45万吨合成氨一段转化炉辐射段、过渡段保温衬里更换总结
2022-07-14孙中华
孙中华 陈 波
(四川泸天化股份公司,四川泸州, 646300)
1 概述
一段炉是合成氨装置中的关键设备之一,用以将天然气和蒸汽在催化剂的作用下进行转化反应,以制备合成氨生产中所需的氢气,某公司合成车间新系统合成氨装置一段炉的炉型为顶部烧咀型,外部成方箱形炉体,炉膛内有9排转化管,每排42根,一共378根;炉顶烧咀10排,每排16个,一共160个;烧咀火焰垂直平行转化管,燃烧天然气和普里森系统的非渗透气,产生的热量以辐射热传递给转化管。
一段转化炉辐射段和过渡段保温衬里于2007年大修更换,采用的保温材料为传统叠砌复合衬里和陶瓷纤维毯,由于其使用时间都较长,随着使用时间的增加,一段炉膛辐射段保温耐火衬里损坏也在加剧,虽然每年大修都在不断地修复,但是简单地处理解决不了根本问题,由于炉墙体保温裂缝和部分膨胀缝的损坏,辐射段炉墙温度偏高,特别是上部炉墙板靠近烧咀的燃烧区,炉墙板的温度较高;根据测量数据显示,辐射段炉墙温度一般在70—135℃;尤其是在窥孔周围,局部温度高达160℃;炉墙东面和西面由于长时间高温气流冲蚀,西南面炉墙出现保温泡沫化分层现象,同时外壁炉墙温度也较高,东面炉墙上部粉化严重,炉墙表面出现保温剥蚀;南面炉墙部分出现内部变色的情况;生产运行中转化管和上升管壁上面附着较多的保温纤维,可能影响转化管传热;粉化的保温材料可能随着烟气带入对流段附着于盘管上面,盘管换热能力下降,烟气温度上升,增大了热量损失[1]。
2014年1月大修更换101-B竖琴管时,整体更换一段炉辐射段炉顶保温衬里;生产运行中炉顶保温折叠块出现松动现象,折叠块高低不平,折叠块之间出现一定间隙,偶尔转化管纤维毯出现脱落现象,每年大修中都要对炉顶进行局部修复,但效果不明显,通过数据测量,炉顶温度高达170—210℃,给生产中巡检和调整顶烧带来不便。为保证更换前后进行数据对比,车间在一段炉外壁确定了测量点,并用黑色的油漆喷涂好测量点,在更换前对101-B壁面温度数据进行测量,2020年10月26日101-B炉墙温度测量数据如下:
(1)辐射段炉墙表面平均温度(东、西、北面)如表1。
表1 101-B辐射段炉墙表面温度(东、西、北面)测量记录(磁性温度计)
(2)辐射段炉墙表面平均温度(南面)温度如表2。
表2 101-B辐射段炉墙表面温度(南面)测量记录(磁性温度计)
(3)过渡段表面平均温度(顶部、侧墙)如表3。
表3 101-B过渡段表面温度(顶部、侧墙)测量记录(磁性温度计)
2 衬里更换方案
2020年底大修中更换了一段转化炉辐射段炉顶、炉墙、看火孔,辐射段炉顶:东西向净空16.20m、南北向13.00m,更换厚度为180mm;辐射段炉墙:东西向净空16.20m、南北向13.00m,高约8.80mm,为烟道顶到炉顶部分,更换厚度为250mm;其中炉墙北面有20个看火孔、南面有10个看火孔,采用真空成型高铝陶瓷纤维。过渡段顶为梯形:北面长16.20m、南面长14.60m,南北宽2.75m,更换厚度为200mm;过渡段侧墙:长2.9m、高1.5m,更换厚度为250mm,与对流段炉墙连接。
2.1 一段转化炉辐射段炉顶、炉墙需要更换的耐火纤维衬里材料
2.1.1 炉顶衬里材料
炉顶部位采用叠砌复合衬里,总厚度180mm,衬里从冷面到热面依次为:炉顶钢板焊钉后表面涂刷防露点腐蚀涂料,-20mm;1260级陶瓷纤维毯(25mm压缩),-0.1mm;阻气铝箔,-160mm;28级威盾整体模块,模块配套锚固钉材质为06Cr25Ni20。(注:炉顶尺寸:东西向净空16.20m、南北向13.00m。)
2.1.2 炉墙衬里材料
炉墙部位采用叠砌复合衬里,总厚度250mm,衬里从冷面到热面依次为:炉墙钢板焊钉后表面涂刷防露点腐蚀涂料,-25mm;1260级陶瓷纤维毯(30mm压缩),-0.1mm;阻气铝箔,-25mm;1260级陶瓷纤维毯(30mm压缩),-200mm;26级威盾整体模块,模块配套锚固钉材质为06Cr25Ni20。(注:四面炉墙尺寸:东西向净空16.20m、南北向13.00m,高约8.80m。)
2.1.3 一段转化炉过渡段炉顶、炉墙需要更换的耐火纤维衬里材料
炉顶、炉墙均采用下列衬里材料:炉顶、炉墙部位采用叠砌复合衬里,总厚度均为200mm,衬里从冷面到热面依次为:炉顶、炉墙钢板焊钉后表面涂刷防露点腐蚀涂料,-25mm;1260级陶瓷纤维毯(30mm压缩),-0.1mm;阻气铝箔,-25mm;1260级陶瓷纤维毯(30mm压缩),-150mm;26级威盾整体模块,模块配套锚固钉材质为06Cr25Ni20。(注:过渡段顶,为梯形:北面长16.20m、南面长14.60m,南北宽2.75m。过渡段侧墙:长2.9m,高1.5m,与对流段炉墙连接。)
3 保温衬里更换后运行数据对比
装置开车正常平稳运行一个月后(负荷达到95%以上),车间对辐射段、过渡段炉体外壁温度进行考核,考核条件为:在辐射段、过渡段热面温度:≯1150℃,当地气象温度:18—22℃,风速:0m/s(不超过一级)的设计条件下,达到以下保证值,如表4。
表4 辐射段炉墙、过渡段炉墙表面温度性能考核数据表
3.1 考核情况
装置自2021年2月15日开车后已平稳运行1个月,经生产管理部、设备管理部组织于2021年3月17上午8:30-10:30,气温18-19℃,天气晴、微风,装置系统负荷97%,具备101-B辐射段、过渡段炉墙表面温度测试条件,现场通过磁性温度计及红外温度计测试记录如下:
3.1.1 辐射段炉墙表面平均温度(东、西、北面)
辐射段炉墙表面平均温度(东、西、北面)如表5。
表5 101-B辐射段炉墙表面温度(东、西、北面)测量记录(磁性温度计)
3.1.2 辐射段炉墙表面平均温度(南面)温度
辐射段炉墙表面平均温度(南面)温度如表6。
表6 101-B辐射段炉墙表面温度(南面)测量记录(磁性温度计)
3.1.3 过渡段表面平均温度(顶部、侧墙)
过渡段表面平均温度(顶部、侧墙)如表7。
表7 101-B过渡段表面温度(顶部、侧墙)测量记录(磁性温度计)
3.2 保温衬里更换前后测量温度对比情况
系统大修开车正常1个月,环境温度符合考核要求的18-22℃,负荷达到95%以上,满足考核条件,考核结果为:
(1)东西北炉墙外壁30点平均温度为≤76℃。
(2)南面炉墙外壁5点平均温度为≤84℃。
(3)过渡段顶10点、侧外壁各2点,合计14点平均温度为≤63℃。比较技术附件,均满足要求。
保温衬里更换前后对比数据如表8。
表8 辐射段、过渡段炉墙表面温度更换前后对比数据
3.3 节能分析
对比2020年10月26日测温:
(1)东西北炉墙外壁30点平均温度差为:118-76=42℃。
(2)南面炉墙外壁5点平均温度差为124-84=40℃。
(3)过渡段顶10点、侧外壁各2点,合计14点平均温度差为102-63=39℃。
平均温差为40℃,明显提高了炉墙保温能力。
辐射段、过渡段炉墙节能计算数据如表9。
表9 辐射段、过渡段炉墙节能计算数据
4 结语
装置开车后,转化炉整体运转情况良好,根据前期考核方案,现场通过磁性温度计测试,东西北炉墙外壁30点平均温度为≤76℃;南面炉墙外壁5点平均温度为≤84℃;过渡段顶10点、侧外壁各2点,合计14点平均温度为≤63℃;更换后明显提高了炉墙保温能力[2]。根据2009年12月8日《中国环境报》报道的数据,在节能方面:外壁温度每降低1℃,每年每平方节能折合天然气18立方,折合电110度,折合煤13kg;在减排方面:每节约1度电=每年每平方减排二氧化碳0.997kg,可以在运行中减少运行热量损失,达到节能降碳的目的。