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接触器主触点不断开故障分析及改进

2022-04-21窦世磊

电子制作 2022年6期
关键词:铁心接触器触点

窦世磊

(中国直升机设计研究所,江西景德镇,333000)

0 前言

接触器作为一种可控型开关组件,可以快速的切断和接通电路负载,具有控制容量大、动作速度快等优点,适用于频繁转换和远程控制的场合,是电气系统自动化控制的重要元器件之一[1-3]。接触器在直升机电气系统中同样应用广泛,是直升机供配电系统中不可或缺的电气元件[4-6]。接触器质量的好坏、故障率的高低,对整个直升机的飞行安全十分重要。

某次直升机地面试车检测,对直流发电机系统进行接地保护自检测时,直流发电机停止发电,直流电网向直流发电机反向供电。将发电机开关置于“复位”位无效,置于“断开”位反流仍存在,反流持续约40秒后自动消失。检查直流配电盒,发现其中的直流发电机接触器主触点未断开,进而导致直升机供配电系统出现异常。

1 接触器工作原理

此种接触器为密封型接触器,其电磁系统是平衡力式螺线管结构,主要由盖子组件、动触点组件、静触点组件、辅助触点组件、电磁铁组件、隔弧片和外罩等组成,产品主要结构示意图如图1所示。

图1 产品主要结构示意图

接触器工作原理示意图如图2所示。在线圈未通电时,铁心主磁间隙处于打开位置,此时铁心与下磁极贴合,返回弹簧所产生的反力大于磁钢ΦC1和ΦC2的合成力。线圈通电后,随着线圈电压的增加,电磁通也不断增加,这时向上吸力不断增加。当线圈两端的电压达到动作电压值时,合成磁力大于返回弹簧反力时,使铁心向上开始运动,随着磁间隙的减小,电磁吸力越来越大,直至铁心与上磁极完全贴合,运动期间铁心组件带动动触点组件运动,最终实现主触点动静触点完全吸合,同时常开、常闭辅助出点实现转换。

图2 接触器工作原理图

当产品线圈不通电时,常开触点应断开,线圈通电时常闭触点应断开,常开触点应接通,线路原理图如图3所示。

图3 接触器线路原理图

2 故障原因分析

2.1 故障检查

故障接触器外观检查无异常情况。不通电情况下检查故障件各触点导通情况,结果均正常。测量故障件线圈电阻为56.2Ω(技术要求:60±6Ω),结论线圈电阻合格。

对线圈通28VDC检查触点通断情况,各触点转换正常,复查电气参数并与出厂验收参数进行对比,具体参数测试情况见表1。除释放电压偏小以外,其余参数均属正常。

表1 故障件返厂、出厂参数对比

接触器时间检测参数见图4、图5所示,图6在线圈断电到再一次吸合之间没有出现线圈电压尖峰。

图4 吸合时间和释放时间

图5 主触点弹跳时间和线圈抑制电压

图6 线圈断开和吸合之间的主触点电压波形

为了进一步分析接触器故障原因,对故障件进行了开罩检查。外罩打开后,产品内部没有发现零组件脱落和多余物存在,测试产品触动力为35N(规定触动力≥25N),主触点接触压力为23N(规定主触点接触压力≥20N),满足产品的要求。经显微镜下检查,从对触点烧蚀放大图片来看,主触点出现烧蚀痕迹,且熔化深度较大,可能经受过大电流烧蚀,显微镜下烧蚀触点的图像如图7所示。

图7 烧蚀触点在显微镜下的情况

进一步解剖电磁铁组件,检查零件状态,见图8~图10。在衬筒内部发现有明显摩擦痕迹(图中圈内部分),在铁心侧面发现有摩擦痕迹和外胀起鼓现象(图中圈内部分),弹簧外观检查无异常。

图8 接触器内部衬筒情况

图10 接触器内部弹簧情况

用三用表测试二极管:整流二极管2CZ167正向0.413V,反向∞,稳压二极管2CW1032正向0.454V,反向∞,二极管正常,外观检查无异常。

图9 接触器内部铁心情况

为进一步确定产品主触点断不开故障原因,将接触器故障件送专业机构进行失效对比分析。经过分析,故障件在线圈不加电状态,触点处于正常状态,没有出现A1-A2不断开现象,开罩发现A1动静触点均已烧毁,可见金属熔融。对电磁铁组件拆解发现,衬筒内腔壁上存在有明显划痕,说明心杆组件与衬筒之间产生摩擦,可能导致产品在线圈断电后,常开触点释放不彻底,引起触点之间发生飞弧打火。故障件由于内部A1动静触点之间飞弧打火,导致触点烧毁熔融而粘连,使得常开主触点在线圈断电后不断开而失效。

2.2 故障树分析

根据产品的故障现象以及产品结构建立故障树,见图11。

图11 主触点不断开故障树

根据故障树、故障现象及工作原理等,对故障事件进行排查。

(1)底事件X1:触点材料异常

故障接触器触点材料为AgCu8.4,熔点900℃,产品在制造过程中若出现材料使用错误(采用低熔点材料),导致产品主触点耐高温能力降低,可能出现熔化粘接现象。对该故障接触器以及同批次返厂接触器触点材料化验分析,触点材料为AgCu8.4。所以该底事件X1可以排除。

(2)底事件X2:线圈输入欠压

正常情况下,产品在额定电压(28V)下工作,产品运动部件工作正常。在欠压(小于额定工作电压但高于动作电压)条件下使用,产品可实现正常工作,但线圈磁场明显减弱,产品电磁吸力降低,主触点吸合时间增大,闭合大电流时热量增加,可能造成主触点熔化粘接。如果欠压工作,铁心不能吸合到底,导致接触压力和返回力偏小,可能导致发热严重(接触电阻增大)和返回不利索(返回力减小),甚至不能有效断开。

通过提供的使用工况以及现场排查,该底事件X2可以排除。

(3)底事件X3:触点弹跳时间长

触点接通瞬间会产生弹跳,弹跳是触点短暂分离又接通现象。触点分离会产生电弧,大电流下的电弧危害更大,更易引发触点熔化粘接。经过对故障件进行复测,触点弹跳均在合格范围内,所以该底事件X3可以排除。

(4)底事件X4:触点压力过小

触点压力过小,触点接触压降可能增大,接触电阻增大,长时间通电触点温升过高可能造成触点熔化粘接现象。

开罩前对接触器的触点压降进行检测,参数合格。开罩后对触点压力的检查,参数合格。所以该底事件X4可以排除。

(5)底事件X5:内部多余物

如果接触器内部有多余物,多于物卡在运动部件之间,会导致接触器线圈断电主触点不断开现象。

通过故障接触器开罩后的检查情况,内部无多余物,所以,该底事件X5可以排除。

(6)底事件X6:铁心磕碰伤

铁心在运输、装配过程中出现磕碰伤,可能导致铁心与衬筒摩擦严重,使产品在工作过程中造成铁心与衬筒摩擦产生阻力,严重影响产品正常工作。

对故障件接触器铁心、衬筒关联尺寸进行测量,衬筒尺寸合格,铁心测试三个位置尺寸,其中一个位置不合格,原因是铁心的端面存在磕碰伤缺口,缺口出现外胀起鼓所致,因此底事件X6不能排除。

2.3 故障原因定位

通过以上故障树分析,故障接触器主触点不断开,有一个底事件不能排除: X6铁心磕碰伤。

故障接触器产品主触点不断开的原因为:铁心磕碰伤,引起铁心与衬筒之间产生摩擦,使心杆组件运动不畅,摩擦力使得产品在线圈断电后,主触点断开力变小,释放缓慢,造成在做过压/接地保护自检时,该故障通道的发电机大电流反流,拉弧严重,最后导致主触点温度急剧升高熔化粘接,进而不能脱开。

2.4 故障复现

生产现场正在装配的产品中抽2台,其中1台心杆组件模拟装配过程受磕碰伤后装配(件1),另1台零件未受磕碰伤正常装配(件2),接触器不封罩,记录接触器参数。然后在线圈通28V DC电压下进行机械时效试验,完成5000次试验后,检查接触器参数。通过对接触器参数进行对比,发现模拟心杆磕碰伤进行装配的接触器释放电压明显下降,另一台正常装配接触器参数几乎没有变化,并且发现模拟心杆磕碰伤进行装配的接触器铁心与衬筒摩擦严重,正常装配接触器铁心和衬筒之间几乎无摩擦痕迹。

由上述摸底试验可以看出,铁心与衬筒之间严重摩擦会导致产品在线圈断电后,使触点断开力变小,释放电压变小,释放缓慢,当接触器触点通过大电流时,接触器触点存在粘连风险。

3 改进措施

(1)严格贯彻《接触器铁心、磁极、磁极座、心杆零件加工制造过程管理规定》。以前没有对铁心、磁极、磁极座、心杆等零件加工过程中、贮存、转运、装配的摆放作具体要求,后续生产应按《接触器铁心、磁极、磁极座、心杆零件加工制造过程管理规定》进行管理,要求加工过程严禁堆放、叠压、滚动放置;贮存、转运明确要用转工箱或转工盒,并用珍珠棉垫隔离;装配过程要求防止倾倒、滚动造成损伤,严禁将跌落零件不经确认用于产品装配。

(2)完善装配工艺资料,对心杆组件,增加装配前先检查铁心零件表面状态,无磕碰伤、无变形情况才能用于装配;对电磁铁组件,增加先检查铁心零件表面状态,无磕碰伤、无变形情况才能用于装配。

(3)加强相关人员培训,宣贯故障原因,严格装配工艺要求,确保产品质量。

4 总结

综合上述分析,故障接触器线圈断电主触点不断开的原因是:铁心磕碰伤,引起铁心与衬筒之间产生摩擦,使心杆组件运动不畅,摩擦力使得产品在线圈断电后,主触点断开力变小,释放缓慢,造成在做过压/接地保护自检时,该故障通道的发电机大电流反流,拉弧严重,最后导致主触点温度急剧升高熔化粘接,不能脱开。

接触器作为直升机供配电系统的重要组成电气元件,质量问题对直升机供配电系统的安全运行存在很大影响。接触器加工运输过程中的一点小的疏忽,即使造成很微小的损伤,在频繁的使用过程中,同样会造成接触器的损坏,甚至对整个供配电系统造成灾难性后果。接触器的生产和运输过程中,质量问题需作为重点关注对象,严格按照相关规定进行,针对出现的质量问题完善相关工艺过程,增加重点检查项,并对相关人员加强质量培训,保障接触器产品质量。

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