一种发泡型抗石击底涂的引进与应用
2022-02-18陈兆波
陈兆波
摘 要:介绍了一种发泡型抗石击涂料及工艺在涂装车间的引进与应用,及一些应用问题的解决。通过应用,实现了轻量化、减少材料使用量及VOCs排放量减少的综合效益。
关键词:车底 抗石击涂料 发泡 轻量化 涂装 挥发性有机物 应用
1 前言
汽车在使用过程,底盘面对着恶劣、复杂的的工作环境,需要进行特殊防护。PVC抗石击底涂,被广泛用来喷涂于车身底盘、轮罩等部位,用以现实底盘的隔音降噪、密封防水、焊缝防锈、轻量化等性能[1]。为满足整车轻量化、材料成本降低、环保化的需求,联合开发及引进了一种新型发泡型的抗石击涂料及应用工艺。通过应用该涂料及工艺,可以有更优的隔音降噪性能[2],可以节约材料用量以降低车重,同时也减少了VOCs的使用排放量,一举多得。
2 发泡型新底涂的引进及工艺应用准备
对于该发泡型新底涂材料(下文简称为“新底涂”)的适用性,主要关注该底涂材料与车身现用油漆涂层的适配性、成品性能,及其可施工性能。三方面指标通过验证确认合格,就可以导入生产线批量应用。
2.1 新底涂材料与油漆涂层的适配性实验
本新底涂,是由聚氯乙烯树脂、增塑剂、附着力促进剂和填料等组成的一种PVC 塑溶胶体系(生产现场也简称“胶”)。相对于原在用PVC抗石击底涂,新底涂多了发泡剂组份。由于新底涂是附着在电泳层表面(或者附着在裸露的板材表面),所以首先需要考虑新底涂材料与底材(包括与电泳层、裸板材)的附着力问题。
根据测试标准制样(胶层厚度2mm,140℃*20min烘烤固化后。冷却24h)。测试结果:胶体良好的附着在试板上,胶层为内聚破坏,试板上有残胶的面积占了胶粘接面积的100%以上,新底涂胶层与底材的附着力指标合格。
本处应用,涉及到“3C2B”和“3C1B”两条不同油漆工艺体系的生产线。
“3C2B”线的主要工艺:电泳+喷涂抗性石击涂料+溶剂型中涂层喷涂+中涂烘干+水性色漆喷涂+色漆闪干+溶剂型清漆喷涂+面漆烘干。
“3C1B”线的主要工艺:电泳+喷涂抗性石击涂料+胶烘烤+水性中涂喷涂+中涂闪干+水性色漆喷涂+色漆闪干+溶剂型清漆喷涂+面漆烘干。
抗石击底涂,会经受多重的烘烤及油漆涂层的覆盖。该底涂会影响到喷漆后的外观感知质量及漆膜附着力等性能表现。根据底涂与中面涂涂层的配套性验证规范,选择了对底材较为敏感的白色颜色的水性色漆涂层,与该新底涂进行配套性测试。
经测试:样件漆后表面的无涂膜缺陷状态,油漆层附着在胶层面上的附着力合格,结果如表1所示。
至此,新底涂与油漆涂层的适配性验证完成,结果合格。
2.2 新底涂成品性能确认
生产应用环节,主要是确认与底材状态有着密切关联作用的,如耐热、耐寒性、耐水性、耐湿热性、耐久性、耐冷热循环性、耐腐蚀性和抗石击性,这8项性能,且需使用施工生产线的按正常工艺流程制作出來的电泳板件,制作测试样本,并按测试规范,进行检测确认。检测结果如表2所述,结果合格。
2.3 新底涂对整车噪声性能指标影响验证
经过上述1.1、1.2评估,已经具备应用在量产车上的前提条件,可以喷涂该新底涂材料在车身上,验证对整车的NVH性能的影响。
验证方案:按工艺喷胶2台整车(分别:原在用的PVC抗石击底涂,湿膜厚度750微米左右,干膜厚度也是750微米左右;及本新底涂材料,湿膜厚度375微米左右,经固化膨胀后,干膜厚度平均为750微米),然后在试验车跑道上进行整车动态检测。
验证结果:
加速工况:两测试车车内噪声相差不大,其中,三档滑行时,应用原用底涂的测试车,在发动机转速2150-2250 r/min区间存在峰值(说明在该转速区间,新底涂是有优势的);
“5G-60km/h”粗糙路面噪声对比:两测试车内噪声总声压相差不大;
怠速开/关空调振动噪声对比:两测试车噪声、振动性能相当;
验证结论:两台车的客观测试与主观评价结果相当。
实车验证结果表明:同等干膜厚条件下,新底涂的隔音降噪性能,与原在用的PVC抗石击底涂对比,水平相当。但是,新底涂的施工湿膜膜厚,却是原在用的PVC抗石击底涂的施工湿膜膜厚的一半。在满足同样的性能要求下,新底涂的材料用量,存在着较大的下降空间。
2.4 材料的可施工性能评估
通过对材料成分、施工方式、热固化条件、涂层厚度、储存期等影响施工操作的因素的可行性分析,本新底涂材料,相对于原在用的PVC抗石击底涂材料,基本相同。存在的差异点是:新底涂材料配方中含有发泡剂(原在用的PVC抗石击底涂材料配方中无发泡剂),本新底涂材料烘烤后会在厚度方向膨胀约200%。
因此,本新底涂材料,基本具备较快速应用于本处的“3C2B”和“3C1B”两条不同油漆工艺体系的生产线批量生产的可行性。
3 新底涂应用工艺启动
3.1 材料工艺施工参数方案
“3C2B”线的底涂施工方式为应用高压无气喷枪手工喷涂;“3C1B”线的底涂为机器人自动高压无气喷涂。基于相关试验验证,本新底涂材料施工的干膜膜厚为600微米~1200微米时,已能满足相关产品性能要求,其余的沿用原PVC抗石击底涂材料施工的相关参数方案。
3.2 材料切换及产前调试
3.2.1 管路清洗及新底涂材料导入
结合生产停产的时间窗口许可,材料切换,采取先将原在用PVC抗石击涂料排出,然后清洗管道,再填充本新底涂材料的切换方案。借鉴行业的相关经验[3],制订了如下的操作流程及要点规范(见表3)。
新底涂材料导入完成。为了确保生产开班后,能顺利使用,并保证产品质量,后续需进行试喷涂施工。
3.2.2 “3C2B”线的底涂工位手工试喷
手工喷涂灵活性较强,对喷胶过程细节方面,可以直观感知并可及时调整以适应。但对于湿膜厚度减薄,操作员工的技能习惯及操作感知是比较难适应的。所以对此新底涂料施工,主要风险在于:湿膜厚度喷涂偏厚,导致干膜膨胀过高,对后续总装零件安装造成干涉。为规避风险,需要进行试喷验证及操作培训。
试喷目的:确定较好的胶喷涂压力与喷涂道次(原在用PVC抗石击底涂,一般喷涂2~3道次);同时,让操作工对300~450微米厚度进行目视感知及体验;
试喷方案:在停线状态下,按车型喷涂范围要求进行实车喷涂,目标湿膜厚度为300~450微米;
試喷结果:按习惯的喷胶走枪速度与喷幅搭接,在胶喷涂压力1700~1900Psi时,喷涂一道次,可以达到目标厚度。但是,在同等条件下,喷枪出胶的喷幅有所减小,喷枪的喷涂距离需要稍有增大,走枪速度稍缓。
3.2.3 “3C1B”线的底涂工位机器人试喷
对于机器人喷涂,原在用的喷涂轨迹,是基于750~1000微米设定的。基于手工试喷的结果,在不改变喷涂轨迹的前提下,机器人喷枪的喷嘴的出胶流量需要降低。同时,喷幅的减小,会导致漏喷涂的高质量风险,需新状态的喷幅也调整至与原喷幅大小一致。经选型,喷嘴由型号“GGO529”变更为“GGO525”。
喷幅调试:应用“GGO525”喷嘴,进行喷幅调试。经调整,在“底涂材料温度33℃,机器人供胶压力3.0~4.0bar”时,按原有机器人轨迹及喷涂距离,实测喷枪喷幅为140~190mm,达到原喷幅的大小要求。
湿膜厚度确认:使用该两个型号喷嘴,按正常工艺及自动模式,分别喷涂一辆整车的底盘区域,选取具有代表性的共14个测点进行湿膜厚度测量。除了测点1、5、9外,应用“GGO525”喷嘴的大部分测点,均在300~600微米的目标膜厚范围内,如表4所述。该喷嘴可以应用(少部分不在范围的,可以微调喷涂速度、喷涂轨迹来适配)。
到此,材料切换及产前调试完成。通过调试验证,确定了能达到目标喷涂效果的相关过程控制参数。
4 存在问题解决
4.1 机器人喷嘴维护优化
经过数月的运行,发现机器人喷涂的车辆,出现胶堆积、残胶飞溅的缺陷率越来越高。
缺陷跟踪统计发现:自4月份起应用新底涂以来,三个月后,缺陷率突变升高。通过一系列的排查确认,机器人喷枪的喷嘴磨损是主要原因。对比用了3个来月的 “GGO525”及其新零备件,发现用了3个月后的喷嘴,孔径已磨损严重(目视孔径约变大一倍)。
更换已磨损的喷嘴后,缺陷率恢复4月份以前的正常状态。喷嘴的使用寿命周期优化:将“GGO525”喷嘴更换周期由原来的1年/次,变更为1次/3月;同时,工位员工定期(1次/月)监测喷幅并记录数据,跟踪喷幅变化趋势。
4.2 胶雾导致脏粒缺陷问题解决
从11月中旬起,陆续发现车型的四门裙边部位出现密集的、大面积的脏粒状缺陷,中面涂涂层无法覆盖,导致后续大量的返修工作。经过排查验证,主要机器人是机器人喷胶过程,胶雾上扬附着所致。影响胶雾上扬的因素很多,胶的粘度偏低、喷胶压力过大,喷涂轨迹不合理、喷涂距离过近、室体压风量不足或出风口没有对正车身裙边区域吹风,等等。而且,时逢天气气温较低,为了维护机器喷涂喷幅,生产现场较频繁的上调喷胶压力,导致胶雾量增多。经过验证,将胶粘度由53.8提高到54.6,将各台机器人的喷胶压力由1900~2100Psi下调至1000~1500Psi,优化边缘局部位置的轨迹及喷涂距离,调整室体送风吹风方向,加大送风量。经一系列调整,胶雾导致的脏粒缺陷明显减少,但无法消除。下一步需改造室体送风,实现裙边区域风幕隔离。
5 结语
经过一年的应用,过程使用稳定。在保持底盘的隔音降噪、密封防水、焊缝防腐等设计性能水平的前提下,该发泡型抗石击底涂材料及工艺,实现了对整车轻量化的贡献(单车平均减轻1.5kg左右)。同时,相对于原使用的PVC抗石击底涂,本发泡型抗石击底涂原材料使用上降低了约40%,也同步减少了VOCs的使用排放量。
参考文献:
[1]王锡春.汽车涂装工艺技术[M].1版1次.北京:化学工业出版社,2005,81-83.
[2]李富强,张爱平,李丹彤,等.车底抗石击防护胶在汽车上的应用[J].粘接,2015(2):056-057.
[3]杨磊.高发泡型汽车车底抗石击涂料的应用研究[J]. 现代涂料与涂装,2016(3):24.