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柳钢炼铁厂水耗异常分析及处理

2022-02-25伟,韦俊,方凌,黄

冶金动力 2022年1期
关键词:冷器补水车间

刘 伟,韦 俊,方 凌,黄 荣

(柳州钢铁股份有限公司炼铁厂,广西柳州 545002)

前言

炼铁厂环水车间负责炼铁厂各高炉配套净环软水系统、渣处理系统、环保除尘系统的生产运行管理,其中净环水系统、渣处理系统在运行过程中,由于蒸发、排污、用户消耗、水渣带水等原因,系统水量存在一定的消耗,需要补充工业新水。水耗是车间除了电耗之外的第二大能耗指标,水耗的高低直接影响车间成本指标的完成。2021 年5 月份,柳钢炼铁厂环水车间吨铁水耗大幅上升,出现超过控制指标的情况。针对工业水耗异常、超标情况进行分析和排查,制定控制措施和改进方案,逐步实施后达到降低水耗和生产成本的目的。[1]

1 工业水消耗数据分析

炼铁厂环水车间管辖的生产区域非常广,各生产、用水点分散在炼铁厂各个区域,全面现场排查非常困难,由于炼铁厂在动力能源介质管网上,安装有完善的二级计量、三级计量仪表,并且开发了炼铁厂高炉信息系统,高炉信息系统上对各动力能源介质三级计量数据有实时的监控。对于车间主要动力能源介质的工业水系统,车间也要求各主要用水岗位对每班补水数据进行监控,录入炼铁厂补水数据录入系统。通过对信息系统二级计量、三级计量数据及岗位录入补水数据的对比,来排查分析系统的异常。

1.1 二级计量数据的统计分析

所谓二级计量数据,是指动力厂供应炼铁厂区域总管的计量数据,是该厂核算水耗成本的基准数据。结合该厂各生产系统区域分布情况和动力厂公司工业水管网现状,该厂的生产区域和工业水补水管网主要划分为A 区(3#高炉、4#高炉及配套区域)、老区(1#炉A、1#炉B、5#高炉、6#高炉及其配套区域)及2#炉(2#高炉及配套区域)区域。

通过查阅二级计量表数据,炼铁厂三个区域2021年1至5月日均用水量数据如表1所示。

表1 炼铁厂各区域日均新水消耗统计表 单位:m3

对表1 中二级计量数据进行统计分析,从图1中可以发现:全厂水耗除了1月份较低外,2~4月保持稳定,5 月份大幅上升;按区域看,2#炉区域水耗基本保持稳定,A 区除1 月份水耗较低外,其余各月基本稳定,5 月份小幅上升,主要是老区水耗变化较大,特别是5月份增加较多,增幅达19.3%。

图1 炼铁厂二级计量数据曲线图

1.2 三级计量数据的统计分析

三级计量数据,是指炼铁厂范围内各个终端用户的计量数据,对于工业水系统,炼铁厂环水车间的主要终端用户有各高炉配套净环水系统、冲渣水系统、渣粒化系统、空冷器喷淋水补水系统、脱湿鼓风循环水系统等。通过对三级计量数据的统计和分析,我们可以很容易发现存在异常补水情况的系统和异常时间段。

从炼铁厂高炉信息系统导出各三级计量表数据,整理完成后得到的车间范围内工业水主要补水点2021年1至5月日均用水量数据,如表2所列。

通过对表2 中新水消耗数据进行分类对比分析,结合各生产系统的工艺流程和特点,我们分为净环系统、冲渣系统、空冷器喷淋及脱湿系统三部分进行对比分析。

表2 炼铁厂环水车间工业水主要补水点日均新水消耗统计表 单位:m3

从图2 中我们可以看出:6 个净环水系统里面,1#炉A 净环系统保持长期稳定、低耗;1#炉B、5#炉净环系统补水数据变化较大,但总体消耗较低;2#炉净环系统水耗数据波动不大,但长期处于高位;6#炉净环、3#4#炉净环系统水耗呈现急剧上升状态。

图2 环水车间净环系统三级计量数据曲线图

从图3 中我们可以看出:6 个冲渣水系统里面,2#炉、5#炉、6#炉冲渣系统保持长期稳定、低耗;3#炉、4#炉冲渣系统新水消耗量较大,特别是3#炉冲渣系统5 月份补水消耗大幅上升;1#炉冲渣系统水耗长期处于高位,且5月份水耗呈现急剧上升状态。

图3 环水车间冲渣系统三级计量数据曲线图

从图4 中我们可以看出:A 区脱湿鼓风系统新水消耗较少;3#、4#炉空冷器补水从3月份开始呈现急剧上升区域;1#炉AB、5#、6#空冷器区域水耗较高,但5#、6#炉区域4月份补水量有大幅下降。

图4 环水车间空冷器补水、脱湿系统三级计量数据曲线图

2 现场异常排查及处理

2.1 现场主要异常排查情况

结合二级、三级计量数据对比分析情况,有针对性地开展了现场排查,排查过程中发现以下异常情况。

(1)1#炉冲渣水系统在1#炉净环、软水区域废水排入渣池的情况下,水耗仍长期偏高。主要是由于行车从渣池抓渣装仓上皮带外运,水渣中带水较多,大量冲渣水随水渣经皮带运输到辅材物流站,物流站区域水渣滤出的水未回收至1#炉渣池。

(2)6#高炉冷却壁漏水多,改接净环水冷却后,从风口平台接净环冷却水水源,使用后从炉底排至外排水沟,未回收循环利用。

(3)1#炉B 软水新增空冷器及1#炉A 软水5#空冷器存在水箱补水浮球阀使用不正常,空冷器喷淋水存在长期溢流至外排水沟的情况。[2]

(4)1#炉A 净环工业水补水管埋地部分存在腐蚀泄漏情况,长期大量漏水外排。

(5)2#炉供5#、6#炉矿槽除尘冷却用净环水管网,与工业水管网间设置有保安止回阀组,止回阀内漏,导致净环水串水至工业水管网。

2.2 异常耗水情况的整改措施及落实

(1)针对1#炉冲渣系统抓渣装仓时带水多的情况,要求行车班增加抓斗上的排水孔,更换损坏漏渣的抓斗,延长抓渣滞空时间,尽量增加抓渣过程中的滤水量,减少水渣的带水量;督促冲渣岗位做好与物流站岗位的沟通、配合,实现物流站区域水渣滤水回收循环利用;后续计划对物流站料仓进行改造,实现滤水功能。

(2)针对6#炉区域冷却壁使用净环水后大量外排的情况,第一步先将部分外排的净环水回收至6#炉渣粒化,实现车间内部循环使用;第二步将漏水冷却壁的冷却水系统改为由炉底常压总管供水,从风口平台出水回收至净环水回水箱,实现净环水系统的循环利用,减少外排水量。

(3)对各软水泵房区域空冷器普遍存在浮球阀使用异常、空冷器水箱长期溢流、外排的情况,督促各班组做好浮球阀的管理和维护,完善水箱溢流回收管路,减少空冷器区域工业水外排情况。

(4)1#炉A净环工业水补水管炉更新项目开工已有近一年,但施工进展缓慢,车间督促施工单位、班组、管理人员,要求限期完成,减少漏水浪费。

(5)针对5#、6#炉矿槽除尘区域净环水串水至工业水管网的情况,指导岗位暂时关闭管网水总阀,后续对管网水安保管路阀门进行更新。

2.3 异常耗水情况的排查处理效果

经过两周的排查和调控、处理,车间范围内对应系统的工业新水消耗有了明显下降,车间各工业水补水点日均补水量由5月份日均18 029 m3下降至15 779 m3,降幅达12%,其中1#炉冲渣系统日均水耗由5 月份日均2 613 m3下降至1 007 m3,降幅达61.5%;1#炉B 净环系统日均水耗由641 m3下降至0 m3;5#炉净环系统日均水耗有1 145 m3下降至98 m3。其余大部分净环、冲渣等系统水耗异常情况也明显改善,水耗降低效果显著。

6#炉净环系统原计划改接炉底净环水水源,从风口平台回收,在施工过程中,发现炉底常压水总管上原有DN200 预留阀门阀板脱落,无法打开,因此改接水源施工无法开展,导致水耗未按计划降低,下一步车间将结合现状继续开展改进、回收工作。

3 结语

炼铁厂设备逐年老化,故障率升高,导致吨铁水耗持续上升。在对系统异常情况进行仔细、全面的排查,采取针对、有效的防控措施后,水耗逐步下降至正常水平。因此工业新水消耗等动力介质消耗是需要长期关注、管控的指标,即使设备、设施逐步老化,只要日常加强异常排查,及时采取改进、控制措施,也能较好的完成控制指标。[3]

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