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循环流化床锅炉脱硝氨水低耗深度分析

2022-06-02杨洪良兖州市银河电力有限公司

节能与环保 2022年5期
关键词:喷枪流化床氨水

文_杨洪良 兖州市银河电力有限公司

1 原因分析

1.1 锅炉烟气氧含量较大

NOx的产生机理可分为是热力型、快速性和燃料型。循环流化床锅炉是低氮燃烧型锅炉,属于燃料型。该锅炉氮氧化物的热分解温度比燃烧温度低,床温在600~800℃时就会生产NOx。燃料型受燃烧温度影响较小,主要取决于过量空气系数,即氧含量,氧含量越大,NOx生产量越大。

案例:某热电厂1台220t/h的循环流化床锅炉,当二次风量及其电机电流、过热器后氧含量按照表1的参数进行调整时,NOx浓度、氨水耗量明显降低。

表1 氨水耗量对照表

1.2 脱硝剂喷枪的使用效果不佳

喷枪损害严重,检修更换不及时,喷枪雾化不好,造成烟气与脱硝剂不能充分接触反应。

1.3 炉膛温度

燃料型NOx指燃料中的氮化合物在燃烧过程中经过一系列的氧化-还原反应而生成的NOx,它是煤燃烧过程中所生成NOx的主要来源,在燃煤锅炉中,燃料型NOx约占NOx生成总量的80%~90%。

因此,在确保锅炉安全稳定高效运行的前提下,可采取适当控制锅炉床温,压低温度,推荐值为850~920℃,以抑制NOx的产生,从而降低其初始含量。诸多资料及试验证明,适当降低床温,能够有效减小NOx的生成量。对于床温的控制及抑制NOx的产生,可以采用烟气再循环的改造方案。创造主燃烧区域贫氧、燃烬区域富氧的燃烧氛围,同时,使燃烧火焰区域拉长,且控制炉膛出口温度尽量高些。如此,提高锅炉效率,降低NOx的生成量,从而减少氨水使用量。有关资料显示及经验数据,床温每下降10℃,NOx生成量下降20~30mg/Nm3。

1.4 炉膛出口温度偏低

锅炉炉膛出口烟气温度偏低是影响脱硫效率的主要原因。通过在实践中反复试验的结果表明,在脱硝工艺操作中,由于NH3初期的消耗速度较低且能满足后期动力的扩散需求,所以在反应区温度为900℃时,脱氮效率最高。而在氨氮比固定的条件下,以氨水为反应剂,设定730~950℃的温度区间,脱硝效率达到最高。

1.5 锅炉本体及空预器漏风

锅炉本体,特别是尾部烟道密封不严密而造成的吸风现象以及空预器漏风,导致氧含量增高,从而造成NOx含量升高。浓度与氧含量成正比,控制烟气中氧含量是降低氨水使用量的关键与核心。

2 对策实施

2.1 合理设计炉型,首选低氮燃烧锅炉

在《火电厂氮氧化物防治技术政策》中指出,低氮燃烧技术应作为燃煤电厂氮氧化物控制的首选技术。循环流化床锅炉是低氮燃烧锅炉中最佳炉型之一,其低床温燃烧是其他炉型所不能相比的。

2.2 防止炉膛、空预器及烟道漏风

加强炉本体、空预器及烟风系统的捉漏及堵漏工作,严格执行巡检制度,若运行期间不易处理,则做好记录,在停炉检修时,消除漏点。

运行中保持合理的系统负压,严格控制锅炉炉膛负压在+100~-50Pa之间。

合理控制排烟温度,以防止空预器的低温腐蚀。通过锅炉的实际运行状况,找到一个最合理的运行参数,能够相互兼顾,相得益彰。

2.3 避免氧含量过高

严格按规程操作,控制过剩空气系数在合理范围内:正常运行时控制锅炉烟气含氧量在3.1%~3.5%,根据氮氧化物变化情况尽量调整至氧量下限运行。

定期检查仪表是否正常,一旦发现指示不正常,及时联系维修。

2.4 保持喷枪使用良好

经常检查喷头是否损坏及调整喷枪的雾化最佳状态,插入喷枪时要注意让扇形喷射面与烟气方向成垂直状态。

另外,检查喷枪系统管路隔离阀门是否内漏。采用母管制的供液系统,一般操作人员在停炉时只关闭电动阀门,而忽视关断手动隔离门。

2.5 调整较高的炉膛差压,提高炉膛出口温度

对于循环流化床锅炉而言,炉膛差压值越大,炉膛内的物料浓度越高,炉膛的传热系数越大,锅炉带负荷负荷努力越强。

因此,在锅炉运行中应根据所带负荷的要求,来调节炉膛差压。一般炉膛差压控制在500~2000Pa之间。

在锅炉高负荷时,可以提高炉膛差压,提高炉膛出口烟气温度,增大带负荷能力,从而有效降低床温,抑制氮氧化物的生成。同时,把二次风的上排风门尽量关小,把下排二次风全开,提高二次风的刚性,加强物料的扰动混合燃烧。

对于循环流化床锅炉,一次风要确保床料的正常流化,因而降低烟气氧含量通过调整一次风的范围非常小。

本文要求通过调整二次风量来降低烟气氧含量,同时调整二次风进入炉膛的上层风门保持在50%的开度,下层风门保持全开状态,以增加二次风的刚度,加强对燃烧物料的扰动,把烟气氧含量控制在2.5%~3.5%之间。在保证燃烧正常的情况下,尽其所能的把二次风量压低,这样能够把氮氧化物的浓度降低许多。

2.6 锅炉本体及空预器漏风加强密封

循环流化床锅炉密封不好存在漏风现象,在正压区会造成管壁磨损泄漏,负压区造成吸风从而氧含量增加,加大氮氧化物的产生,氨水耗量增加。为此,电厂工作人员要在锅炉停炉时必须加强炉墙的密封性检查,有必要通过各种有效的试验进行检查,如飘纸条、喷石灰粉、放烟幕弹等方式,确保锅炉密封性处于良好状态。

3 结语

本文针对电厂的节能降耗为主题,对脱硝剂氨水耗用量的降低进行经验分享,虽然重点对SNCR脱硝技术的氨水耗用量进行了解释,但许多分析及处理措施在SCR脱硝技术也可以借鉴通用,二者之间有着许多关联相通性。

通过重点对SNCR脱硝技术的氨水耗用量进行分析,许多结论及处理措施在SCR脱硝技术也可以借鉴通用,特别是在SNCR升级改造为SCR脱硝技术工艺方面。

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