晋华宫矿小煤柱短壁机械化采煤技术探讨
2022-08-18罗浩华
罗浩华
(晋能控股煤业集团晋华宫矿,山西 大同 037000)
晋华宫矿12 号煤层在回采小煤柱期间,在采动压力的作用下,回风顺槽侧小煤柱帮出现严重的片帮现象[1-4],随着工作面的不断推进,作用在小煤柱侧的压力逐渐增大,在回采到距工作面80 m时,小煤柱与顶板之间的三角煤柱出现局部垮落,煤柱的支撑保护作用降低,顶板出现下沉,下沉量达到0.35 m,且在采空区有瓦斯涌出。 另外,在采动压力作用下,小煤柱的维护难度也增加,小煤柱受压破坏后支撑作用降低,很容易出现与采空区贯通现象,严重威胁井下安全生产。
1 煤层概况
晋华宫矿目前开采的12 号煤层,煤层结构简单,煤层倾角为5°,煤质是低灰、低磷,变质程度由上到下逐渐加深。 煤层的直接顶是厚度为2.9 m的深灰色泥岩,上层是厚度为8.9 m 的深灰色粉砂岩,基本顶是厚度为10.0 m 的中粒砂岩,直接底是厚度为1.2 m 的粉砂岩,底板是厚度为9.7 m的中粒砂岩。 在回采过程中,受回采压力和采空区压力影响,煤柱会出现破碎现象,垮落后的破碎岩石稳定,但强度较低,煤柱总煤量约0.27 Mt。
2 短壁采煤技术
12 号煤层在开采中存在诸多问题: 一是留设煤柱过多,有巷道保护煤柱、支巷隔离煤柱、采区隔离煤柱、各相邻采硐间煤皮。 二是煤炭的回采率较低,一般为45%~55%。 三是顶板易垮落难控制,在初采期间,顶板出现大面积悬顶,工作面压力急剧增加,造成顶板大规模垮落,给生产带来较大安全威胁。四是运输距离长、效率低、产量低。在运输巷中布置胶带输送机,通过锁车进行支巷间运输,平均运输距离大于70 m。 五是设备利用率低,受运输能力的限制,连采机不能完全发挥其生产能力,加上煤柱留设较多,在开采过程中顶板不能随采随冒,如果顶板长期不垮,行走支架的支撑几乎是无效的,当顶板出现大面积来压垮落时,单靠行走支架的支撑又是远远不够的。 因此,行走支架没有真正起到维护控制顶板垮落的作用。
鉴于存在上述诸多问题,采用短壁机械化采煤技术,集成现有开采技术和先进开采设备,降低顶板管理与维护的难度,提高煤炭采出率。
2.1 设备配置
根据12号煤层工作面地质状况,工作面采、落、装、运、支生产工序选用连续采煤机成套短壁机械化开采装备,具体设备配备情况如表1所示。
表1 短壁开采设备配备
2.2 回采工艺
针对12 号煤层小煤柱和三角煤柱赋存区域,在回采时拟采用短壁机械化采煤方法[5-6],使用采煤机割煤,梭车运煤,液压支架支护顶板,对小煤柱和三角煤进行回收,特点是机械化程度较高,适用性较强。
掘进完成后,将1#和2#两台液压支架布置在巷道的迎头处,采煤机从迎头按照先左后右的方式开始进刀。对小煤柱回采时,采用双翼进刀方式进行回采[7-8],每刀回采的最大长度为11 m,采硐的宽度为3.3 m,高度是随煤层高度的变化而变化。 采硐与巷道呈45°夹角,相邻两个采硐之间有11 m 的隔离煤墙,巷道口有6 m 的保护煤柱,用梭车进行运煤作业,具体的回采顺序和设备布置如图1 所示。
图1 回采顺序与设备布置
回采工艺如下:在巷道迎头布置液压支架,其中,在采硐前300 mm 处安装1#液压支架,在与1#采硐口平齐处安装2#液压支架。 采煤机以45°的倾斜角度进刀,在回采1#采硐时,按照每刀11 m的进刀深度进刀。 左帮的第1 个采硐回采完后,将采煤机退出,移动1#液压支架至距离3#采硐口300 mm 处,对三角煤柱区的顶板进行支护。 1#液压支架支撑好后,移动2#液压支架至距离2#采硐300 mm 处,并对顶板进行支护。 采煤机在距离2#液压支架300 mm 处开始进刀,对第2 个采硐进行回采。 在2#采硐回采完后,将采煤机退出,移动2#液压支架至距离4#采硐500 mm 处,并对顶板进行支护。采煤机在距离1#液压支架300 mm 处,以45°的倾斜角度进刀,开始回采3#采硐,每刀的进刀深度为11 m,以此类推,直到将所有的采硐回采完为止。
2.3 支护技术
采用“注浆+ 加长锚杆+L 型钢棚”的联合支护方式,具体工艺如下:首先采用注浆支护技术对小煤柱进行支护,注浆液是通过将马丽散和催化剂混合后得到的,浆液比按照1:1[9-11];注射浆液时,采用高压注浆泵进行注射;共施工两排注浆孔,每排注浆孔的间排距为3 000 mm×2 000 mm,第一排注浆孔与顶板之间的距离为500 mm,注浆孔的孔径为42 mm,孔深为4 000 mm。 两排注浆孔施工完毕后,埋设注浆管并在管口处安装封口器;采用高压胶管将注射枪和注浆泵连接。 注浆时,如果发现注浆管外部有浆液渗出,及时停止注浆并进行封孔作业。 注浆完成后,采用加长锚杆进行支护,加长锚杆的长度为3 500 mm,直径为22 mm,间距为2 000 mm,排距为1 000 mm,采用MSK23/35 和MSKC23/80 两种锚固剂对锚杆进行锚固,用W型钢带将锚杆和煤柱进行预紧。同时,为了充分发挥锚杆的支撑保护作用,在两根固定锚杆之间安装圆钢托架。 加长锚杆施工完后,在靠近小煤柱一侧布置一排L型钢棚,目的是防止三角煤柱出现垮落或煤壁片帮现象。L型钢棚主要包括顶梁、 棚腿和底座,用支撑架固定顶梁和棚腿;其中,顶梁的长度为1 500 mm,棚腿的长度为3 500 mm,每个钢棚之间的距离为2 000 mm,用锚杆将顶梁和顶板、棚腿和煤柱分别固定,用地锚将底座固定。 在布置完钢棚后,在棚腿和煤柱之间用长2 500 mm、 宽300 mm 的水泥背板填塞缝隙。 小煤柱联合支护情况如图2 所示。
图2 小煤柱联合支护(mm)
3 应用效果
针对晋华宫矿12 号煤层小煤柱回收回采,采用十字测点法来观测巷道的围岩变形情况,并验证巷道的加固效果。 通过对多组巷道变形监测情况的分析,得到巷道围岩两帮及巷道顶板的变形情况分别如图3、图4 所示。
图3 巷道围岩两帮变形量
图4 巷道顶板变形量
从图3、图4 中可以看出,采用“注浆+ 加长锚杆+L 型钢棚”的联合支护方式后,在距离工作面80 m 时,巷道两帮的变形量几乎为0;随着工作面不断推进,在距离工作面3 m 时,巷道两帮变形量达到最大,最大为378 mm;在距离工作面85 m时,巷道顶板的变形量几乎为0,随着工作面的不断推进,在距离工作面3 m 时,巷道顶板变形量达到最大,最大为512 mm,巷道围岩控制总体效果较好。
12 号煤层自回采以来,共回采原煤0.196Mt,按照原煤售价400 元/t 计算,则实现直接经济收入7 840 万元,工作面吨煤生产成本约130 元,可实现利润约5 292 万元。
4 结语
针对晋华宫矿12 号煤层小煤柱回收回采,拟定采用短壁机械化采煤法。 通过重点分析、探讨了短壁采煤技术特点,应用“注浆+ 加长锚杆+L 型钢棚”的联合支护方式进行支护;运用注浆技术,提高了破碎煤体胶结的稳定性;运用加长锚杆支护,提高了锚固质量;运用L 型钢棚,加强了小煤柱对顶板支撑作用。 现场使用经矿压观测表明,随着工作面不断推进,在距离工作面3 m 时,巷道两帮和顶板的变形量达到最大,分别为378 mm 和512 mm,巷道围岩控制总体效果较好,为煤柱回收提供切实可行的支护技术途径。