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高抽巷机械化快速掘进技术的实践

2022-07-14

山东煤炭科技 2022年6期
关键词:进尺掘进机裂隙

云 文

(霍州煤电集团兴盛园煤业有限责任公司,山西 临汾 031400)

煤炭行业的发展促使矿井尤其是综采工作面的效率逐步提升。然而,目前综掘巷道多布置在岩巷中,岩石硬度大,加之智能化程度低,导致掘进效率远低于采煤效率,采掘接替是目前煤矿实现高效安全生产的一个突出问题。

1 工程概况

霍州煤电集团兴盛园煤业位于山西省霍州市,井田面积为 6.425 7 km2,保有地质储量4897 万t,设计开采储量2 020.6 万t,开采 1#、2#、10#、11#煤层,设计生产能力为90 万t/a。101 高抽巷位于采区回风下山北侧,东临150101 回风顺槽(未掘),西、南部为煤层实体,均未采动。101 高抽巷设计长度为1117 m,用于101 工作面排瓦斯使用。101 工作面煤层厚度为3.24~9.02 m,平均厚度为6.44 m,煤层埋深514~545 m。煤层及顶底板柱状图如图1。

图1 101 工作面顶底板柱状图

2 原岩巷快速掘进情况分析

(1)岩巷掘进装备专业化程度低

兴盛园煤业岩巷掘进装备专业化程度低,没有专门针对瓦斯高抽巷特殊工况的掘进系统,掘进效率低,掘滞后于采。该煤矿岩巷掘进主要有以下方法:

① 炮掘工艺。传统岩巷炮掘主要特点为:打炮眼及装药准备时间长,进尺效率低,炮掘进尺效率平均75~110 m/月;炮掘对巷道整体稳定性破坏较大,巷道后期使用安全的不确定性较大;巷道成型不整齐,对锚护造成一定困难;振动大,对岩石产生破坏,巷道后期使用过程中会经常出现落料,需要频繁放顶修复。

② 悬臂式掘进机。该煤矿井下岩巷采用的掘进机最小截割断面面积均在13 m2以上,进尺效率平均在95~155 m/月,施工断面大,收、运料成本高,锚、护成本高,综合经济效益较低。

③ 小型盾构机。小型全断面岩巷掘进机施工断面面积可达到7~8 m2,但设备费用较高,先期投入较大;全断面掘进机施工过程中只可前进,不可后退,灵活性不好。

(2)岩巷的层位选择无定量描述

不同开采条件的构造场、应力场、裂隙场和瓦斯场等地质条件复杂,地区差异性较大,但是该煤矿高抽巷的层位选择缺乏科学定量描述。

(3)矿建经济成本和环保压力大

该煤矿开拓巷、高抽巷普遍存在煤岩硬度高、掘进工作面粉尘量大、运输排矸石量大等问题,矿建经济成本和环保压力日益增加。

基于以上原因,该矿岩巷掘进施工速度慢、效率低。设计一套适合高抽巷、整机灵活性好、可截割硬岩、进尺速度快、除尘效果好、施工综合效率高的掘进方案[1-6]是非常具有实际意义的。

3 岩巷小断面机械化快速掘进技术的设计

以兴盛园煤业101 小断面高抽巷为研究对象,通过引进EBZ-280C 小断面岩巷掘进机,并针对性制定岩巷快速掘进工艺,可实现岩巷的快速掘进。

3.1 合理层位选择

高抽巷主要是用来排放工作面的瓦斯,其位置一般选择在裂隙带中下部,在保障安全的前提下,选择合理层位,是实现其快速掘进的关键点。

3.1.1 岩石强度测试

对巷道围岩属性及煤层延伸性探测感知测试,针对不同岩性岩石,优选最有效的破岩方式,是提高机械钻掘效率的前提,因此,需要对巷道围岩进行岩石地质力学测试,研究岩石在不同动静组合荷载作用下的破裂机理及裂隙发展规律,可为掘进机截割参数确定提供参考。

将101 高抽巷岩石制备成Φ50 mm×100 mm的岩样,经MTS816 试验机进行强度测试,可得101 工作面直接顶砂质泥岩、老顶细粒砂岩、泥巷的硬度指数f 分别为3~4、5~6、2~3。

3.1.2 工作面顶板裂隙带层位

厚煤层分层开采的冒落带高度可采用公式(1)计算,裂隙带高度可采用公式(2)计算。

式中:H冒为冒落带高度,m;H裂为裂隙带高度,m;M为各岩层厚度,m。计算可知H冒为煤层顶板上11~15 m 位置,H裂为顶板以上15~55 m 位置。

采用FLAC3D/PFC 模拟计算软件,模拟结果表明冒落高度为10~15 m 位置,裂隙带分布在顶板15~35 m 位置。

综上所述,101 工作面上覆岩层冒落高度和裂隙带高度分界线约在煤层15 m 处位置,因此101高抽巷合理布置层位为3#煤层顶板向上约15~18 m处位置。

3.2 巷道断面及支护优化

3.2.1 巷道断面优化

EBZ-280C 掘进机机身尺寸为:长12.4 m,铲板宽2.6 m,机身宽2.38 m,履带外侧宽2.38 m,机身高1.8 m,截割部水平最高2.3 m,一运尾端高1.98 m。结合机身身尺,确定101 高抽巷巷道宽度×高度=3.9 m×3.3 m。

3.2.2 巷道支护优化

对101 高抽巷支护方案和参数进行优化,如图2。顶锚杆采用Φ22 mm×M24×2400 mm 的高强左旋螺纹钢筋,采用端头树脂锚固,锚杆排距1200 mm;顶锚索采用Φ18.9 mm×5000 mm 的高强度低松弛钢绞线,采用端头树脂锚固,采用“1-0-1”布置。

图2 101 高抽巷断面支护示意图(mm)

3.3 主要装备及配套

3.3.1 岩巷掘进机

采用最小断面掘进机,EBZ280C 型岩巷掘进机是适合高抽巷掘进且综合经济性最好的岩巷掘进机。该掘进机为小断面、小体积、大功率、高功率密度、超长质保的黑金刚级岩巷掘进机。该机通过设备结构、配置优化实现与原EBZ260/280 掘进机相比截割断面减少30%,系统综合寿命提高50%;对巷道控尘技术做综合研究并达到有效控尘。整机外形尺寸缩小后确保配置不变、动力不降,合理化增重并优化重心,确保整机截硬岩动力充沛,稳定性更好。

该机经济截割岩石硬度f≤8,最大截割硬度f可达10,重量达82 t(不含二运),最小截割断面为 8.2 m2。断面减小后,收运料成本、铺护成本、截齿损耗、维护成本等直接经济效益提高30%以上。断面跨度小,杆间距还可进一步加大,综合经济效益可提高40%以上。断面小,少排料,利于环保。按单位时间段计算,成形小、断面进尺快,进尺可提升30%以上。该机采用“闭式液压系统”,使整机液压系统阀组、管路进一步优化,液压油量减少40%。该系统具有清洁、环保、节能、少故障、便维护、寿命长等特点,是掘进机液压系统的重大变革。

3.3.2 带式输送机的选择

为能配套EBZ-280C 掘进机的割岩作业,满足施工现场的安全可靠运输的要求,确定配套采用QZP-160A 型桥式皮带转载机+SJP-1000 皮带机。

4 现场应用效果分析

在101 工作面3#煤层顶板向上约15~18 m 处位置布置101 高抽巷,应用EBZ-280C 型小断面岩巷掘进机进行掘进施工作业+配套机械化快速掘进工艺,取得了较好的效果。

首月进尺247.35 m,有效平均进尺7.83 m/d,单日最大进尺达13.6 m,首月后单日进尺均超过11.5 m。对比该煤矿以往炮掘,月平均进尺提高58.6%,日平均进尺提高95%,成效显著。该岩巷机械化快速掘进技术能提高巷道施工效率,加快巷道和工作面布置。

经计算,该岩巷机械化快速掘进技术应用后,每掘进1 m 的综合费用从以往炮掘的6 105.4 元降低至5 203.7 元,每1 m 可节约901.7 元,预测完成101 高抽巷的施工约可节约100 万元。

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