卡车制造端的电气故障分析与排除(八)
2022-08-29高恩壮程明贺杨小峰刘从萍
高恩壮,程明贺,杨小峰,刘从萍
(一汽解放汽车有限公司,吉林 长春 130011)
1 前言
本文选取车辆是一款国Ⅵ排放的牵引车,新增了电子稳定性控制系统,同电子扫描雷达一样,车辆出厂前需对其作标定,因此本文对卡车制造环节的标定失效模式作了较为全面的分析。
2 故障分析与排除
案例车型简介见表1。
表1 常用气体流量计优缺点分析
表1 案例车型简介
2.1 下线时的电气故障
2.1.1 故障现象
起动异常(ON挡起动);仪表提示变速器系统故障并显示变速器故障灯和VCU故障灯,但可以换挡行车。
2.1.2 原因分析
1)起动异常故障原因分析。本车采用常见的点火钥匙,点火开关处于ON挡时发动机控制单元EMS、VCU等控制器已经进入工作状态,如果此时再向VCU输入起动信号即可起动发动机,因此可从起动信号接线方向查起,点火开关处的接线如图1所示。
图1 点火开关接线原理图
2)变速器和VCU故障原因分析。导致变速器和VCU故障的原因很多,可先读取二者的故障信息,确定问题排查方向。
2.1.3 排除过程
2.1.3.1 起动异常故障排除过程
拔下图1中的熔断丝后,点火开关拨至ON挡,此时无法起动,表明起动信号是通过点火开关传递的。拆下点火开关发现,其插接器的5、6孔接线颠倒。VCU、EMS等控制器由3孔的ON挡供电,因此在接线颠倒时并未受影响。接线修复后,起动正常。
仍以本车为例,如果该点火开关的4、6孔接线颠倒也将出现ON挡起动的现象,有兴趣的读者可自行分析。值得注意的是,ACC挡时,VCU、EMS等控制器未工作,此时不会起动。
另外本车的起动信号是经过熔断丝传输的,如果该熔断丝熔断或者信号线断开,将无法起动车辆,此时VCU、EMS也读不到故障,这就需通过读取动态数据流来排查了。
2.1.3.2 变速器和VCU故障排除过程
诊断仪读取的VCU和TCU故障信息分别如图2、图3所示,都将故障点指向了换挡手柄。本车采用旋钮式换挡手柄,手柄与VCU之间通过LIN线通信(本系列文章的第4篇中曾介绍过这种通信方式,故不再赘述),既然显示换挡手柄节点丢失,可先检查LIN线的连接情况。
图2 读取的VCU故障信息
图3 读取的TCU故障信息
将换挡手柄取下并测量LIN线电压,测得电压约为12V,表明电压正常。由于LIN线电压由VCU输出,可基本认为VCU端正常。另外如果换挡手柄的供电、搭铁异常也会导致换挡手柄无法工作,但该车能换挡行驶,表明手柄的供电和搭铁应该是正常的。问题分析至此,再核对一遍换挡手柄的零件版本号,如果与生产信息系统相符则要考虑更换零件。核对发现手柄装错,实际装车的手柄与VCU不匹配,其通信路径为CAN线而非LIN线,更换正确版本的手柄后故障排除。
两种手柄管脚定义如表2所示,插接器为10孔,预留孔位的序号及定义未体现在表格内,其中PWM信号为换挡装置备用信号。
表2 两种手柄管脚定义
该案例表明,该车型在换挡手柄处于工作状态,只保留PWM信号是可以换挡行驶的,但会提示故障信息,而有些车型一旦LIN通信中断则无法挂挡行驶。
2.2 静检时的电气故障
2.2.1 故障现象
车载终端提示AVM控制器离线,如图4所示;轴间差速锁(以下简称轴差)指示灯常亮,喇叭工作异常。
图4 AVM控制器离线故障
2.2.2 原因分析
1)全景影像故障原因分析。该车配备有AVM,其控制器接有通往摄像头的四路LVDS视频输入和一路通往车载终端VIST的LVDS视频输出。全景影像离线故障的排查较为简单,可从视频输出线连接、AVM控制器工作状态入手。
2)轴差及喇叭故障原因分析。由于本车的轴差开关和喇叭转换开关以及其他3个开关并列安装在五联开关总成内,安装位置临近可能出现混接的现象,因此先查看其故障现象。
2.2.3 排除过程
1)全景影像故障排除过程。由于AVM控制器的外围附件较为容易拆卸,拆除后先检查AVM控制器处的接线情况。发现控制器的插接器有一电线退缩,修复后故障排除。比对控制器管脚定义,该线为控制器的ON挡电,因此影像离线的故障原因就是ON挡电未接入,控制器不工作导致的。
2)轴差及喇叭故障排除过程。检查发现,轴差开关未被按下时,仪表显示其指示灯,按下该开关后,指示灯仍然亮;喇叭转换开关不按下时(电喇叭挡),按下喇叭按钮,电喇叭工作,将该开关按下时(轴差开关不按下),仍然是电喇叭工作,但轴差指示灯熄灭。由于这两个开关状态与故障现象存在一定关系,怀疑是开关混接的问题。
拆卸开关总成,发现轴差和喇叭转换开关的插接器线束上贴有对应的图案标签,而且与开关logo一致,如图5所示。但从插接器的接线数量来看即判断出标签贴错,因为轴差开关为五线,而喇叭转换开关为四线。将此二开关调换位置重新插接,故障排除,但故障现象产生的原因仍然值得分析,开关接线原理如图6所示。
图5 开关标签贴错
图6 轴差及喇叭转换开关接线原理图
差速锁工作原理已在上篇文章中介绍过,不再赘述。喇叭控制方式较为新颖,喇叭按钮信号、转换信号、电喇叭继电器控制负端及气喇叭驱动均由BCM控制。这两个开关的3、6孔为背光指示灯,即使开关接错也无影响,喇叭转换开关的1孔空置,因此不作分析。当开关混接后,按照开关是否被按下,分析以下4种情形,约定开关按下的状态为ON,反之为OFF。
情形1:轴差开关及喇叭转换开关均未按下。
此时轴差开关各管脚互不连通,喇叭转换开关的2、5孔连接,因此此时仪表显示轴差指示灯,2x1线仍然可通过喇叭按钮搭铁,因此电喇叭工作正常。
情形2:按下轴差开关,喇叭转换开关未按下。
此时轴差开关的2、5孔接通,1、2、4孔也接通,与喇叭转换开关插接器对接后,对应着2x1线与Bx2线接通。按下喇叭按钮时,Bx2通过2x1产生拉低信号,BCM驱动气喇叭工作。同情形1一样,仪表显示轴差指示灯。
情形3:按下喇叭转换开关,轴差开关未按下。
喇叭转换开关被按下时,2、4孔接通,与轴差开关插接器对接后,5x6与5x4呈断开状态,差速锁不工作,轴差指示灯熄灭。电喇叭工作正常。
情形4:轴差开关及喇叭转换开关均被按下。
请读者自行分析,结果就是轴差指示灯熄灭,气喇叭工作正常。
2.3 动检时的电气故障
2.3.1 故障现象
坡道起步功能失效;仪表提示挂车ABS警报指示灯,如图7所示;ESC标定失败。
图7 挂车ABS警报指示灯
2.3.2 原因分析
1)坡道起步功能失效原因分析
坡起功能原理接线简图如图8所示。坡道起步功能检查的步骤通常是:按下坡道起步开关,踩下制动踏板的同时挂入前进挡,松开手制动,轻踩油门踏板,仪表上的坡起指示图标会闪烁,表明坡起功能激活。本车的坡起功能是由VCU通过CAN总线控制ABS为车轮施加制动力产生的,松手制动的过程是断开气手制动警报开关信号。各相关控制器的故障也会引起坡起功能失效,可先读取其故障信息。
图8 坡起功能原理接线简图
2)挂车ABS故障原因分析
对于牵引车而言,挂车ABS供电插座也是ABS的重要组成部分。以某品牌挂车供电供电插座(满足ISO 7638标准)为例,其七芯管脚定义见表3。卡车制造端的牵引车并不连接挂车,该供电插座各接线呈“悬空”状态。本车仪表显示的挂车ABS故障灯的激活条件是:表3中5号管脚搭铁(悬空时电压约为24V)。而且本车的ESC标定失败,也可能是该故障造成的。但挂车ABS报警指示灯点亮时诊断仪通常读不到故障,因此排查时需查看挂车ABS供电插座及其线束连接情况。
表3 ABS供电插座管脚定义
3)ESC标定失败原因分析
《营运货车安全技术条件 第2部分:牵引车辆与挂车》(JT/T 1178.2—2019)中规定牵引车辆应安装电子稳定性控制系统(ESC)。ESC是在ABS和ASR的硬件基础上利用程序主动控制实现车辆纵向和侧向的稳定。以某集成ESC功能的ABS为例,在系统总成方面增加了横摆角速度传感器(ESC模块)、方向盘转角传感器(SAS模块)以及相应的电控制动阀。
下线车辆需完成ESC标定,标定过程分为静态的SAS标定和动态的ESC标定,前者是在方向盘对正状态下完成SAS零位校准,后者标定过程涉及控制器的多组信号,包括方向盘转角、横向加速度、各车轮轮速等。在SAS标定成功的前提下,ESC标定失败的原因有以下几种情形,见表4。
表4 案例车故障及成因统计
表4 ESC标定失败常见原因
ESC模块与控制器间有4根接线,分别为供电、搭铁、CANH和CANL,不同品牌ESC的管脚定义会有不同,该处的电路故障是可通过诊断设备读取出来的。
另外ESC模块监测的是车辆横摆角速度,它的安装定位须符合要求。通常安装在车架横梁后表面,且要满足绕各轴向的角度公差,因此该模块常在零件表面标有指示箭头,如图9所示。
图9 某ESC模块安装要求及实物状态
生产过程中同一零部件可能来自多家供应商供货,对于ESC模块而言,不同版本的ESC模块因外观相似、插接器规格相同,被错误装车后导致其与控制器无法匹配,进而导致无法标定。
另外常规的轮速故障、电磁阀故障也会影响标定,这类故障通常会导致仪表显示ABS、EBS故障指示灯。ESC是一种车辆主动安全功能,其工作状态下可主动地控制电磁阀动作,且不能导致车轮抱死,就需要采集各轮速信号,因此ESC标定的前提是要确保控制器无实体故障。就本车而言,挂车ABS故障也可能导致ESC无法标定,应当先排除该故障后再作ESC标定。
ESC的动态标定时需要满足车速、直线段长度和180°转向的要求。标定过程中曾出现控制器无故障,但制动灯常工作导致无法标定的案例。由于操作者并未踩下制动踏板,车辆制动系统并未实施制动,究其原因在于制动踏板顶杆连接制动阀,制动阀则控制制动气路实施制动,但制动踏板被踩下时也会触发制动灯开关,制动灯开关信号传输给BCM并驱动制动灯。制动灯开关触发时需要的踏板行程通常小于行车制动,这就要求制动灯开关装配时需调整到合适位置,确保开关触头状态正常。故障车的制动灯常工作就是制动灯开关的装配间隙过小所示,开关触头被常压入开关体,某型号制动灯开关图纸及实物如图10所示。
2.3.3 排除过程
图10 制动灯开关图纸及实物
1)坡道起步功能失效排除过程。按照正常步骤检查坡起功能时发现,按下坡起开关后仪表显示指示灯,松开手制动时并踩油门踏板,指示灯并未闪烁,且VCU、TCU及ABS均无故障。再次观察仪表发现,驻车时,仪表上并不显示驻车制动指示灯。检查驻车用差动式继动阀发现气手制动警报开关处线束缩针,导致VCU无法监测到该开关由闭合到断开的过程。
2)挂车ABS故障排除过程。首先用诊断仪连接ABS控制器,读取的故障信息为:电子稳定控制模块(ESC)故障—重新标定,即读不到挂车ABS故障。将挂车ABS供电插座拔下查看未见异常,用万用表测量插座5号孔的电压约为23.25V,也是正常的,又测量了其他孔位的电压也未见异常。但发现有水由插座孔位中流出,将插座内的水甩出后再安装回原位,仪表不再显示挂车ABS警报指示灯,表明是整车淋雨过程中雨水渗入到插座孔位中导致连电所致。如图11所示。
图11 挂车ABS供电插座
3)ESC标定失败排除过程。将挂车ABS故障排除后,车辆再次路试标定ESC,但ESC故障灯仍未消失即无法“跑灭”。再次读取ABS故障信息如图12所示,该信息将故障出处指向了检测侧向加速度(横摆角速度)的ESC模块。检查发现,ESC模块被倒置安装,这样的安装方式计算出来的侧向加速度与方向盘转角、转向时的轮速差反映的数值相反,以致于无法通过标定。将ESC模块正确安装后,再次标定,故障排除。
图12 ABS故障信息
2.4 分析小结
3 总结
卡车制造端的电气故障现象往往令人困惑,本车的异常起动就是一个例子,除此之外还有无法断电和发动机不熄火等。重卡配置ESC功能已成趋势,因此本文还重点分析生产过程中ESC无法标定的原因,其中挂车ABS供电插座的进水连电问题应当引起工艺技术人员关注,并制定必要的防水措施。