海上钻井平台光船租赁模式探索实践
2022-09-15刘东章孟祥卿邹晓楠丁香春黄勇
刘东章,孟祥卿,邹晓楠,丁香春,黄勇
(胜利石油工程公司,山东 东营 257000)
国海公司利用国际国内2个市场和2种资源,对中央企业被延期和弃单的海工资产实施集中划转、集中管理、集中改装、集中处置,使在手的海工资产得到妥善维护和利用,相关中央海工装备制造企业回流部分现金流,经营困难得到缓解,并有效减少资产损失,为中央海工装备产业布局结构调整和实现高质量发展奠定基础。中石化胜利石油工程海洋钻井公司正是基于这一背景,拟通过光船租赁的方式,提升自身的装备水平和竞争力,接替老旧平台,耕耘国内市场,开拓海外市场,缓解目前平台老化和施工能力不适应现场实际需求的现状,在完成生产任务的同时,实现国有资产的盘活,增值保值,减少国有资产的流失,从而与国海公司达成互惠共赢的目的。
1 平台概况
1.1 平台简介
国胜平台是由美国LeTourneau Technologies公司设计的Super 116E 型自升式钻井平台。平台入级ABS,船籍为利比里亚。于2018年4月由大连中远海运重工有限公司建造完工。
国胜平台类型为桁架自升式钻井平台,升降系统为电动升降系统,齿轮齿条传动形式,3桩腿四方形桁架结构,长度145m。钻井包主单元为NOV设备,顶部驱动为NOV TDS-8SA,输出功率可达1150Hp,最大转速可达270rpm,最大工作压力7500psi;绞车为NOV ADS-10T,3台马达驱动,可提供4200hp功率;泥浆系统循环系统配备3台泥浆泵,型号为NOV 14-P-220,最大工作压力为10000psi。
1.2 平台主要参数
表1
2 勘验情况
通过平台勘验小组10余天的勘验,平台最大作业水深350ft,钻井装备为NOV钻井包,通用设备中规中矩,平台整体能够满足喀麦隆项目要求。共梳理各调试系统项目90项。
2.1 平台各系统情况
平台外观状况良好,结构状态完好,未有锈蚀现象。平台升降系统配置完好,经过移泊测试,性能优异,状态良好;井控系统完好,配置先进,状态良好;压载系统设计合理,管线布置整齐统一,状态良好。
2.2 平台主要设备情况
钻井设备配置全套NOV先进设备,功能齐全,集成化程度高,状态良好;主动力设备配备5台卡特3516C发电机机组,性能优异,保护良好,运转正常;钻井辅助设备功能齐全,状态良好。
2.3 平台勘验结论
平台设计简单实用,建造质量优良,设备配套齐全。平台主机、压风机等动力设备运转正常。平台的升降系统可靠性高,维护方便。悬臂梁和钻台滑移系统采用电动齿轮齿条传动,可以实现连续移动,速度快、效率高、井位定位准确、自动化程度高。平台办公居住区设计合理,办公和居住区相互隔离,办公区视野好,能及时观察钻台生产情况。平台左右舷各配置1艘定员100%的救生艇,优于JU和CJ系列平台的船艏部救生艇配置。
3 存在问题
由于平台原是一家挪威公司所有,其设计理念、安全标准和运营方式与国内存在许多差异。固控设备全为租赁,如在国内打井作业,需配置离心机、固井撬、螺旋输送器等设备,需要改进以满足国内安全标准的需要,且平台监造完成3年之久,是1条尾船,拆用和损坏备件较多,共计收集问题项723项。
3.1 设备配件问题
N611是船厂最后1条自升式平台,拆用和损坏备件较多,船厂缺少调试配件,疫情影响进口配件供货周期长,需尽快采购;通用配件尽快寻找国内替代,如泥浆泵活塞、缸套,顶驱冲管、盘根,振动筛筛布等。
3.2 设备采购问题
固井撬没有现货,需尽快确定型号订购同时订购各接口高压管汇、阀门等材料,订货周期和施工周期长,是影响工期的主要因素。
3.3 设备操作培训问题
NOV设备集成操作程度较高,触摸屏操作,不同于以往的操作,需专业人员现场培训和指导,操作人员对设备适应和熟练掌握需要一个较长的过程,在施工作业期间需要专业人员随井培训指导。吊机操作受操作面板限制,视线受限,需要专业化司索指挥。
3.4 岗位配置问题
尽快确定出海人员的岗位配置,及时到现场熟悉设备;弱电和强电岗位配置需进一步细化,增加电气岗位人员。
3.5 操作保养规程问题
操作保养规程(中英文)和巡回检查路线与常规平台不同,需尽快制定完成并熟练掌握。
4 适应性改造
针对国内、国外现场生产的实际需要,对平台进行了适应性改造。
4.1 配件解决方案
平台配备的顶驱为NOV 公司生产的VARCO 8SA 顶驱,750t,双导轨,双电机,冲管配备的为机械式冲管,价格20余万元,其密封环1.5万美元,维护保养成本极高,供货不及时,卡脖子现象严重。在此背景下,设计加工了冲管总成,实现了顶驱冲管总成国产化替代。
振动筛为VSM 300,进口筛布价格昂贵且进货不及时,进行了国产化研制和替代,成本降低一半,保证了充足的筛布供应。
转盘与分流器设计为整体形式,分流器放置年限已久,进厂检验发现其中密封件老化严重,必须更换新的密封件,在平台出海打井的时间窗口无法完成回装。在此背景下,设计加工了分流器替代装置,实现了泥浆的导流和反流。
平台配备的是NOV 14 HP220 型泥浆泵,进口配件价格昂贵,供货周期无法保证,为了避免影响设备的正常维护保养,影响正常的生产作业,对配件进行了国产化替代。
4.2 设备加装
由于平台原配备的固井车为SCHLUMBERGER公司所有,租金昂贵,确定国产固井车替代方案,原固井车底座与新固井车底座不相符,而底座下部为VFD间,无法进行切除原底座、焊接新底座,设计了在原有底座基础上进行增加横梁和纵梁结构,圆满解决了此问题。
平台未配备离心机,购置2台Derrick DE-1000 GBD离心机,根据离心机底座尺寸重新设计布局加工了承托底座,并根据离心机配备了2台供浆泵,实现互为备用。
4.3 系统优化改进
平台原岩屑回收系统设计为通过螺旋输送器到达甩干机,经过甩干机处理后直接排海,而在国内打井,岩屑不允许排海,只能收集到岩屑箱运回陆地处理。设计加工了岩屑回收漏斗,购置了岩屑真空输送泵,设计制作了岩屑回收承托装置,防止岩屑输入岩屑箱内的飞溅。
加药舱原配置2个加药漏斗为封闭粉状药品和25kg散料袋装添加之用,对于吨包药品无法实现添加作业,对此在2个加药漏斗的中间部位增设了1台漏斗,购置了1台叉车,在漏斗的正上方焊接了2t的吊耳,通过改进,既可满足吨包药品的添加,又能实现散装小袋药品的添加。
4.4 隐患治理
国内施工作业,为平台服务的船舶必须要进行带缆才能进行上卸货物和人员的上下,为此通过论证选择合适位置焊接了系泊眼板,并在合适的位置增设了缆绳挂点,满足国内施工船舶的带缆作业。
该平台主机冷却方式为风冷方式,散热风机布置在左舷尾部吊机下部,由于在吊机下部,当吊机吊装货物时难免有细小杂物掉落,造成破损渗漏,为此设计了百叶窗式防落物装置,从根本杜绝了散热风机遭受外来物体打击而受损的风险。
平台悬空物体设施繁多,存在高空落物的风险,对此专门聘请专业防落物调查公司到平台进行勘察和防护,共计防护300余处,极大的提高了现场的本质安全化。
平台计划去非洲的喀麦隆进行施工作业,根据安保要求,设计确定了安防方案,对桩腿位置进行隔离防护,防止人员从桩腿攀爬到平台,右舷甲板洗眼站设立为临时避难点,生活区一楼厨房和餐厅作为安全屋,在生活区外围进行钢板加固防护。
平台配备的吊机为喀麦隆公司生产的PCM 120SS 和PCM 220SS型吊机,起吊能力分别为42t和68t,其登临驾驶室的直梯与中间工作台空间过大,在吊机旋转过程中如果有人员站立此处,会造成人员的伤害,针对这一问题在直梯上进行向外延伸,使其空间缩小到2㎝的范围,完全杜绝了挤伤人员的隐患。
司钻台、中控室、吊机驾驶室等处所为了视野的开阔,都是大面积的玻璃窗,在阳光直射的情况下,一是操作面板反光无法看清,二是操作人员视线受阳光影响。对此增设了遮阳帘,确保了作业的安全正常运行。
4.5 辅助系统设施改进
平台配备了3台英格索兰压风机,其中2台为风冷机组,1台为水冷机组,其海水冷却管线设计不合理,挡住了后侧压风机油气分离器检查外罩,给维护操作人员带来了极大的不便,对船厂提出了整改措施,将管线进行移位,跟踪落实,解决了拆装难题,为现场员工巡检维护提供了便利。
平台配备的铁钻工为NOV ST120型,无任何的配件,为了防止在使用过程中出现问题而影响正常的生产,选择在钻台的合适位置增设了液气大钳固定桩,配备了1台液气大钳,以备燃眉之急。
平台设计有淡水舱和钻井水舱,各自独立,在加注站分别配备了各自的加注管线,在日常的供水过程中,淡水和钻井水都是有船舶提供的饮用水,对此将2个舱室的加注硬管线处进行了互连改造,中间加设了截止阀,实现了打水过程中勿需停泵,通过开关截止阀就可实现不同水舱的加注。
平台空调系统是由冷水机组提供冷却水源,冷水机组依靠海水进行冷却,管路系统中未设滤器,现有管路中无加装滤器的空间,海水中携带杂质和海生物等,长期会造成热交换器的堵塞,在此背景下,通过现有的管路三通位置,设计了与三通相配合的滤器,解决了管路堵塞问题。
振动筛处是泥浆从井内返出的必经之路,时而会夹带部分有毒有害气体,时而会有雾气的产生,夏季时也会有大量的飞虫聚集,针对这一情况在振动筛处增设了1个驱虫风机,实现驱离飞虫、驱散气体和雾气的作用,从而保障施工现场的安全。
平台原设计为中东地区施工作业,厨房设施以符合西餐标准配备,不符合制作中餐,对厨房设施进行部分设施保留、部分设施拆除和部分设施增设,使其达到符合中餐制作的标准。
泥浆泵冷缸上未设计溢流口,当压盖垫子刺漏时,不能第一时间发现,为此对冷缸进行了溢流口的增设,以便及时诊断压盖垫子刺漏问题。
平台深井泵为新加坡制造,电缆连接方式为插接式,便于深井泵的更换,国产深井泵的电缆连接方式、法兰接口等不尽相同,进行了适应性改进,满足了互换使用。
顶驱二层台维修平台与顶驱之间的工作空间不足,在维修台没有完全伸平的情况下,就与顶驱相接触,为此对其进行改造,割除20cm后回装,使其伸平状态下与顶驱保持安全间隙。
钻台固控管线未设计专门冲洗管线,固井作业完毕后,易造成管线的堵塞,严重影响以后的正常施工作业。设计了专用的固井冲洗管线,彻底解决了固井后无法实现及时冲洗管线的弊端。
平台联合清洁器整体有3m之高,巡检维护保养不便,极易发生人员安全问题;泥浆泵泵房配备了3台泥浆泵,空间狭小,管路纷繁,人员正常维护保养泥浆泵,攀爬困难。在此背景下,设计加工了联合清洁器和泥浆泵工作台,提升了工作效率和现场本质安全化。
按照公司安全规定,在维护保养盘转泥浆泵时,严禁电动盘泵,只能允许手动盘泵,设计加工了手动盘泵装置,满足维修保养之用;顶驱配备的顶驱冲管总成为机械式,使用榔头撬杠拆卸,对此设计加工了专用拆卸工具,提高了工作效率,降低了劳动强度,提升了安全性。
5 结语
平台的适应新改造25项,隐患治理52项,问题整改723项,通过相关部门的检验和安全评估,各项性能指标达到了相关要求和标准,平台满足了海外和国内施工作业的标准,达到了预期的目的。通过适应性改造,提升了平台的安全性、可靠性、经济性和市场竞争力。
光船租赁是海洋钻井公司一次大胆尝试,是实现国有资产的盘活,增值保值,减少国有资产流失的重要手段,从而达到与国海公司互惠共赢的目的。目前该平台已经完成钻井4口,进尺1万余m,实现产值5000余万元,产生巨大的经济效益和社会效益,为节能降耗,绿色、低碳、节能环保可持续发展,为保障国家能源安全做出积极的贡献。