转炉低铁耗工艺优化及生产实践
2022-09-26王连全李德帅冯克亮
王连全,李德帅,冯克亮
(天津市新天钢联合特钢有限公司,天津 301500)
新天钢联合特钢炼钢厂装备情况:有3 座120 t顶底复吹转炉,3 台120 t LF 钢包精炼炉,1 台120 t VD 真空精炼炉,5 台方、矩形坯连铸机。产品结构包括碳素结构钢、优质碳素结构钢、低合金高强度结构钢等,拥有一个集转炉、LF 精炼、真空处理、连铸四位一体的特钢生产线,采用顶低复吹转炉→LF 精炼炉→连铸的生产流程。
铁水消耗作为转炉一个关键工艺技术指标,不仅决定转炉冶炼消耗废钢的能力,也反映转炉冶炼过程热量利用效率,随着钢铁市场形势变化,铁水与废钢价格的差距较大,降低铁水消耗,提高废钢比,可降低生产成本[1]。铁水日产维持在12 000~13 000 t,综合考虑转炉冶炼热平衡、温度控制、供氧制度、钢坯质量等各种因素的条件下,策划降铁增钢实施方案,以达到降低铁耗、提高钢产量目的。炼钢厂以转炉冶炼热量平衡和优化生产组织作为基础,采用优化转炉工艺的方法,增加精炼温度补偿时间,保证精炼进站温度高于钢种液相线温度20 ℃以上。精炼调整后确保出站温度符合连铸工序的要求。
1 存在的问题
我国作为世界工业强国,为应对近年来气候变化所引发的一系列经济、社会和环境问题,提出了2030年前实现“碳达峰”和2060 年前实现“碳中和”的目标,钢铁行业作为碳排放的大户,实现钢铁行业的低碳发展是必然之势。随着废钢价格的降低,铁水成本的上升,降低铁水消耗不仅能够减少碳排放量,也能够带来显著的经济效益[2]。但在推行低铁耗模式下,出现以下几点问题:
1)转炉冶炼过程需使用多种造渣料来完成脱磷、脱硫任务,若渣料较多,炉内温损增加,不仅影响终点温度,还会增加工业废料量,造成环境污染。若渣料较少,则会影响磷、硫分配比,且高氧化性、低碱度炉渣会加剧对炉衬镁碳砖的侵蚀。
2)低铁耗生产会使转炉内废钢堆积密度增加,开吹时易引起前期打不着火或氧枪头碰触废钢导致烧枪情况。
3)为提高转炉终点命中率,增加后吹炉次,延长供氧时间,增强终点氧化性,增加了钢铁料和合金消耗,影响生产周期。
4)由于打破冶炼热平衡,炉内温度较低,出钢过程废钢不能完全熔化,黏附在炉底和炉壁,造成炉底上涨,影响吹炼过程的枪位稳定性;出钢温度低加上炉后加废钢,致使LF 精炼炉送电时间长,增加精炼电耗。
2 工艺及设备参数改进
2.1 优化造渣料
2.1.1 少渣冶炼提高热量利用率
炼钢造渣料原采用石灰、轻烧白云石、镁球、石灰石、矿石、烧结矿等多种物料,石灰石等具有较强的冷却效果,在炉内反应过程中不仅会吸收大量的热能,同时会生成较多的二氧化碳气体带走热量。采用低铁耗操作,需充分利用现有物料的物理热与化学热,减少温度损耗,针对此,结合各种造渣料的冷却效果进行重新梳理。停用了冷却效果较强的石灰石、矿石、烧结矿,为保证适宜的渣中w(MgO),使用镁球(w(MgO)≥65%)替代部分轻烧(w(MgO)≥34%),1 t 镁球w(MgO)等同于2 t 轻烧,降低渣料加入量,降低了8~10 ℃的温度损失,最终固化造渣料种类为石灰、轻烧白云石和镁球。造渣料调整前后对比情况如表1 所示。
表1 造渣料调整前后对比 kg/t
在一定条件下加入1 kg 冷却剂所消耗的热量,就是冷却剂的冷却效应,单位是kJ/kg,由于各种冷却剂的成分不同,且存在成分波动,为了便于生产中的使用,规定废钢的冷却效应值为1,其他冷却剂冷却效应与废钢冷却效应的比值为冷却效应换算值。为了减少造渣料带走的热量,应使用冷却效应较低的造渣料。常用冷却剂效应换算值如表2 所示。
表2 常用冷却剂效应换算值
2.1.2 采用高钙石灰替代传统石灰
使用冶金88 石灰(w(CaO)>88%)代替冶金85石灰(w(CaO)>85%),活性度提升39.96 mL,冶金石灰活性度增加,在转炉冶炼过程中能够加快熔化速度,尽早成渣,加快脱除钢水中杂质元素的速度,从而提升冶炼节奏,稳定钢水质量。w(S)降低0.08%,硫元素对于冶炼钢种来说是有害元素,转炉脱硫效率较低,仅为30%~40%,降低入炉物料的硫含量,能够降低终点钢水的硫含量,减轻转炉和精炼炉的脱硫任务,尤其对冶炼低硫钢种更加有利。w(CaO)上升3.15%,w(SiO2)下降0.395%,从而提高了石灰的有效氧化钙含量,降低了冶金石灰的单耗。冶金石灰成分及活性度如表3 所示。
表3 冶金石灰成分及活性度
2.1.3 留渣操作及终点调渣
转炉采取留渣操作,以降低造渣料的加入量。通过造渣料调整前后对比,不考虑矿石和烧结矿,石灰石按照50%折算,调整后渣料降低10.5 kg/t,上一炉剩余的炉渣中含有一定量的FeO,能够加快石灰的溶解,促使初期炉渣的快速形成,脱除钢水中有害元素。同时留渣比入炉的造渣料温度高,能够降低造渣过程消耗的热量。转炉内初期渣量偏大时,渣层较厚,应适当降低氧枪枪位,增加供氧强度,将供氧强度由3.6m3/(t·min)提高至4.0 m3/(t·min),以加强氧气流股对炉内铁水与废钢的搅拌作用。在转炉溅渣前,根据终点炉渣的情况,加入50~200 kg 焦炭粉或镁球进行调渣,以增强炉渣的黏度,确保溅渣护炉效果。同时确保炉渣溅干,避免由于炉渣包裹废钢造成的大型喷溅事故。
2.2 改进供氧制度
2.2.1 改进氧枪参数
将氧枪喉口直径由Φ39 mm 调整到Φ38 mm,氧枪夹角由12.5°调整到12°,其余参数不变。计算所得冲击半径较调整前减小0.7%,冲击深度提高1.5%。
新4 孔喷头设计参数为喉口直径Φ38.6 mm,马赫数Ma=2.0,出口直径Φ50.1mm,夹角α=12°。
新4 孔喷头枪位h=1 400 mm 时,氧气射流对熔池的冲击直径计算:D=htan(α+8.5)×2=1 400×tan(12+8.5)×2=1 046.9 mm。
原氧枪头的冲击直径为1 074.8 mm,炉膛直径为4 290 mm,调整后的冲击面积缩小5.12%。
新4 孔喷头枪位在1 400 mm 时,压力为0.95 MPa,流量27 200 m3/h,调整前的流量为27 400 m3/h,计算冲击深度的变化。所采用的氧枪冲击深度计算公式为:
式中:H 为氧枪枪位,mm;n 为孔数,个;K 为常数,取1.0;Q 为喷头供氧流量,m3/h;Lh0为在枪位H=0 时的冲击深度,mm;L 为穿透深度,mm;D喉为喉口直径,mm。
熔池深度为1 500 mm,对比调整前后氧气流股的冲击深度占熔池液面深度的比值,增加了1.5%。
2.2.2 调整吹炼过程枪位及氧压
由于入炉废钢量的增加,开吹时要缓慢降枪,注意观察炉口的火焰,避免氧枪触碰到废钢造成烧枪。为了快速打火,前期氧压增加到1.0 MPa,增强氧气流股的穿透力,如果还是不能打火,需要及时提枪,补充少量铁水或者进行前后摇炉,确保打火成功。吹炼中期氧气压力调整到0.8~0.9 MPa,低铁耗枪位较高铁耗枪位降低100~200 mm,低枪位有利于控制初期炉渣FeO 含量增长过快造成的喷溅。转炉操作人员同时考虑转炉的装入量以及铁水和废钢的配比,避免由于前期枪位太低导致烧枪事故。在吹炼的中后期,根据炉口火焰适当提高枪位到1 600~2 000 mm,可以控制炉渣的返干情况,同时关注废钢在中后期熔化的现象,避免钢水液面剧烈波动,造成钢水粘枪头情况。终点脱碳时,氧压提高到1.0 MPa,枪位降低到800~1 000 mm,压枪时间控制在30 s 以上,强化氧气流股对钢水的搅拌,促进废钢熔化,同时确保脱碳效果,降低渣中全铁含量。吹炼过程氧枪枪位图如图1 所示。
图1 吹炼过程氧枪枪位图
2.3 缩短冶炼周期,降低温度损失
对生产流程进行梳理,从设备运行参数到人员操作细节都需进行优化,以缩短转炉的整个冶炼周期。做好入炉铁水、废钢的供应,不仅需确保铁水重量符合要求,达到铁耗的目标值,而且要保证入炉物料按时吊运到转炉平台,做好生产过程的衔接;规范钢筋压块的尺寸为800 mm×800 mm×(1 800±200)mm,减少钢筋压块卡炉口的情况。氧气支管压力由0.70~0.85 MPa 提升至0.80~1.0 MPa,根据碳氧不同反应期的供氧要求,采取分阶段供氧的措施,配合氧枪枪位的调节,从而达到加快脱碳速度、缩短供氧时间的效果;调整出钢口内径尺寸,由Φ170 mm 调整为Φ190 mm,在确保挡渣效果的前提下,缩短出钢时间。根据反应过程中溅渣情况,判断渣量大小,选择留半渣或者留全渣操作,缩短倒渣时间。优化调整后,平均冶炼周期由26.5 min/炉降低至20.8 min/炉,生产过程的温降减少5~10 ℃。调整前后的冶炼周期情况如表4 所示。
表4 冶炼周期对比 min
2.4 利用合金烘烤与钢包加盖进行温度补偿
新增合金烘烤与钢包加盖设备,对于转炉炉后使用的合金与废钢进行预热,合金加热10 min 后,温度能达到400~500 ℃。钢包采用全程加盖,不仅对钢包热量流失起到良好作用,钢包内残余温度提高130 ℃以上,还能在钢包运输过程中降低各环节温度损失,使钢包周转过程热量趋于稳定,通过以上设备的投入,可降低出钢温度30 ℃以上,为低铁耗快节奏创造良好条件。
2.5 充分发挥LF 精炼炉冶金功能,合理分配炼钢任务
2.5.1 分析钢水中P 元素
低铁耗时转炉的终点温度降低了35 ℃,终点炉渣的w(∑FeO)升高了1.8%,w(CaO)降低了0.82%,计算P 的分配系数LP,提高了101,对比实际钢水成分,w(P)降低了0.003%,与理论计算值一致。具体计算公式为:lgLP=22 350/T-21.876+5.6lgw(CaO)+2.5lgw(∑FeO)。
调整前:lgLP=22 350/T-21.876+5.6lg48.63+2.5lg16.14,LP=173;
调整后:lgLP=22 350/ T -21.876+5.6lg46.11+2.5lg17.94,LP=274。
2.5.2 分析钢水中S 元素
2.5.3 精炼升温效果
随着铁水装入量的减少,转炉终点钢水温度降低,为达到连铸钢水的目标温度,可以增加LF 精炼炉的送电时间来提升温度,通过钢包内造白渣,实现高效脱硫。通过石墨电极的埋弧加热,其热辐射小,减轻了对钢包耐材的侵蚀,根据精炼钢水条件,调整弧流、弧压、氩气搅拌强度,加快成渣速度,提高热效率,升温幅度达到4~6 ℃/min,而且石墨电极参与钢包内的反应,提高了钢包渣的还原性,生成的CO 强化了LF炉内的还原性气氛,提高合金收得率。相关的化学反应式为:C+FeO=Fe+CO;C+MnO=Mn+CO。精炼温度控制情况、转炉炉渣成分以及钢水成分对比如表5—表7 所示。
表5 精炼温度控制
表6 转炉炉渣成分
表7 钢水成分对比
2.6 做好炉况维护工作
当转炉终点温度低时,容易造成后吹的情况,终点炉渣氧化性变强,加剧对炉衬的侵蚀,因此需要加强对炉况的维护,减少因补炉操作增加的辅助时间,否则会影响生产连续性。通过每个班次对炉壳的渣线、耳轴区域进行测温,发现温度偏高时,及时安排补炉。对薄弱部位采取贴镁碳砖进行维护[3]。使用水基大面料,实现缩短补炉料的烧结时间、增加补炉料的抗侵蚀时间的效果。加强对炉底的维护,每个班组接班后,对炉底高度进行测量,炉底过高时,采取洗炉底的操作,保证炉底维持在适宜的高度。合理的炉形能够稳定装入量,减轻吹炼过程中炉渣对炉帽部位的侵蚀,达到延长炉衬寿命、均衡炉衬损毁、降低生产成本的目标。对转炉渣进行抽检,根据炉渣成分,调整轻烧白云石和镁球的加入量,确保炉渣w(MgO)在7%~8%,避免因炉况问题而影响低铁耗目标的完成。
3 结论
1)通过优化造渣料种类、供氧强度、出钢口尺寸、氧枪角度等工艺,铁耗由750 kg/t 降低到720 kg/t 以下,且单日最低铁耗为697 kg/t;
2)由于缩短了生产周期与各环节衔接时间,提高了生产效率,减少了过程温度损失;
3)新增合金烘烤与钢包加盖设备,促进了铁耗进一步降低;
4)加强对炉衬的监测和维护,转炉的炉龄最高达到33 980 炉,达到行业内先进水平,为低铁耗生产夯实基础。