程中对系统管道以及压力调节阀进行测振,性能专业现场评价结果合格。机组维持运行至X02 停机。汽轮机压力调节阀失去调压功能,系统存在超压或压力过低风险,存在重大安全风险,调压阀卡涩问题亟待解决。

2.2 原因分析

在X02 大修期间,机械人员根据该阀的结构特点,逐项排查并试验验证,分析卡涩的基本原因有:①控制油信号管线堵塞,阀芯失去开启动力;②控制油逆止阀故障导致信号油泄漏;③机械杂质卡涩、锈蚀、腐蚀等导致阀芯卡涩;④活塞间隙偏大信号油泄漏;⑤间隙偏小温差导致阀芯卡涩。

(1)控制油信号管线堵塞。现场拆开压力调节阀信号管线发现有少量积油流出,使用压缩空气吹气不通,用吸尘器进行抽吸,抽出约200 mL 积油,无杂质和异物,再次吹气试验通畅,启泵后通油验证通畅。确认信号管线通畅无异常。

(2)控制油逆止阀故障导致信号油泄漏。解体压力调节阀逆止阀检查无异常,同时解体新备件逆止阀对比检查无异常,排除控制油逆止阀故障导致信号油泄漏的可能。

(3)机械杂质卡涩、锈蚀、腐蚀等导致阀芯卡涩。解体检查压力调节阀,发现阀芯表面无锈蚀、腐蚀和明显卡涩痕迹,且未发现明显的颗粒杂质,用手活动灵活自如。确认未发生机械杂质卡涩、锈蚀、腐蚀等导致阀芯卡涩的现象(图3)。

图3 阀芯部件

(4)活 塞间隙偏大信号油泄漏。将新备件在试验台上进行新旧备件启动压力试验,通过试验台模拟控制油进行测试,发现阀芯动作无异常。确认无活塞间隙偏大信号油泄漏的可能。

(5)间 隙偏小温差导致阀芯卡涩。对压力调节阀进行解体测量,阀芯与阀套配合间隙B/C 在标准范围,A 值在标准的下限且表面较粗糙(图4、表1)。

表1 压力调节阀阀芯与阀套配合间隙 mm

图4 压力调节阀工作原理

对压力调节阀的阀芯与阀套进行膨胀试验,阀芯与阀套在恒温槽内同步加热,在20~45 ℃内无卡涩且间隙保持不变;当用两个恒温槽对阀芯与阀套分别进行加热,当温差达到一定程度后,再装配时发生卡涩现象,温差越大卡涩越严重。

再次进行模拟升温试验,选取调试故障当天相同的室温(19 ℃),用热风模拟热油在室内加热阀芯和阀体下部,待阀芯达到当时的油温30 ℃,此时阀芯与阀套温差较大并出现卡涩(图5)。即在实际应用条件下,温差导致了阀芯和阀套卡涩。

图5 阀芯与阀套测温

2.3 处理措施

根据上述分析结果,认为阀芯与阀套间隙偏小,存在温差导致热膨胀是阀门卡涩的根本原因。因此,对阀芯进行加工,使阀芯与阀套的间隙A 值达到上限。加工完成后,再次对压力调节阀进行温差试验,结果显示温差在15 ℃之内未出现卡涩,但当温差≥15 ℃时调节阀再次出现卡涩。并对该阀再次进行压力调整特性试验,其启动压力无明显变化,调节特性稳定,验证阀芯与阀套配合间隙A 值达到上限对调节无影响。

3 结论

通过以上分析及试验,确认阀芯与阀套间隙A 偏小,在环境温度较低时,温差导致阀芯的膨胀大于阀套的膨胀,阀芯与阀套间隙消失而卡涩,是压力调节阀调整失效的根本原因。在压力调节阀的压力整定过程中,如果发生卡涩现象,可以对阀体进行充分的通油或对阀体进行保温措施,消除温差导致的卡涩;如果阀芯在全关位置卡涩,压力调整杆必须顶紧阀芯,防止在运行中突然开启,导致系统压力低而跳机;对于定购的新备件,要求阀芯与阀套的配合间隙A 值加工在上限;新备件的储存做好防锈保养,在使用要前进行解体检查,清除锈蚀,确认A 值在标准上限。

该型压力调节阀在多台机组应用,控制汽轮机润滑油系统的供油压力,属关键敏感设备。汽轮机启动时要求油温大于30 ℃,在国内冬季大部分地区气温低于20 ℃,系统启动时压力调节阀的阀芯与阀套实际温差大于4 ℃,在阀芯与阀套的加工间隙处于下限0.04 mm 时必然发生卡涩。通过模拟试验和现场实际应用验证,该型压力调节阀的阀芯和阀套间隙达到上限时可满足应用需求。

4 结束语

根据电站机组汽轮机润滑油系统压力调节阀结构及工作原理,结合现场实际,参照相关资料,分析压力调节阀阀门卡涩的根本原因,提出处理方案并在大修中实施改造。通过机组的日常运行参数检测,验证阀门正常动作,调节功能正常,解决了压力调节阀卡涩的重大设备缺陷,保证机组在整个换料周期内安全可靠运行。

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