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开阳磷矿选矿系统工艺技改与应用

2022-08-01谌洪建

矿山机械 2022年7期
关键词:过滤机磷矿旋流器

谌洪建,姚 猛,黄 杰

贵州开磷有限责任公司 贵州贵阳 550302

开阳磷矿位于贵州省开阳县金中镇境内,西南距省会贵阳市 88 km,是国家规划矿区,包括沙坝土、马路坪、牛赶冲、用沙坝、两岔河和极乐 6个矿段。开磷集团自 1988 年开始走“矿肥结合、矿化结合”道路以来,磷化工产业的发展已有 30 余载。30 多年来,开阳磷矿依托磷矿石资源优势,磷化工产业不断发展壮大,拥有 350 万 t/a 高质量分数磷复肥生产能力,配套建设有 400 万 t/a 硫酸生产装置、160 万 t/a 磷酸生产装置以及 5 万 t/a 黄磷生产能力,消耗磷矿石约 500 万 t/a。目前化工所需矿石运输方式为管道输送,即将磷矿石制浆后通过输浆管道运至磷化工园区。

1 矿山选矿工艺

开阳磷矿磷矿石平均品位超过 32%,按酸法加工用磷矿技术指标 (HG/T 2673—1995)[1]属Ⅱ类优等品磷矿石,但其平均镁磷比 (MgO:P2O5) 为 7.39%,远超Ⅱ类优等品磷矿石镁磷比不超 3.5% 的要求,只能达到Ⅱ类一等品磷矿石标准,即开阳磷矿矿石属高品位磷矿,却不是高品质磷矿,其镁含量过高。

2018 年以前,开阳磷矿采用坑口磷矿石 (不经过选矿工艺) 生产高质量分数磷复肥。随着下游产品的转型升级,对高纯度磷酸需求的增加,该矿于 2019年在大水工业园内、紧邻磷化工厂区,新增一套 500万 t/a 的选矿装置。它属于已有磨矿系统与磷酸萃取之间增加的脱镁选矿装置项目,采用了浮选药剂法去除氧化镁的工艺。为了满足浮选工艺的需要,该矿对磨矿质量分数、细度 (各粒级占比分布) 工艺指标进行了调整,虽然达到了选矿工艺设计的要求和效果,但是同时也带来了一系列的问题。该矿先后尝试过各种改进措施,均收效甚微。笔者针对开阳磷矿选矿系统升级改造过程中产生的一系列问题,探讨分析了对应的技改措施。

2 存在问题及原因分析

增加浮选装置后,在选矿系统中有两个突出问题,一是浓密机的运行极不稳定,经常转矩高,造成压耙及损坏设备;二是过滤机精矿粉的产量大幅度减小,且含水率超标。

2.1 浓密机

在选矿系统中,浓密机运行中存在以下问题:

(1) 经常出现溢流水跑浑现象;

(2) 转矩出现异常升高时,耙机自动频繁提耙,且提耙高度达到最高;

(3) 浓密机提升丝杆轴头螺纹损坏;此外,轴头端面轴承损坏、提升电动机端盖损坏、浓密机主轴法兰螺栓剪切断裂 3 种故障中,每月至少出现 1 次;

(4) 浓密机出现转矩高压耙事故,每次清理浓密机槽体至少需要 24 h,影响生产;清理槽体时加入新水,打破了化工水平衡。

针对浓密机存在的问题,采取了以下措施进行整改:

(1) 调整絮凝剂的质量分数及稀释水量,改变添加稀释水的位置;

(2) 上调提耙转矩参数,以减少自动提耙的频次;

(3) 对提升丝杆进行热处理,提高丝杆的强度和硬度;

(4) 改用更好的端面轴承;

(5) 在耙机旋转主轴法兰上焊接加强肋板,提高连接螺栓的强度等级。

采取上述措施后,效果收效甚微。浓密机制造厂家建议除了改造浓密机槽体外,还要更换浓密机所有的机械及电气设备。初步估算,每台浓密机的改造费用在 100 万元以上,改造周期在 30 d 左右。改造 5 台浓密机投资大,且对生产造成很大的影响,该矿最终未采用浓密机整机更换的意见。

2.2 陶瓷过滤机

在选矿系统中,陶瓷过滤机运行中存在以下问题:

(1) 精矿粉的产量大幅度下降,由每台 50 t/h 下降到 15 t/h,总产量由 10 000 t/d 以上,下降为不到5 000 t/d;

(2) 精矿粉的含水率超标,经常大于含水率为13% 的指标;

(3) 陶瓷过滤机陶瓷板容易堵塞,吸粉产量衰减速度快,增加了清洗的频次及清洗药剂的消耗量。

针对陶瓷过滤机存在的这些问题,采取了以下措施进行整改:

(1) 选用不同孔径的陶瓷板 (5、10、15、20、25µm) 进行试验,试验前使用的是 5 µm,试验后选用15 µm,但是效果一般;

(2) 增加陶瓷板的线下清洗装置,制作安装硝酸池,拆卸陶瓷板放在硝酸里浸泡后进行清洗;

(3) 更换 3 台真空泵,以提高陶瓷过滤机的真空度;

(4) 调整陶瓷过滤机的进浆质量分数。

采取以上改进措施后,精矿粉的产量没有明显提高,陶瓷板的吸粉衰减速度也没有明显改善。

2.3 工艺流程分析

为了从根本上解决上述问题,对增加浮选装置前后的工艺流程进行了对比分析,以期找到问题的根本原因。选矿系统中增加浮选装置前后的工艺流程对比如图 1 所示。

图1 增加浮选装置前后的工艺流程对比Fig.1 Comparison of process flow before and after addition of floatation device

增加浮选装置前,破碎的矿石经球磨机磨碎后进入旋流器,旋流器溢流进入浓密机进行浓密,旋流器底流则重新进入球磨机进行研磨。浓密机浓密过后的底流矿浆进入过滤机和萃取槽,以获得矿粉。

增加浮选装置后,旋流器溢流首先进入浮选装置进行浮选,浮选尾矿进入尾矿浓密机,浓缩后用于充填,浮选精矿则进入添加了絮凝剂的浓密机进行浓密。浓密后的底流再分别进入过滤机和萃取槽以获得精矿粉。

对增加浮选装置前后磨机和浓密机的工艺指标进行了对比,结果如表 1 所列。

由表 1 可知,增加浮选装置后,磨矿的工艺指标发生了改变,磨机负荷由 120 t/h 提高到 170 t/h;磨头及磨尾补加水水量作了调整,成品矿浆的质量分数也由之前的 48%~50%,调整到 40%~45%;-0.150 mm含量由 84% 变为 78%,-0.074 mm 含量由 50% 变为60%,成品浆的粒级分布发生了改变。磨矿是源头,它的产品指标直接影响到下游各工序的稳定和产能,磨机所有指标的设定,都是基于满足浮选工艺要求。

表1 增加浮选装置前后的工艺指标对比Tab.1 Comparison of technical indexes before and after addition of floatation device

对于浓密机而言,进浆量由 200 m3/h 变为 350~450 m3/h;以往不加絮凝剂及稀释水,现要加 5‰ 絮凝剂;预处理量的增加,使得浓密机容易跑浑。要减少跑浑,只有减少浓密机的出浆量,加之矿浆的粗颗粒占比增高,使得浓密机转矩增大,发生自动提耙,造成提升机构过载损坏,以及发生压耙事故。进入精矿浆的超细颗粒的增加,使得陶瓷板容易发生堵塞,是造成吸粉衰减速度增加、清洗频次增加、产量大幅度下降的根本原因。

3 浮选系统技改措施

3.1 技改方案

通过广泛调研[2-4]并征求渣浆泵及旋流器制造商意见,开阳磷矿采用的技改方案是:在 1、2 号浓密机上新安装 1 台水力旋流器及配套的搅拌、泵送系统;在三期过滤厂房 30 m 平台处新安装 2 台水力旋流器及配套的搅拌、泵送系统;对浮选精矿浆先经旋流器浓缩分级,底流直接送至陶瓷过滤机制粉,溢流进入浓密机提升其质量分数;根据实际生产情况,浓密机底流可送至磷酸调浆槽制酸,也可以送至过滤机制粉。

新增浓缩分级旋流器后的工艺流程如图 2 所示。

图2 增加水力旋流器后的工艺流程Fig.2 Process flow after addition of hydrocyclone

3.2 旋流器设备选型

确定技改方案后,需通过指标核算旋流器选型。初选得到了 3 种不同规格砂嘴旋流器,根据其成本从低到高记为砂嘴 A、砂嘴 B 和砂嘴 C。以粒度 -0.074 mm 占 60%、质量分数为 30%~38% 的浮选磷精矿为试验原料,采用旋流器进行分级浓缩试验[5-7],在运行压力 0.16 MPa 的条件下,测量 3 种不同规格砂嘴旋流器的底流和溢流中底流产率和细度产率,结果如表2 所列。试验指标:浮选磷精矿质量分数大于 70%,分级底流产率大于 80%。

表2 不同规格的旋流器浓缩试验结果Tab.2 Results of thickening test with various-specification hydrocyclone

由表 2 可知,在精矿粒度 -0.074 mm 占 55.74%、进料质量分数为 33.72% 的情况下,采用砂嘴 B 时,旋流器的底流质量分数可以达到 70.74%,底流产率可达 81.59%,满足试验的两项指标;采用砂嘴 A时,旋流器的底流质量分数可以达到 75.76%,但底流产率降低到 78.67%,小于 80%,不满足试验指标;采用砂嘴 C 时,旋流器的底流质量分数仅为66.19%,小于 70%,亦不满足试验指标。经过综合比较,初步确定采用砂嘴 B 旋流器。

为进一步检验砂嘴 B 旋流器的沉降效果,对其质量分数约为 10% 的溢流进行了沉降试验[5,8],试验过程中没有添加絮凝剂,不同时间点的澄清层高度如图3 所示。

图3 砂嘴 B 旋流器沉降试验结果Fig.3 Results of sedimentation test with hydrocyclone containing nozzle B

从图 3 可以看出,在沉降至 5 400 s (90 min) 时,澄清层高度已达到了 61 mm,其沉降效果完全符合需求。

4 技改后运行情况

通过增加旋流浓缩分级系统,以及对选矿厂的工艺流程、工艺指标进行改进后,浓密机的运行更加安全可靠。从 2020 年改造至今,未发生过提升丝杆损坏及压耙事故;絮凝剂的添加量也由原来的 5‰ 降低到 2‰,每年节约成本几十万元;过滤机精矿粉的产量达到了日产量 1 万 t 以上;过滤机清洗频次的降低,减少了硝酸的用量,每年可节约成本上百万元。

从长期应用效果来看,技改后完全达到了浓缩质量分数和产率的要求,后期工业化生产中,仅需控制磨矿粒度,使精矿粒度尽量控制在 -0.074 mm 占 55%左右,避免达到 -0.074 mm 占 60%,即可保证不影响旋流器的底流产率。

5 结语

为了解决开阳磷矿选矿厂增加浮选装之后,浓密机和陶瓷过滤机出现的一系列问题,通过广泛调研,提出了采用水力旋流器改善工艺流程的方案。经过浓缩试验和沉降试验,确定选用砂嘴 B 旋流器,底流中精矿 -0.074 mm 质量分数可达 70.74%,底流产率可达 81.59%,符合选矿厂需求。

长期运行结果表明,增加水力旋流器后,选矿系统设备运行安全稳定,絮凝剂和硝酸消耗量大幅度降低,精矿粉产量大幅度提高,大大降低了成本,增加了企业收入。

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