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胺液溶剂再生系统生产波动分析及处理措施

2022-03-04姜青龙

工程技术与管理 2022年7期
关键词:压差酸性溶剂

姜青龙

天津石化分公司炼油部,中国·天津 300000

1 引言

中国天津石化炼油部胺液再生系统采取的是集中再生的方式,即多装置使用的胺液由两个再生系统集中提供胺液和再生。其中,1#溶剂再生系统主要处理非加氢型装置产生的富胺液,如催化双脱装置、C2 回收装置及焦化干气、液化气脱硫装置等;2#溶剂再生系统主要处理加氢型装置产生的富胺液,如渣油加氢装置、加氢裂化装置、柴油加氢装置等。

由于非加氢型装置的干气、液化气及回收的低压瓦斯气等原料性质相对较差,且携带一定的杂质和焦粉,往往在脱硫过程中,一些杂质及重烃类物质随富胺液进入溶剂再生系统,日积月累将严重影响胺液再生系统操作,导致换热效率降低、再生塔塔盘堵塞及胺液发泡等问题。

2 生产波动现象

1#溶剂再生系统原设计处理量为310t/h,为了满足新建280 万t/a 催化裂化装置气体脱硫单元所产生的富胺液,预计富胺液量348t/h。故2016年大修期间对1#溶剂再生装置进行相应的配套改造,以满足溶剂再生装置的负荷要求。改造内容:310t/h 溶剂再生装置工艺流程不变,再生塔更换23 层塔盘、溶剂储罐新增DN250 溶剂出口;贫液加压泵、富溶剂泵以及再生塔顶回流泵进行适应性改造,相应设计参数如下:

①设计负荷:348t/h;

②富液:其中H2S 含量约2.91%(wt);

③酸性气量:10490kg/h;[分子量33.7]。

2020年11月随着天津石化炼油部产品结构升级改造项目280 万t/a 催化裂化装置气体脱硫单元投产,1#溶剂再生系统加工负荷高达370t/h,初期系统运行比较平稳,未出现异常情况,且在2021年2月1#延迟焦化装置根据生产安排进行了停运,溶剂再生负荷降至340t/h。但是1#溶剂再生系统自2021年3月10日起,开始出现再生塔顶底压差波动现象,正常值为12kPa,波动时最高达到40kPa,尤其进入8月份后,波动频度呈逐步增加状态。这种波动一方面导致再生酸性气产量大幅度波动,影响下游硫磺回收装置平稳运行,另一方面对胺液再生效果有较大影响,造成脱硫效果差,产品质量不合格。再生塔压差波动如图1所示。

图1 再生塔差压波动趋势图

3 原因分析

3.1 塔内气相负荷大,酸性气体流量超过设计值

随着加工原油性质的变化,3月份1#溶剂再生系统酸性气量平均在7200Nm3/h,再生塔顶温度处于97℃左右,低于正常温度100℃,且贫胺液硫化氢含量波动较大,高时达到4.77g/L,严重影响各脱硫塔脱硫效果,导致胺脱后产品超标。在5月份催化装置消缺过程中,再生系统处理负荷降至315t/h,酸性气量维持在6500Nm3/h,再生塔顶温度达到正常值100℃左右,贫胺液硫化氢含量平均在1.0g/L,再生塔压差波动频次减少,故气相负荷大是其波动原因之一。

3.2 塔盘部分浮阀卡涩,气相通过率降低

1#溶剂再生系统在2016年大修增上干气、液化气、贫富胺液过滤器之前,由于原料携带焦粉比较严重,导致再生塔塔盘频繁堵塞,再生塔压差出现波动,基本上每一年半时间需对再生塔进行一次停塔检修。故塔盘浮阀堵塞,也是其波动重要原因。

3.3 降液板底端与受液盘上表面垂直距离过小,降低了塔内液相负荷

由于再生塔改造后,设计处理量为348t/h,结合实际运行情况未达到设计值,但塔内气相负荷出现失衡,为解决该问题,联系了某大学教授对该塔进行设计参数核算,发现理论上该塔处理348t/h 富液没有问题,判断是在2020年大修期间,更换部分降液管时,降液板底端与受液盘上表面垂直距离过小,降低了塔内液相负荷,导致其压差波动。

4 制定方案

方案一:1#溶剂再生停塔抢修。

由于1#溶剂再生系统停运后,焦化装置产生的干气、液化气及火炬气脱硫将无胺液使用,因此整体平衡上考虑将2#溶剂再生的胺液通过系统联通线送至1#脱硫,满足脱硫塔正常运行的需求。

在胺液平衡方面,目前全厂贫液循环量约为992t/h,同时溶剂再生产生酸性气约140t/h,富胺液量约为1133t/h。在正常的情况下酸性气体的产量应基本不变。经优化,1#溶剂再生系统停工期间调整负荷短时间内可将贫氨液循环量降至885t/h,可得富胺液量应在1024t/h 左右。按照2#溶剂再生设计能力1080t/h 考虑,从负荷量上考虑2#溶剂再生系统有能力处理。

存在问题,目前1#脱硫310t/h 溶剂再生和2#脱硫再生的联通线不具备胺液互通功能,需上报项目进行生产期间施工;除此之外,若1#再生系统停运抢修,务必要进行两个再生系统的胺液互窜,但由于两个再生胺液质量存在着较大差异,故存在一定安全风险。

方案二:开催化气分装置自备溶剂再生系统。

由于催化气分装置自备溶剂再生系统已经停运将近6年,若进行投用则需对设备进行全面检修,且再生系统开起来后,会增加装置运行成本。

方案三:由2#溶剂再生向1#催化气分装置进行供胺液。

催化气分装置使用胺液量约25t/h,停止1#溶剂再生系统提供贫胺液,改由2#溶剂再生提供,即不会对2#溶剂再生负荷造成太大影响,且系统具备互通流程,可随时进行实施。

经过以上方案对比,决定采用方案三。

5 方案的实施

2#溶剂再生系统提前配置新鲜胺液80~100t;催化气分贫胺液缓冲罐液位控制在30%;关闭1#溶剂再生贫胺液至催化气分边界阀;待催化气分胺液缓冲罐D301 液位降到25%时,打开2#溶剂再生系统贫胺液至催化气分阀门;催化气分胺液缓冲罐液位恢复到45%正常控制,并持续置换系统内胺液5h;然后打开催化气分富胺液至2#溶剂再生系统阀门,同时关闭富胺液至1#溶剂再生系统边界阀门,最后调整操作。

6 实施效果

2021年8月底通过将催化气分装置贫富胺液改为2#溶剂系统提供和处理后,1#溶剂再生系统既实现了降低富液循环量的目的,同时随着酸性气量的减少又降低了再生塔内气相负荷,系统运行至今,再生塔压差一直维持在12kPa 以内,再生贫胺液硫化氢含量控制在1~1.5g/L 之间,胺脱后各产品全部合格。

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