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M701F4燃气轮机负荷波动大且无法进入EXCSO温控原因分析及处理

2022-08-16广东惠州天然气发电有限公司张小军

电力设备管理 2022年13期
关键词:燃机开度燃气

广东惠州天然气发电有限公司 张小军

某燃气轮机电厂二期热电联产项目采用M701F4型燃气-蒸汽联合循环分轴机组,机组不供热时多为两班制调峰运行,供热时则为连续运行,采用天然气为燃料,燃料进入燃烧器前需经过一系列管道阀门进行调压调温。上游接收站来天然气经初步调压单元调压后,再经过天然气温控阀和燃气加热器FGH进行温度调节后进入机组调压段,供燃机燃烧。

燃机能否正常运行、负荷稳定、燃烧稳定受多重因素相互影响,比如热通道部件、控制系统、大气温度、大气压力、燃气压力和温度、各燃料阀动作情况等;若燃机因某种原因不能稳定运行,负荷频繁波动,导致相关燃料阀门联动,增加故障率甚至跳机,同时会引起燃机排烟温度的反复升降,进而导致锅炉主蒸汽温度的变化,对汽轮机的稳定运行存在一定隐患。

1 事件经过及影响

2020年9 月,#6机对外供热运行,监盘发现机组AGC负荷417MW、汽机负荷稳定123.5MW,燃机负荷出现规律间歇性波动、约3分钟一次。负荷突升时,天然气流量计有短时增加4000Nm3/h(约当时流量的4%),天然气系统各调阀反馈、压力、温度均无明显变化;负荷降低时,主燃料A/B阀有关闭动作,天然气压力有小幅上升。查看曲线,燃机在BPCSO模式下,负荷多次从285MW升至290MW,燃机排烟温度升至612℃,进入BPCSO与LDCSO切换区间,负荷从290MW降至285MW,退出控制切换区间,控制模式仍在BPCSO下,且发现燃机最近一次进入EXCSO温控是在5月。联系检修人员检查后,初步结论是主燃料阀A/B动作不顺畅导致负荷波动,需停机后检查。

燃机负荷波动的影响。燃机负荷频繁波动,燃机相关燃料阀门联动,故障率增加甚至跳机,同时会引起燃机排烟温度的反复升降,进而导致锅炉主蒸汽温度的变化,对汽轮机的稳定运行也存在一定隐患。由于#6机组在供热运行,无法降低负荷或者停机进行检查,风险较大。从相关变化曲线图中可看出,AGC指令稳定不变,燃机负荷、燃料阀开度、排气温度均成锯齿状波动。

燃机控制模式无法进入EXCSO模式的影响。查看控制逻辑,燃机控制模式须定期进入EXCSO温控1800秒以上,否则将会老化修正系数无法自动更新,会导致计算的理论最大负荷与实际最大负荷偏差过大,CLCSO偏离正常值,由CLCSO决定的值班燃料、旁路阀、顶环燃料用量也偏离对应设定值,最终可导致机组RB或跳机,此类事件在国内F4机组发生过多次。

2 原因分析

2.1 负荷波动原因

负荷波动时,就地观察燃料调节阀动作与远方一致,无明显的卡顿现象,现场管道无泄漏,燃料正常放散阀、事故放散阀均无内漏,化验控制油油质也是合格,初步排除燃料阀门卡涩,怀疑是控制逻辑设置缺陷导致阀门误动作,引起燃料量突增。

通过对比#6机燃机负荷波动前后各运行参数,细分各时间点,发现在负荷上升前燃料加热器前压力首先下降、燃料加热器后压力(调阀前压力)随后上升,进而才是负荷上升,该现象与燃料阀门误动作引起的燃料量突增恰恰相反(压力测点位置见图1),进而故障原因分析焦点集中在燃料加热器和燃料温控阀之间。继续排查发现燃料加热器后温度有10℃的波动,与燃机负荷波动频率、时间点均一致,同时燃料加热器后压力波动了约0.023MPa、怀疑故障,但经现场检查确认FGH水侧和气侧均未发生泄漏,故障怀疑点转移至燃料温控阀上。

图1 天然气加热单元示意图

经分析,机组负荷、天然气压力、流量规律性波动的详细解释:机组启动过程前段,因FGH出口实际天然气温度低于设定值,温控阀保持在100%开度。当MFCLCSO超过55%,FGH出口天然气温度控制值升至设定值200℃并保持后,随着FGH出口天然气实际温度逐步上升超过200℃,#6机温控阀开度指令由100%积分下降,温控阀由100%开度随指令缓慢关闭。远方DCS上监视温控阀开度指令与反馈无异常,就地检查温控阀动作情况发现,当开度反馈在100%关小至99.3%过程中,温控阀实际开度行程变化巨大,最大可能是故障起源;如是温控阀实际动作异常造成燃气压力波动、进而导致负荷波动,那么只要证明FGH后天然气温度有10℃的波动,且压力约0.023MPa的波动也是由温控阀动作异常导致,则故障原因可确定。

进一步分析确认,温控阀开度反馈远低于实际开度变化量,当开度反馈在100%关小至99.3%过程中,导致机组天然气流在FGH主路和旁路之间快速大幅切换。因FGH旁路阻力远小于主路换热器管束的阻力,造成机组天然气流量突增,FGH后压力迅速上涨而燃料阀未及时调整,多余的燃料进入燃烧,引起燃机负荷上涨。又因温控阀将过多天然气切至FGH旁路,造成FGH出口实际天然气温度快速低于200℃的设定值,温控阀开度指令再次升至100%,流经FGH旁路的天然气再次切换回主路,流阻上升,导致天然气流量下降,燃机负荷下降。当出口天然气温度逐步升高超过200℃后,再次循环往复进入规律性波动。

综上,#6燃机负荷波动根本原因是燃料温控阀动作异常,经现场检查确认,温控阀由100%关小至99.3%过程中,实际开度变化巨大。

2.2 #6燃机无法进入EXCSO控制模式原因

#6燃机进入BPCSO温控时因为燃料流量的波动导致负荷突增,BPT温度也会跟着突增,那么控制逻辑中BPT均值与BPT REF(参考值)的差值会减小而使BPCSO上升速率大幅降低。由于负荷波动周期较短,该时间段内控制模式来不及切换至EXCSO温控,又进入了下一次BPCSO温控,进而导致燃机控制模式未进入EXCSO温控。

3 应对措施

由于#6机组在供热运行,暂无停机处理的机会,从根源出发,控制温控阀阀位大幅动作有四种临时处理方案:将FGH水侧回余热锅炉侧调阀设定值提高,手动控制温控阀开度不超过99%(经试验,水侧需要流量提升较多,影响中压给水系统,且在变负荷阶段阀门还是可能通过99.3%);将FGH水侧回余热锅炉侧调阀设定值降低,手动控制温控阀始终在100%全开位(经试验,在负荷波动时仍有几次波动,机组升负荷从进入BPCSO至EXCSO的时间偏长);降低燃气温控阀目标值,使得温控阀开度不超过99%;提高燃气温控阀目标值,使得温控阀开度始终保持100%全开位。

通过讨论与研究,最终采取的是第二种方案,由FGH回余热锅炉侧调阀控制FGH后天然气温度,将温控阀保持在100%全开位并做以下更改:#6机燃气温控阀温度设定值由200℃更改至220℃,保证温控阀维持全开;#6机燃气温度高报警值由240℃更改为220℃,RB值为250℃,暂为近期监盘提高报警裕度;#6机FGH回锅炉侧调节阀投回自动,并把开度控制逻辑中PIQ参数内K值0.2、T值50改为K值0.1、T值25,降低阀门动作速度,减小因流量波动导致的燃气温度波动。

更改逻辑后#6机FGH水侧回锅炉温度稳定在

234℃附近,流量33t/h左右,机组负荷375~405 MW范围内,燃气温度稳定在210℃,负荷短时内快速下降较多时燃气温度会有一定上升,均没有达到220℃报警值,燃机BPT、EXT均在正常值。处理后,AGC指令稳定情况,燃机负荷、燃料阀开度、排气温度均趋于平缓。

结论:此次#6燃机负荷波动且无法进入排气温度控制与往常的燃料阀异常、燃烧器异常的常规原因不同,属于上游、附属设备异常引起的联锁反应,因燃气温控阀实际动作行程不能实时监视,当开度指令与反馈偏差非常小时,阀门实际动作发生异常时很难及时发现、隐蔽性极强,如无法及时分析出原因,将会给运行与检修带来极大的困扰。故在进行相关运行事件分析时,切勿仅凭以往的事故经验而忽视了对数据的分析与对比,同时对于电厂设备而言系统关联度大,务必把相关联的所有设备都加入到怀疑与分析中去,防止出现错误判断、错过安全处理时机,造成事件扩大。

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