脱盐水混床树脂更换及运行小结
2022-02-24毕凤红
王 鹏,于 磊,万 浩,毕凤红,宋 飞
(山东铁雄新沙能源有限公司,山东巨野 274900)
1 脱盐水工艺简述
源水由蓄水池絮凝沉淀和杀菌处理后进入脱盐水预处理,脱盐水前后分两期建设,预处理先投加杀菌剂、絮凝剂后,一期进入多介质过滤器,二期进入盘式过滤器,预处理后经袋式过滤器(10µm)、10µm保安过滤器进入超滤装置,超滤产水进入超滤水箱,依次通过升压泵、5µm保安过滤器、高压泵进入反渗透,在升压泵后投加反渗透阻垢剂和还原剂,反渗透的产水通过脱碳风机流入中间水箱,一部分产水作为一级脱盐水供往锅炉房、余热锅炉、化产和甲醇等,另一部分产水通过中间水泵进入二级反渗透和混床进一步精制,得到二级脱盐水进入水箱,由二级脱盐水泵加压供干熄焦和LNG装置。
2 混床的工作原理
混床是混合离子交换柱的简称,所谓混床,就是把一定比例的阳、阴离子交换树脂混合装填于同一交换装置中,由于阳树脂的比重比阴树脂大,所以在混床内阴树脂在上阳树脂在下,一般阳、阴树脂装填的比例为1∶2或1∶1.5,可按不同树脂选择。同步再生式混床在运行及再生过程均在混床内进行,再生时树脂不移出设备,且阳、阴树脂同时再生,因此所需附属设备少,操作简便。
混床包括混合离子交换器和体外再生设备。其中体外再生设备主要包括树脂分离器、阴(阳)树脂再生器、树脂贮存塔、混杂树脂塔和酸碱再生设备。产水量为0.5~98t/h。阳床装载强酸阳离子交换树脂,阴床装载强碱阴离子交换树脂,装载高度一般在1 000~2 400mm,逆流再生固定床树脂顶层有200mm厚压脂层树脂。
3 脱盐水指标
1)一级脱盐水指标:电导率<5µS/cm、硬度<0.005mmol/L、Cl-<20mg/L;
2)二级脱盐水指标:电导率<0.2µS/cm、硬度<0.002mmol/L、Cl-未测出。
4 混床装填及处理
4.1 混床装填的工序
确认混床内部花板和布水器的水帽已紧固且完好,把混床顶部人孔打开,通过进水阀向容器内加水至容器的1/3处,以缓冲在加树脂时,树脂对水帽的冲击;加201×7阴树脂高度1 000mm,阳树脂001×7高度500mm,依次装入,填完后抹平,以中排支管为阳树脂基准线和布碱支管以下200mm为阴树脂基准线,将顶部人孔恢复,试水压0.6MPa,保持45min,确认密封面无渗水方可投入使用。
4.2 新树脂预处理
新树脂中含有杂质,当树脂与水、酸、碱接触时,这些杂质(如磺酸、胺类等)会进入溶液,污染出水水质及影响树脂的工艺性能;因此,新树脂在使用之前应进行预处理,以除去新树脂表面的可溶性或小颗粒杂质,预处理程序如下。
(1)浸泡:向混床充满水,关闭所有阀门,新树脂浸泡4~8h。
(2)浸泡完后,先正洗30min(50~60m3/h),再反洗30min(30~50m3/h)。
(3)用盐酸泡:进酸前把水放至阴树脂上10cm处。开混床进酸阀,反洗排放阀,开再生泵,进酸量1.8m3/h,水10m3/h,冲洗处理2h后,关闭所有阀门,浸泡4~8h,将液位放至阴树脂上10cm处,开中间水泵、快冲进水阀、正排阀,冲洗约90min,出水pH根据混床进水水质确定。
(4)用氢氧化钠浸泡:排水至阴树脂上10cm处,开进碱阀、开中排阀(逆流阀)15min,关闭中排阀,开正排阀,直至进碱完毕,进碱流量4.2m3/h,水18m3/h,冲洗处理60min后,关闭所有阀门,浸泡4~8h,放水至阴树脂上10cm处,然后开中间水泵、快冲进水阀,待水灌满后,开正排阀,冲洗90min,至pH近中性。
(5)碱液液位不能低于阴树脂,即保持液位不低于阴树脂上10cm处。如果出现低的情况,关闭出水阀、开排气阀,灌水5~10min 后再关闭排气阀,开排水阀,如此达到要求的液位。
96初次再生混床时,按正常再生步骤,将进酸碱时间延长至90min,慢冲时间延长至60min,正冲结束时,取水样分析pH、电导率、SiO2达标。
4.3 混床再生
(1)反洗预分层:关闭进水阀、产水阀、手动产水阀和树脂捕捉器的排污阀;打开反洗进水阀、反洗排水阀,启动中间水泵,使树脂处于充分流动状态,将破碎的树脂反冲洗掉。用手动反洗阀来控制反洗流量,以正常颗粒树脂不被水流冲出为准,反洗终点以阴、阳树脂基本分层为止,时间约600s。
(2)排水:开排气阀、正排阀排水至树脂层上10cm处,时间60s,关闭所有阀门。
(3)进碱:打开混床进碱阀、正排阀,排气阀、碱计量箱碱阀、混床再生碱水阀,启动再生泵,让阴树脂完全失效,增加阴、阳树脂比重差,使阴、阳树脂完全分层,时间600s。
(4)反洗分层:目的是将阴阳两种树脂彻底分离,关闭碱水阀、混床进碱阀、中排阀,开反洗进水阀、反洗排水阀、一台中间泵,以适当流速进行反洗分层,反洗终点以阴、阳树脂交界处彻底分层为止,反洗结束时应缓慢关闭手动反洗阀,使树脂颗粒逐步沉降,以达到最佳的分层效果,时间1 800s。
(5)静置:关闭所有阀门(开排气阀或反排阀放气),观察罐体上、下视镜,待阴、阳树脂完全分层,时间180s。
(6)二次排水:开排气阀、正洗排放阀排水至树脂层上100mm处,时间由实际情况定,后关闭所有阀门。
(7)预喷射:关闭反洗手动阀,打开中排阀、混床进酸、进碱阀、混床再生酸水、碱水阀,启动再生泵,进水约180s。
(8)进酸碱:采用同步再生法,打开酸碱计量箱酸、碱注入阀,再生时间为1 800s。
(9)置换:关闭计量箱酸、碱注入阀,置换清洗,时间约1 800s。
(10)置换后排水:关闭上一步阀门及水泵,打开反排阀、正排阀,确认容器内水位排至树脂层上200mm位置处。
(11)再生混合:关闭正排阀,打开排气阀,进气阀;进气压力控制在0.15MPa,混合时间1200s(确认容器内两种树脂已充分混合)后停气,关闭进气阀、反排阀、排气阀;立即快速排水,使树脂层快速下落。
(12)再生灌水:开进水阀、排气阀,启动一台中间水泵灌满水。
(13)再生正洗:开正排阀,关闭排气阀,启动中间水泵,对混床进行正冲,以120m3/h的流速正洗,直至出水的电导率和硅酸含量合格。
4.4 运行
(1)打开混床进水阀、排气阀,当水充满设备时打开下排阀,关闭排气阀,控制正洗流速同工作流速,至出水电导达到设定值,即转入制水。
(2)打开混床产水阀,关闭下排阀,调整至正常产水流量,当产水量达到规定的设定值或电导超过设定值,即制水周期结束。
(3)停止操作:关闭混床进、出水阀门。
(4)倒车操作:开启备用混床,停需处理的混床;(5)混床再生时应注意事项:
①反洗时,应密切注意上部监视孔树脂松动情况,在反洗排水管处取样观察有无树脂跑出,据此调整反洗流量到最佳。②反洗过程中,应注意树脂是否结块或分层不明显的现象,如出现这些现象,可进少量碱液,由上部进碱门进入,当底部排水门出碱沫时,停止进碱,浸泡15min,其目的是促进分层。③再生过程中,应注意排水中是否有树脂,如果有树脂应立即停止再生,检查底部排水装置或中排装置。④再生时注意交换器内液位情况。⑤再生时注意观察酸碱计量箱的液位情况,如果发生回升,应调整进酸碱和喷射器进水阀门及再生是否上水。⑥再生时控制好再生液的浓度、流速、时间,再生过程中不允许进入空气,以免影响再生效果。⑦应先停再生泵,然后关闭再生液阀门、喷射器进水阀门,以防浮子流量计和喷射器破裂。⑧混合树脂时,严格控制水位在树脂层上100~200mm,以免树脂干混,影响混合效果,同时防止跑树脂。
5 树脂更换和混床检修
5.1 树脂更换
一期脱盐水两台混床树脂已使用近三年,树脂产水性能下降,为确保一级除盐水稳定达标,需要更换已经到了使用周期的树脂,编制了更换方案,明确了责任人员和需要准备工器具。
5.1.1 更换准备工作
(1)拆装树脂人员6名到位;脚手架搭设至1#混床上部人孔处,准备盛废旧树脂的吨袋、需要的叉车及托盘运到现场备用。
(2)更换树脂前将一级除盐水箱、二级除盐水箱、一二级中间水箱保持高液位,开启备用混床,停需要更换树脂的混床,将设备内水放空。
(3)待水放空后,拆除下部检修口的盲板盖,将预制好的带阀门的弯头安装在混床下部检修口。
5.1.2 施工步骤
下部检修口处放好盛装旧树脂的吨袋,打开的阀门让罐内树脂自然流淌出来,2人协作持续,当树脂流动较慢时,打开进水阀反冲内壁残留树脂,吨袋满后用叉车将满吨袋移走更换空吨袋,将旧树脂吨包存放在指定位置。旧树脂清除,用时3h完成。旧树脂清理完成后用水冲洗罐内壁,并检查底部水帽及酸碱分布器。确认罐内壁附件完好后,进行充装新树脂,将新树脂放至叉车托盘上,从上部人孔处装填新 树脂。
(1)下水帽检查:首先倒入10袋阳树脂,关闭人孔,向树脂注水,同时底部排水20~30min,用80 目的筛网在排水口拦截,观察是否有树脂漏出,如果有个别小颗粒,属于正常现象;
如果有大颗粒而且树脂较多,说明混床下滤板有漏点,应把树脂和水放出,检查下滤板焊缝和水帽,查找原因并处理,再按照上面的方法检测,直至确定负荷要求。
(2)上布水器检查:将树脂全部装入树脂柱,关闭人孔,然后从树脂柱底部进水,从树脂柱上部排水20~30min,用80 目筛网在排水口拦截,检查方法同下水帽,直至确定符合要求。
(3)中间排水口检查:树脂柱从上部和下部同时进水,中排口出水。用80 目以上的筛网在排水口拦截,检查方法同下水帽,直至确定符合要求。
5.1.3 新树脂装填高度
阳/阴=500/1 000mm,用时6h完成,单柱装填2m3001×7MB树脂,3.75m3201×7MB,装填完成后,封闭人孔。
5.2 树脂更换后的再生
(1)树脂初次再生出现了不分层的问题,阴阳树脂抱团掺混现象严重。1#混床新树脂安装完毕后,在厂家技术人员的指导下,进行反冲洗、气洗约30min后,转入再生,按照程序第一步进碱失效冲洗合格后进行分层,但阴阳树脂无法分层,通过观察镜发现树脂有抱团现象,随即进行反冲洗、气洗6次,仍无法分层。
(2)树脂不分层分析:树脂抱团一般是指阳离子树脂会释放出氢离子,而阴离子树脂则会释放出氢氧根离子,这两种离子相遇时就会结合成水分子,阳离子树脂在失去一些阳离子之后,就会呈现出负电性,而阴离子则是相反的,这两种树脂会相互吸引,之后会导致两种树脂会成为团状,且不容易分离,一些碎的树脂和悬浮物也会增大树脂抱团的概率,新树脂保护液中普遍存在的甘油也会造成树脂抱团现象。
(3)采取的措施:通过分析判断和兄弟厂家交流,认为需要对树脂进行彻底的清洗浸泡,清除树脂自身携带的其他干扰物质,再恢复正常使用程序。因此采用了正常再生的酸碱量投加30min,浸泡10h后,再次进行冲洗至中性,正常再生后分层明显。2#混床树脂更换完成后,直接按照此方法进行了浸泡,一次性再生成功。
(4)树脂更换前后的再生周期和产水量分别如表1和表2所示。
表1 树脂更换前后再生周期对比表
表2 树脂更换前后产水水质对比表
5.3 混床检修
一期混床设备是2008年投入运行,中排阀的内部密封垫是氟橡胶的,长期使用出现老化,再生开中排阀时出现泄漏树脂情况,需要更换密封垫。
(1)更换密封垫前,车间相关管理人员、机修人员到现场查看情况,确定检修方案,检修用具等。提前一天将工器具、安全绳、安全带、空呼器、编织袋(带内袋)、钢板、脚手架等在现场贮备好。
(2)提前将二级脱盐水箱补满,检修期间减少二级用水量,将二级混床产水作为一级混床产水的备用,并将一级脱盐水箱、二级脱盐水箱、一二级中间水箱保持高液位,将备用混床再生后进行倒换。
(3)开启备用混床,停运需要检修的混床,将设备内水放空;拆开检修孔加装阀门弯头开始拆树脂;树脂转入有内袋的编织袋,防止树脂脱水及受到外界不可逆污染。将树脂拆到中排位置,检修人员进入罐内检查,确认是中排位置过滤器的垫片老化损坏,更换为硅胶垫片,更换完毕后,少量进水查看中排无漏树脂情况进行回装树脂,回装完毕后再生成功备用。
6 结束语
通过对脱盐水混床的运行总结和故障处理,特别是更换新树脂的过程,减少因树脂更换带来的对系统影响,可以更好地实现脱盐水装置的长周期高效运行。