IGCC汽机主汽调门双LVDT优化研究
2022-08-30丁建博王鑫伦刘凤琪
丁建博,冯 松,张 宇,王鑫伦,苏 岩,刘凤琪
(1.华能(天津)煤气化发电有限公司,天津 300452;2.华能通辽风力发电有限公司,内蒙古自治区 通辽 028000)
0 引言
IGCC(Integrated Gasification Combined Cycle)作为目前最为清洁的煤电技术,以煤作为燃料,通过过气化炉煤气化过程,产生合成气(经净化过程处理得到净煤气),净煤气输入燃气轮机燃烧驱动燃气轮机发电,燃机的高温排气在余热锅炉中换热产生蒸汽驱动汽轮机发电,形成燃气—蒸汽联合循环集成的一种洁净煤发电技术[1-3]。
LVDT(Linear Variable Differential Transformer)是线性可变差动变压器,属于直线位移传感器[4-6]。天津IGCC联合循环发电汽轮机EDH系统中,主汽调阀反馈装置LVDT都是单支,LVDT传感器与伺服阀通过伺服卡控制,实现对主汽调门调节动作。在机组运行过程中一旦LVDT故障将导致主汽调阀失控,不仅会出现无法正常进行机组负荷调节的问题,甚至会出现阀门关闭导致机组汽机跳闸的情况。所以说LVDT设备的稳定性决定汽机DEH系统液动阀门调节的可靠性,也间接决定汽轮机运行的可靠性。LVDT传感器都以行程拉伸的形式存在,在主汽调门不断调节过程中LVDT传感器机械磨损也会越变越大,同时主汽调门的LVDT工作环境多数是高温和振动大,因此这些情况都会加速LVDT设备老化,LVDT的输出值会出现波动,导致阀门会在某个位置抖动。单支LVDT控制的主汽调门的可靠性相对比较低,因此本文主要通过设计新双LVDT支架来安装双LVDT,增加线缆和变送器把新的LVDT的信号接入DEH系统中,在通过控制的逻辑优化确保任意一个LVDT故障,阀门仍然保持正常调节动作。与此同时也要保证在逻辑优化后,双LVDT选择实现无扰切换功能,以保证设备稳定运行[7,8]。
1 主汽调阀LVDT支架设计及安装
汽机主调阀主要分为两种:高压主汽调阀和中压再热主汽调阀。由于两种调阀阀门行程不同,所以两种调阀对应使用的LVDT的形式型号也不同[9]。高压选用无锡河埒传感器有限公司生产的A156.33.01.28,测量范围:0mm~250mm,适用环境温度:-40℃~150℃,该LVDT为拉筒式,特点:适合量程较小,拉伸稳固测量精准。而中压再热调门选无锡河埒传感器有限公司生产的B151.36.09.04,测量范围:0~300mm,适用环境温度:-40℃~150℃,是拉杆式LVDT,特点:适用较长的量程,拉杆灵活,适合于动作幅度较大的执行器。两种不同形式的LVDT使用不同环境,表1为两种不同LVDT性能对比表。
表1 拉筒式与拉杆式对比表Table 1 Comparison of pull-drum and pull-rod
汽机的高压主汽调门机械行程40mm左右,高压侧调门LVDT安装在阀门油动机的右侧,LVDT控制行程在190mm左右。阀门的活动端链接到LVDT拉筒活动,中间定位块和底部固定块是固定在油动机上的。图1为高压LVDT更改前后示意图,为能够保证双LVDT安装稳固可靠,又保证两个LVDT测量精准无偏差,选的并排安装,并设计双LVDT支架。
图1 IGCC汽机高压主调门双LVDT更改图Fig.1 IGCC Turbine high pressure main throttle valve double LVDT change
汽机的中压再热调门机械行程为70mm左右,中压再热调门LVDT安装在阀门油动机的正前方,LVDT控制行程在240mm左右,采用拉杆式。图2为再热LVDT更改前后示意图,为了保证双LVDT测量精度,选择并排安装,并设计双LVDT支架。
图2 IGCC汽机再热主调门双LVDT更改图Fig.2 IGCC Turbine reheat main throttle double LVDT change
通过以上两种新型的支架,能有效保证LVDT安装稳固性,同时也能减小两支LVDT测量产生系统误差。最主要的优势在于任意一个LVDT故障可以在线拆卸更换,而不影响另一个LVDT正常工作。图3是现场高压与再热主汽调阀更改后情况。为保证油动机设备完整性,未在油动机开新孔固定,安装的新支架都是使用旧的螺丝孔位,总体表现来看实用牢固并且美观。
图3 高压和再热主汽调门双LVDT现场实图Fig.3 High pressure and reheat main valve dual LVDT diagram
2 IGCC主汽调阀双LVDT与EDH系统对接
双LVDT控制不仅包括现场支架安装,也包含新增的LVDT信号接入到DEH系统中。图5为单LVDT与更改后的双控制回路图,原有单LVDT信号进入变送器LDM1000,LDM1000将电压信号转换为4mA~20mA标准电流信号,输出的标准的电流信号串入DHE系统的两个快速卡中,DEH接收两个信号值,再通过逻辑控制伺服阀行程闭环控制[10]。
原有控制回路虽然有两个LVDT信号接收的快速处理卡,但是只要有LVDT、变送器LVDT和快速处理卡,及线路任意一点故障都会导致DEH系统无正常接收信号,无正常的闭环控制伺服阀。为了保证新增的LVDT独立起来,同时也必须新增一个新的变送器LDM1000。
从图4中可以看出,新增加的LVDT与变送器组合将测得信号单独传送到DEH系统中一块快速处理卡中。真正实现信号的冗余,保证DEH接收到两个单独的LVDT信号,其中任意一个线路故障,也能保证另一个信号正常接收,从而确保了阀门控制回路的正常的工作。
图4 单LVDT和双LVDT控制回路图Fig.4 Single LVDT and Dual LVDT control loop diagrams
3 IGCC主汽调阀LVDT逻辑优化
虽然优化双LVDT的目的是任意一LVDT故障,阀门都能够正常调节使用,但是由于主蒸调阀的动作也会影响机组负荷及机组运行参数,如果双LVDT在故障情况切换导致阀门开关动作幅度太大,将严重影响机组的稳定运行,所以双LVDT之间无扰切换非常重要[11-13]。
只有双LVDT实现无扰切换,才真正意义上实现了设备冗余功能。因此,通过对双LVDT的控制逻辑优化来实现设备无扰切换以保证机组的稳定运行。
如图5将两个LVDT的信号值分别与阀门控制指令值进行作差,再将这两个差值取绝对值,再比较这两个绝对值大小,取最小的绝对值所对应的LVDT的值与阀门闭环进行调节控制。这样可以保证阀门控制稳定性,避免了在调节过程中取不同的LVDT值造成一些扰动调节。同时也保证了当一个LVDT故障时,LVDT值与阀门指令产生较大偏差,逻辑中自动排除掉,控制系统会选择较小偏差继续调节。该逻辑可以有效保证双LVDT的无扰切换,也能够保证阀门稳定的调节动作,减少抖动现象发生。
图5 双LVDT逻辑控制图Fig.5 Dual LVDT Logic control diagram
4 双LVDT性能测试
安装好的双LVDT需要重新定位才能使用。高压主汽调门机械行程在40mm,再热主汽调门机械行程在70mm,为保证汽机稳定运行,左右侧主汽调门进汽量和进汽压力要保持一致,所以必须保证阀门开度一致。考虑到机械结构和温度对LVDT的影响,一般不会将阀门的机械全开位置设定阀门全开位置,通常将阀门全开位置设定在机械行程的90%~95%。如果将机械全开位置设定阀门全开位置,会因为设备温度变化产生一定形变偏差,结果将是阀门指令全开,而阀门实际反馈不能达到100%。这会导致伺服线圈持续工作和阀门机械限位持续受力,时间久了将会造成伺服阀结构损坏和阀门机械限位的损坏,确定好的机械限位值同时也需要在DEH中标定LVDT的零点和量程对应的电流值[13-15]。标定LVDT电流值就是对阀门位置标定,将汽机打闸后油动机无油压,此时可以将阀门位置定为0位,标定LVDT电流值,即此时最低电流值MAG电流值。将汽机挂闸后,将阀门开到指定全开位置即可标定阀门的全开位置,标定LVDT电流值,即此时最大电流值MEG电流值。表2为对双LVDT进行标定的数据表。
表2 双LVDT数值整定表Table 2 Dual LVDT value setting
实验结果测试:为了确保优化后双LVDT控制可靠,对主蒸汽调进行一些实验测试,主要是模拟阀门正常工作状态下,1个LVDT故障,观察其阀门状态,并对阀门进一步调节控制,确认其是否能正常工作。LVDT 故障状态主要以每个LVDT断电(可以模拟变送器故障断电),即以LVDT接线断开来模拟初级和次级线圈故障状态。
通过将双LVDT有效数值整定及阀门定位后,对阀门进行测试。在单个LVDT故障的条件下,阀门会保持正常调节,阀门无抖动情况,且阀门继续给指令,阀门正常动作。
5 结论
因单LVDT故障导致阀门无法正常调节情况时常发生,本文为解决单LVDT的主汽调门调节可靠性低的问题,通过设计双LVDT来提高主汽调门的稳定性和可靠性。以设计新型双LVDT支架为基础,保证支架牢固可靠的同时,采用双LVDT并排安装模式以减小两支测量产生的误差。同时增加一套单独变送器,使两个LVDT形成单独信号分别送入不同DEH快速处理卡中,保证双LVDT信号冗余。通过合理逻辑优化,也实现了两个LVDT无扰切换的使用,提高整个双LVDT控制的稳定性。对优化后的双LVDT控制进行测试实验,结果表明任意一个LVDT故障,阀门未发生误动,阀门调节正常。该双LVDT优化的结果不仅适用于汽机主汽调门中,也可以适用于其他液动阀调系统,具有广泛的使用性。
表3 双LVDT测试表Table 3 Dual LVDT testings