综采工作面过陷落柱快速推进技术在长平矿井的应用
2022-01-20赵垚庭
李 晋,张 博,赵垚庭
(山西长平煤业有限责任公司,山西 晋城 048006)
0 引 言
随着长平矿的延伸,且地质构造已经成为综采工作面必须面临的问题,SX108 陷落柱是该矿有史以来遭遇的最大的陷落柱,为安全生产带来了一定的影响。该矿通过铺设风管、机具管理、设备保护、松动爆破、加强检修等一系列创新举措,为综采工作面陷落柱的快速推进提供了技术参考。
1 工作面及地质构造概况
5308 综采工作面位于五盘区北翼,所采煤层为3 号煤,平均煤厚5.69 m,设计采高3.2 m、采放比1∶0.8。工作面走向长度979.32 m,倾斜长度294.2 m,共170 个支架。采用三巷布置,53083 巷为设备列车巷主进风,配风量2 800 m3,断面5.6 m×4.2 m;53081 为主运巷辅助进风,配风量360 m3,断面5.6 m×4.2 m;53082 巷为回风巷。工作面机头超前支护方式为单体柱配合锚索补强支护,机尾采用自移式液压支架进行支护。
根据地质资料预计,地质构造一:回采至485 m处将揭露抽放钻孔见矸异常区(可能发育断层、陷落柱),推进方向影响33 m,工作面最大25 m(14 架);地质构造二:5308 工作面中部(55 号架左右)推进至513 m 左右将揭露SX108 陷落柱(长轴160 m,短轴112 m),推进方向影响112 m,工作面内最大影响130 m(约 74 个架)。
实际揭露情况:根据岩石性质,异常区陷落柱和SX108 陷落柱为同一个构造,实际工作面回采至485 m 处揭露,推进方向影响200 m,工作面内最大影响 165 m(约 94 个架),见图1。
图1 构造推测和实际揭露示意图
揭露误差的影响:实际比预计多推进60 m,导致该矿月产量任务无法完成,预计2.5 个月通过构造,实际通过3 个月,打乱了矿井的采掘衔接;但是该矿通过优化生产组织等方式3 个月过陷落柱200 m,为综采工作面过陷落柱提供了技术参考。
2 过陷落柱所遇困难
1)工作面布置 1 趟φ32 mm 与 1 趟至 50 号架的φ100 mm 风管,无法满足大量布置风钻的要求。
2)首次使用液压钻机进行施工,人员对钻机的了解,把控不到位。
3)综采工作面爆破、设备保护时由于范围广、设备多等原因,无法做到全方位保护;通常采用悬挂皮带的方式进行保护,割煤时需将皮带取下,放炮时再次挂起皮带,费时费力;且由于皮带刚性差,起到的作用不大。
4)主要采用松动爆破辅助,需根据现场情况不断修正炮眼布置、药量配置及爆破作业的薄弱环节。
5)检修环节是薄弱环节,需加强机组、三机设备检修。
6)割矸生产过程中,煤矸交接处的顶板管控以及其他影响因素。
3 过陷落柱快速推进技术
3.1 风管铺设
将53081 巷和53083 巷2 趟风管接入工作面,并实现每20 m(12 架)布置1 个三通接头;另外需从53082 巷9 号横川,将53082 巷压风接入工作面机头,再结合工作面已有的1 趟风管,形成3 趟φ100 mm 压风管,满足12 台钻机浅孔施工,见图2。
图2 风管分布示意图
3.2 机具管理
1)液钻钻孔施工:钻孔深度必须是4 m,由于采高调整为2.8 m,采用液压钻机只施工顶眼(护帮板中间位置,角度约为10°~15°)和底眼(溜子煤帮侧高度300 ~500 mm,角度约为-11°~-13°)。
2)钻机稳固:钻机施工顶、底眼由于钻机晃动,极易出现损坏钻杆的情况,导致无法施工钻孔;因此,通过不断试验,使用花兰螺丝+小链进行固定钻机,既保证了钻机的稳定性,又保证了操作的简单快捷性。
3)钻机保护:由于液压钻机的重量,移动钻机比较困难,因此爆破期间将液压钻机吊挂在电缆槽上,方便使用。电缆槽吊挂必须用铁链+8 号铁丝(铁丝外露不能超过3 mm)且吊挂电缆槽上必须用板梁或皮带遮挡可靠,避免构造段爆破过程中崩坏液钻或者架间掉落矸石对钻机造成损伤。
4)液钻保养:每班使用后必须注入液压油,停钻后将出油口等接口处进行封堵,避免进入灰尘;接钻杆时,必须使用黄油方面拆卸钻杆;经常紧固螺丝。
3.3 创新设备保护
传统的设备保护方式既不能有效保护立柱以里的设备,同样也具有很大的工作量,占用大量的人力和作业时间,故对设备保护方式进行了革新:
1)安装柱裤保护立柱,避免爆破及割矸过程中破坏立柱镀层。
2)立柱前捆绑板梁。通过捆绑板梁提高保护的刚度和缓冲强度,确保爆破过程中保护不失效。
3)板梁外挂皮带保护。板梁外吊挂皮带增大保护范围,并提高保护的柔性;同时,使用可活动式小链挂钩将皮带吊挂在立柱前,便于吊挂和拆除。
4)翻转式皮带保护照明灯。照明灯前悬挂可翻转的皮带,通过皮带的翻转快速实现照明灯的保护。
3.4 松动爆破
3.4.1 炮眼布置与药量配置
为保证爆破效果,分别使用ZDY650 型煤矿用全液压坑道钻机和YT28 风动凿岩机施工深眼和浅眼。经过不断改进,根据岩性不同采用3 种爆破方案,具体如下:
1)细粒砂岩。由于细粒砂岩的硬度超出液压钻机的承受范围,只能采用YT28 风动凿岩机进行施工。炮眼深2.4 m,采用每架4 个眼的密集布置方式,装药量为底眼1.5 kg、上中眼0.9 kg,具体见图3。
图3 细粒砂岩炮眼布置
2)砂质泥岩。使用YT28 风动凿岩机进行施工,炮眼深度2~3.5 m,采用每架3 个眼的三花布置方式,装药量为底眼1.8 kg、上眼1.2 kg,具体见图4。
图4 砂质泥岩炮眼布置
3)泥岩。使用液压钻机和风动凿岩机相结合的方式施工炮眼,炮眼深度分别为4、2.4 m,采用三花布置方式,装药量分别为深眼3 kg、浅眼1.2 kg,具体如图5 所示。
图5 泥岩炮眼布置
3.4.2 优化爆破作业管理
1)避免放炮后压住溜子的方法:早班打眼时将溜子拉回,放完炮后,将溜子开空后,再将溜子顶出。
2)避免放炮损坏支架护帮和插板的方法:放炮时将插板收回,同时将护帮板收至45°,减小爆破的冲击力。
3)准备工作到位:由于炮眼数量众多,安排生产班顶岗人员提前为检修班准备足够的炮土。
4)爆破、检修双跟班:安排双跟班,1 人负责打眼爆破,1 人负责检修,爆破、检修两不误。
3.5 加强检修
1)三机检修:长时间运输矸石,导致矸粉堵塞刮板螺丝,导致无法快速紧刮板螺丝;需要用改锥将矸粉处理才能使用套头紧螺丝;为此,特自制矸粉清除器快速清理矸粉、紧刮板螺丝,加快三机检修效率。
2)机组检修:割矸时,由于机身振动导致内部晃动出现螺丝松动,电气、模块插头等松动,因此机身上机械与电气检修至关重要,需经常紧固螺丝与电气插头。
3.6 割矸生产
3.6.1 煤矸交界处的顶板管控
1)煤矸交接处一般伴随着顶板破碎等情况,为了保证进出构造顶板的稳定,在此特殊时期,通过多走构造处来缩短空顶距,保证快速通过。
2)闭锁溜子、打柱拉架:进出陷落柱时,若顶板破碎处时常流矸,应先闭锁溜子,通过带压拉架、打柱拉架进行顶板控制。
3.6.2 其他影响的解决方案
1)防止火花:机组割矸,会出现火花,每5 架接φ10 mm 水管洒水。
2)勤换截齿:因该构造矸石硬度高,机组截割困难,过构造期间必须以爆破松动为主,机组截割为辅,宁愿多换截齿,不能毁坏滚筒,提前将破矸工具准备到机头和除铁器,所有人都要牢固树立“不出煤不能坏设备”的意识。
3)溜子负荷大:矸石破碎时,由于矸石卡绊刮板,会出现溜子负荷大的情况;需打开后溜护罩,清理护罩内矸块;底槽浇水减小溜子负荷;打柱倒溜,给予起步空间。
4)皮带跑偏:矸石破碎且较软时,由于软矸会有部分矸粉粘在皮带或滚筒上,导致皮带跑偏的情况;需在皮带储带滚筒处洒水,将矸粉冲掉或带走。
5)转载机断刮板:后溜司机主要观察转载机运行状态,有断刮板时,及时进行更换。
6)机头机尾高差:由于机头机尾高差最大29 m(机尾高机头低),①保证工作面底板平整,不能出现过多驴脊梁,否则将对溜子和机组运行有着较大的影响;②保证机头进度必须快于机尾,否则溜子极易窜前;③必须保证陷落柱的进度,否则溜子极易窜向工作面,使机尾维护难度加大,管理不利甚至会出现机尾割不透的情况。
7)合理生产组织:由于陷落柱夹杂的矸块无规律性,导致早班打眼放炮未全部覆盖,在生产组织过程中,要灵活运用,遇到机组特别难以割动的矸石时,可将溜子拉回,机组割底刀通过,待早班进行放炮处理后,再行通过。
4 经济效益分析
长平矿5308 综采工作面过陷落柱采用此快速推进技术,3 个月完成200 m 的推进度,平均每日3刀煤的推进度,保证良好的生产水平与生产状态,未发生任何人员伤亡事故,具有较明显的经济效益与社会效益。
1)在过陷落柱期间,对岩性的变化及煤层变化,有了充分的认识,为长平矿过大范围陷落柱提供了宝贵经验。
2)在过陷落柱期间,爆破时创新了设备保护方案,为综采工作面设备保护做出了模范。
3)加强地质构造的预测预报,为生产提供科学依据。