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综放工作面收尾期间自然发火防治技术探讨

2022-08-18陈建飞

江西煤炭科技 2022年2期
关键词:漏风风流采空区

陈建飞

(山西焦煤有限责任公司官地煤矿,山西 太原 030022)

煤炭作为我国主要能源赋存广泛,由于煤炭形成时期、环境等不同,部分煤炭有自然发火[1-2]的特性,严重影响煤炭资源的安全高效开采。 广大技术人员结合不同开采地质条件,对煤炭开采防灭火技术进行了研究[3-4]。 本次结合官地煤矿生产实际,探讨如何防治综放工作面收尾拆架期间采空区自然发火的难题。

1 工程概况

官地煤矿现开采8 号煤层和9 号煤层,煤层倾角为10°。 8 号煤层厚3.5 m,8 号上煤层厚0.65,两层间距为1.7 m;9 号煤层厚3.21 m,距上部8 号煤层0.93 m;8 号煤层属Ⅱ类易自燃煤层;9 号煤层为Ⅲ类不易自燃煤层;8 号和9 号煤层间距较小,采用综放联合开采8 号和9 号煤层,一次全高采9 号煤层,放8 号煤层。28417 工作面,切眼长200 m,可采长度617 m,其上部为16405、16407、23414、23416、23418 工作面采空区,东部和西部分别为28412 和28416 采空区。

2 自然发火分析

2.1 发火地点

(1)架后网上煤炭自燃。 为维护工作面顶板安全,在工作面末采期间需停止放顶煤,并铺网维护顶板,铺网宽度为15 m,工作面回采过后,该区域顶煤冒落与采空区,长时间热量积聚,含氧量上升,极易氧化自燃。

(2)架顶煤炭自燃。 工作面末采铺网及停采拆架时,支架上部和由于后溜上部煤炭遗留未放出,拆架后顶煤冒落,风流扩散对冒落煤炭供氧,若拆架时间过长,则会导致冒落煤炭自燃的可能性增加。

2.2 发火原因

(1)通风断面变小局部阻力增大。 停采后准备拆架时,工作面通风断面较大,拆除部分支架后,支架上部顶煤冒落,导致已经拆架区域通风断面变窄,通风阻力增大,风压升高,工作面风流会向采空区深部扩散,使得工作面采空区大范围漏风,氧气含量身高,遗煤出现氧化自燃的概率大幅升高。

(2)拆架时间长。 根据以往经验,工作面停采拆架用时长,一般超过30 天,采空区遗煤内部热量不断积聚,加之通风阻力大,新鲜风流不能将热量带走,导致遗煤自燃可能性增大。

(3)采空区漏风严重。 工作面支架可以阻挡工作面风流使其漏入采空区,支架拆除后无法起到挡风作用,工作面风流漏入采空区;工作面进风、回风隅角由于有煤柱的支撑,顶煤冒落不严实,会形成一个漏风带,特别是进风侧风压大,漏风深度更深,造成采空区“三带”中的氧化带区域加宽,增加了遗煤自燃着火的危险性。

3 防治技术

3.1 强化预测预报

在工作面回风隅角、工作面、回风流以及支架间设置自然发火观测点,每班安排专人对回风隅角、工作面、回风流以及支架前、后部间隙的CH4、CO2、CO、O2、温度等情况进行综合检查,制定专项检查表,对数据进行跟踪、整理、分析,实时掌握工作面的自然发火情况,防患于未然。

3.2 实施顶煤注浆

针对顶煤冒落空隙大,具备大量漏风通道[5-6],形成氧气积聚,采用预注浆减小漏风通道。 工作面拆架通道形成后,在邻近支架之间施工注浆钻孔,进行顶煤注浆,加固顶煤,增大顶煤冒落的完整性,减少漏风通道和漏风量,同时通过注浆使氧化带提前进入窒息带,从而降低采空区遗煤自燃风险。 注浆钻孔布置参数如下:①开孔位置位于相邻两个支架前端,终孔位置位于支架尾梁后端采空区氧化带内,总计施工129 个钻孔;②钻孔孔深为11.4~15 m,倾角为27°,钻孔封孔长度为6 m;③注浆材料采用速凝固化剂,注浆料与水的比例为1:1.5。注浆过程中一旦支架后部或顶部的煤炭裂隙漏出浆液,立即停止注浆,总计使用注浆材料28 t。 钻孔布置如图1 所示。

图1 注浆钻孔布置

3.3 优化拆架工艺

以往工作面支架拆除时,采用副巷拆架运输,正巷回风的方式,为保证回风通道畅通,必须在工作面支架拆除后在掩护支架后部及时加打 “#”型木垛;此种拆架工艺,拆架效率低,拆架时间过长,采空区遗煤自然发火风险大。 本次工作面收尾采用优化拆架工艺,即采用正、副巷同时出架的回撤方案,缩短拆架时间。 其具体工艺如下:①通过施工回风联络巷,使工作面形成两个拆架通道,回风联络巷位于工作面上部40 号支架处,距正巷60 m。②形成通风系统后,分上下两部,通过正、副巷同时拆架。 工作面先拆除40 号支架,之后按照邻近原则,1#~38#支架按照倒序逐步经工作面正巷拆出,39#~135#支架按照正序依次经工作面副巷拆出。③采用两端双通道拆架,需调整工作面通风系统,除正常供风外,为保证拆架期间通风稳定,需在正巷皮带机头安装局部通风机,对工作面上部1#~38#支架拆架处进行供风;同时为防止39#~135#拆架期间因顶板垮落堵塞通风通道,在副巷安装局部通风机作为备用,通风系统如图2 所示。④局部采空区及时密闭。 由于工作面上部拆架数量少,在其完成拆架后,需及时进行永久密闭,降低工作面自然发火危险性。 同时利用局部通风系统,对下部区域39#~135#架拆架处进行供风,工作面1#~38#架区域封闭后通风系统如图3 所示。⑤工作面采空区整体密闭。 工作面拆架完毕后,在正、副巷口及时构筑永久密闭,彻底封闭采空区。

图2 拆架期间通风系统

图3 工作面1#-38#架区域封闭后通风系统

3.4 控制风量

根据工作面瓦斯涌出来量,拆架作业人数,综合确定工作面回撤期间的供风量;通过降低配风量使后部采空区氧化带的含氧量降低,使氧化带提前进入窒息带。 供风量由正常回采时的1 200 m3/min 降低至400~500 m3/min。

3.5 持续注氮

工作面拆架期间,使用回采期间的注氮系统[5-6],持续保持对采空区注氮,以降低采空区含氧量,防止遗煤自燃。 在工作面停采前将注氮口埋入采空区,距离不少于30 m,注氮口距底板不少于300 mm,氮气浓度大于97%。

3.6 快速封闭

为提高采空区密闭速度,采用新材料进行永久密闭施工。 在封闭通往采空区的巷道时,先用料石在巷道内构筑密闭前后墙,之后中间充填材料改为速凝固化剂,该材料与水混合可以通过泥浆泵直接注入墙体内,提高了封闭速度和封闭效果,比传统封闭工艺节省5 天时间。

4 效果分析

官地煤矿综放工作面,以往拆架耗时40~50 d;采用正、 副巷同时出架工艺后,支架拆除仅用时25~30 d,拆架时间大幅缩短,拆架效率提升约40%。 针对自然发火威胁,采用综合防治技术后,工作面在回撤后期回风流内CO 浓度由以往的60~80 ppm 降低至18 ppm,大大降低煤层自然发火危险,取得了良好的效果。

5 结论

1)分析28417 工作面收尾拆架期间自然发火原因,决定采用正、副巷同时出架工艺,支架拆除仅用时25~30 d,拆架时间较以往大幅缩短,拆架效率提升约40%。

2)加强自然发火预测预报,采用预注浆封堵裂隙、 调整拆架期间供风量和采空区注氮等综合防灭火技术措施,工作面在回撤后期回风流内CO浓度由以往的60~80 ppm 降低至18 ppm,有效降低了采空区煤炭自然发火危险。

3)工作面支架、设备回撤后采用新材料对采空区进行永久密闭施工。 在对采空区封闭时,在巷道内构筑密闭前后墙中间充填材料改用速凝固化剂,提高了封闭速度和封闭效果,比原封闭工艺可提前5 天完成采空区封闭。

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