浅谈M701F型联合循环机组汽轮机高中压过桥汽封节能改造
2022-02-13董广会陈晓辉
董广会,陈晓辉
(深圳能源集团股份有限公司东部电厂,广东 深圳 518000)
某燃气蒸汽联合循环机组燃气轮机采用三菱重工/东方电气集团公司联合制造的M701F重型燃气轮机,设计功率270MW;汽轮机为三菱重工/东方电气集团公司联合制造的TC2F-30型汽轮机,设计功率129.8MW。汽轮机采用高中压合缸布置,高中压各8级冲动式叶片,低压缸对称布置,采用2×7级反动式叶片,高中压缸之间的过桥汽封采用传统的迷宫式汽封,共8级。过桥汽封处于高中压转子中部,转子垂弧最大位置,易发生磨损。因过桥汽封两侧的蒸汽压差较大,蒸汽泄漏量可超出设计值3~4倍,每1%的蒸汽泄漏量对机组热耗率的影响为0.22%~0.26%,影响较大。
2020年,该台机组A修前的性能试验数据显示,100%负荷工况下,整机热耗率平均值为6635.1kJ/kWh,高中压过桥汽封漏汽流量占热再热蒸汽流量的6.91%,高压缸效率平均值为75.08%,中压缸效率平均值为90.24%,与设计值相比,缸效下降,热耗率和漏汽率增加,有必要在汽轮机A修期间进行汽封改造。
1 改造方案选择
汽封的密封性能主要受汽封结构、汽封齿数、汽封间隙和汽封齿形状的影响。
传统迷宫式汽封结构简单,汽封齿形状和齿数固定。通过汽封体的高低齿与转子凸台形成密封腔室,蒸汽流过各级腔室时动能转化为热能,从理论上而言,汽封齿越多、腔室越大,蒸汽流经各级的压降越明显,漏气量越少。单纯增加汽封齿数,将使转子长度、汽缸长度都相应增加,反而容易降低汽缸的刚度,导致汽封齿碰磨,增大漏汽量。
在运汽轮机汽封改造,因转子凸台位置固定,原有高低齿位置也需要保持不变。汽封改造的思路主要从改变汽封齿数、齿形和结构上考虑。近10年间,已经出现了多种新型汽封,包括可调式汽封(布莱登汽封)、蜂窝汽封、接触式汽封、涡流汽封等。
可调汽封在机组运行状态下,每个弧段在引入其背后的蒸汽压力作用下,克服弹簧力而自动合拢,使汽封间隙减小,防止轴封漏汽。在机组停运状态下弹簧力撑开汽封块,增大汽封间隙,减小启动过程碰磨的可能性。对于频繁启停的调峰机组来说,可调汽封的弹簧性能会受到巨大考验。
蜂窝式汽封与迷宫式汽封相比,没有低齿部分,在相邻高齿之间用真空钎焊技术焊接上正六边形蜂窝带。蜂窝汽封不存在汽封齿掉台现象,蜂窝带材质柔软,不仅耐高温,即使脱落对转子伤害也较小。蜂窝数量的增加相当于增加了多级腔室,可有效减小漏汽量,并具备一定的除湿能力,更适用于低压末级。
接触式汽封采用刷子、柔性汽封齿的形式,实现极小的密封间隙,但对于频繁启停的调峰机组而言,使用寿命大打折扣。
与传统迷宫式汽封相比,涡流汽封在传统的迷宫汽封基础上,增加侧齿、斜齿,使蒸汽在流经汽封齿时增加涡流扰动,将动能转化为热能,有效提升了汽封的阻汽效应。传统迷宫式汽封与涡流汽封结构示意图如图1。
图1 传统迷宫式汽封与涡流汽封结构示意图
低齿部分改为带倾斜角的迎汽小齿,进一步将汽流引入腔室。涡流腔室的出汽边开孔设计,高齿进汽部位受伯努利效应影响,流速大、压强小,在涡流腔室的出汽边形成低压区,加速进入涡流腔室的蒸汽流出,沿高齿垂直流出的汽流与漏汽形成90°对冲夹角,大幅提高了漏汽的阻力。
由表1可知,涡流汽封的设计可以较好地适应调峰机组频繁启停的工作模式,密封效果也得到有效提升。该机组为日启停运行方式,年启停次数超过200次,从安全性与密封效果方面综合考虑,最终选用涡流汽封进行过桥汽封改造。
表1 多种形式汽封比较
2 汽封安装调整
2020年4月,该台机组A修期间进行了过桥汽封改造。过桥汽封共8级,安装在高压1号平衡环内。涡流汽封仅汽封齿与传统迷宫式汽封不同,其他位置结构相同、安装简单。保证汽封安全经济运行仍需要注意施工工艺。
2.1 安装前检查
高中压过桥汽封所处位置在高中压缸进汽口中间,是汽轮机温度最高的部位,汽封安装前,需预留合适的整圈膨胀间隙,防止汽封块受热膨胀后卡死。汽封块弹簧片的弹性性能也是重要指标,需确保弹簧片材质具备耐高温、耐腐蚀性能。准确的测量和调整洼窝中心是汽封安装良好的前提。
2.2 汽封间隙调整
汽封间隙测量数据可靠是前提,汽封间隙值可结合塞尺、压铅丝、压胶布等方法测量,且便于数据比对。其中压胶布法使用较多,粘贴胶布过程中必须注意胶布的粘贴工艺,否则,影响测量数据的准确性。汽封径向间隙的调整主要通过对汽封块定位内弧的捻打和车削,当汽封径向间隙调整量较大时,必须重新确认膨胀间隙,当膨胀间隙较大时,需要更换新汽封块;当膨胀间隙较小时,需要车去汽封块端面超标量。
汽封间隙的确认必须保证全实缸的状态,热紧2/3以上中分面螺栓,水平中分面0.03mm塞尺不入,缸内装设隔板套,否则需根据汽缸垂弧修正各洼窝数据。汽封间隙的调整也考验作业人员的技术水平和责任心。涡流汽封安装情况图如图2。
图2 涡流汽封安装情况
3 节能效果
机组A修前后委托西安热工院各进行一次性能试验,采用变汽温法计算高中压缸过桥汽封漏汽率。各项试验数据如表2所示。
表2 西安热工院性能试验数据
试验数据显示,仅通过高中压缸8级过桥汽封改造,整机热耗率即下降74.1kJ/kWh,过桥汽封漏汽量占热再热蒸汽流量较少2.73%,高压缸效率提高0.99%,中压缸效率提高1.23%,节能降耗效果显著。
4 结语
传统迷宫式汽封具有很大的节能改造空间,对于频繁启停的联合循环调峰机组来讲,涡流式汽封既能适应日启停运行方式,又可以大幅节能降耗,具备推广价值。