精确疏放唐家会矿煤层顶板砂岩水技术
2022-03-11赵祥龙
赵祥龙
(中煤科工集团西安研究院有限公司,陕西 西安710077)
0 引 言
顶板砂岩水害是西部煤矿水害的主要种类之一,对煤矿生产安全构成严重威胁[1-2],采前施工探放水工程是进行顶板水害防治的主要手段。常规回转钻进探放水距离有限,且钻进终孔位置与设计目的位置偏差较大,为保证良好的疏放效果不得不采用多孔设计,但多孔施工又使得施工周期变长、探放水效率低下[3-5]。随着煤矿开采的不断智能化,对地质条件探查精度的要求越来越高,普通钻进方式已无法满足现代化矿井建设要求。定向钻技术精度高、效率高,通过控制钻进轨迹实现长距离精确靶中目的区域,在煤矿巷道形成之前完成超前探放,大大缩短了煤矿工作面的准备时间[6-8]。
1 工作面概况
62103 工作面为唐家会煤矿二盘区西翼第3 个工作面,工作面走向平均长1 000 m,倾向均宽240 m。煤层倾角0°~8°,平均2°,煤层厚22.4~24.27 m,平均23.34 m,煤层结构复杂,含3~15 层夹矸,夹矸厚1.3~6.47 m,矸石岩性为泥岩,局部含粉砂,全区稳定,煤质为长焰煤。工作面地质储量为1 269 万t,可采储量1 079 万t,采用综采放顶煤方法开采,机采底部4 m,之上为放顶煤。
地面对应位置位于工广以南1.7 km,隶属于邦郎色太村,地面对应有何家圪旦村庄,其余为第四纪黄土,局部第三纪及白垩系地层出露,发育有冲沟,没有其他构筑物。地面标高+1 235.0~+1 322.2 m。
2 水文地质条件
6 号煤顶板砂岩含水层,岩性以中粒砂岩、细粒砂岩为主,厚0.30~14.50 m,平均4.36 m。单孔涌水量一般为3~10 m3/h,最大20 m3/h,该含水层单位涌水量q=0.060 L/s.m。
此前对61101、61103、61201 三个工作面进行过钻孔疏放水施工,顶板砂岩水水量较大,单孔最大涌水量为100 m3/h,累计疏放顶板砂岩水52.5 万m3。可结合以往工作面顶板砂岩水的富水性,对62103 工作面顶板砂岩水进行疏放来解决回采期间水害的治理问题[9]。
3 疏放水工程设计
3.1 钻孔轨迹设计
煤矿井下近水平定向长钻孔轨道设计可近似为曲线与直线的组合,以“直线- 曲线- 直线”的形式为主。实际上由于井下定向钻孔全孔均采用螺杆钻具施工,钻孔实际轨迹为螺旋型曲线,但在直线段施工时,其倾角及方位变化小,钻孔基本围绕直线延伸,钻孔轨迹可近似为直线。
为了实现快速覆盖62103 工作面范围内顶板含水层且达到疏放水的目的,依据水文地质资料,结合煤矿防治水规定要求[9-10],以及工作面形成周期,决定在62103 工作面6 煤顶板布设2 个钻场,3 个定向长钻孔6-1、6-2、6-3 孔。钻孔平面图如图1 所示,剖面图如图2 所示,设计参数见表1。
图1 6 煤层顶板疏放水定向钻孔轨道设计平面图
图2 6 煤顶板疏放水定向钻孔设计轨道剖面示意图
表1 62103 工作面煤层顶板疏放水定向钻孔工程量
3.2 钻孔结构设计
定向钻孔的主孔均采用二级钻孔结构:即第一级采用φ153 mm PDC 钻至6 煤顶板,下入φ127 mm 孔口管至6 煤顶板,用水泥浆液封孔;第二级采用φ98 mm PDC 钻头定向钻进至终孔,见图3。
图3 6 煤顶板疏放水定向钻孔结构示意图
3.3 精确钻进技术及装备
此次定向钻进技术使用YHD3-1500 型泥浆脉冲随钻测量系统,其特点是效率高、精准度高,可以利用此系统精确靶中疏放区域。此系统主要由防爆计算机、防爆键盘、防爆数据存储器、防爆测量探管和防爆压力变送器等5 部分组成[11-13]。往常需要更换中心式通缆钻杆来进行数据的测量,节省了来回更换钻具时间,增加了钻进效率。
根据钻孔深度及倾角决定钻机使用ZDY-6000LD,泥浆泵从原来的3NB-BW320 更新至BW600/10,增加了泵压与流量,为更好的处理钻孔事故提供了保障,同时也加快了钻进效率。
4 疏放水工程施工
62103 工作面共设计3 个顶板砂岩水疏放孔,总进尺为2 535 m,其中最大孔深为966 m(6-2 孔),探测区域覆盖62103 整个工作面范围内顶板目标含水层,单孔最大水量为130 m3/h。钻孔施工顺利,钻孔施工实际轨迹满足设计要求。实钻轨迹图如图4所示,钻孔施工情况统计见表2。
图4 6 煤顶板疏放水实钻轨迹图
表2 钻孔施工情况统计
5 疏放水效果分析
对6-1、6-2 及6-3 钻孔进行无钻测量涌水量,其动态特征曲线如图5、图6、图7 所示,从3 个定向钻孔初始涌水量情况可看出,6 号煤层顶板砂岩含水层具有出水量较大、出水持续时间较长的特征,特别是6-1 号钻孔,从6 月份初始出水至9 月底出水结束,最大出水量为130 m3/h,持续出水3 个月,共放水约13 万m3。说明6 煤层顶板砂岩含水层区域富水性性强,单一钻孔疏放煤层顶板砂岩水效果较好。此外,在钻孔施工完成后,存在钻孔出水均伴随有出沙现象,说明6 煤顶板砂岩含水层岩性胶结程度差,在水流冲刷作用下易崩解。
图5 6-1 号钻孔流量历时曲线图
图6 6-2 号钻孔流量历时曲线图
图7 6-3 号钻孔流量历时曲线图
6 结论与建议
1)采用水平定向钻孔精确地对62103 工作面顶板砂岩水进行了疏放,单孔最大涌水量达130m3/h,累计疏放水量达13 万m3,消除了工作面采前顶板水害隐患,为后续巷道掘进、工作面回采的安全进行提供了保障。
2)采用了更为先进的泥浆脉冲随钻测量系统及泥浆泵,增加了钻进效率,使水平定向钻进技术更为高效精确,大大缩短了煤矿工作面的准备时间。
3)通过分析钻孔成孔周期内涌水量变化情况,发现钻孔出水量与钻进速率成正比,说明钻孔出水可加快钻孔岩屑的排出,有助于钻进速率的提高。