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高效沉淀池在电镀废水处理应用中的弊端和解决措施

2022-05-30朱勇莫渺

智能建筑与工程机械 2022年7期
关键词:电子厂

朱勇 莫渺

摘 要:某电子厂为节约水处理占地面积,提升废水处理效率,决定采用高效沉淀池来处理混合型电镀废水。然而,这个组合设备在实际运行中却发生了诸多问题,严重影响了整套系统的处理效果。为此,对相应的弊端产生原因从源头重新进行分析,实施了有效地解决措施,达到了中和-降解-混凝-沉淀-达标排放的目标,也为同行提供了可行的例证。

关键词:电子厂;电镀废水;高效沉淀池

中图分类号:TU9                                   文献标识码:A                                       文章编号:2096-6903(2022)07-0098-03

1概况

1.1 项目概况

某电子厂,建设规模为1万吨锂电箔制造,项目于2018年8月份通过竣工环境保护验收。该项目废水采用“PH调节+絮凝沉淀”的处理工艺,其工艺流程如图1所示。

1.2 高效沉淀池介绍

高效沉淀池工艺是依托污泥混凝、循环(回流)、斜管分离及浓缩等多种理论,通过合理的水利和结构设计,开发出的集泥水分离与污泥浓缩功能于一体的新一代沉淀工艺[1]。该特殊的结构设计,尤其适用于中水回用和各类废水高标准排放领域。

该项目共建有2套污水处理系统,分别称为含铜废水处理系统和含铬废水处理系统,工艺流程相似,共建有两个高效沉淀池,分别为含铜沉淀池和含铬沉淀池。

该项目高效沉淀池高度4.5 m,直径8 m,池底坡度10°,为现浇钢筋混凝土半地下式沉淀池。池底中心处最低点设置排泥管连接污泥泵。每个高效沉淀池配备一台刮泥机,刮泥机线外圆线速度为3 m/min。高效沉淀池斜管孔径80 mm,斜管斜长1 m,斜管安装倾角60°,斜管底部配水区0.67 m,斜管上部水深1.87 m。污水在三级反应槽加药充分搅拌絮凝后通过沉淀池中上部φ219 mm进水管进入中心管,开始沉淀。

為节约水处理占地面积,提升废水处理效率,遂采用上述高效沉淀池,以期缩短流程,加速污泥沉淀效果,确保处理达标。该高效沉淀池剖面图如图2所示。

含有表面处理类有机物添加剂的电镀废水不同于单一的酸碱废水,虽然项目部运用上述高效沉淀池这样的组合拳,结果能做到短时间内应急,但只能算是中试结果合格,达不到长期稳定运行的目的;现场高效沉淀池内污水浑浊,污泥翻池,刮泥机故障频出,令人无所适从。

2 高效沉淀池不适用的原因分析和初步解决方案

2.1 原因分析

现场实际情况是废水经过一级沉淀后,出现污泥翻池现象,并且废水无法连续稳定的达标排放。经过反复试验和过程检讨中发现:

铜箔生产过程中运用的表面处理技术,使电镀废水中含有很多的光亮剂、稳定剂等许多有机物添加剂,它们会和铜离子、铬离子形成稳定的络合物,单一的氧化还原或传统的絮凝沉淀法都不能达到理想的处理效果。

浸没式超滤置于沉淀池斜管上部,沉淀池斜管上部的上清液通过自吸泵负压抽吸,使上清液透过膜表面,从中空纤维膜内侧抽出,污染物截留在膜表面。而为防止污染物堆积在超滤表面,为超滤增加曝气装置。在高效沉淀池当中,水流方向与沉淀物沉降方向相反,沉淀物向下沉降,而水流方向向上。浸没式超滤在高效沉淀池将污水抽出过程中,提升了水流向上的流速,影响了沉淀物向下正常的沉降,导致经常出现污泥翻池现象。

2.2 解决措施

将浸没式超滤移出高效沉淀池,增加二沉系统。

项目部将高效沉淀池中的超滤系统拆除移走,沉淀池的上清液通过自吸泵打入新增的二级加药反应池中,按照顺序依次投入硫化钠、硫酸亚铁、PAM,使残留的铜离子、铬离子形成硫化铜、氢氧化铬的沉淀形式将其去除,硫化钠可以较好的捕捉水中络合态的铜离子、铬离子,将残留的铜离子、铬离子去除,硫酸亚铁与PAM的絮凝作用可以使硫化铜、氢氧化铬聚集形成更大的矾花,此后流入新增的二级斜管沉淀池中,依靠重力的作用将沉淀物去除。新增一个超滤膜池,二级沉淀池的上清液自流进入超滤膜池中,超滤膜的出水经回调PH值后,达标排放。新增二级斜管沉淀池和超滤膜池的排泥都经过污泥泵打入污泥池中。新增二沉系统管路图如图3所示。

2.3 成果小结

第一,新增了二沉系统后,可以确保污水中的铜离子/铬离子浓度可以稳定在排放标准以下。

第二,超滤膜安装了独立的膜池,膜池和沉淀池的功能相互独立,对于超滤膜的使用更加合理,减轻超滤膜的使用压力。超滤膜无需再吊出来清洗,可以在膜池中完成清洗。

第三,现有高效沉淀池在拆除了超滤膜后可以恢复高效沉淀池的功能,其较小的表面负荷以及较长的停留时间可以充分地沉淀水中的絮体,保证一级沉淀的出水效果,减轻二级沉淀的加药压力;也可以预防铜离子/铬离子浓度较高时的特殊情况。在减去了曝气后,污泥的沉淀效果也会更好,不会出现污泥翻池的情况。

3 系统紊乱的根本原因及解决措施

3.1 一级沉淀池的结构缺陷是造成系统紊乱的根本原因

新增二沉系统后,污水基本能够保证合格,但是高效沉淀池却依旧浑浊,过度依赖二沉系统。后期新增项目污水处理量将大幅度增加,而二沉系统处理量有限。

高效沉淀池利用竖流式沉淀池原理,其水流方向与悬浮颗粒沉降方向相反,当颗粒具有絮凝性时,上升的小颗粒和下沉的大颗粒之间相互接触、碰撞而絮凝,使粒径增大,沉速加快。另一方面,沉速等于水流上升速度的颗粒在池中形成一悬浮层,对上升的小颗粒起拦截和过滤作用[2]。由于沉淀池配水区高度过低,沉淀池在运行一段时间后,原本应在斜管区和配水区之间的悬浮层会慢慢上移,甚至高于斜管区,最终导致上清液浑浊,沉淀池沉淀效果不好。

3.2 解决措施

调整高效沉淀池内各区域高度。割除了原浸没式超滤支架,斜管支架整体上移,斜管上部贴近污水进水管,提高了斜管区的同时,增加了配水区的高度,减少了清水区的高度,沉淀效率更高,区域布置更加合理高效。高效沉淀池各区域高度调整如表1所示。调整后的高效沉淀池剖面图,如图4所示。

3.3 成果小结

高效沉淀池上清液清澈见底,污水通过高效沉淀池基本能保证达标,释放了二沉系统的压力。

4 增加曝气装置,改善排泥效果

4.1 原因分析

含铜沉淀池污泥淤积在高效沉淀池斜管填料上方,斜管填料被压变形塌陷,刮泥机减速机由于过载造成基座已开裂。

传统的竖流式沉淀池底部坡度有45°~60°,而高效沉淀池底部坡度只有10°,污泥容易在池底淤积。

排泥泵排泥频次过低。

4.2 解決措施

在刮泥机浆叶骨架上增加曝气装置。

第一,对含铜沉淀池进行维修,包含更换含铜沉淀池全部斜管填料约55 m2,更换刮泥机减速机一台。

第二,在刮泥机桨叶上增加曝气装置(不锈钢气管),一个月左右开启一次曝气装置,对沉淀池池底和斜管上淤积的污泥进行曝气,一次10分钟左右。

第三,增加污泥泵排泥幅度,定期开启污泥泵进行排泥。

4.3 成果小结

含铜沉淀池正常平稳运行了两年多,斜管填料上方很少有污泥淤积。

5 结语

经过不断地探索研究,针对上述高效沉淀池3个方面的改造措施,总结出应用“沉淀池+二沉+超滤”的组合方法处理含有表面处理类有机物添加剂的电镀废水的有效途径,彻底解决了现场水处理无法长期稳定达标排放的难题,释放了水处理系统设备原有的处理能力,为项目的后期扩建扫清了障碍,也为同行提供了可行的例证。

参考文献

[1] 刘大明.高效沉淀池的技术研究和应用[J].化工管理,2016(4): 138-140.

[2] 陈家庆.环保设备原理与设计(第三版)[M].北京:中国石化出版社,2019.

收稿日期:2022-02-11

作者简介:朱勇(1971—),男,安徽桐城人,本科,研究方向:电解铜箔制造。

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