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钛白粉污水处理试验研究

2022-02-14王德正李云鹏郎剑涛

中国资源综合利用 2022年1期
关键词:处理量絮凝剂溢流

王德正,李云鹏,洪 霞,郎剑涛

(1.中铝环保节能(集团)有限公司云南科力环保股份公司;2.昆明理工大学,昆明 650031)

四川龙蟒钛业有限责任公司目前采用压滤机处理产生量为2 400 m/h 的污水,滤液固含量小于70 mg/L,达到直接排放标准,但压滤机单台处理量小,处理 2 400 m/h 的污水所需的压滤机数量多,占地面积大、生产成本高。为了减少生产成本,四川龙蟒钛业有限责任公司想采用浓密机浓缩—溢流直排—底流再压滤的工艺进行固液分离,减少压滤机台数,降低生产成本。为攻克这个难关,中铝环保节能(集团)有限公司云南科力环保股份公司应该公司要求,于2019年8-10月在现场进行工艺试验,其间进行了自然沉降浓缩、絮凝沉降浓缩试验,初步确定了使溢流水质稳定达标的药剂制度、回水率及最大处理量,验证方案的可行性。

1 试验原料与设备

1.1 污水的主要成分

钛白粉污水的主要成分为HSO、TiOSO、FeSO及TiO,其含量如表1 所示。

表1 污水量、成分及含量

1.2 试验设备

本次试验采用的设备为沉降面积50 m的斜板浓密机,其结构如图1 所示,设备配置如图2 所示。矿浆由给料口给入浓密机机壳内,随后迅速进入斜板组合装置,由于流体拖力和重力的合力,在斜板单元间的固体颗粒移向板面,颗粒沿着板面下滑排入静态区沉淀到斜板上,并下滑至机壳内的锥斗区形成浓相层,澄清水向上流动从溢流口排出,达到沉降浓缩的目的。

图1 斜板浓密机结构

图2 设备配置

2 试验结果与讨论

2.1 自然沉降试验

考虑絮凝剂对下一步的压滤可能产生影响,同时减轻生产成本,在自然沉降条件下进行试验,探明自然沉降的溢流是否达标及设备最佳处理量,结果如表2 所示。

由表2 可知,给矿量小于13.75 m/h 时,回水率(斜板浓密机的溢流水体积量除以给料体积量)大致呈现出先升后降的规律,给矿量大于13.75 m/h 后,回水率出现异常,突然增大。自然沉降过程中,溢流水始终比较黄,在2.16 m/h 的给矿量下,固含量仍不小于149 mg/L,不达标。自然沉降试验结果表明,在选厂给矿性质下进行自然沉降,斜板浓密机的最大处理能力为13 m/h 左右,最小的给矿条件下,溢流的固含量大于排放标准。

表2 自然沉降试验结果

2.2 絮凝沉降试验

自然沉降的结果表明,自然沉降的溢流达不到排放标准,要达到溢流固含量≤70 mg/L 的标准,只有添加絮凝剂才可能现实。在处理量13 m/h 的条件下进行絮凝沉降试验,验证添加絮凝剂是否可以使其达到排放标准,试验结果如表3 所示。

由表3 可知,絮凝剂沉降试验的溢流固含量与药剂量成线性关系,回水率与药剂量无明显的相关性,固含量在14.3 ~83.33 mg/L 波动,回水率在59.28%~86.67%波动。药剂量≥5.0 g/m时,溢流固含量≤70 mg/L,符合排放标准;药剂量<5.0 g/m时,溢流固含量>70 mg/L,不符合排放标准。絮凝沉降试验结果表明,添加絮凝剂可以使溢流水达到排放标准,药剂量与溢流固含量呈负相关。

表3 絮凝剂试验结果

2.3 药剂用量试验

前面的试验表明,自然沉降无法满足工艺要求,絮凝沉降可以达到工艺要求。考虑絮凝剂对整个流程的影响及经济指标,要进一步进行药剂用量试验,探明合适的药剂制度。

一是临界状态药剂用量试验。在溢流将要跑混又不跑混的状态(临界状态),给矿量13 m/h 左右的条件下进行絮凝沉降浓缩试验,结果如表4 所示。

由表4 可知,临界状态下,溢流固含量、回水率与药剂量无明显的相关性,受给矿浓度的影响,溢流固含量和回水率的波动比较大,固含量在18.4 ~ 84.40 mg/L 波动,回水率在47.63%~83.17%波动。溢流固含量出现超标,需要人进行观察并调整,才能使溢流达到排放标准。试验结果表明,在临界状态确定的药剂制度不适合工业生产,要进一步探索适合的药剂制度。

表4 临界状态药剂用量试验结果

二是稳定状态药剂用量试验。在溢流的固含量始终小于70 mg/L,达到排放标准(稳定状态),给矿量13 m/h 左右的条件下进行絮凝沉降浓缩试验,结果如表5 所示。

表5 稳定状态药剂用量试验结果

由表5 可知,在溢流稳定条件下,溢流固含量、回水率与药剂量无明显的相关性,随着药剂量的增加,溢流固含量在17 ~50 mg/L 浮动,回水率在46.14%~62.50%波动。试验结果表明,当药剂量大于 5.3 g/m时,溢流可以达到排放标准,系统能稳定运行,不会出现溢流突然跑混的情况,其可以运用在工业生产中。

3 结论

对污水处理站的污水进行浓缩时,50 m斜板浓密机的最大处理能力为13 m/h,可以作为选型参考,在给选厂的污水性质下,自然沉降,溢流固含量≥70 mg/L, 达不到排放标准。絮凝沉降试验表明,添加絮凝剂可以使溢流水达到排放标准,在一定范围内,絮凝剂用量与溢流固含量呈负相关。在处理量为13 m/h、 絮凝剂用量<5 g/m的技术条件下,溢流固含量 ≥70 mg/L,溢流会突然跑混,需要人为控制底流才能防止该现象。该参数组合不可以运用于工业生产。在处理量为13 m/h、絮凝剂用量≥5.3 g/m的技术条件下,溢流固含量≤70 mg/L,达到排放标准,系统能稳定运行,不会出现溢流突然跑混的情况。该参数组合可以运用于工业生产。但达标清水的回水率波动较大,本次试验的回水率介于48%~62%。参考上述选型依据可知,处理2 400 m/h 的污水需要沉降面积10 000 m的斜板浓密机,占地面积约为1 000 m。 通过实时检测溢流固含量,可以实现溢流水达标和回水率的合理自动控制。

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