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低负荷工况“非典型”引风机失速事故的分析

2022-01-25李卫平

科技风 2022年2期
关键词:非典型因素对策

摘要:轴流引风机由于自身的特点,在选型设计不合理、调整不当或烟道系统阻力大时,易发生风机失速。引风机失速一般发生在机组高负荷期间,但如一些原因引起烟气系统阻力变化,在较低负荷情况下,操作人员对引风机参数监视不够重视,也易发生引风机失速。当烟气的飞灰中有机物含量高,或电除尘故障使烟气含尘量高,容易引起吸收塔浆液冒泡。浆液产生的泡沫密度低,而目前吸收塔普遍采用的压力转换型液位计无法直接反应泡沫厚度,使泡沫堆积至吸收塔烟道入口,引起烟道阻力大大增加,甚至在机组较低负荷时,也发生引风机失速。

关键词:引风机;失速;因素;浆液起泡;对策

目前,大型火力发电机组的送、引风机、一次风机广泛采用轴流式风机。我厂的#7-10机组,送、引风机均采用轴流风机。轴流风机由于自身的特点,在选型设计不合理、调整不当或系统阻力偏大时,容易发生风机失速。风机失速时,会引起风机出口压力下降,风机无出力,振动加大,容易引起风机损坏或风道损坏,调节处理不当时,容易造成燃烧不稳。由于风机失速时,会引起炉膛负压大幅变化,炉膛负压极易达到炉膛负压保护动作定值,引起锅炉熄火和机组跳闸,甚至可能造成炉墙或烟道的损坏。引风机失速时,会导致炉膛冒正压,对周围造成污染,且大大增加锅炉房着火的风险。随着环保要求的提高,各机组都进行了超低排放改造,烟道阻力大幅增加;特别是空预器、MGGH冷却器积灰,脱硫吸收塔区域烟道积石膏等种种原因,随着机组连续运行时间增加,烟道阻力会不断上升,在高负荷或工况大幅变化时,很容易引起轴流式引风机失速。

据不完全统计,近5年来,浙能集团内电厂共发生风机失速事件35起,其中,大部分是引风机失速。我厂超低排放改造后,#7、9、10机均发生过引风机失速的事故。特别是2018年9月17日,#9机组发生了一次“非典型”引风机失速引起的锅炉灭火保护动作的事故。

1轴流式风机失速的机理

轴流式风机在运行中,气流是沿着风机轴向方向进入风机,在叶轮处获得能量后也沿轴向方向流出风机,性能特点是流量大,扬程(全压)低。工作原理相当于飞机飞行中,机翼与空气的关系,即机翼理论。机翼在发动机动力作用下向前飞行,因机翼上下面曲率不同,使上下面流过的空气流速不同,上下面产生不同的压强,从而产生升力。轴流风机相当于机翼理论的反方向过程,驱动装置提供动力克服风机各叶片的升力,叶片给气流一个与升力大小相等、方向相反的推力,使气体能量增加并沿轴向排出。

轴流风机动叶的顶点与叶尾的连线为叶片的轴线。气流在流过叶片时,气流方向与叶片轴线之间产生的一个冲角α。当风机在正常运行工况工作时,冲角很小,接近于零,绕过叶片的气流保持流线的形状(图1)。当气流与叶片形成正冲角,随着角度增大,气流将无法保持流线形状,在葉片的后缘从叶片表面脱离,产生涡流(图2)。当冲角超过某一临界值时,涡流甚至将会填满前后两个叶片子间的间隙造成“堵塞”,升力减少,阻力急剧增加,出口压力随之急剧降低,这一现象称为“失速”。

轴流风机叶片在制造、安装过程中,不可能有完全相同的流线形状和安装角度,在实际运行过程会发生某一叶片或部分叶片松动,各叶片的冲角不可能完全相同。当运行工况改变时,某一个叶片或某一些叶片的冲角α达到临界值时,就可能首先会在该叶片或该区域叶片上发生失速。且失速区不静止,当某一叶片或某一些叶片发生失速后,该区域气流堵塞,气流会向相邻区域扩散,改变相邻区域的气流方向,使失速向相邻其他叶片扩散,从而使风机各个叶片均发生失速,形成交变应力,最终导致损坏叶片(图4)。

对定速轴流风机,叶片随着轮毂旋转,叶片高度相对于轮毂直径比例较少,叶顶与叶根的圆周方向速度变化不大,可认为在圆周方向速度u基本不变。当风机出力调节时,气流速度c将发生改变,可以改变气流方向C或者改变叶片角度β(图3),从而使冲角接近于零。也即是轴流式风机的负荷调节可采用动叶调节或静叶调节。动叶调节有着调节性能好、效率高、等效率运行区宽等优点,机组变负荷特别是低负荷时,经济性好的优点明显。我厂的送风机一直采用动叶调节,超低排放改造后引风机也由静叶调节改为动叶调节型号。

2引风机失速的因素

火力发电厂中,送风机的出口阻力较小,出口风压低,送风机发生失速的情况极少。由于轴流风机的高效、稳定的优势,目前大型机组的一次风机采用轴流式风机的也较多;但据统计,一次风机发生失速的概率比引风机小很多。在实际运行中,轴流风机发生失速的主要为引风机。

引风机失速主要受烟道阻力的影响,特别是超低排放改造使烟道阻力明显增加,随着机组连续运行时间的增加,空预器、MGGH等设备长期运行引起积灰、粘结等原因引起阻力上升;浆液循环泵运行方式不合理,致使脱硫吸收塔区域烟道内石膏堆积引起烟道阻力增大,以及烟气系统的导流板布置不合理或脱落等。这些原因是引风机发生失速的现象常有发生。

影响引风机失速的因素:

(1)引风机进出口全压升。引风机全压升数值上约等于烟道阻力,用于克服烟道阻力,烟气系统中各类设备,主要包括脱硝装置、空预器、MGGH、吸收塔除雾器等,任一设备堵塞、烟气导流板脱落、浆液循环泵运行方式不合理等原因,均会影响烟道阻力。在烟气量一定的情况下,烟道阻力较大幅偏离设计值是引风机失速的主要因素。

(2)烟气量。在烟气系统通流面积一定的情况下,烟气阻力与烟气量(即流速)的关系不仅仅是平方的关系,而是大幅突升。

(3)排烟温度。根据儒考夫斯基理论,风机的升压Py=ρCybωm2/2(式中ρ—介质密度,Cy—升力系数,b—叶片弦长,ωm—相对于动叶的平均气流速度),排烟温度影响烟气密度,从而影响风机出力;另外,由于排烟温度高,在质量流量相同的情况下,烟气速度明显增加,使得烟道阻力增加。

(4)动叶制造、安装工艺、动叶磨损、松动等风机自身原因。当动叶制造或安装工艺不佳,或风机叶片出现松动,引起两台风机叶片调节不同步等原因,使烟气流过叶栅时产生“涡流”的可能性增加,两台形成明显的“抢风”现象。

(5)两台引风机出力不一致。因两台风机出力存在偏差,变负荷过程中致使各风机出力变化量有偏差,致使两台风机的风量、电流出现严重不平衡。

(6)两台机组共用一根烟囱,两台机组都运行时,烟气在烟囱入口互相挤占,使烟气阻力增加,甚至在高负荷可能发生两台机引风机相继失速的情况。

由于轴流风机的运行特性,在低负荷区的全压升裕量较大,一般不会发生失速事故,其失速事故主要发生在高负荷运行期间。但当某些因素引起烟气系统阻力明显增大时,在较低负荷时,失速事故也会发生。本文对发生在我厂一次低负荷下引风机失速的 “非典型”案例进行具体分析。

3 “非典型”引风机失速事故的分析

3.1设备概况

我厂#9机组是哈尔滨锅炉厂有限责任公司根据美国ABB—CE燃烧工程公司技术设计制造的,配330MW纯凝汽轮发电机组的亚临界压力,一次中间再热、控制循环汽包锅炉,采用平衡通风、直流式燃烧器、四角切圆燃烧方式,燃用烟煤。锅炉最大连续蒸发量为1087t/h(增容后)。#9炉于2013年进行了低氮燃烧器改造和加装SCR脱硝系统,锅炉详细参数见表1,设计煤种见表2。锅炉配备两台SAF26-18-2型引风机,各参数见表3,风机特性曲线见图5。

3.2事故经过

事故前, 机组负荷210MW,AGC方式,总风量950 t/h,三台磨煤机运行,三台浆液循环泵运行,两台引风机电流207/208A,引风机动叶开度51%/47%,引风机进口压力-2.75kPa/-2.8kPa,引风机出口压力1.5kPa/2.6kPa。引风机失速时,炉膛压力突升,A引风机电流从225A上升至460A,已超额定电流(442A)运行,动叶开度从53%开至87%,B引风机电流从225A下降至178A,后上升至240A,并晃动较大,动叶开度从50%开至87%,炉膛压力高高,MFT,主要参数变化情况见图6。根据两台引风机进、出口压力、电流曲线,结合引风机性能特性曲线,判断为B引风机失速,导致炉膛负压无法调节正常,炉膛压力高高MFT。

3.3事故分析

本次引风机失速事故发生在低负荷期间,而且该台炉自投产以来从未发生过引风机失速事故,虽然事故处理时已判断出为引风机失速,但该锅炉的灭火保护的炉膛负压保护动作设定值低,处理上不及时,引起了MFT。事后检查分析发现事故原因:事故前几天,该炉电除尘已有二个电场故障停运,烟尘进入吸收塔内产生大量泡沫,而吸收塔除雾器冲洗水阀有内漏,吸收塔液位逐渐升高,事故发生时,虽然吸收塔液位仍在正常值内,但大量泡沫堵塞烟道,引起烟道阻力增加,引风机进、出口压力又不准,没有引起操作人员的重视,使引风机进入失速区。

4 引风机失速的处理和防范

机组运行中,发现两台引风机电流偏差突然加大,炉膛负压大幅波动或冒正压严重,动叶开度增大而电流下降等情况时,可判断为引风机失速。若引风机出现轻微失速,炉膛负压、引风机电流等参数变化不明显,适当降低锅炉出力,调整两台引风机出力平衡,使风机脱离失速区;锅炉应停止炉膛吹灰、启磨等易引起炉膛负压大幅波动的操作。在原因不明时不能继续加负荷,防止引风机再次进入失速区。

若引风机出现严重失速现象,应立即投油助燃,通过退磨等方法快速降负荷(若失速发生在低负荷时,慎重退磨,防止因燃烧不稳而MFT),将失速风机动叶撤至手动并关小,直至脱离失速区,同时,注意调整控制锅炉总风量、炉膛负压,防止另一台引风机参数超限。

防范引风机失速的措施有:

(1)完善优化逻辑报警配置,控制引风机风量、出力平衡,设定合理的风机进出口差压、电流偏差、吸收塔液位等报警值。

(2)引风机检修时,重点检查动叶及执行机构,保证动叶无磨损、结垢,各个叶片调节特性良好。

(3)利用机组检修、调停时机,对空预器、MGGH、脱硝系统、烟道(特别是吸收塔进口烟道)进行定期检查清理冲洗,保证烟道通畅,降低烟道系统阻力。

(4)运行中,加强引风机及烟道运行参数的监视和分析,做好同负荷下引风机电流、烟道阻力等参数的比对,及时发现问题。加强引风机动叶执行机构、挡板等设备的巡查,及时发现消除各类问题。

(5)运行中,严格执行空預器、MGGH的吹灰制度延缓烟道阻力上升。空预器吹灰蒸汽参数合适、疏水彻底,按规定烟温投退脱硝系统,脱硝系统调节平稳,避免大开大关,减少硫酸氨盐在空预器上的沉积。发现吸收塔浆液起泡时,及时分析原因进行消除,并加强换浆、控制吸收塔液位。

(6)运行操作上,尽量保证两台引风机出力一致,控制引风机动叶、进出口差压、风机电流等参数,必要时降低负荷,防止风机参数偏离运行安全区域。对于有供热的机组,注意影响引风机失速的原因是锅炉负荷,而非汽机负荷。

参考文献:

作者简介:李卫平(1974—  ),男,汉族,浙江台州人,本科,助理工程师,研究方向:火电厂运行。

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