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变频加药装置的现场试验效果评价

2022-06-16司维

石油石化节能 2022年5期
关键词:处理量药量变频

司维

(大庆油田有限责任公司第三采油厂)

1 概述

污水站每天加药量是根据处理量,手动操作控制,默认瞬时来水,加药量不能随着处理量的随时变化而进行及时调整,导致当天的加药量和处理量产生误差,造成药剂浪费,影响水质指标。综合所述现有工艺设施存在以下几点问题:当来液量突然增加时,加药量无法及时增加,导致水质不合格;当来液量突然减少时,会造成药剂的浪费,增加药剂成本;当液量发生变化时,电动机始终在一个功率数值上运转,无法及时进行合理调控,造成电量的浪费。

针对上述不足,为了解决精准加药,提升水质,在某站率先开展变频加药装置的现场试验效果跟踪。实现了在加药浓度不变的前提下,根据来液量合理调节加药泵电动机转速,达到智能变频调整加药量的目的。

2 工作原理

现场试验的智能变频加药调节装置,由变频器、信号隔离栅、PLC、开关电源等几部分组成。它是在原有流程中增加一系列的装置,实现将工频电源(50 Hz 或60 Hz)变换成各种频率的交流电源,通过旋转按钮调节输出频率的大小,实现对加药泵电动机变速运行的功能,其后控制电路完成对主电路的控制,整流电路将交流电变换成直流电[1]。智能变频加药调节装置见图1。

图1 智能变频加药调节装置

2.1 参数采集与处理

每日来液量由流量计实时计量,计量数据转换输出为4~20 mA 信号,经信号隔离栅分配成2 路电流信号,一路到二次仪表在值班室仪表柜上显示流量计的数值;另一路到PLC 经内部编好的程序运算处理,并将处理后的电流信号输入给变频器,调整变频器输出频率,控制加药泵电动机转速[2],从而达到通过来水流量变化随时跟踪调节加药量的目的。

智能变频加药调节装置现场采用一拖二的安装方式,当加药电动机运行频率到达50 Hz 时,装置可自动由变频状态切换到工频状态下运行[3]。

2.2 主要技术指标

该装置根据流量计变化输出4~20 mA 信号,通过安全栅,将信号传到PLC 可编程控制器;由PLC可编程控制器将4~20 mA 信号通过内部程序[4]运算转换成平均信号数值;再通过信号电缆输入到变频器电流信号端子,通过变频器输出的0~50 Hz 频率,来控制电动机0~1 440 r/min 转速的变化,实现智能合理加药的效果[4]。

3 现场试验

变频加药装置安装在某污水处理站,进行现场试验运行1 年时间,试验期间开展对水质指标的影响、药剂使用情况及适应性的监测。

3.1 水质指标监测

变频加药装置设计的首要目的就是提高药剂利用率,提升水质指标。在确保装置中各部件各项参数传递、计算准确的情况下,试验期间首先监测该装置的应用对外输水含油、外输水悬浮物两项指标的影响。

试验期间要求:操作人员不变;保持日常添加药剂的厂家、批号及加药浓度不变;反冲洗正常进行,时间、周期不变;来水阀门全部敞开,保证处理量呈自然波动状态。要求化验并详细记录,处理量、来水和外输水的两项水质指标评定数据。排除在试验过程中出现的外界影响因素,达到取样手法统一、操作步骤统一,减少人为因素对试验效果的影响[5]。从而保证实验数据的可比性,安装前、后水质指标数据见表1。

表1 安装前、后水质指标数据对比

从试验数据可见:安装前,当处理量上下波动时,外输水质两项指标主要因处理量变化而变化;安装后,当处理量上下波动时,外输水质两项指标不因处理量变化而变化,仅随来水指标变化而变化。安装前后,来水指标基本一致,安装该装置后,外输水含油量下降了20.38%,悬浮物下降11.35%,可见该装置有利于水质处理。

3.2 药剂指标监测

安装加药装置后的连续试验,从经济效益角度出发监测了装置应用后的药剂消耗情况,同时按原加药方法计算了相应的加药量(药剂用量=前一天处理量× 最佳加药浓度),安装前后加药量对比见表2。

表2 安装前后加药量对比

经分析可知,当加药浓度不变,处理量比较稳定时,经计算安装该装置后7 天即可节约药剂56 kg。

3.3 节电监测效果

单台加药泵在工频耗电功率为1.5 kW,频率50 Hz。试验后变频器频率当从50 Hz 降至45 Hz得,经计算耗电功率为1.09 kW,单台电动机节能0.41 kWh;单台年节电3 542.4 kWh;按电费0.45元/kWh计算,年节约共计1 594 元[6-7]。

3.4 适应性效果监测

3.4.1 稳定性效果

从两个阶段的实验数据可见,安装后的外输水含油、悬浮物对比见图2,指标稳定性相对较好。从图2 中安装前后数据比对可知,外输水含油指标下降2~4 mg/L,外输水悬浮物降低1~3 mg/L,水质两项重要指标均在20 mg/L 以下,满足外输要求且稳中有降。实验期间内,指标波动在6%~10%,较安装前波动范围减少16%左右,因此该装置使用效果较好,安装后设备在生产运行中平稳无异常,指标波动量更小[8]。

图2 安装前、后外输水含油、悬浮物对比

3.4.2 经济性效果

1)该装置可使注水水质含油量下降20%,减少原油回注量,改善无效循环,节约注采成本[9]。

2)制造成本:电源开关的价格230 元;PLC 可编程控制器CS7-200 价格1 350 元;信号隔离栅wp6047—EX 价格243 元;变频器价格1 250 元;信号电缆100 m 价格400 元;辅助电器1 227 元。总制造成本4 700 元。

直接经济效益:一年节省絮凝剂28 800 元;一年节省助凝剂99 900 元;一年节省杀菌剂70 200 元;一年节省助洗剂4 800 元;一年节省电费3 188 元。

总经济效益:应用智能变频加药装置年可创经济效益20.1 万元;在四座污水站实施应用将节省药剂费用80 万元以上。如果在油站推广,一年将节约上百万元。

4 结论及建议

1)由过去的阶梯调节加药泵排量改变成无极调节加药量,加药量随着处理量的改变能够进行合理自动调整,实现了药剂通过智能变频加药调节装置自动加药。

2)智能变频加药装置在生产中运行平稳,应用后外输水含油量下降20%,有利于水质提升,可减少原油回注量,改善无效循环,减少水质对地层开发的影响[10],同时节约药剂投入成本,有助于企业降本增效。

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