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钻杆刺漏实验与分析

2022-06-15关庆龄朱晓辉刘哲旭

西部探矿工程 2022年5期
关键词:钻具钻杆形貌

关庆龄,朱晓辉,李 春,刘哲旭

(中海油田服务股份有限公司,河北三河 065200)

近年来,海上钻井钻具刺漏数量发生率较多,钻具刺漏约占钻具失效总数的90.5%。钻具服役环境比较恶劣,受力状态十分复杂,主要包括扭转、弯曲、拉压载荷,同时还受到环境介质的影响,如钻井液、H2S、CO2、温度、压力等。长期以来,钻具失效统计及分析结果表明,油田钻具损坏的主要形式包括:断裂失效、刺漏失效、腐蚀失效、磨损、变形过量。钻具刺漏常发生在钻杆刺漏发生在母接头侧管体,距母扣端约0.5~0.7m,位于钻杆加厚过渡带区域;加重钻杆主要为螺纹刺漏。近十年来,海上钻井钻具失效主要以钻杆加厚过渡带区域刺漏为主要失效形式。根据钻杆的刺漏部位,可将刺漏失效分为钻杆管体加厚过渡带区域刺漏、钻杆焊缝刺漏、钻杆接头刺漏。

1 海上钻井平台钻具刺漏情况简介

根据海上钻井平台刺漏失效统计,在公接头端加厚过渡带处刺漏约占26.3%,在母接头端加厚过渡带处刺漏约占47.4%,本体刺漏约占13.2%,接头刺漏约占13.2%。钻具刺漏主要以加厚过渡带消失区域及卡瓦咬伤区域为主,约占刺漏失效总数的73.7%。

分析钻具失效最多的井位,发现钻杆发生刺漏主要位于事故井的造斜点附近,且造斜点附近狗腿度较大。有些甚至达到3°/30m。此外有些在转盘附近发生刺漏失效,这可能与钻井平台的摇摆或颠簸有关。钻井平台在摇摆或颠簸运动的时候,钻柱的上端不是垂直的,而转盘下面一些距离处的钻杆仍然是垂直,因而钻柱是弯曲的。因为钻杆比方钻杆刚度要小得多,大多数弯曲发生在方钻杆下面的第一根钻杆上。转盘附近钻杆容易由于弯曲疲劳发生刺漏。

2 刺漏类型

2.1 钻杆加厚过渡带区域刺漏

2.1.1 钻杆刺穿机理及过程

钻杆内加厚过渡带位置刺漏是最常见的形式,根据统计,约占钻具失效的70%。刺穿机理及过程为:钻杆内壁涂层破坏后发生腐蚀,形成腐蚀坑,由于应力集中,腐蚀疲劳裂纹萌生,裂纹扩展并穿透壁厚,泥浆从内向外刺穿冲蚀,形成刺孔。大多数钻杆内加厚过带位置刺漏的疲劳裂纹起源于内表面,少数钻杆内加厚位置刺穿其疲劳裂纹起源于外表面缺陷处(如卡瓦咬痕、腐蚀、磨损等)。

2.1.2 表现形式

钻杆加厚过渡带刺漏区域一般为距母接头密封面约0.5~0.7m 处,刺孔沿周向呈圆形或椭圆形分布,见图1。将断口打开,刺孔附近出现疲劳裂纹扩展的扇形平台时(裂纹尺寸不超过半个圆周),根据原始裂纹平面扇形圆弧可判断裂纹起源。扇形圆弧朝向外壁,裂纹平面呈内宽外窄形貌,可认为裂纹起源于内壁;但扇形圆弧指向内壁时(内窄外宽),认为裂纹起源于外壁。如果原始疲劳裂纹平面未完全破坏,可在裂纹扩展扇形前沿观察到疲劳辉纹。

2.2 钻杆焊缝区域刺漏

2.2.1 钻杆焊缝刺穿机理

钻杆焊区厚度约为管体壁厚的2倍,焊缝出现刺漏主要为焊接灰斑导致。钻杆摩擦对焊一般不会产生大面积的灰斑,但由于焊接前端面质量控制不严、焊接缩短量不足、顶锻速度较慢都可能引起焊接灰斑缺陷。

2.2.2 表现形式

钻杆刺漏刺孔发生在摩擦对焊焊缝上,大小不规则,将刺孔压开后,发现刺孔周围断面平整,平斑区显微形貌呈浅、平韧窝形貌,见图2。宏观形貌观察结果表明,两段样品刺孔均位于加厚过渡带消失区域,且裂纹起源于内壁;钻杆内涂层喷涂不均匀,存在起泡、脱落现象。

3 刺漏试验

3.1 案例背景

选取某刺漏钻具做实验分析。目标井位东海某井井型为定向井,设计井深为4788m,作业区水深为88.88m,钻进时钻杆平均转速约为77~81r/min。分析样品为两段刺漏的S135钻杆样品,刺漏位置均为内螺纹接头端加厚过渡带消失区域。见图3。钻杆规格为∅127mm×9.19mm,加厚形式为内加厚。

3.2 理化性能检验

3.2.1 化学成分分析

分别在样品刺孔周围取样,采用直读光谱仪按照ASTM E415-08 标准进行化学成分分析,结果表明两段失效样品化学成分均符合API Spec 5DP-2009标准对钻杆管体的要求。

3.2.2 拉伸及冲击性能

按照ASTM A370 标准分别在样品刺孔附近取板状拉伸试样和7.5mm×10mm×55mm 冲击试样,在室温下进行试验,结果表明,失效样品的屈服强度、抗拉强度、延伸率和冲击功均符合API Spec 5DP-2009 标准要求。见表1。

表1 失效样品拉伸及冲击性能结果

3.2.3 洛氏硬度

在刺孔附近取环状试样,按照ASTM A370 进行洛氏硬度试验,结果表明,失效样品刺孔附近的洛氏硬度较为均匀,且平均不大于37HRC。

3.2.4 金相组织分析

分别在样品刺孔附近涂层起泡处取金相试样,观察发现涂层底部已形成腐蚀坑。沿横向取金相试样,进行显微组织观察,样品金相组织均为回火索氏体。沿纵向取金相试样进行非金属夹杂物评级,组织中夹杂物含量均在正常范围之内。见表2。

表2 钢中非金属夹杂物评级结果

3.2.5 微观分析

刺孔断口均为泥浆冲刷痕迹,原始裂纹面均已受到破坏。采用扫描电子显微镜观察样品刺孔附近原始裂纹面形貌,主要为泥浆腐蚀形貌,原始裂纹形成后,泥浆渗入裂纹中而形成。见图4。

4 刺漏分析结论

(1)失效钻杆样品理化性能均符合API Spec 5DP-2009标准要求。

(2)即便钻杆材质有瑕疵,因刺漏发生后局部材质缺失,也较难通过实验室手段检测到材质缺陷。

(3)钻杆内涂层喷涂质量佳,厚度均匀,内加厚过渡区平缓、整体面光滑平整度能更好地减少刺漏发生。

(4)井段“狗腿度”过大,导致钻杆更容易刺漏失效。

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