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高能效商用车空调匹配技术的研究

2022-08-29任建华杨菲菲

汽车电器 2022年8期
关键词:台架冷凝器蒸发器

任建华,杨菲菲

(安徽江淮汽车集团股份有限公司,安徽 合肥 230601)

1 前言

众所周知,车载空调系统制冷时,压缩机做功需要消耗发动机功率,造成油耗上升。为了满足现阶段工信部对于商用车油耗限值要求,各主机厂投入大量人力物力,努力设计研发高效节能的商用车型,目前轻型商用车空调系统普遍采用定排量压缩机,整体能效比(COP)较低,顾客开启关闭空调时油耗差异明显。而乘用车采用的变排量压缩机技术路线,由于成本较高、耐候性较差等影响因素,不适用于竞争激烈的商用车型,因此提高空调系统的能效比成为节油的关键。

空调系统的COP(能效比)可以通过提升来实现,空调系统零部件在现有的技术上进行创新优化,系统部件之间需要进行多轮次的匹配与耦合,空调系统和整车需要进行匹配优化,最终寻找到能效比、制冷性能和可靠性的最优搭配。

2 高能效空调系统方案

2.1 技术原理

空调系统消耗发动机的功率主要为空调压缩机的做功,通过系统匹配对制冷量Q0和冷凝器散热量Qk进行提升,大幅提升COP,采用小功率压缩机降低空调系统的做功,从而降低发动机的油耗。

2.2 压缩机平台选择

根据整车的热负荷(图1),进行压缩机的排量计算,选择141ml/r压缩机代替167ml/r的压缩机平台作为优化方案。

图1 空调系统负荷计算

2.3 整车油耗计算

进行整车的油耗分析计算,优化后的压缩机满足降油耗的目标。

按照我司轻型车项目上普遍应用的油电转化效率0.27,计算如下:

式中:δ——柴油的燃烧热值,10267kcal/kg;ρ——柴油密度,835kg/m;η——油电转化效率,0.35。

具体计算结果见表1。

表1 整车油耗节能计算表

2.4 基于空调匹配的空调系统瓶颈识别

确认压缩机后,将新压缩机带入空调系统进行匹配优化,从整车的热负荷作为输入,进行空调系统的热力学计算,建立空调系统的热力学模型(图2),对逐个零部件进行匹配分析,最终确认蒸发器和冷凝器为空调系统的性能瓶颈。

图2 空调热力学模型

2.5 蒸发器14孔微通道匹配多孔板技术

蒸发器芯体从8孔微通道提升到14孔微通道,加强热交换有一定的效果,同时对集流管的结构进行优化,从隔片式变为多孔板式,使冷媒在蒸发器内分布更均匀。表2为蒸发器微通道对比。

表2 蒸发器微通道对比表

结论:450m/h工况,蒸发器能力(空气侧)从4055W提升到4696W,提升约15.8%。

2.6 冷凝器翅片加密技术

针对目前量产冷凝器的结构进行优化提升,采用多方案并行原则。

1)方案1:将目前的冷凝器芯体的翅片波距从1.5mm加密到1.2mm。

2)方案2:将翅片结构进行优化,提升换热面积。

3)方案3:在方案2的基础上,扁管采用预喷涂技术,提升换热效率。

最终试验验证,在4.5m/s,冷凝器能力(空气侧)方案1比量产,从6659.59W提升到7344.46W,提升约10.3%。

虽然方案2、方案3也有较大提升,但风阻随之大幅增加,整车表现不佳,最终选择方案1。

2.7 IHX同轴换热技术应用

现有市场上车用空调制冷管路大多采用高、低压分体式结构,即高、低压分管道独立运输冷媒。低压管中冷媒在经过蒸发器后温度较低需要吸热,高压管在经过冷凝器温度较高后则需要散热,分体式结构无法有效利用这一物理特性,形成能量浪费,能效降低。

为解决上述问题,引入同轴管(图3),即中间热交换技术(IHX)。该技术是将高、低压管结合为一根管路,分为内外的高压腔、低压腔后,通过高、低压管在工作过程中自身的物理特性,蒸发器进出口处高、低压管路温差大相互传递能量,能够有效起到节能,提高制冷性能的作用,见图4。同轴段外部管路高温高压,内部管低温低压,既有利于高温管散热,又能有效隔绝发动机舱热源对低温低压管的干扰。

图3 同轴段制冷管路结构

图4 同轴管制冷循环

空调系统的台架试验可以客观反映空调系统搭载在整车上的工况,利用IHX系统的二次热交换,提高了空调系统的换热性能,蒸发器换热能力在各工况均有较大的提升,达到了10%左右。空调系统的台架试验误差在3%以内,从数据来分析,IHX系统对制冷性能的提升有非常大的作用,见表3和图5。

图5 台架试验对比曲线

表3 性能台架对照表

2.8 空调系统匹配优化

零部件结构性能的突破和IHX热交换技术在台架试验上进行匹配验证,通过调整空调系统的蒸发器过热度、冷凝器的过冷度和膨胀阀的参数,保证每个零部件在系统中最匹配,从而实现COP的最大化。在制冷效率提升后降低压缩机功率,从而达到降油耗的目的。

3 方案验证

通过零部件结构优化、同轴管技术的应用、空调系统匹配优化来实现空调效率的提升,配合降功率压缩机,达到整车油耗的下降。方案整体可通过系统台架试验及整车试验进行验证。

3.1 环境温度35℃台架验证

试验条件:①冷凝器进口温度35℃±1℃;②蒸发器进口干球温度27℃±1℃,湿球温度19.5℃±0.5℃;③压缩机转速与冷凝器风速相对应为1800r/min与4.5m/s;④鼓风机端电压27V;⑤吹面+制冷+内循环。试验对比结果见表4。

表4 35℃环境温度下1800r/min、4.5m/s试验对比结果

试验条件同上,压缩机转速与冷凝器风速相对应为2800r/min与7.5m/s,试验结果见表5。

表5 35℃环境温度下2800r/min、7.5m/s试验对比结果

3.2 环境温度43℃台架验证

试验条件:①冷凝器进口温度43℃±1℃;②蒸发器进口干球温度27℃±1℃,湿球温度19.5℃±0.5℃;③压缩机转速与冷凝器风速相对应为1800r/min与4.5m/s;④鼓风机端电压27V;⑤吹面+制冷+内循环模式。试验结果见表6。

表6 43℃环境温度下1800r/min、4.5m/s试验对比结果

试验条件同上,压缩机转速与冷凝器风速相对应为2800r/min与7.5m/s,试验结果见表7。

表7 43℃环境温度下2800r/min、7.5m/s试验对比结果

3.3 压缩机功率计算(表8)

表8 压缩机功率计算结果

压缩机使用功率降低≥10%,实际降低平均20.8%,达成目标。

3.4 整车油耗降低计算

按照我司绿程1.0项目上普遍应用的油电转化效率0.27,计算如下:

式中:δ——柴油的燃烧热值,10267kcal/kg;ρ——柴油密度,835kg/m;η——油电转化效率0.35。计算结果见表9。

表9 整车油耗降低计算结果

目标油耗降低1%,实际80km/h工况平均降低1.68%,实车测试1.44%,达成目标。

3.5 空调能耗比(COP)计算(表10)

目标空调能耗比(COP)提升15%,实际80km/h、环境温度43℃工况提升21.1%,达成目标。

表10 空调能耗比COP计算

3.6 整车制冷性能验证

选取某车型搭载优化后系统进行制冷性能验证,结果该试验样车空调制冷性能满足企业标准要求,具体数据见表11。

表11 整车制冷具体数据

4 结束语

目前高效空调系统是车用空调行业着力推进的重点工作之一。受工信部委托,中国汽车工业协会汽车空调委员会一直在积极推动“高效空调奖励方案”,希望通过激励的方式促进整车企业使用先进技术。美国、欧盟已制定并实施了相关的奖励措施,而高能效空调就是其中一项重要的奖励措施。

2019年6月13日,发改委等7部门发布《绿色高效制冷行动方案》,推动节能减排工作。后期汽车空调系统的COP(能效比)将会成为影响汽车销售的一个重要指标,本项目的研究应用有利于进一步提升企业产品的竞争力。通过试验验证,本项目的研究应用可以节油1%,有利于体现绿色、环保、节能的社会形象,提升企业的品牌价值。

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