合成气压缩机汽轮机振动升高原因分析及处理
2022-06-13张伟华孟祥龙
张伟华, 孟祥龙
(中海石油华鹤煤化有限公司, 黑龙江鹤岗 154100)
中海石油华鹤煤化有限公司合成装置于2015年5月成功开车。合成装置中的合成气压缩机(K04401)负责将液氮洗送出的合成气加压送至合成塔,其中汽轮机(透平)是机组的动力来源,高压蒸汽(8.9 MPa、520 ℃)通过蒸汽速关阀、主蒸汽调节阀进入汽轮机做功,带动机组运转。
1 工艺流程
高压蒸汽(8.9 MPa、520 ℃)从汽轮机透平下部经速关阀进入蒸汽调解室,再经蒸汽高调节阀门(GV)控制进入汽轮机透平。汽轮机中部设有抽汽管,过热蒸汽(抽汽压力为4.4 MPa、温度为437 ℃)被送入中压蒸汽管网,另一路蒸汽经中调节控制阀(ECV)调节后返回透平继续做功。乏汽从汽轮机末端排出后进入表面冷凝器,被其管程的循环水冷凝成冷凝液,然后被冷凝液泵(P04405A/B)送至真空抽气冷凝器(E04405A/B)管程,作为冷凝器的冷却水。冷凝液在E04405A/B内完成热交换后,经过表面冷凝器液位调节阀(LV04451A/B)调控后送至脱盐水系统。汽轮机工艺流程见图1。
TTV—高压蒸汽速关阀; GV—蒸汽高调节阀; ECV—蒸汽中调节阀。
2 存在的问题
2020年7月,合成气压缩机检修后再开车时,其汽轮机排汽端振动值(VI04451A/B)波动,波动峰值达到52.2 μm/30.8 μm, 已接近联锁值(53.0 μm/53.0 μm)。当VI04451A/B同时达到联锁值时,合成气压缩机停车,合成塔产氨中断,导致机组损坏。为避免VI04451A/B上涨,机组只能低负荷运行,此时氨和尿素产量下降、能耗上升。汇总2020年10—12月合成系统负荷数据,发现受限于合成气压缩机透平振动,合成系统负荷从100%降至94%,每日产氨量从1 050 t降至990 t左右,吨氨耗蒸汽从3.6 t涨至4.0 t[1-2]。
透平振动是反应蒸汽透平运行状态的重要指标,通过查阅历史数据,对2020年10—12月合成气压缩机汽轮机排汽端振动异常波动进行了统计,见表1。
表1 合成气压缩机汽轮机排汽端振动异常波动统计表 μm
从表1可知:汽轮机在运行过程中振动频次增加,10月为1次,11月为2次,12月为4次。
将2020年1—11月VI04451A、VI04451B平均值进行统计,见表2。
表2 合成压缩机透平排汽端振动统计表 μm
由表2可知:VI04451A、VI04451B在2020年1—6月均能达到指标;从7月开始上涨,且有越来越严重的趋势。应消除不安全因素,保证机组稳定运行。
3 原因分析及过程排查
3.1 原因分析
对比趋势,分析影响汽轮机振动状态的10项因素。包括:润滑油温度低、润滑油压力低、润滑油品质差、轴封蒸汽温度低、汽轮机真空高、冷凝液外送量大、系统稳定性差、压缩机工况波动、透平平衡管存水、透平主蒸汽压力波动较大[3-4]。
3.2 过程排查
(1) 润滑油温度低
根据上油温度的变化,调整冷却水水量,摸索出润滑油温度对振动的影响关系,控制温度在小范围内波动;建立润滑油温度对位移量影响记录,各班按照不同状况控制润滑油温度为42 ℃。调整油温后,振动变化仍存在,确认油温为次要因素。
(2) 润滑油压力低
根据轴承进油压力对振动的影响,调试上油压力;摸索出润滑油上油压力最佳值;适当提高润滑油上油压力,增加轴承进油量,控制油压稳定;过滤器出口油压由0.94 MPa提至0.98 MPa。实际运行观察后发现油压对振动影响不大。
(3) 润滑油品质差
控制润滑油品质,保持润滑油洁净无污染;保持净油机运行,每月分析油样,定期外送油样品检查;保持油滤机运行,置换出2桶旧油,加入4桶新油。按NB/SH/T 0636—2013 《L-TSA 汽轮机油换油指标》要求,确认润滑油品质良好(见表3)。
表3 润滑油品质对比
(4) 轴封蒸汽温度低
现场测量轴封蒸汽管线温度为175 ℃(设计值为190 ℃以上),缓慢调整蒸汽压力,提高轴封蒸汽温度。同时降低轴封蒸汽压力,现场注意轴封疏水,注意真空值等参数变化;轴封蒸汽压力由0.028 MPa降至0.025 MPa,现场导淋保持一定开度,轴封蒸汽温度控制在190 ℃以上。
(5) 汽轮机真空高
调整真空抽气器一抽、二抽切换至备用一抽、二抽,确保喷嘴正常运行;检查开工喷射器空气管线,打开空气管线法兰,确认没有内漏现象;检查二级冷凝液疏水器,确保运行正常。
制定合成气机组表面冷凝器循环水上回水温度、压力特护记录表,及时降低循环水上水温度;与调度沟通提高循环水上回水压差,增大循环水流量,循环水压差由0.08 MPa提高至0.12 MPa;针对换热效果好的换热器,关小其循环水回水阀门,合理分配循环水用量;检查确认各换热器循环水排汽及旁路,确保循环水投用正常;合成气机组表面冷凝器循环水上水引入低压消防水,以降低循环水上水温度。日常运行时,监护低压消防水压力,及时调整以稳定真空值。
(6) 冷凝液外送量大
优化汽轮机工况,降低汽轮机负荷(系统负荷),控制冷凝液外送体积流量不超过25 m3/h;适当增加抽汽质量流量,控制其在48.0~50.4 t/h范围;降低转速,关小压缩机防喘阀。
(7) 系统稳定性低
控制整个系统稳定,保证合成气压缩机压力、温度、氢氮比、转速指标稳定;调整变换循环水冷却器循环水、锅炉给水冷却器锅炉水、液氮洗气量分配,以及缩小氢氮比控制范围,精确控制负荷稳定;压缩机入口压力控制在5.03~5.15 MPa,入口温度控制在18~24 ℃。
(8) 压缩机工况波动
在保证机组安全的情况下,小幅度调整合成气各段防喘阀门开度,将机组转速由12 900 r/min调整至12 750 r/min。一段、三段防喘阀门保持关闭,二段防喘阀门由16%关小至13%。
(9) 透平平衡管存水
微开平衡管导淋排凝,汽轮机缸体内无冷凝液,现场平衡管导淋微开,主控注意真空值等参数变化,保证机组安全运行。
(10) 透平主蒸汽压力波动较大
控制高压蒸汽管网压力,适当提高温度,稳定汽轮机振动次数,与蒸汽管网配合,控制主蒸汽压力在8.7~9.3 MPa范围内。
4 改造效果
对以上调整进行检查对比,结果显示:轴封蒸汽温度提高后,汽轮机振动值明显好转;轴封蒸汽压力从0.028 MPa降至0.025 MPa后,汽轮机振动值明显好转;负荷降低至95%,冷凝液质量流量减少了0.4 t/h后,汽轮机振动值在后期好转;降低转速、增加抽气等手段,冷凝液质量流量减少了2 t/h后,汽轮机振动值明显好转。
经过以上调整,对2021年1月—8月合成气压缩机排汽端振动VI04451A/B平均值进行统计,见表4,改造前后振动变化趋势折线见图2。
表4 2021年合成压缩机汽轮机排汽端振动统计表 μm
图2 VI04451A、VI04451B振动值折线图
由图2可知:系统优化后, VI04451A、VI04451B下降,日常运行振动在10.0 μm以下,且未出现波动,同时系统负荷加至100%,保证了装置正常运行。
5 预防对策
通过以上调整消除了汽轮机振动值波动大的问题,大大降低了机组运行的安全风险。为巩固成果,平时操作过程中应注意以下事项:
(1) 日常操作中严格控制汽轮机冷凝液质量流量不超过25 t/h。
(2) 保证汽轮机抽汽质量流量控制范围为48.0~50.4 t/h。
(3) 巡检中,定时测量轴封蒸汽管线温度,保证其大于190 ℃。
(4) 巡检中,检查消防水压力,同时主控密切关注汽轮机真空值变化。
(5) 各项特护方案要点纳入装置操作规程,为机组日常维护提供操作依据。
6 结语
影响汽轮机振动升高的因素有很多,都会对
生产造成较大影响,甚至会损坏设备,要积极采取科学的技术防范措施,深刻汲取事故教训,加强操作和管理人员的培训,提升专业管理水平,为装置长周期稳定运行提供有力的技术保障。