氧化铁皮与海绵铁联合强化A2/O工艺处理生活污水试验研究
2022-09-02江振寅余葱葱
李 冰, 江振寅, 余葱葱
(1.中煤紫光湖北环保科技有限公司, 武汉 430070; 2.中国煤炭地质总局湖北煤炭地质局,武汉 430070)
0 引言
近年来,随着我国人口增长及城镇化的快速发展,居民生活污水总量及污染物总量也持续上升[1]。目前,我国处理居民生活污水的工艺主要以活性污泥法和生物膜法为主,由于活性污泥法主要依靠悬浮的活性污泥来降解污染物,对水质水量适应能力较差,若运行管理不善,容易发生污泥膨胀。并且,受污泥沉降性能的影响,运行过程中污泥易随排水流失,影响处理效率。
随着材料学的发展,越来越多的新材料应用于污水处理领域,使得生物膜法越来越受青睐。以悬浮填料作为微生物生长载体,发展出来的移动床生物膜工艺(MBBR),通过填料在曝气生化池中充分流化,使其兼具生物膜法和活性污泥法的优点,实现污水的高效处理,已广泛应用于世界各地的污水处理厂,并取得了良好的运行效果[2]。
1 实验材料与方法
1.1 实验装置
本实验于2021年10月至2022年1月,在湖北省赤壁市新店镇某小区,由本文作者共同开展。本实验设计2个有效容积为120L的生化反应器,由I级厌氧生物床、II级厌氧生物床、MBBR生化池、沉淀池串联而成。反应器尺寸为L×B×H=1.0m×0.3m×0.5m,有效水深0.4m, I级厌氧生物床、II级厌氧生物床、MBBR生化池、沉淀池长度分别为0.2m、0.2m、0.4m、0.2m,MBBR生化池采用气泵曝气,实验装置示意图如图1所示。实验组(改良反应器)I级厌氧生物床加载20cm厚粒径3~5mm轻质陶粒,并在其中均匀的铺设多层氧化铁皮共1 200g,氧化铁皮为薄片状,厚度约0.5mm。实验组II级厌氧生物床加载20cm厚粒径0.3~0.5cm轻质陶粒,并在其中均匀的铺设多层海绵铁共1 200g,所用海绵铁粒径5~8mm。实验组MBBR生化池中填充直径3cm的圆形悬浮填料。沉淀区设置斜板沉淀,用于泥水分离。进水采用两点进水,一支进水从I级厌氧生物床接入,另一只进水从MBBR生化池接入,进水流量按1∶1分配。反应器设置两级回流,其中,I级回流自MBBR生化池回流至II级厌氧床,II级回流自II级厌氧床回流至I级厌氧床。对照组(传统反应器)除了不加氧化铁皮及海绵铁外,其他条件与实验组完全相同。
图1 实验装置示意Figure 1 Schematic diagram of experimental device
1.2 实验用水及接种污泥
本实验用水为赤壁市新店镇某小区居民化粪池出水,其主要污染物浓度如表1所示。
表1 实验用水污染物浓度
接种污泥来自于赤壁市新店镇污水处理厂沉淀污泥,该污水处理厂为改良SBR工艺。
1.3 反应器调试运行
两个反应器同步运行,设置进水流量为100mL/min,总水力停留时间(HRT)为20h,进水pH值6.5~8,反应器在室温条件下运行。待厌氧池及曝气池调试挂膜成功后,开始进行连续进水实验。
1.4 分析项目及方法
本实验主要分析项目包括CODcr、氨氮、总氮、总磷,分别采用如下分析方法测定其浓度[11]:CODcr浓度采用快速消解-分光光度法(HJ/T 399—2007)测定;氨氮浓度采用纳氏试剂分光光度法(HJ 535—2009)测定;总氮浓度采用碱性过硫酸钾消解-紫外分光光度法(HJ 636—2012)测定;总磷浓度采用钼酸铵分光光度法(GB 11893—89)测定。
2 结果及讨论
2.1 改良反应器与传统反应器除污效果对比
2.1.1 CODcr去除效果对比
两台反应器经过10d的连续运行,反应器进、出水CODcr浓度及去除率对比情况如图2a。
由图2a可以看出,实验组反应器对于CODcr的去除效果要优于对照组。对照组CODcr平均去除率为74.9%,出水CODcr难以稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918—2002)的一级B标准(CODcr≤60mg/L)。相较于对照组,实验组CODcr平均去除率达82.4%,比对照组提高了7.5%,其出水CODcr浓度均达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918—2002)的一级A标准(CODcr≤50mg/L)。这可能是由于实验组中II级厌氧生物床中加载了海绵铁,其本身具有还原性,可以直接还原部分有机物。同时,在微溶解氧条件下,可发生类芬顿反应,产生羟基自由基,具有强氧化性,可以氧化部分有机物[4]。另外,海绵铁具有较大的比表面积及多空隙结构,可以吸附部分污染物。
2.1.2 氨氮及总氮去除效果对比
两台反应器连续运行10d,反应器对氨氮及总氮浓度去除效果如图2b、图2c所示。
由图2b可以看出,实验组反应器对于氨氮的去除效果要优于对照组。对照组氨氮的平均去除率为69.5%,实验组氨氮的平均去除率达80.1%,比对照组提高了10.6%。实验组出水浓度均达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918—2002)的一级B标准(氨氮≤8mg/L),接近一级A(氨氮≤5mg/L),而对照组出水氨氮浓度,除进水氨氮浓度较低时可达到一级B标准,其余均未能达到一级B标准。
由图2c可以看出,实验组反应器对于总氮的去除效果要优于对照组。对照组总氮的平均去除率为48.8%,实验组总氮的平均去除率达63.8%,比对照组提高了15.0%。实验组出水,除进水浓度较高,导致出水总氮略高于《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918—2002)一级A标准(总氮≤15mg/L)外,其余均能达到一级B标准。而对照组出水总氮浓度仅能达到一级B标准。
图2 两台反应器去除效果对比Figure 2 The removal efficiency of different pollutants in two bioreactors
由于实验组I级厌氧生物床中加载了氧化铁皮,其溶解产生Fe3+,可以富集铁还原微生物,在厌氧条件下,Fe3+还原与氨氧化耦合,发生铁氨氧化,促进氨氮转化。实验组II级厌氧生物床中加载了海绵铁,首先,其本身具备还原性,可以促进硝酸盐的还原。其次,海绵铁氧化过程中,消耗溶解氧,利于反硝化反应,促进系统脱氮。再加上,海绵铁氧化溶解释放的Fe2+可以促进铁氧化微生物的富集,在Fe2+氧化过程中,将硝酸根作为电子受体,将其还原[12]。
2.1.3 总磷去除效果对比
两台反应器连续运行10d,反应器对总磷的去除效果如图2d所示。
由图2d可以看出,对照组出水总磷均高于实验组,对照组和实验组反应器对总磷的去除率分别为65.7%和86.4%,去除率相差超过20%,并且实验组去除率呈持续上升的趋势。实验组出水总磷,除第4d外,均能满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918—2002)一级A标准(总磷≤0.5mg/L)。这可能主要是由于对照组主要依靠生物除磷,其除磷效果受微生物活性及外部条件影响较大,再加上反应器未充分排泥,均会影响其除磷效果。实验组除了常规的生物除磷外,反应器中还加载了两种铁基材料,II级厌氧生物床中加载了海绵铁,其本身的还原性会消耗池体中的溶解氧,保证池体厌氧环境,促进聚磷菌充分的厌氧释磷。两种铁基材料溶解产生的Fe2+和Fe3+可以与磷酸盐等生成稳定的沉淀而将磷从水中分离出来。另外,海绵铁、铁氧化物及溶解产生的铁氢氧化物还可以通过表面吸附,将磷酸盐等固定下来,这些都会提高系统的除磷效果[13]。
2.2 不同水力停留时间下反应器除污效果分析
调整实验组进水流量分别为70mL/min、200mL/min,以此改变水利停留时间为28h和10h,并与进水流量为100mL/min,水力停留时间为20h时,各污染物的去除率进行比较,考察不同水力停留时间(HRT)时,反应器对CODcr、氨氮、总氮、总磷的去除效果,结果如图3所示。
图3 不同水力停留时间下污染物去除率对比Figure 3 The removal rate of different pollutants with different HRT
由图3可以看出,随着反应器HRT的延长,各污染物的去除率都有所上升,这主要是由于污水与生物膜混合接触的时间比较充分,生化反应时间长,同时,反应器中参与反应的Fe2+/Fe3+量也增加,从而提高了反应器的去污能力。并且,CODcr及总氮去除率上升较为明显,CODcr去除效果提升明显,可能是反应时间延长,反应器释放Fe的总量增加,产生的Fe(OH)2及Fe(OH)3通过絮凝沉淀去除更多的CODcr。总氮去除效果提升明显是因为参与Fe-N循环的生化反应效率虽然不高,但延长反应时间,可以提高参与Fe-N反应的总量,提高系统脱氮效果。
2.3 不同铁加载量下反应器的除污效果分析
设置进水流量均为100mL/min,调整实验组氧化铁皮与海绵铁加载量为80g/L,与铁加载量为50g/L时出水指标进行比较,考察反应器对CODcr、氨氮、总氮、总磷的去除效果,结果如图4所示。
图4 不同铁加载量时各污染物去除率对比Figure 4 The removal rate of different pollutants with different iron filled dose
由图4可以看出,除CODcr外,氨氮、总氮、总磷均是铁加载量为80g/L时去除率更高。随着铁加载量的提高,CODcr去除率反而略有下降,可能是由于海绵铁表面形成钝化膜,包裹在铁基材料表面,减缓了海绵铁的腐蚀及铁离子的释放,反而限制了对CODcr的去除。氨氮和总氮去除率随铁加载量增加而上升,可能是铁基材料的增加,有利于Fe-N循环相关微生物的富集,这些微生物共同作用下,促进了氨氮的转化及系统总氮的去除。在铁加载量为50g/L和80g/L时,系统对总磷的去除效果并没有明显的提高,原因是铁基材料对总磷的去除主要是通过产生Fe-P沉淀以及表面吸附而将P固定下来,并且,有研究表明,Fe(OH)3对磷酸盐的吸附能力要强于氧化铁,这主要受化合物表面积影响[14]。表面形成的钝化膜成分为Fe2O3及FeO[15],其对磷的吸附能力不及Fe(OH)3,造成系统总磷的去除率升高不明显。
3 结论
1)通过加载氧化铁皮及海绵铁的反应器与常规反应器对比实验,结果表明加载了铁基材料的实验组,其出水水质优于对照组,CODcr的去除率提高了7.5%,氨氮的去除率提高了10.6%,总氮去除率提高了15.0%,总磷去除率提高了20.7%。
2)通过设置不同的水力停留时间,考察不同水利停留时间下,反应器除污效果,结果表明,随着HRT的延长,各污染物的去除率均有不同程度的提升,其中CODcr和总氮的去除率提升较为明显。
3)通过加载不同质量的铁基材料,考察不同铁加载量时,反应器的除污效果,结果表明,当氧化铁皮及海绵铁的加载量由50g/L增加到80g/L时, 除CODcr的去除率略有下降外, 氨氮、总氮、 总磷去除率均提高,表现出良好的脱氮除磷效果。