国内某钢板桩护岸变更为重力式护岸的经济性与可行性分析研究
2022-02-03朱小龙中国铁建港航局集团有限公司总承包分公司
朱小龙 中国铁建港航局集团有限公司总承包分公司
1.工程概况
本工程项目位于广东省珠海市,护岸总长为281.0m,包括新建段护岸、旧码头修复段及旧护岸加固。新建段护岸全长约125.8m,其中重力式结构过渡段长约18.09m,板桩结构段长约107.71m。旧护岸加固段长97.70m(其中端部8m纳入旧码头修复),采用重力式结构。旧码头修复段长57.5m。
本次变更的新建段护岸,全长约125.8m(包含板桩段107.71m,重力式结构过渡段18.09m)。
2.原设计方案
护岸区域表层为淤泥或素填土层,结合本工程不得占用海域的要求及业主意见,新建段护岸采用直立式结构型式[1]。故原设计采用常见的直立式码头设计的钢板桩码头的特性,优先采用了钢板桩直立式护岸。具体设计方案如下:
2.1 钢板桩护岸总体设计型式
新建段护岸采用钢板桩+锚碇叉桩型式[2]。板桩墙采用AZ26-700N钢板桩,桩底标高约为-13.0~-15.0m,桩顶设置宽1.6 m的现浇钢筋砼胸墙,胸墙顶标高为+5m。板桩墙后设锚碇结构,锚碇墙中心线离护岸前沿线距离为24m,锚碇墙高度2.3m,锚碇墙厚800mm,锚碇墙下设置2根∅600PHC锚碇叉桩,墙前、墙后回填振冲密实的中粗砂。胸墙与锚碇墙间用∅80mm钢拉杆连接,拉杆间距为2.50m。详见图1。
图1 钢板桩护岸典型断面图
2.2 钢板桩材料要求:
(1)规格。本工程采用钢板桩(AZ26-700,δ=12.2mm,宽度700mm,高度460mm)&折角处异形钢板桩(AZ26-700,δ=12.2mm,锁扣S355GP及∅1422mm,Q345B,δ=20mm),详见“新建段护岸板桩拉杆平面布置图+锚碇叉桩桩位图”大样图。钢管桩与钢板桩采用锁口连接,为了保证工程质量,钢管桩与锁口的焊接应在钢管桩出厂前完成,不允许在施工现场焊接。
(2)材料。用于制作钢管桩的钢材强度和材质标准必须符合或超过Q345B标准(现行国标:低合金高强度结构钢(GB/T 1591-2008))。
用于制作钢板桩、钢管桩与钢板桩连接锁口的钢材强度和材质标准必须符合或超过“欧洲标准EN10248-1中钢号“S355GP”,并有合格的出厂证明书。
3.变更设计的思路
本工程护岸1~4结构段设计采用钢板桩+锚碇叉桩型式。锚碇叉桩为PHC管桩,设计采用锤击施工工艺。本工程施工所处为居民附近区域,项目实际实施时珠海高新区刚颁布文件明确禁止使用锤击沉桩。本工程的调度中心PHC管桩沉桩,已经由原设计锤击沉桩变更为静压桩。护岸锚碇叉桩为斜桩,静压桩机不具备施工斜桩功能,锚碇叉桩无法施工。
由于本工程桩基变更增加费用较大,为保障项目的总投资不增加,优化护岸减少投资很有必要。施工单位建议:将原钢板桩方案变更为重力式,设计单位:重力坡脚抛石方案不满足红线对用海的要求。施工单位:可按照重力式码头设计思路[3],降低护岸结构物底高程,前沿抛石改为不露出水面的栅栏板进行压脚,从而可以解决涉红线的问题。
4.优化设计方案比选
4.1 方案一(全段调整)
为减少结构类型,方案一对断面1-1~4-4位置板桩结构(长107.71 m)进行全部调整,均采用软基处理+直立式挡墙结构形式。为保证结构安全,局部调整了杂货堆场布置。方案一工程费用见表1。
表1 方案一(全段调整)工程费用
4.2 方案二(部分调整)
为尽量减少变更内容,避免杂货堆场布置的调整,方案二仅根据地质情况,将断面1-1和2-2位置板桩结构(长50m)调整为软基处理+直立式挡墙结构形式,断面3-3和4-4仍保留板桩结构方案。方案二工程费用见表2。
表2 方案二(部分调整)工程费用
4.3 方案经济性对比
两个方案的工程费用变化量见表3。
表3 工程费用变化量
4.4 方案优缺点分析
方案一(全段调整)的优点:①工程费用节省较多。②新旧结构基本同类型,便于过渡,施工隐患大为减少,质量易于保证。③耐久性更好。缺点:件杂货堆场面积减小约430平方。
方案二(部分调整)的优点:①不涉及平面布置的调整。②不涉及用海。缺点:①工程费用节省相对较少。②结构类型相对较多,衔接段较多,不利于施工质量和工期的控制。③钢板桩结构需考虑防腐问题,耐久性不如方案一好。④板桩护岸开挖量比方案一大,且拉杆易受到集中堆载引起的局部地基压力较大的影响[4]。⑤清表清淤具有不可控性,钢板桩存在遇孤石沉桩难的隐患。
综上:经比选最终选用方案一(全段调整方案),同时经专家咨询论证,该直立式重力护岸方案可行,设计对此进行详细的优化设计,具体如下:本次变更将新建段护岸全长约125.8m(含板桩段107.71m、重力式结构过渡段18.09m)调整为直立式重力挡墙结构,对码头功能及其他专业无影响。
结构方案描述:护岸采用重力式挡墙结构,施工水位以下采用预制方块,预留钢筋,水位以上采用现浇钢筋混凝土挡墙。预制方块预留多排14mm钢筋间距200mm,施工现浇结构前预制界面需凿毛处理,现浇预制形成整体结构。形成的整体挡墙的顶高程+5.0,总高度4.7m,底宽3.5m,顶宽1m,挡墙下铺设10~100kg块石需要夯实处理防止后期沉降倾斜。挡墙前方设2块3×2.4×0.4m栅栏板护底,栅栏板下方块石垫层应适当延长铺设至开挖面并夯实处理,保证栅栏板前趾的稳定。
地基处理采用双轴搅拌桩,湿法施工,格栅状布置,置换率32%,格栅单元尺寸为4.5m×4m,搅拌桩直径850mm,搭接长度250mm;桩长控制:穿透淤泥层,进入下卧粉质粘土层不小于200cm。根据现场开挖放坡空间限制及施工机械设备作业要求,挡墙后方增加搅拌桩2排至3排直径850mm搅拌桩正方形布置作为临时施工措施,后方按照坡度1:1开挖要求控制,开挖段按空桩处理,确保边坡开挖时的稳定。新建段护岸与旧护岸衔接段的处理:需开挖至见到旧护岸抛石基础为止,采用开挖换填基础的方式,基础采用10~100kg块石夯实处理,局部可以采用抛石挤淤的方式处理[5]。设计变更后的典型断面如图2。
图2 直立式重力挡墙护岸典型断面图
5.实施后经济效益与进度情况
本工程投标时间为2019年6月,实际实施在2021年5月,此时间受疫情等各方面的影响,钢材涨价幅度约45%,按照设计规范要求的钢板桩材质标准必须符合或超过“欧洲标准EN10248-1中钢号“S355GP ”,基本需要进口材料,受疫情影响,进口材料极为困难,通过询价当时知名品牌“欧领特”,该种材质的钢板桩,到场价为1.3万/t,且不包含打设的费用。按照报价,每吨潜亏0.65万元,共计潜在亏损约200万元。
最终变更经造价复核,较原投资共计减少196万元,减少了钢板桩护岸的潜在200万元亏损,经核算钢板桩护岸改为水泥搅拌,预制方块及重力式挡墙后,沿用原投标的造价,该部分实现经济效益约100万元。
原计划钢板桩施工计划为3个月,实际直立式重力护岸2个月便完成了施工任务,较原方案提前一个工期。
变更后方案无论经济性,还是施工进度都起到了积极作用,同时变更后的方案结构耐久性更好,实际使用寿命更高。值得在类似涉红线而不得不采用该直立式护岸的工程中使用与推广。