水库除险加固工程设计
——以开平市石堆水库为例
2022-04-12徐晓冬
徐晓冬
(江门市科禹水利规划设计咨询有限公司,广东 江门 529000)
1 工程概况
石堆水库位于开平市大沙镇岗坪村,水库于1980年7月竣工投入运行,至今已运行了30多年。水库内包括土石坝1座,重力坝1座(含溢流坝),输水涵管1座,是一座以防洪为主,兼顾发电、养殖、生态等综合利用的小(2)型水库,V等工程,建筑物为5级。
水库设计洪水标准为20~30年一遇,校核洪水标准土石坝为200~300年一遇,浆砌石坝为100~200年一遇。水库正常蓄水位为151.00 m,相应库容16.53万m3,经过本次调洪演算,20年一遇设计洪水位154.03 m,相应库容38万m3,200年一遇校核洪水位155.06 m,相应库容48万m3。该水库在运行过程中曾于2002年进行过除险加固。2014年对该水库进行安全鉴定,大坝安全鉴定结论评定为三类坝,建议进行除险加固[1-3]。
2 工程设计方案
2.1 大坝加固设计
2.1.1 坝顶结构设计
由于土坝坝顶现状较完好,本次不对土坝坝顶进行加固设计。但浆砌石重力坝段坝顶坑洼不平,且栏杆破损。浆砌石重力坝段坝顶保留现状防浪墙,在现状坝顶上铺C20混凝土路面20 cm厚,路面宽3.30 m;拆除现状混凝土栏杆,新建镀锌钢管栏杆,栏杆高1.10 m;对现状浆砌石防浪墙进行C20混凝土外包,临近路面侧混凝土厚度为10 cm,墙顶混凝土厚度为20 cm。
2.1.2 坝坡及护坡设计
土坝上游坝坡为砌石护坡,其表面批荡已经部分隆起、损坏。本次设计对上游坝面护坡混凝土批荡拆除重建,面积为770 m2,厚2.0 cm。浆砌石重力坝段右侧下游坝面原批荡部分隆起、脱落,设计拆除原混凝土批荡,重新勾缝,面积为286.70 m2。
2.1.3 大坝观测设施设计
主坝安装水工监测设施:土坝坝体安装测压管2排,每排4孔;土坝和浆砌石重力坝新布置沉降观测标点9个,采用人工观测。
2.1.4 浆砌石重力坝段灌浆设计
由于浆砌石重力坝段坝脚多处渗漏,且下游右侧坝脚无排水沟。本次设计对坝脚渗漏处进行灌浆处理,灌浆分为浆砌石坝体充填灌浆和坝基帷幕灌浆,共布置一排58个灌浆孔,孔距为2.5 m,总灌浆长度为1043.84 m;右侧坝脚处本次设计新建C20排水沟30.05 m,沟深0.25 m,沟宽0.25 m。
2.1.5 白蚁防治措施
针对土坝坝体多处发现鼠洞蚁穴,经现场查勘,灌区内白蚁危害等级已达到C级,白蚁防治的面积约1000 m2,蚁巢共12巢,已严重威胁到土坝坝体安全,必须尽快采取相应的措施进行防治,消除因白蚁危害而引起的工程安全隐患,使本工程达到省定的无蚁害标准。为此,我公司认为必须应用广东省推荐的“3环节8程序”系统防治技术措施对蚁源区进行白蚁灭杀,对已灭杀的蚁巢蚁道进行对巢灌浆及浅灌密灌灌浆,充填蚁巢蚁道。
2.2 溢流坝段加固设计
2.2.1 溢流坝顶设计
石堆水库溢流坝段布置在浆砌石重力坝段,为开敞式坝面溢流实用堰。考虑到溢流坝段基本完好,本次加固设计只对溢流坝段坝顶交通桥进行拆除重建。重建交通桥采用简支板桥,布置为两跨,跨度为8.04 m。采用C25钢筋混凝土板桥,桥宽为3.55 m,桥板厚为0.45 m,桥面高程为155.81 m,桥板两边设置C25钢筋混凝土防撞栏,防撞栏高1.10 m。桥台厚0.45 m,采用C25钢筋混凝土,桥台与坝体之间采用锚筋进行固定,桥台与桥板之间铺沥青油毛毡2 cm厚。
2.2.2 消能复核计算和加固设计
石堆水库溢流坝下游采用底流消能。该水库溢流坝段下游消能防冲的洪水标准按10年一遇(p=10%)洪水设计。10年一遇下泄流量为123.5 m3/s。陡槽宽度为15 m,则单宽流量为q=8.23 m3/(s·m)。溢洪道堰顶高程151.00 m,堰上水位为153.69 m(p=10%),下游河床底高程133.80 m。
采用理正岩土5.11版进行计算,其计算成果为:消力池深1.02 m,消力池长26.14 m,现状消力池深0.8 m,现状消力池长6 m,不满足规范要求。但根据地质报告,现状消力池外冲刷坑出露弱风化花岗岩,附近基岩冲刷程度轻微,冲刷坑深度小于3.0 m,未形成大的冲坑。由此可见,下游岩体防冲能力好,基本不存在抗冲稳定问题。所以本次设计不对消力池进行处理。
消力池外下游右岸有一段浆砌石挡土墙倒塌,本次设计对其进行重建。重建挡土墙长度为22.0 m,采用C20混凝土埋15%大石挡墙,墙顶宽0.50 m,墙前垂直,墙后坡1∶0.5,墙高4.0 m。
2.2.3 水面线、侧墙高度计算和加固设计
石堆水库溢流坝段为开敞式实用堰,共设两孔,每孔净宽为7 m,净宽共14 m。堰顶高程151.00 m。溢流实用堰迎坡坡比1∶0.05,堰顶水平长度4 m,堰顶后接泄槽陡坡段,为等宽式矩形陡槽,陡槽段宽15 m,泄槽后接底流式消力池。20年一遇设计下泄流量146.7 m3/s,上游水位154.03 m;200年一遇校核下泄流量224.9 m3/s,上游水位155.06 m。计算糙率取0.015。根据《溢洪道设计规范》(SL 253—2018)的要求选取最大流量计算水力要素,选取的参数见表1。
表1 溢流堰水面线计算参数
根据规范SL 253—2018泄槽水力计算,泄槽水面线应根据能量方程,用分段求和法计算,见式(1)~式(2),计算简图见图1。
图1 溢流堰水面线计算简图
(1)
(2)
(1)计算工况及断面位置。计算断面水深如式(3):
(3)
式中:q为起始计算断面单宽流量,m3/(s·m);φ为起始计算断面流速收缩系数,取0.95;H0为起始计算断面渠底以上总水头,m;θ为泄槽底坡角。
(2)掺气对水深的影响及计算成果。掺气及波动水深按以下公式(4)进行计算:
hb=(1+ζv/100)h
(4)
式中:hb为计入掺气及波动的水深,m;ζ为修正系数,取1.4;v为断面计算流速,m/s;h为不计入掺气及波动的水深,m。
计算成果见表2。
表2 陡坡段水面线计算成果 m
规范要求,泄槽边墙高度应根据计入波动及掺气后的水面线,再加上0.5 m的超高。从表2可以看出,除最后两个断面侧墙高度满足要求外,其余均不满足规范要求。
(3) 加固设计。通过以上计算可知,现状泄槽边墙高度不满足要求,泄洪时存在安全隐患。现状溢流坝段左岸山坡距溢流坝段较近,原设计时山坡和坝脚均已采用浆砌石衬砌,经过多年运行现状完好。溢流坝段右岸为重力坝坝体,坝体表面除批荡破损外,无其他安全隐患,坝脚为面积160 m2的平台,无衬砌措施,电站厂房位于平台外侧,地面高程比平台高1 m多。现状条件下,泄洪时,由于泄槽边墙不够高,有部分水溢出流向两侧,左侧由于坝坡和坝脚已经完全采用浆砌石衬砌,基本不受溢出水的影响。右侧坝脚平台会受溢出水流的冲刷,发电厂房基本不受溢出水影响。由于加高泄槽两侧边墙施工难度大,本次设计只对受溢出水影响的右侧坝脚平台采用M7.5浆砌石进行护面,厚0.40 m,总护面面积为160.0 m2。
2.3 输水涵管加固设计
本次设计拆除涵管进口闸门和启闭机,新安装闸门和启闭机,控制闸门采用整体深孔式铸钢闸门,设计水头17.00 m,闸门孔口Φ800,热喷铝防腐,15 t手电两用螺杆机启闭,螺杆为φ90的螺杆。对现状启闭室进行修缮,主要内容包括:
(1)启闭室外墙。聚氨酯泡沫胶填缝剂填平裂缝后,12 mm厚1∶3水泥砂浆抹面,8 mm厚1∶2.5水泥砂浆木抹搓平,滚刷底涂料一遍,滚刷涂料二遍。
(2)启闭室内。清理基层,打磨平整,刮腻子,砂纸磨平,刷白水泥浆二遍(重量配合比为:白水泥∶白乳胶为100∶20)。
(3)更换门窗。
3 结 论
石堆水库除险加固工程实施完成后,水库渗漏现象得到改善,拆除重建的溢流坝段也满足防洪要求,水库安全性能明显提升。由此可见,对石堆水库的除险加固设计,可以从根本上消除安全隐患,使水库充分发挥工程效益,保证当地居民生命财产、保障当地社会经济的可持续发展。