废酸裂解炉火焰检测信号不稳定的原因分析及措施
2022-09-27赵小存
赵小存,赵 燕
[中国石化长城能源化工(宁夏)有限公司,宁夏灵武750411]
在废酸裂解装置中,火焰检测器对装置的稳定运行起着至关重要的作用。火焰检测器是熄火保护装置的重要组成部分,配套有燃烧控制系统,可实现燃烧器的点火与熄火保护,在燃烧器意外熄火时快速切断向裂解炉供应的可燃气,同时切断废硫酸进料,并进行声音报警和记录提醒,防止炉膛燃料聚集引起爆炸。
若火焰检测信号消失,装置联锁关闭所有燃气(天然气、解析气、酸性气)和废硫酸进料快切阀门,并将雾化废硫酸的压缩空气阀开度设置为20%,长明灯火焰保持燃烧,延时180 s后停止空气风机的运行,再延时180 s后停止主鼓风机,尽可能燃烧掉可燃气体,用空气置换炉膛和整个系统,防止可燃气聚集发生闪爆。因此,火焰检测信号联锁的可靠性,对装置的安全性与稳定运行起着不可替代的作用。笔者着重介绍了火焰检测器的工作原理及影响因素,针对火焰检测信号不稳定的问题,分析其原因,提出了解决措施。
1 火焰检测器的工作原理
中国石化长城能源化工(宁夏)有限公司(以下简称宁夏能化)废酸裂解装置的火焰检测器是由科融环境提供的XHT-5 UVA-1-B-290/38型内窥式紫外线火焰检测器,设计和制造符合国家防爆标准的有关规定。该火焰检测器由火焰处理器与紫外光敏探头两部分组成,主要用于长期连续地监测各种轻油及燃气燃烧的火焰,处理器与探头间由两芯双绞屏蔽电缆连接。电缆线径及长度会对火焰检测效果产生影响,建议线径不大于1.0 m2、长度不超过20 m,否则可能检测不到火焰。探头尾部安装有UV光敏管,火焰发出的光信号传至UV光敏管上,由UV光敏管完成光电转换。
火焰检测探头与处理器间的信号传输采取电流传输方式,以提高抗干扰能力,并通过两芯屏蔽电缆进行,火焰检测处理器将探头传来的信号通过匹配电路、施密特触发器、单稳态触发电路进行处理后,进行有无火焰的判别,并给出相应指示及输出。火焰检测器工作原理见图1。
图1 火焰检测器工作原理
紫外线火焰检测器适用于气体燃烧时燃烧强度高、燃料组分有较大变化后可燃物质含量比较高的情况。紫外线火焰检测器可以直接检测火焰中波长为160~260 nm的紫外光,响应速度快,但灵敏度较差,火焰检测器表面允许最高温度为85 ℃,检测距离200~6 000 mm,只能用于距离较短、洁净的封闭环境,因此存在一定的误报率。
2 火焰检测信号间断性消失的影响因素
2.1 火焰检测器安装位置的影响
宁夏能化的废酸裂解装置在炉膛负压-0.2~-0.05 kPa工况下运行,改造前期设计的两个火焰检测器安装的检测方向与燃烧室轴线垂直,在负压、助燃空气风量、燃气的影响下,火焰整体由燃烧室偏向裂解炉方向,火焰发出的紫外光偏离探头的视角,造成火焰检测信号频繁消失,触发装置联锁停车。通过观火孔观察火焰燃烧方位,对比托普索焚烧炉火焰检测器的安装方向,对火焰检测器的安装位置进行改造。检测方向与燃烧室轴线的夹角调整为30°,正对火焰燃烧火蕊,即火焰总长度的三分之一处[1],解决了燃烧火焰紫外光偏离检测器视角的问题。
火焰检测探头的安装位置及要求非常苛刻,如果检测探头安装的位置或角度不能满足条件,火焰检测器将不能准确地捕捉到紫外光,进而检测不到火焰或检测效果不稳定。火焰检测器的安装应注意以下几点:
1)火焰检测探头应安装在炉壁不易结焦处。
2)火焰检测探头视角范围内的目标火焰应比较稳定,在改变风量及调节燃烧气流量时不会造成目标火焰脱离视角范围。
3)在火焰检测探头视角范围内不能有妨碍检测的物体,如炉墙、水管、筋板等物体对火焰检测形成障碍,应对上述物体进行修改,并使所有修改尽可能减小对风量的影响。
4)应安装在目标火焰的上部或侧面,所有视角内应尽可能充满目标火焰,同时使探头对准目标火焰根部,尽量避开其他火焰。
2.2 裂解炉内环境的影响
含有多种矿物元素的废硫酸,在裂解炉内分解成大量的SO2气体和含有钙、铁、硅、磷等元素的粉尘颗粒,同时产生大量水蒸气和不燃烧的惰性气体。火焰检测器是用法兰固定安装在导管内部,导管前端对着火焰高温区域,温度应不高于180 ℃。
高温会损坏火焰检测器的处理器和检测探头,检测探头的冷却介质采用干燥、洁净、常温的压缩空气,入口流量应大于等于1.5 m3/min,且连续不间断地对火焰检测器进行冷却降温。
火焰检测探头位于燃烧器中,探头与火焰间充满燃气,若裂解炉呈正压状态,探头前端可能会出现结焦或石英镜片积灰。另外,燃气中含有大量三原子分子的物质、杂质和水蒸气,极易部分或全部吸收火焰发出的紫外线,导致检测不稳定或根本检测不到火焰。为了避免上述情况的发生,应保证裂解炉内部处于负压状态,火焰检测器安装导管入口与炉膛的压差应大于等于1.46 kPa,且有不间断的新鲜压缩空气对检测探头进行冷却和吹扫。
2.3 可燃气组分的影响
在低温甲醇洗装置中,吸收了H2S和COS的富硫甲醇,在热再生塔中加热再生,经过冷却后对产出的酸性气体进行分析,数据见表1。
表1 酸性气组分设计值和实际值 φ: %
由表1可知,有效气体H2S的实际含量明显低于设计值。进气化炉的煤浆硫含量不同,实际操作也会影响酸性气中H2S的含量,通过对现场手动取样数据的计算和分析,得出酸性气中φ(H2S)约为20%,不燃气体φ(N2)和φ(CO2)约为79%。低浓度H2S酸性气不易燃烧,在惰性气体(N2、CO2)含量比较高的情况下,可燃气体燃烧时紫外线光波会随机变化,波长变短,强度变弱,此时检测器的信号会出现跳跃。在裂解炉炉膛负压(-0.05~-0.2 kPa)的环境下,炉内介质会快速向炉尾移动,也会造成火焰检测信号不稳定。
宁夏能化的废酸裂解装置的裂解炉燃气是天然气(主要成分为CH4)和变压吸附置换解析气[其中φ(H2)6%、φ(CO)93%]。为了解决火焰检测信号不稳定的问题,宁夏能化设计了可燃气体进裂解炉的多管路管线,CH4、H2和CO这三种气体燃烧时能辐射出大量的紫外线,可以弥补酸性气燃烧时紫外线辐射弱的弊端。另外,通过优化操作,将一部分酸性气体回流到H2S浓缩塔进行提纯,气提分离出部分CO2,提高进裂解炉酸性气的H2S浓度,使燃烧更稳定。
2.4 进料温度的影响
进料温度对裂解炉的整体温度影响比较大,尤其是在冬天影响更为明显。酸性气和助燃空气的温度接近-10 ℃,天然气和解析气的温度也在0 ℃左右,温度太低,燃烧室燃气喷嘴处达不到燃烧条件,所有燃气在进入高温炉膛后才会燃烧,火焰检测视角范围内无燃烧火焰,造成火焰检测信号消失。
为了保证酸性气和燃气在燃烧室喷嘴处能稳定燃烧,可采取以下措施:①控制燃烧室的炉膛温度在1 000 ℃以上;②通过热循环风机将进入燃烧室的助燃空气温度提升到600 ℃以上;③通过提升源头温度和保温,将酸性气的进口温度提高到10 ℃以上。
2.5 助燃空气风量的影响
燃烧室燃气喷枪管线采用分布式独立结构设计(见图2),使燃气流能够充分弥散入空气流中。燃气喷头采用防风结构,配合旋流式稳焰器,酸性气喷嘴根据其压力设计采用扇形旋涡式喷射(见图3),酸性气和助燃空气逆时针旋转,可增强酸性气与空气的混合效果,提高酸性气的燃烧能力。裂解炉内有三堵蓄热墙,能够增加物料停留时间,阻止热能快速流失,使旋转的混合气和高温裂解物料均匀地向炉尾移动,促进燃气充分燃烧、废酸裂解完全。
图2 燃烧室燃气管线结构设计
图3 裂解炉燃气喷头
如果助燃空气风量过大,燃烧室内的火焰在超大风量工况下不稳定,火焰被吹离探头检测范围,会致使检测信号消失;如果助燃空气风量不足,燃烧室缺氧会造成可燃气不能充分燃烧,同时三原子分子物质、杂质和水蒸气吸收火焰发出的紫外线,使燃烧器内的紫外线减少,导致火焰检测信号跳跃或消失,故调节好配风比,对火焰检测至关重要。经生产实践证明,调节燃气与空气体积比为1∶(10~15)[3],助燃空气总流量控制在3 800~5 500 m3/h(根据负荷进行调整),燃烧室阀前助燃空气的压力调节至1.5 kPa左右,空气大阀开度为23%左右,有助于燃烧火焰稳定。
3 结语
宁夏能化废酸裂解装置在开车初期,由于裂解炉火焰检测信号不稳定造成联锁停车不能正常投用,导致频繁停车,给装置的稳定运行埋下了重大隐患。该公司结合废酸裂解装置的运行情况,分析
了火焰检测器的安装位置、裂解炉内的环境、酸性气成分、进料温度和助燃空气风量等因素对火焰信号稳定性的影响,对检测设备和操作参数不断地进行改进,解决了火焰检测信号不稳定的问题,为装置的平稳运行奠定了基础,也为同类型燃烧装置的操作提供参考。