变电站变压器主保护动作事故分析及处理
2022-02-28裴海玲
裴海玲,杨 轩
(国网宁夏电力有限公司中卫供电公司,宁夏 中卫 755000)
引言
在当前科学技术高速发展背景下,各领域发展对电力资源的依赖性不断提升,因此,电力行业对电力工程建设及运维管理的重视程度逐年提高。然而受技术水平以及区域实际情况限制,部分山区供电系统存在线路长、安全等级低、易受自然环境因素影响等问题,因雷击导致主变主保护动作异常情况屡见不鲜。更为严重的是,因接地电流侵入变压器内部,击穿高压侧绕组绝缘,并造成绕组匝间短路故障,相应区域内电力供应完全瘫痪,给生产生活造成严重破坏。因此,当前电力行业已经将提升供电系统稳定性,构建完善的变压器故障分析与处理体系作为主要研究内容。
1 变压器差动保护概述
变压器的差动保护作为变压器的主保护,其主要功能为针对主变内部产生相间故障、接地故障以及各相引出线间故障进行保护。其实际工作过程中涉及以下几个概念:
1)基波与谐波。在电力设备周期性震荡中,与最长震动周期相等的正弦波分量即为基波。与基本频率倍数相等的正弦波分波即为谐波。
2)励磁涌流。励磁涌流为变压器在空载投运条件下建立磁场的电流,最为显著的特征为具备显著非周期分量且电流数值相对较大。
3)平衡系数。通常情况下,变压器各侧额定二次电流呈现出较为显著的差异性。技术人员在实际工作中通过设置平衡系数,使变压器运行过程中高低侧的额定二次电流值一致[1],确保差动保护正常运行。
设定变压器高压侧、低压侧额定二次电流分别为4.6 A、3.8 A,在选择高压侧作为基本侧的情况下,则高压侧、低压侧平衡系数为Kph=4.6/4.6=1、Kpl=4.6/3.8=1.21,在对其进行平衡折算后,差动保护内部计算高压侧、低压侧额定二次电流分别为4.6×Kph=4.6 A、3.6×Kpl=4.6 A。在经过平衡这算处理后,保护内部计算用变压器两侧额定二次电流相等,都等于基本侧的额定二次电流。
从技术角度分析,差动保护基本原理为通过对被保护设备高压侧、低压侧电流的相位及数值大小进行横向比对,达到保护的目的。其原理接线图如图1所示。
图1 变压器差动保护原理接线图
差动保护动作原理为:设定保护差动电流、制动电流分别为Id、Ir,差动门槛定值、速断定值分别设定为Icd、Isd,拐点1、拐点2及其比例系数分别为Ig1、K1和Ig2、K2。
当Ir<Ig1时:
当Ig2>Ir>Ig1时:
Ir>Ig2时:
变压器实际运行过程中,只要满足上述方程之一,即会产生保护动作出口。
现阶段,差动保护基本采用单拐点,即使在双拐点差动保护中,为确保测试简便性,试验开始前要将保护定值修改为:Ig1=Ig2、K1=K2,然后依照单拐点方式进行测试。
当Ig2>Ir>Ig1时:
2 案例概述
为深入探究变压器主保护动作故障分析以及处理对策,本文选取实际案例进行具体分析。案例工程为某地区35 kV变电站,其建设位置处于山区地带。2019年6月,该变电站在运行过程中遭遇雷击天气,变电站内的2号主变本体及开关重瓦斯动作、变压器差动保护动作,导致主变两侧开关跳闸,全站陷入失压状态。依据现场工作人员报告,对主变保护测控装置读数显示,主变差动电流为0.58 A、变压器本体及开关重瓦斯保护启动、2号主变油温告警、泄压阀处于启动状态、轻瓦斯未能及时告警。除此以外,运行人员还反映变压器设备在保护跳闸前存在较为明显的异常响动。
变电站在事故发生后组织技术人员对其进行检查,最终结果显示2号主变外表未出现明显异常,高低压侧开关以及避雷器均未出现明显损坏,站内避雷针接地阻值为0.9 Ω。技术人员在对变压器绕组直流电阻进行检测后发现,低压侧绕组电阻值为258~260 mΩ,而高压侧AB以及BC两组绕组电阻值均>2 kΩ,而AC组电阻值为4.05 Ω。
技术人员在充分结合检测结果的基础上,判断故障部位在高压侧B相绕组中。为验证此结论,技术人员于7月1日对变压器进行详细检查,最终结果显示,B相绕组两处呈现出较为显著的鼓起情况,鼓起部位分别位于上部导电杆连接部位以及分接开关,变压器内部绕组烧毁后,有较为明显的铜渣。
3 故障原因探究
由上述事故现象、保护数据以及变压器检查结果可知,设备高压侧B相绕组烧毁问题的原因为:雷电天气下,设备外部线路遭受强雷击,避雷器放电过程中形成单相接地故障,接地电流进入变压器内部,产生弧光过电压,造成高压侧B相绕组绝缘被击穿,绕组匝间出现短路,最终导致绕组被烧毁。
从技术角度分析,因外部雷击导致变压器主保护动作,甚至导致内部绕组被烧毁的主要原因为:
1)该体系为一个小接地系统(不连接于变压器的中性点)。这时,如果被一道闪电连续击中一相,经过避雷装置的放电,造成一次接地失效,那么,该断路器就不能起作用了。由于在单相接地点出现的小接地,因此,系统在一定程度上具有接地能力。当然,当闪电劈在两个或三个不同的地方,电路上的短路(或快速关闭)保护就会启动,从而避免接地故障[2]。
2)室外的电线应该位于电源线(电源线安装位置)的附近。当一条线路中的某一相被电击后,由于开关箱不起作用,短路的电流沿着低电压侧的母线进入到变压器的内部,从而造成了一次短路。因变压器的中性点未接地,在变压器内形成一道弧光过电压,这种弧光过电压有两种危害:一是造成变压器内部相间短路故障,引起变压器主保护动作。二是击穿故障相绕组的绝缘,进而发展成变压器绕组匝间短路永久性故障[3]。这两种危害都对变压器线圈的绝缘造成了很大的损害,对变压器安全运行构成了巨大的威胁。
对导线的输出端点进行分析可知,避雷器的放电是瞬时进行的,而且电流的释放速度要比其他的防护措施更高,正常的雷电不会引起接地失效。但是,当避雷器的放电能力很弱,或者接地网的接地不够好,就不可能在短时间内完成,长时间的放电很可能导致单相短路。
当以上条件都符合时,就可以看作是一个带有接地的小电流系统。当外部电线受到电击后,地面的电流进入到变压器的内部,从而导致变压器的单相接地失效。
若地线电流进入到变压器内,所产生的电弧过电压继续使其发生失效,从而导致线圈的绝缘破裂,产生线圈匝间短路,其幅度与接地电流的强弱有关。案例中35 kV变电所被击中后,2号变压器的主保护工作,使B相绕组的绝缘破裂,从而引发了线圈之间短路,烧毁了线圈。由此判断,在10 kV的电力系统中,B相受到了雷击。
4 解决措施
由上述分析结果可知,在以上条件同时具备的情况下,外部线路遭受雷击,变压器主保护产生动作,其偶发性特征较为显著。变压器内部出现侵入的接地电流,即使变压器主保速断动作均接近无时限,但在接地电流足够大的情况下,变压器内部会产生弧光过电压,对绕组造成毁坏的同时,也会导致相绕组绝缘被击穿,直接导致变压器陷入瘫痪状态。
为有效提升恶劣天气条件下系统供电稳定性,最大限度地降低因雷击天气导致的故障产生机率。技术人员工作中通过提升避雷器性能,确保线路遭受雷击情况下的放电可靠性,从源头上消除雷电波侵入通道。在避雷器产生放电不良并形成单相接地故障的情况下,应最大限度地降低或直接消除接地电流[4]。
技术人员针对案例电站的实际情况提出以下优化对策:一是定期对案例中的35 kV变电站10 kV出线杆避雷器进行更换,同时强化雷雨季节条件下对避雷器的监测力度,切实保障避雷器放电性能满足实际使用需求。二是在对案例中35 kV变电站主变运行方式优化可能性进行分析后,技术人员制定出经消弧线圈接地模式改建方案。将消弧线圈接地装设与现有主变10 kV侧绕组部分,通过消弧线圈产生的感性电流中和接地电流,从而最大限度地降低接地电流。计算出系统最大接地电流并选择合适的消弧线圈,即使接地电流侵入变压器内部,产生非常小的弧光过电压,也不会造成弧光短路故障。
5 结语
在当前新时期背景下,社会生产生活对电力资源的依赖性不断提升,因此,切实保障供电系统稳定运行具有重要的现实意义。变电站作为电力系统的重要组成部分,在确保电力系统平稳、可靠运行方面发挥着重要作用。本文所研究案例,对变电站变压器主保护动作故障进行研究,并提出相应的改进对策,可有效确保变电站可靠运行,具有推广借鉴的价值。