氧化铝生产晶种过滤过程中减少碱蒸汽含量的研究及应用*
2022-07-02韦文涛张云峰向学立
韦文涛,张云峰,向学立
(云南文山铝业有限公司,云南文山663000)
拜耳法氧化铝生产中晶种过滤系统是给铝酸钠溶液(以下简称精液)中添加晶种的过程,通常采用的是立盘过滤机进行液固分离,在真空力的作用下,把悬浮液中的滤液抽走,固体颗粒被截留在滤布表面形成滤饼(晶种),再通过反吹风的作用力把滤饼卸到晶种槽[1]。
某公司的晶种过滤系统也是采用立盘过滤机进行晶种过滤,在晶种过滤过程中产生了大量的碱蒸汽,污染了作业环境,容易造成现场操作人员手部、脸部碱烧伤;反吹风中带有大量的水,在晶种过滤过程中进入生产系统,对工序造成了冲淡,增加了蒸发工序的蒸汽消耗,增加了生产成本。固减少晶种过滤系统的碱蒸汽对生产作业有着重要的意义。
1 立盘过滤机系统的工艺简介及碱蒸汽形成研究
1.1 工艺流程
图1 立盘过滤系统工艺流程图Fig.1 Process flow chart of vertical disc filtration system
1.2 流程运行概述
分解末槽的氢氧化铝料浆由自压方式送至立盘过滤机料浆槽内,经过真空泵产生的负压抽真空,把料浆内液体吸入透过滤布,进入真空受液槽流入母液槽;而固体被吸附在过滤机滤布上形成滤饼,通过空压机产生的反吹风压力,滤饼被吹脱落[2],掉进晶种槽与降温后的精液混合,形成料浆,由晶种泵送至分解首槽进行分解作业[3]。
晶种槽内经过降温后的铝酸钠溶液温度仍有70℃左右,会产生大量蒸汽,往上飘至滤饼卸料区与反吹出来的母液相遇,蒸汽带走部分碱液,形成碱蒸汽。碱蒸汽随风到处乱飘,会造成现场操作人员皮肤碱烧伤;碱蒸汽飘至设备管道上会对设备设施造成碱腐蚀,并在作业现场和设备设施上产生大量积料。需要花大量的时间进行清理,增加了操作人员的劳动强度。
1.3 晶种过滤时飘碱蒸汽的原因分析
由于矿石品位问题及工艺设计,某公司分解首槽温度高位控制,在64℃左右。因此进入晶种槽的精液温度较高。
表1 精液板式精液出口温度Tab.1 Plate type and outlet temperature of sodium aluminate solution
通过母液板式降温后的精液进入晶种槽后温度仍有70℃。会产生大量的蒸汽,此蒸汽本身不含碱,在往上飘与滤饼相遇,最后经过立盘卸料区时,与反吹风带出来的碱液混合,才形成了碱蒸汽。
图2 碱蒸汽流程示意图Fig.2 Flow chart of alkali vapor
形成碱蒸汽的主要原因:①精液产生的蒸汽在上升过程中与滤饼相遇,带走了滤饼表面的碱液;②蒸汽继续往上升与立盘卸料区反吹出来的母液混合,使蒸汽中的碱含量大幅度升高。
1.4 治理碱蒸汽的研究
1) 从源头治理,降低进晶种槽的精液温度,减少热源,降低碱蒸汽含量。此方法会降低分解槽首槽温度,对分解槽内氢氧化铝的粒度影响较大。
表2 降低精液温度的实验数据表Tab.2 Experimental data for reduction temperature of sodium aluminate solution
降低精液出口温度,能降低晶种槽内温度,减少立盘的碱飘碱量,但降低精液出口温度后,会大幅降低分解槽首槽温度,影响分解槽内氢氧化铝的粒度控制,造成氢氧化铝粒度变细,影响产品质量;
2)加快空气流动,降低碱蒸汽含量。立盘碱蒸汽温度高,空气温度低,利用低温空气与碱蒸汽接触降温,减少立盘飘碱现象[4]。为了加强空气的流动,把晶种过滤厂房立盘过滤机平面的南北两面所有窗户全部拆除,利用东南风向西北流动风向,加强了厂房内的空气流动。冬天冷空气进入厂房内,把立盘过滤机上方飘的碱蒸汽快速冷凝成液体回落到晶种槽,起到减少碱蒸汽的作用,但由于云南的气候较热,寒冷季节较短,所以此方法达不到降低碱蒸汽的目标;
3)降低反吹风压力,降低立盘转速,提高滤饼厚度,减少卸料区的反吹母液量,以达到减少立盘过滤机飘碱量。
第一次实验,稳定转速,降低反吹风压力,实验数据如表3。
表3 降低立盘反吹风压实验数据表Tab.3 Experimental data for reduction reverse blowing pressure of vertical disc
从实验数据可以看出,稳定立盘过滤机转速,降低反吹风压力,能减少立盘过滤机卸料区域的反吹母液量,对治理立盘过滤机飘碱现象有明显效果。但当反吹风压力降低至0.1 MPa时,立盘过滤机滤饼卸料不完全,立盘过滤机滤饼吹脱率降低,影响过滤机产能。
第二次实验,稳定反吹风压力,降低转速,实验数据如表4。
表4 降低立盘转速实验数据表Tab.4 Experimental data for reduction rotating speed of vertical disc
根据立盘过滤机设计风压标准,把反吹压力稳定在0.4 MPa,降低立盘过滤机转速实验,从实验数据可以看出降低立盘过滤机转速,提高了滤饼厚度,能减少部分反吹母液量,但立盘飘碱现象还是很严重,而且转速降低至1r/min以下时,过滤机产量明显降低,对分解系统液量平衡影响较大。
第三次实验,降低转速,降低反吹风压力,实验数据如表5。
表5 降低转速及反吹风压实验数据表Tab.5 Experimental data for reduction rotating speed and reverse blowing pressure of vertical disc
通过实验得出,当反吹风压力低于0.2 MPa时,反吹母液量大幅减少,再同时降低立盘过滤机转速,对治理立盘过滤机飘碱现象有显著效果;
4)及时更换破布,减少因滤布破损造成的喷溅母液量。当立盘过滤机滤布出现大破布时[5],立盘转至卸料区时,反吹风会把滤板内残留的母液反吹出来,对操作环境污染较为严重。但此现象发生频次为3次/月,较少,只要定期更换滤布就能避免。
2 采取的措施
1)操作优化:①适当降低反吹风量。立盘过滤机是通过反吹风把滤布上的滤饼吹脱,使滤布再生,重复循环作业[8]。但如若反吹风量太大时,会把反吹风中携带的水及残留在滤板内的母液反吹出来,并会造成滤布破损率升高。反吹风压力由原来的0.4 MPa降至0.2 MPa,适当降低反吹风量至滤饼刚好能卸下,既能减少反吹母液量,又能降低空压机负荷;②降低立盘过滤机运行转速,增加滤饼厚度,增加卸料区的密封性及阻力,减小反吹母液量;③减小过滤机频繁开停车,避免过滤机无负荷情况下抽真空及反吹滤布,既能降低滤布破损率,也可以减少反吹母液量;
2)利用轴流风机代替空压机生产反吹风,消除反吹风携带水的问题。利用空压机给过滤机供反吹风,需要循环水作为空压机的辅助介质。流程图如图3。
图3 过滤机旧反吹风流程图Fig.3 Old flow chart of reverse blowing of filter
空压机产生的反吹风中含水量较大,大部分可以通过空气储罐排水阀排走到回水管,但部分水会被携带到过滤机,经测算进入单台立盘过滤机的水约0.5 m3/h,8台立盘过滤机运行,每小时进入生产系统水量为4 m3/h,造成晶种过滤系统冲淡严重,增加生产成本[6]。
利用新型轴流离心风机代替旧的水环式空压机生产反吹风,示意图如图4。
图4 过滤机新反吹风流程图Fig.4 New flow chart of reverse blowing of filter
离心风机不需要用水来做动力介质。在晶种过滤四楼安装3台离心通风机,给8台立盘过滤机供应反吹风,运行电流为78A,比空压机运行电流(180A)大幅度降低,既降低了过滤机系统的电耗,又彻底消除了反吹风带水现象;
3)晶种槽顶加乏汽管,把蒸汽引流外排。在晶种槽顶加根DN800的乏汽管至晶种过滤机厂房外。晶种槽内大量蒸汽通过乏汽管引流至厂房外,遇空气冷凝变成水。使得往上走的蒸汽量大幅度减少,这部分蒸汽再经过滤饼降温后,再往上飘的碱蒸汽已经很少。如图5所示。
图5 晶种槽乏汽流程图Fig.5 Flow chart of waste steam of seed crystal tank
3 应用效果
3.1 技术效果
1)通过此次研究及应用,大大减少了立盘过滤机的碱蒸汽,解决了现场飘碱的安全隐患,截止2019年5月全部措施实施完后,晶种过滤再没出现作业人员皮肤碱烧伤现象,并且现场作业环境得到了大幅度的改善,现场积料很少,环境卫生由每天打扫2次降为一周打扫1次,降低了员工的劳动强度;
2)降低立盘过滤机的反吹母液量,减少了种分母液回头,降低了分解首槽苛性比值,加快了分解速度,有利于提高氧化铝生产的分解率[7],提高氧化铝产量;
3)减少了设备事故。由于飘碱严重,过滤机及附属设备的各润滑点的加油嘴几乎全部被碱结疤堵塞,造成加油困难,或者加不进去润滑油,造成缺油的设备事故频发。通过减少立盘过滤机的碱蒸汽研究后,设备润滑油嘴堵塞现象大幅度减少。
3.2 经济效益
1)改用离心通风机后减少了大量的水进入流程,降低了晶种过滤系统冲淡,间接降低了蒸发器的负荷及减少了新蒸汽消耗[8]。过滤机反吹风带人系统的水为4 m3/h,蒸发器平均气水比为0.195。生产1 t蒸汽需要160元的成本。
每小时少使用蒸汽量=0.195×4=0.78 t;
每天节省蒸汽费用=0.78×160×24=2 995.2元;
全年节省蒸汽费用=2 995.2×365
=1 093 248元。
2)降低了过滤机系统的运行电耗。利用离心通风机代替空压机,离心通风机运行电流78A,只开3台;而用空压机带,运行电流180A,需要开6台。电单价为0.3元/度。
全年节约电费:(180A×6×380÷1000×24×365)×0.3-(78A×3×380÷1000×24×365)×0.3=844 849.4元。
全年共计节约费用约193.8万元。
4 结语
1)晶种过滤中碱蒸汽主要是由精液蒸汽与立盘过滤机的反吹母液、滤饼碱液混合形成,采用降低过滤机反吹风压力、转速及乏汽引流等措施能大幅降低碱蒸汽的含量,同时消除安全隐患,减少设备事故;
2)引用离心通风机代替老式水环式空压机,既能降低晶种过滤系统的电耗,又能减少水进入生产系统,减少系统冲淡,降低氧化铝生产蒸发工序的新蒸汽消耗。全年共计节约成本193.8万元;
3)通过对晶种过滤系统碱蒸汽的研究及上述技术应用,有效降低了员工劳动强度,改善了作业环境。