APP下载

Shell煤气化煤粉锁斗泄压方式创新型优化

2022-03-09张家秋

氮肥与合成气 2022年3期
关键词:粉煤压阀内漏

张家秋

(河南能源化工集团鹤壁煤化工公司, 河南鹤壁 458000)

河南能源化工集团鹤壁煤化工公司(简称鹤壁煤化工)采用Shell煤气化装置。自2013年3月装置投入运行以来,粉煤锁斗长期在恶劣工况下运行。泄压过程中,放空气体中夹带大量煤粉,且锁斗阀动作频繁,对泄压阀运行寿命影响较大[1],最终导致高压煤粉给料仓断料、煤烧嘴跳车,影响装置高负荷稳定运行。

1 粉煤锁斗的作用

Shell气化炉属于干法进料气流床气化,采用高压粉煤进料气化工艺。自煤粉制备单元的煤粉先进入常压粉煤储仓(V1201)保存,当工艺需要时,在重力的作用下,进入变压储仓粉煤锁斗(V1204),加压至4.7 MPa后送入高压煤粉给料仓(V1205),通过加压的煤粉和氧气并流进入气化炉时瞬间爆燃,发生一系列气化反应,所有反应在数秒内完成,温度高达1 600 ℃。

当V1204内煤粉全部进入V1205后,通过阀门与之断开,开始泄压。泄压时,排放气携带大量残留煤粉经粉煤袋滤器(S1201),气相过滤后排放至大气,固相进入V1201,泄压过程分为三步。第一步是通过一次泄压阀(12XV0X22)、限流孔板(12RO0X02)(孔径为74.68 mm),泄压至2.55 MPa;第二步是通过二次泄压阀(12XV0X18)、限流孔板(12RO0X01)(孔径为94.7 mm),泄压至0.15 MPa;打开平衡管线上串联的两道平衡阀阀门(12XV0X21和12XV0X20)进入第三步泄压,锁斗压力降至常压时泄压步骤完成,与V1201连通,进行下一轮煤粉输送(见图1)。

装置连续运行期间,V1204需要不断进行充泄压操作,与V1201和V1205连通,实现粉煤由低压至高压的输送,为气化炉提供足够的煤粉,维持装置的正常运行,为装置效益最大化夯实基础。

2 主要问题

本装置运行多年,锁斗放空系统出现多次问题。

2.1 锁斗泄压阀不能正常打开

煤粉锁斗泄压阀运行期间受恶劣工况的影响,随着在线运行时间的增加,阀门出现不能正常打开的情况,影响V1205料位,最终因断料煤烧嘴被迫停运。本装置中12XV0X22多次不能正常打开,只能通过平衡均压管线缓慢泄压,极大延长了泄压时间。为了装置顺利运行,只能手动停运煤烧嘴,在线更换12XV0X22。更换需要6~8 h才能完成,其间,气化炉只能以较低负荷运行。

2.2 锁斗泄压阀内漏

V1204泄压期间,载气携带大量煤粉,不断冲刷阀体,影响阀门密封性,易出现内漏、关不到位的现象,导致V1204充压时间延长或充不上压,最终V1205因煤粉供应不及时,煤烧嘴跳车。如12XV0X18内漏,在工具齐全的情况下,选择好时机,主动停运对应系列的煤烧嘴,为内漏阀门增加盲板。增加盲板约需2~3 h,之后维持下料程序继续进行;如12XV0X22内漏,由于其材质及阀后限流孔板的原因,不能替代一次泄压,同样需要更换泄压阀门,导致系统波动严重[2]。

3 解决方案

针对此类问题,鹤壁煤化工经与Shell公司、设备制造厂家以及兄弟单位交流、分析、探讨后,对煤粉锁斗放空系统做出相应改造(见图2)。

3.1 锁斗泄压阀不能正常打开的解决方案

当V1204通过正常程序泄压时,一次泄压与二次泄压共计需要10 min,而只使用一次泄压管线进行泄压至0.15 MPa时,需要12 min。整个过程相差2 min,对于整个运行周期的影响在可承受范围内,不影响气化炉的煤粉供应。

经过分析讨论,将12RO0X01更换成12RO0X02一致的孔径,并升级12XV0X18材质,选用与12XV0X22相同阀门。改变三步泄压,使前两步泄压合为一步,通过任意选择12XV0X18和12XV0X22,使压力直接泄至0.15 MPa,让12XV0X18和12XV0X22互为备用[3]。

修改逻辑顺控,当正常运行时,只使用其中一路泄压;当阀门出现故障不能正常打开时,切换为备用阀门,故障的一路可以利用装置短停时进行处理[4]。如此,避免了泄压阀门损坏后必须下线,导致气化炉降负荷、停车;延长泄压时间,减缓了泄压时对S1201、V1201的压力影响,起到了低压区防爆板的作用;增加锁斗阀吹扫阀门,定期吹扫锁斗阀阀体及阀腔,延长其使用寿命,降低故障频率。

3.2 锁斗泄压阀内漏的解决方案

针对运行过程中阀门内漏问题,在锁斗放空的原设计基础上,在12XV0X18、12XV0X22前增加截止阀(见图3),阀门采用与管径同等直径的耐磨球阀。改造完成后,正常工况下,放空截止球阀保持全开;事故状况下,可及时关闭,切出内漏阀门,不影响煤粉的加压输送。

图3 锁斗泄压管线新增截止阀

4 改造效果

V1204泄压过程改为二步法后,减少了12XV0X18、12XV0X22动作频率,阀门故障率大大降低。当运行阀门因各种原因不能正常打开时,可以实现程序上的无缝切换。在系统运行过程中该方法得到了多次印证。

放空截止阀的增加,保障本系统的稳定运行。改造后,当一路阀门出现内漏问题,切换为备阀同时,现场可以关闭手阀及时交出,交出时间大为减少。同时,不会因V1204泄压阀门内漏而影响气化炉的负荷。

通过此次改造,整个制粉输送系统的性能得到了较大提升,工况得到了极大优化,对整个装置的稳定运行具有深远影响。

5 结语

经过改造,有效避免了因系统供煤不及时出现减负荷、停车的问题,相信经过不断努力,粉煤气化炉会因其独特的环保优势及高转化率而有更广阔的天地。各生产装置应加强交流、互通有无,携手解决粉煤气化运行中出现的难题。

猜你喜欢

粉煤压阀内漏
一种密相输送粉煤流速测量方法
基于泄压阀失效的泄压系统分析与优化
飞机舱门泄压阀机构磨损可靠性与灵敏度分析
大型异步电机轴瓦润滑油内漏改造
阀门内漏原因的分析及解决方案
水击泄压系统失效分析及保护措施
气流床煤气化粉煤输送技术现状及研究进展
浅析煤气化工艺中粉煤放料罐架桥原因及解决办法
航天炉磨煤及粉煤输送系统的运行总结分析
拖拉机液压油泵内漏原因剖析与预防措施